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小灣2號機組頂蓋滲水問題應對與處理

2015-07-28 07:02:50岳建鋒楊光勇楊治全
水電站機電技術 2015年6期
關鍵詞:小灣頂蓋

岳建鋒,楊光勇,李 棋,楊治全

(華能瀾滄江水電股份有限公司,云南 昆明 650024)

小灣2號機組頂蓋滲水問題應對與處理

岳建鋒,楊光勇,李棋,楊治全

(華能瀾滄江水電股份有限公司,云南 昆明 650024)

摘要:主要介紹了小灣電廠2號機組在A級檢修充水后發(fā)現(xiàn)頂蓋滲水情況及采取的相關處理措施,為同類型問題的解決提供了借鑒經(jīng)驗。

關鍵詞:小灣;頂蓋;滲水;組合縫封焊

1 前言

小灣2號機組A級檢修工作自2014年1月2日開始,6月10日結(jié)束,總工期161 d,主要進行定子改接線、轉(zhuǎn)子圓度處理、頂蓋碳化鎢噴涂等工作。機組在壓力鋼管充水平壓后檢查發(fā)現(xiàn)有水從頂蓋及座環(huán)把合螺栓處滲出。由于檢修工期限制,不可能返工處理。在機組啟動試驗過程中及修后運行階段對頂蓋滲水情況跟蹤觀察,對滲水原因做了進一步分析,采取了相應的措施,為同類型問題的處理提供了借鑒經(jīng)驗。

2 概述

小灣電廠機組頂蓋最大直徑9 490mm,高2180mm,共有4個分瓣面,總重216 t,頂蓋分瓣面用(10)橡膠圓條密封。頂蓋上預留有補氣孔,用于需要時強制補氣,并設有4個內(nèi)徑為300mm轉(zhuǎn)輪上腔泄壓管。頂蓋在預裝完成后未對組合縫進行封焊處理。

3 問題發(fā)現(xiàn)

根據(jù)小灣2號機組檢修試驗進度安排,5月24日晚23:30開始對2號機組壓力鋼管充水平壓,5月25日04:30鋼管平壓完成(平壓后壓力為1.9MPa)。隨后,相關專業(yè)人員對機組技術供水系統(tǒng)管路、水機室進行了全面檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。上午09:00,再次安排人員進行了充水后的全面檢查,重點檢查了水機室頂蓋結(jié)合面等部位,未發(fā)現(xiàn)有滲水現(xiàn)象;09:30左右,檢修人員開始發(fā)現(xiàn)有水從頂蓋及座環(huán)把合螺栓處滲出,繼續(xù)觀察發(fā)現(xiàn)滲水螺栓不斷增多,經(jīng)統(tǒng)計,頂蓋120顆把合螺栓中有90余顆螺紋處滲水。

4 頂蓋滲水原因初步分析

4.1頂蓋回裝情況

2號機組頂蓋4月6日開始回裝。回裝前,安排專人對密封槽清潔情況進行了檢查,對尺寸進行了復核,對所用密封圈進行了直徑測量和檢查,復核及測量結(jié)果均與圖紙相符。

4.2滲水原因初步分析

頂蓋滲水具體現(xiàn)象為:①螺栓大部分存在滲水情況;②在對頂蓋外圈積水全部清除干凈后觀察,未發(fā)現(xiàn)異常;③在+Y、-Y分別拆除1顆頂蓋螺栓后觀察,發(fā)現(xiàn)水流僅沿密封槽方向流出。故初步分析判斷頂蓋滲水原因為:整體密封完好,滲水從局部位置滲出,由于頂蓋和座環(huán)接合面密封較好,水流只能順著密封槽從間隙較大的頂蓋螺栓螺紋處滲出。

5 采取措施及處理效果

5.1采取的措施

(1)+Y、-Y、+X方向各拆除1顆螺栓后,在頂蓋上平面各開1道寬約5mm,深2mm的引流槽,將水引至頂蓋外圈。

(2)對頂蓋全部120顆螺栓按設計壓力的110%即110MPa進行了重新打緊(根據(jù)《水輪發(fā)電機組安裝技術規(guī)范GB/T8564-2003》4.9條,有預緊力要求的連接螺栓其預緊力偏差不超過±10%)。

5.2處理效果

采取上述處理措施后,經(jīng)近24 h的觀察,頂蓋螺栓處已無滲水現(xiàn)象,僅3道引流槽有少許水流,經(jīng)測量,引流槽的漏水總量約為34mL/min。

5.3機組啟動后頂蓋滲水情況

5月29日23:20,2號機組首次手動開機后,經(jīng)過2 h空轉(zhuǎn),各導軸承溫度及機組振動、擺度情況良好,在空轉(zhuǎn)過程中,3道引流槽及螺栓部位均無水滲出。

