高越(大慶油田有限責任公司第七采油廠)
管道中多相流體運動問題的研究大部分都是在基本方程的基礎(chǔ)上,借助一些實驗數(shù)據(jù)進行推理分析將有關(guān)的變量聯(lián)系起來,并提出了很多方法,但是由于其考慮范圍及使用條件不同,使各個公式的計算結(jié)果存在一定的差異。Orkiszewski 計算法是在對前人的方式方法進行分析和討論的基礎(chǔ)上建立的。Orkiszewski 計算法適用于圓管內(nèi)多相流的計算,而機械采油井筒內(nèi)的基本模型是環(huán)形的,因此,在這里需要對計算直徑進行處理,使它的值隨抽油桿直徑的變化而變化[1-2]。抽油機井筒內(nèi)各環(huán)節(jié)剪切速率計算步驟見圖1、圖2 及表1。
根據(jù)液體的流動形態(tài)選擇對應的計算方式求出壓力梯度及密度進行循環(huán)計算。
圖1 程序計算步驟
計算泵的實際漏失量可以在理論漏失量計算公式的基礎(chǔ)上考慮偏心情況,并參考國外的計算抽油泵漏失量的先進技術(shù)進行修正,得到適用于現(xiàn)場的計算公式[3]:
圖2 程序計算界面
表1 井筒內(nèi)各環(huán)節(jié)的剪切速率
式中:
d1——泵的公稱直徑,mm;
Δp——柱塞兩端壓力差,Pa;
μ——動力黏度,Pa·s;
l——柱塞接觸部分長度,m;
c——柱塞配合間隙在直徑上的尺寸,mm。
漏失速度為
式中:A——間隙面積,m2。
通過計算得出泵在常態(tài)下的漏失速度為9775.37 mm/s。
根據(jù)Metzner 提出的表觀黏度法換算出剪切速率與轉(zhuǎn)速之間的關(guān)系。
剪切速率是指流體的流動速度相對流道高度的變化速率,它可由下式求得:
式中:
γˉ——剪切速率,m/s;
du——流速差,m/s;
dh——所取兩液面的高度差,m;
k ——比例常數(shù),其取值范圍在10~13 之間,一般情況下取值11;
N ——轉(zhuǎn)速,r/s。
根據(jù)軟件計算的速度值,運用剪切速率的計算公式,計算出采出液在流經(jīng)各段時的剪切速率,并將之帶入Metzner 法便可計算出不同剪切速率下對應的轉(zhuǎn)速(表2)。
表2 各環(huán)節(jié)的剪切速率與轉(zhuǎn)速
由表2 可知,在抽油桿的剪切作用下流體速度轉(zhuǎn)化過來的轉(zhuǎn)速最小,在此處能形成不穩(wěn)定的乳狀液。而在其他各段所轉(zhuǎn)化過來的轉(zhuǎn)速都非常高,油氣在柱塞漏失的過程中,都會形成較穩(wěn)定的乳狀液。
2014年6月進行現(xiàn)場取樣觀察。
油井取樣顯微觀察乳化情況見圖3。
圖3 現(xiàn)場取樣顯微鏡下原油乳化情況
利用微觀察法觀察到現(xiàn)場油樣發(fā)生乳化且較穩(wěn)定,主要原因是:現(xiàn)場實際的剪切速率經(jīng)過換算之后要高于室內(nèi)試驗所應用的轉(zhuǎn)速,因此在較高轉(zhuǎn)速的作用下,可為乳狀液提供能量,使分散相的分散程度更高。當采出液從取樣口流出時伴有聲響并有氣體析出,由此可以判斷油井的采出物是氣液共存的。在液流不斷上升的過程中井筒內(nèi)液體壓力逐漸減小,氣體逐漸析出,這就必然給采出液提供一定的能量,使之形成的乳狀液更穩(wěn)定[4]。
井口加藥方式是將藥劑直接從井口加入,在井底與原油混合,流經(jīng)抽油泵、井筒及抽油桿后得到充分的混合;而且從油井流進計量間,又從計量間集輸至中轉(zhuǎn)站和聯(lián)合站,整個過程行程很長,混合更均勻[5]。
在原油的采出過程中,原油在流經(jīng)抽油泵時經(jīng)過泵的攪拌,沿著油管上升,在抽油桿的剪切作用下原油得到了一定的能量和速度,并且隨液體不斷的提升,溫度和壓力隨之下降,伴生氣開始析出,乳狀液在這一過程中開始形成。井口加藥方式可以有效地防止原油乳化現(xiàn)象的產(chǎn)生。由于井底的溫度非常高,一般能達到70~80 ℃,因此,井口加藥不僅可以提高原油的破乳率,而且還能抑制乳狀液的產(chǎn)生。
