曹學(xué)軍++李軍艦++趙勇
摘要:為解決潘三煤礦順層鉆孔封孔不嚴(yán)造成消突效果差和CO超標(biāo)的問(wèn)題,結(jié)合礦井煤層實(shí)際情況,提出了一種新封孔工藝瓦斯抽采技術(shù),此項(xiàng)技術(shù)包括選擇初凝時(shí)間可調(diào)、流動(dòng)性強(qiáng)的速凝膨脹封孔劑,帶壓封孔以及增加封孔長(zhǎng)度等措施。經(jīng)1762(3)綜采工作面現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐證明,順層鉆孔抽采濃度大幅增加,CO超標(biāo)現(xiàn)象明顯減少,封孔效果良好。
關(guān)鍵詞:順層鉆孔;封孔;瓦斯抽采
中圖分類號(hào):TD712.6文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B
文章編號(hào):1672-1098(2015)01-0035-04
潘三礦的13煤、11煤等突出危險(xiǎn)區(qū)綜采工作面回采前均采用順層鉆孔預(yù)抽消突,因抽采濃度低,合茬抽采后單孔濃度普遍在15%以下,而且衰減后,下降到5%~10%,還經(jīng)常出現(xiàn)CO達(dá)到或超過(guò)24×10-6,造成90%以上鉆孔間歇性抽采。為盡早實(shí)現(xiàn)工作面預(yù)抽達(dá)標(biāo),我礦采取將順層鉆孔施工間距由10 m加密為5 m,甚至25 m,靠增加鉆孔量或延長(zhǎng)抽采時(shí)間提高抽采量。不僅費(fèi)時(shí)費(fèi)力費(fèi)財(cái),還因?yàn)槌椴沙霈F(xiàn)CO存在自然發(fā)火重大安全隱患,不能實(shí)現(xiàn)快速安全消突。
經(jīng)分析順層長(zhǎng)鉆孔停抽原因,主要是封孔不嚴(yán),封孔工藝不過(guò)關(guān)造成鉆孔漏氣,鉆孔在煤層中施工,周圍煤體相對(duì)比較松軟,裂隙發(fā)育程度較高,傳統(tǒng)封孔工藝很難解決抽采漏氣問(wèn)題[1]。鉆孔漏氣導(dǎo)致單孔瓦斯?jié)舛人p快[2],而且強(qiáng)抽易引起煤體提前氧化,出現(xiàn)CO。為了達(dá)到抽采濃度最大化、抽采時(shí)間持續(xù)化,最終實(shí)現(xiàn)采煤工作面快速消突,在1762(3)綜采工作面順層鉆孔實(shí)施新工藝封孔抽采技術(shù)。
1工作面概況
1762(3)工作面標(biāo)高-640~-584 m,處于13煤突出危險(xiǎn)區(qū)域,瓦斯原始?jí)毫?5 MPa,瓦斯含量82 m3/t。軌道順槽及切眼采用底板巷穿層鉆孔掩護(hù),運(yùn)輸順槽為沿空掘進(jìn)。工作面走向長(zhǎng)度為870 m,傾斜長(zhǎng)度為242 m,煤層平均厚度為4m, 工作面內(nèi)煤層角度6°~11°, 平均為7°。 工作面回采前, 采用順層長(zhǎng)鉆孔預(yù)抽消突, 分別在軌、 運(yùn)順垂直巷幫開(kāi)孔, 相向施工, 間距10 m,軌順設(shè)計(jì)81個(gè),長(zhǎng)110 m,為下向順層孔。運(yùn)順設(shè)計(jì)80個(gè),長(zhǎng)140 m,為上向順層孔(見(jiàn)圖1)。
選擇1792(3)工作面為比對(duì)面,主要是1762(3) 工作面與1792(3)工作面屬于同采區(qū)同煤層,工作面消突措施相同。
圖11762(3)工作面鉆孔布置示意圖
2創(chuàng)新順層長(zhǎng)鉆孔封孔新工藝
封孔新工藝主要特點(diǎn):選擇初凝時(shí)間可調(diào),流動(dòng)性強(qiáng)的速凝膨脹封孔劑;實(shí)現(xiàn)帶壓封孔,注漿壓力達(dá)到2 MPa,對(duì)鉆孔周邊松散的煤體和裂隙加強(qiáng)密封;增加封孔長(zhǎng)度,由12 m加長(zhǎng)為14 m,以減少穿層鉆孔影響;加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)組織管理,確保封孔質(zhì)量。
