劉進(jìn)軍(國(guó)核工程有限公司,上海 200233)
鈉堿法煙氣脫硫工藝優(yōu)化方案探討
劉進(jìn)軍
(國(guó)核工程有限公司,上海200233)
摘要:青島某煉廠循環(huán)流化床鍋爐采用鈉堿法進(jìn)行煙氣脫硫,需要提高脫硫效率來(lái)滿足新的排放標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過(guò)工藝、設(shè)備的運(yùn)行效果分析,采取提高漿液pH值,增加一層噴淋層和更換pH計(jì)等優(yōu)化方案,即可實(shí)現(xiàn)煙氣的達(dá)標(biāo)排放。
關(guān)鍵詞:煙氣脫硫;鈉堿法;液氣比
鈉堿法是煙氣脫硫技術(shù)中最簡(jiǎn)單的一種方法,因其流程簡(jiǎn)潔,占地小,運(yùn)行穩(wěn)定,設(shè)備故障率低,維護(hù)方便,廣泛用于中小型脫硫裝置,如循環(huán)流化床鍋爐,余熱鍋爐,以及催化裂化的煙氣治理項(xiàng)目。隨著國(guó)家環(huán)保政策的日益嚴(yán)格,許多鈉堿法裝置的SO2排放濃度漸漸不能滿足新的標(biāo)準(zhǔn)。在挖掘和利用裝置潛能時(shí),通過(guò)優(yōu)化工藝流程,改善運(yùn)行條件,可以提高現(xiàn)有系統(tǒng)的脫硫效率。
以青島某煉廠動(dòng)力中心的循環(huán)流化床鍋爐煙氣脫硫裝置為例,該系統(tǒng)原采用鈉堿法進(jìn)行煙氣脫硫,SO2出口濃度為150mg/Nm3。現(xiàn)根據(jù)相關(guān)要求,“十二五”末重點(diǎn)區(qū)域鍋爐煙氣排放達(dá)到《山東省火電廠大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》中的特別限制要求,須低于50mg/Nm3。由于受到場(chǎng)地的局限,需要對(duì)現(xiàn)有裝置進(jìn)行優(yōu)化,盡量利用已有系統(tǒng),使排煙滿足新的標(biāo)準(zhǔn)
鈉堿法工藝采用NaOH或Na2CO3等堿性物質(zhì)作為吸收劑,去除煙氣中的SO2。NaOH或Na2CO3作為起始吸收劑,在吸收開始時(shí),堿性吸收劑過(guò)量,生成正鹽Na2SO3。生成的Na2SO3可以繼續(xù)吸收SO2生成酸式鹽。酸式鹽不能再吸收SO2,當(dāng)吸收液中NaHSO3達(dá)到一定比例時(shí),需要補(bǔ)充鈉堿并排出廢液。
青島某煉廠動(dòng)力中心的循環(huán)流化床鍋爐煙氣脫硫裝置采用的是噴淋空塔,吸收劑使用30%NaOH溶液,現(xiàn)有三層噴淋層。脫硫系統(tǒng)運(yùn)行主要參數(shù)如下:
(1)適當(dāng)提高pH。吸收液pH是影響脫硫效率的主要因素。根據(jù)相關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,在pH為6~8時(shí),隨著pH的升高,吸收劑中有效成分[SO]顯著提高,最終體現(xiàn)為脫硫效率的升高,且增幅較大。在pH>8以后,脫硫效率升高的增幅趨緩。單純從脫硫的角度而言,pH越高越好,但是高pH運(yùn)行,生成的NaSO3的吸收能力并未充分得到利用,會(huì)造成運(yùn)行成本上的浪費(fèi)。
本裝置運(yùn)行pH為6.5。通過(guò)計(jì)算,如果將脫硫效率提高到97%,則參與反應(yīng)的吸收劑需要增加87.5kg/h,循環(huán)漿液的pH隨之提高到6.53,出口SO2濃度計(jì)算值即可降至50mg/Nm3。根據(jù)離子平衡,系統(tǒng)排出的廢液相應(yīng)增加。
(2)增大液氣比。對(duì)所有濕法工藝而言,液氣比都是重要的運(yùn)行參數(shù)。增大液氣比,即增大了氣液接觸的幾率。運(yùn)行實(shí)踐證明,鈉堿法的最佳液氣比為2.5~2.6L/Nm3,當(dāng)液氣比大于3L/Nm3,脫硫效率的增幅趨緩。
液氣比高值運(yùn)行,會(huì)引起電耗,水耗的增加,同時(shí)塔損阻力增加,如果風(fēng)機(jī)不能滿足工況的核算,還需要對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行調(diào)整。
本項(xiàng)目為提高脫硫效率,增設(shè)循環(huán)泵一臺(tái),噴淋層一層,與原有噴淋層參數(shù)一致,循環(huán)泵流量600m3/h,G400噴嘴4個(gè)。經(jīng)過(guò)核算,液氣比為3.43,阻力損失約增加200pa,尚在風(fēng)機(jī)的高效區(qū),原有風(fēng)機(jī)不需要更換。同時(shí)因?yàn)樗w改造,還需進(jìn)行結(jié)構(gòu)核算。
由于增大了液氣比,煙氣攜帶的液滴會(huì)增多,經(jīng)過(guò)平衡計(jì)算,需要同時(shí)補(bǔ)充工藝水0.77t/h。
循環(huán)漿液pH是影響脫硫效率的主要運(yùn)行參數(shù)。該系統(tǒng)pH計(jì)使用年限已超過(guò)兩年。一般pH計(jì)的使用壽命為1年左右,如不及時(shí)更新出現(xiàn)指示偏差和電極老化等現(xiàn)象。更換后,必須定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試和校正。經(jīng)過(guò)優(yōu)化,考慮將pH計(jì)更換為不易堵塞的自動(dòng)反洗式pH計(jì)。
對(duì)于本裝置而言,單純提高pH值,煙氣出口的SO2計(jì)算濃度就有大幅下降,考慮到中小脫硫裝置煙氣波動(dòng)頻繁,運(yùn)行存在不穩(wěn)定因素,采取了提高液氣比的措施,預(yù)期煙氣脫硫效率能達(dá)到97%以上,即可滿足新的排放標(biāo)準(zhǔn)。
在設(shè)計(jì)、建設(shè)脫硫系統(tǒng)時(shí),其脫硫容量是基于煙氣設(shè)計(jì)參數(shù)而定,因此,對(duì)于已投產(chǎn)的系統(tǒng),裝置的脫硫能力是一定的。隨著燃料、負(fù)荷的波動(dòng),以及排放標(biāo)準(zhǔn)的日趨嚴(yán)格,系統(tǒng)的脫硫能力與實(shí)際需求不再匹配。在這種情況下,基于定量分析計(jì)算,通過(guò)合理預(yù)測(cè),指導(dǎo)和調(diào)整適宜的系統(tǒng)運(yùn)行方案,可在一定程度挖掘和利用脫硫潛力,避免不必要的浪費(fèi)。
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作者簡(jiǎn)介:劉進(jìn)軍(1978—),女,湖北枝江人,本科,工程師,研究方向:工藝系統(tǒng)和設(shè)備設(shè)計(jì)。