5月30日01:30,2號機組自動停機試驗完成后,對頂蓋進行檢查,引流槽又逐漸有水滲出,但3道引流槽滲水量和開機前對比無明顯變化。同時,檢查頂蓋上平面4個方向分瓣面,發(fā)現(xiàn)在+Y方向分瓣面上有少量滲水。

5月30日14:39,下位機操作2號機自動開機至空轉(zhuǎn)態(tài),開機過程正常。完成空轉(zhuǎn)狀態(tài)下軸電壓測量試驗及事故配壓閥緊急停機試驗后停機正常。

5月30日17:14,2號機組開始進行過速試驗,機組轉(zhuǎn)速最高至額定轉(zhuǎn)速的140.3%(210.45 r/min),蝸殼進口壓力脈動值最高為2.156MPa,水壓上升率為13.5%。在過速過程中,安排專人對頂蓋滲水情況進行觀察,整個過速試驗過程中,3道引流槽及螺栓部位均無水滲出。

在2號機組啟動試驗期間,經(jīng)過5月29日、30日、31日的連續(xù)觀察,頂蓋滲水的基本情況為:機組停機時,在靜壓狀態(tài)下,引流槽及頂蓋+Y方向分瓣面均有少量滲水。機組開機后,在運轉(zhuǎn)過程中(包括過速試驗)3道引流槽及螺栓部位均無水滲出,頂蓋上平面+Y方向分瓣面上有滲水。機組停機后,引流槽又逐漸有水滲出,同時,頂蓋+Y方向分瓣面滲水仍然存在。

為進一步排查密封滲水位置,5月31日20:10機組停機后,在+Y方向頂蓋上平面分瓣面位置新開1道寬約5mm,深2mm的引流槽。6月1日,在機組運轉(zhuǎn)過程中,新開槽及其余3道槽均無水滲出,+Y方向分瓣面有滲水。機組停機后,引流槽逐漸有水滲出,但滲水大部分往新開槽方向轉(zhuǎn)移,漏水總量無明顯變化。

6 頂蓋滲水原因分析

通過對2號機組啟動試驗期間頂蓋滲水情況進行分析,判斷為水流從頂蓋分瓣面密封滲出后,在靜壓狀態(tài)下,水流一路沿著分瓣面間隙從頂蓋上平面直接滲出,另一路滲出后沿著分瓣面間隙進入座環(huán)密封槽,再從頂蓋上平面引流槽處滲出。

在機組運轉(zhuǎn)狀態(tài)下,水流在旋流作用下,往頂蓋中心方向流動,所以,頂蓋上平面所開的引流槽沒有滲水,水主要從頂蓋上平面直接滲出。

綜合以上情況,可以基本判斷+Y方向頂蓋分瓣接合面不嚴密,存在間隙,滲水主要從頂蓋上平面分瓣面密封處滲出,但不排除靜壓狀態(tài)下有少量水同時從頂蓋和座環(huán)接合面與頂蓋分瓣面密封交叉處滲出的可能性。

圖1 靜壓狀態(tài)下水流滲出方向

圖2 機組運轉(zhuǎn)時水流滲出方向

7 后續(xù)采取的處理措施

(1)在2號機組完成所有試驗項目停機消缺時,對頂蓋分瓣面組合螺栓進行了檢查拉緊。

(2)座環(huán)密封槽尺寸為寬13mm、深8.6mm,設計圖紙所選用的是10橡皮密封條,由于橡皮圓與密封槽都存在加工誤差,密封壓縮量偏小,建議后續(xù)機組大修吊出頂蓋時更換為11橡皮密封條,且對組合縫進行封焊處理。

經(jīng)過機組修后試驗及運行后幾個月觀察,頂蓋組合縫出現(xiàn)銹跡,滲水部位受銹蝕及水中雜質(zhì)堵塞、水流作用力等綜合影響,已完全沒有水滲出。

8 結(jié)語及啟示

由于受檢修工期限制,針對頂蓋滲水情況不可能進行返工處理,只能采取臨時處理措施。經(jīng)了解,國內(nèi)仍有不少水電站頂蓋分瓣面采用密封形式封水,未對頂蓋組合縫進行封焊處理,且頂蓋是在組裝完成后進行定位銷孔加工,不可能再進行解體處理。從小灣2號機組頂蓋滲水情況來看,存在一定的安全隱患,建議水電廠頂蓋在安裝階段組裝完成后將分瓣面全部進行封焊,此舉百利無一害。

中圖分類號:TK730.8

文獻標識碼:B

文章編號:1672-5387(2015)06-0052-04

DOI:10.13599/j.cnki.11-5130.2015.06.014

收稿日期:2015-03-18

作者簡介:岳建鋒(1982-),男,工程師,從事水電站機械設備檢修、維護和技術管理工作。

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