21封孔材料選擇
以往潘三礦順層長(zhǎng)鉆孔,采用聚氨酯有機(jī)發(fā)泡材料作為封孔劑進(jìn)行封孔。應(yīng)用實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),抽采效果不夠理想。主要表現(xiàn)在,一方面,抽采瓦斯?jié)舛鹊?,抽采效果差,影響了消突效果;另一方面,抽采鉆孔CO超標(biāo),甚至出現(xiàn)過(guò)鉆孔發(fā)火的現(xiàn)象。
出現(xiàn)這些現(xiàn)象的原因在于,封孔效果差,出現(xiàn)抽采鉆孔漏氣。而造成聚氨酯封孔漏氣的原因在于以下兩個(gè)方面:一方面,順層鉆孔的孔口段處在巷道的塑性破壞范圍內(nèi),煤體完整性差,裂隙和節(jié)理發(fā)育,具有一定的滲透性;另一方面,聚氨酯封孔劑,初凝時(shí)間難以調(diào)節(jié),封孔長(zhǎng)度不易控制,聚氨酯反應(yīng)速度太快,不能使鉆孔周邊松散煤體和縫隙得到充分密封[3]。
為了提高順層鉆孔的密封性,需要找到一種新型的封孔材料。新型的封孔材料必須具備以下特點(diǎn):初凝時(shí)間可調(diào),封孔長(zhǎng)度容易控制,材料的流動(dòng)性強(qiáng),能夠滲流到鉆孔周圍的裂隙中,充分密封鉆孔。通過(guò)比較多種具有類似這種特性的材料,并經(jīng)過(guò)多次密封試驗(yàn),最后確定選用JD-WFK-2型速凝膨脹水泥封孔劑,作為新的封孔材料。
該速凝膨脹封孔劑外觀為灰色粉末,無(wú)毒、無(wú)污染、無(wú)腐蝕性。將材料按比例1:1兌水施工,制料過(guò)程中發(fā)生單純的物理絡(luò)合反應(yīng),反應(yīng)不劇烈,無(wú)明顯熱量放出,無(wú)有毒有害氣體生成。該封孔劑初凝時(shí)間可調(diào),封孔長(zhǎng)度容易控制,流動(dòng)性強(qiáng)。該封孔劑的膨脹系數(shù)為08%~12%,凝固膨脹后不析水,密實(shí)性好。在封孔時(shí),采用帶壓注射,封孔劑能夠滲流到鉆孔周圍煤體的裂隙內(nèi),能夠顯著提高鉆孔的封孔質(zhì)量。
22封孔工序
221掃孔下套管前,利用壓風(fēng),通過(guò)鉆桿,將封孔段內(nèi)的煤粉全程清掃干凈。
22.2下套管及堵孔
采用2 m花管、12 m實(shí)心雙抗管和2 m實(shí)心鐵管,連接成抽采管。花管放置在鉆孔前段,雙抗管與花管連接。雙抗管前端2 m包裹棉紗與聚氨酯混合物,并用鐵絲固定。將底部敷設(shè)棉紗的雙抗管送至孔中預(yù)定深度后,反復(fù)抽動(dòng)雙抗管路,使底部棉紗與孔壁充分接觸,形成前端封堵段。在前端封堵段后,鋪設(shè)兩路鋼管,分別做為注漿管和返漿管,兩路鋼管在孔口處外露03 m。注漿管長(zhǎng)度40 m;若為上向鉆孔,則返漿管長(zhǎng)12 m;若為下向鉆孔,則返漿管長(zhǎng)度為40 m。在孔口段,采用速凝膨脹封孔材料或聚氨酯進(jìn)行封堵,封堵深度15 m,凝固時(shí)間10 min。封孔段配置兩路鐵管,在孔口安設(shè)球閥,外露300 mm,分別做為注漿管和返漿管,注漿管長(zhǎng)4 m,返漿管上向孔長(zhǎng)12 m,下向孔長(zhǎng)4 m(見(jiàn)圖2)。
圖2順層鉆孔封孔工藝圖
223壓注封孔材料
采用型號(hào)OZB-50-6風(fēng)動(dòng)注漿泵注漿,將速凝膨脹封孔劑與水按1∶1比例混合后注入孔中,當(dāng)預(yù)埋返漿管有漿液流出時(shí),鉆孔內(nèi)漿液已滿, 此時(shí)關(guān)閉返漿管路球閥繼續(xù)注