選擇現(xiàn)場1#井作為試驗井。在沒有進行井口加藥措施時,該井的井口回壓為0.75 MPa。該井的集油流程屬于單井進站、集中計量的油氣混輸流程。原加藥方式是站內(nèi)加藥,現(xiàn)將加藥方式改為井口加藥。加藥濃度與站內(nèi)加藥濃度相同,都為100×10-6。對油井改變加藥方式后的參數(shù)進行采集。
當井口加藥濃度與站內(nèi)加藥濃度相同時,從現(xiàn)場采集的數(shù)據(jù)可以看出油井的回壓有明顯的下降。
為了保證相同的進站壓力,降低加入試驗井的藥濃度,由原來的100×10-6降到70×10-6。對油井改變加藥濃度后的參數(shù)進行采集。
從調(diào)整井口加藥濃度后油井回壓參數(shù)可以看出,降低井口加藥濃度后,井口回壓接近于之前正常生產(chǎn)時的回油壓力。
在沒有采用井口加藥方式時單井的摻水量為3 m3/h,油井的回壓為0.6 MPa,現(xiàn)將采用井口加藥方式的油井的摻水量調(diào)整到2 m3/h,觀察井口回壓變化情況。
從得到的參數(shù)可以看出,當油井摻水量降低時,井口回壓接近于之前正常生產(chǎn)時的回油壓力。
在沒有采用井口加藥方式時,熱水出站溫度為70 ℃,井口回壓為0.6 MPa,現(xiàn)將熱水的出站溫度降低到60 ℃,觀察油井井口回壓的變化情況。
從調(diào)整產(chǎn)水量后油井回壓參數(shù)可以看出,降低熱水出站溫度后,井口回壓接近于之前正常生產(chǎn)時的回油壓力。
井口加藥方式的選擇從根本上改變了原油采出過程中的流動特性,使采出液的黏度降低。由于藥劑內(nèi)表面活性劑的作用使井筒和油管內(nèi)壁上形成一層薄的水膜,這就使油管內(nèi)壁從原來的親油特性轉(zhuǎn)變成親水特性,油管內(nèi)壁不易附著上蠟,有效地改善了油管壁和抽油桿的結(jié)蠟問題,使采出液的流動通道變得更加暢通,因此井口回壓有所下降。
試驗結(jié)果表明,井口加藥有很好的經(jīng)濟適用性。
某中轉(zhuǎn)站接收85 口油井來油,是集采油集氣系統(tǒng)伴熱以及外輸油氣水為一體的密閉生產(chǎn)系統(tǒng),站外集油系統(tǒng)采用雙管摻水流程和單管環(huán)狀流程。目前中轉(zhuǎn)站日注水1080 m3,日產(chǎn)液1340 m3,日產(chǎn)油86 t。
采用站內(nèi)加藥時,每日加藥量為134 L,改為井口加藥方式后,每日加藥量為93.8 L,每日加藥量較之前降低了30%。
井口加藥措施的應用使1 口井在確保摻水溫度范圍不變的前提下,其摻水量較之前降低了1 m3,該站所轄范圍內(nèi)的85 口油井平均每天摻水量減少85 m3左右;井口加藥措施的應用使熱水出站溫度從原來的70 ℃降低到60 ℃,實現(xiàn)了加藥方式的優(yōu)化和能源與藥品的節(jié)約。
1)通過對抽油泵的結(jié)構(gòu)特點的研究以及對抽油泵的工作原理和工況的分析,參考地下采出液的成分和運移情況,確定機采井采油過程形成乳狀液的位置。
2)在現(xiàn)場進行實地取樣,并對采出的油樣進行觀察,發(fā)現(xiàn)采出液有乳化現(xiàn)象的產(chǎn)生,提出以井口加藥來解決的措施。
3)通過對現(xiàn)場數(shù)據(jù)的分析對比,得出采用井口加藥方式之后摻水量下降了85 m3,出站溫度從原來的70 ℃降低到60 ℃,加藥量比之前的站內(nèi)加藥降低了30%,因此,確定了井口加藥方式為最佳加藥方式。
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