漿。經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn),確定了帶壓注漿的壓力和時(shí)間最佳值,即注漿泵壓力達(dá)到2 MPa,保持注漿5 min后停止注漿并關(guān)閉注漿管,此時(shí)鉆孔內(nèi)裂隙已經(jīng)充分封堵。由于速凝膨脹封孔劑具有凝固膨脹后不析水,膨脹系數(shù)高的特點(diǎn),因此在停泵后,漿液凝固過(guò)程中,材料將繼續(xù)膨脹,充填裂隙,達(dá)到密封鉆孔的目的(見(jiàn)圖3)。endprint
224合茬抽采
待注漿4 h后,封孔材料完全凝固,即可連接抽采管路進(jìn)行瓦斯抽采,抽采負(fù)壓保持在13~15 kPa。
3抽采效果分析
在1762(3)工作面已成功使用新的封孔工藝封孔139個(gè)。封孔后瓦斯抽采數(shù)據(jù)與1792(3)順層孔抽采數(shù)據(jù)對(duì)比如表1所示,單孔濃度對(duì)比如圖4所示,單孔抽采純量對(duì)比如圖5所示。
圖3順層鉆孔及(下向)封孔效果圖
1. 1762(3)運(yùn)順鉆孔抽采純量;2. 1792(3)運(yùn)順鉆孔采純量
圖51762(3)和1792(3)平均單抽采純量考察圖
由表1、圖4及圖5可看出,新的封孔工藝與老的封孔工藝對(duì)比,在相同負(fù)壓(13 kPa)下鉆孔的抽采效果有了很大程度提高,一個(gè)月后的抽采濃度由原來(lái)10%,提高到25%,增幅達(dá)到150%。不僅如此,新的封孔工藝的應(yīng)用,提高了鉆孔的密封性,鉆孔因抽采漏氣出現(xiàn)CO氣體的幾率大大降低(見(jiàn)圖6),延長(zhǎng)了鉆孔抽采壽命(見(jiàn)圖7)。
圖61792(3)和1762(3)順層孔內(nèi)CO對(duì)比圖
圖71792(3)和1762(3)順層鉆孔抽采壽命對(duì)比圖
目前1762(3)順層鉆孔平均抽采時(shí)間已持續(xù)達(dá)兩個(gè)月以上,單孔平均抽采量005 m3/min,相比1792(3)工作面順層孔抽采壽命而言,提高了9倍以上。
4結(jié)論
通過(guò)改進(jìn)封孔工藝與加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理相結(jié)合,潘三礦在1762(3)順層長(zhǎng)鉆孔瓦斯抽采濃度和連續(xù)抽采時(shí)間,相對(duì)于以前封孔工藝,兩個(gè)月后單孔平均抽采濃度,由原來(lái)不到10%,提高到25%,增幅達(dá)到150%,鉆孔因CO濃度大于24×10-6而停抽率由原來(lái)74%降為2%,降低了近37倍。
參考文獻(xiàn):
[1]WANG LIANG,CHENG YUAN-PING,LI FENG-RONG,et al.Fracture evolution and pressure relief gas drainage from distant protected coal seams under an extremely thick key stratum [J].Journal of China University o f Mining & Technology,2008,18 (2):182-186.
[2]王兆豐. 我國(guó)煤礦瓦斯抽放存在的問(wèn)題及對(duì)策探討[J]. 焦作工學(xué)院學(xué)報(bào):自然科學(xué)版, 2003, 22(4):241-246.
[3]周福寶, 李金海, 昃璽, 等.煤層瓦斯抽采鉆孔的二次封孔方法研究[J].中國(guó)礦業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2009, 38(6): 64-67.
(責(zé)任編輯:何學(xué)華,吳曉紅)endprint