李紅媛(中石化股份天津分公司水務(wù)部,天津 300271)
某化工循環(huán)冷卻水系統(tǒng)總循環(huán)量25000立方米/時(shí),其中PTA裝置空壓機(jī)有四臺(tái)并聯(lián)水冷器,在2014年運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)部分設(shè)備冷卻效果下降,其中一臺(tái)關(guān)鍵水冷器冷卻效果最差,導(dǎo)致空氣帶水影響到生產(chǎn)正常進(jìn)行,空氣溫度接近裝置聯(lián)鎖值,裝置隨時(shí)都有停車的危險(xiǎn),將會(huì)造成很大損失。經(jīng)過溫度趨勢判斷與現(xiàn)場反洗排水取樣化驗(yàn)分析,認(rèn)為導(dǎo)致冷卻效果下降的主要原因是冷卻器列管結(jié)垢嚴(yán)重,需要進(jìn)行清洗才能解決。但由于裝置無法停車,因此只能在線清洗,如果使用循環(huán)水系統(tǒng)不停車清洗,將耗費(fèi)高額藥劑費(fèi)用和水費(fèi),且無法保證清洗效果,排出的廢水將增加處理成本和污染環(huán)境。所以選擇單臺(tái)水冷器在線清洗,只要精確的控制清洗方案和及時(shí)調(diào)整循環(huán)水工藝就能減少對系統(tǒng)的沖擊。
循環(huán)水總量25000立方米/時(shí),使用全有機(jī)膦堿性處理工藝;結(jié)垢換熱器是PTA空壓機(jī)三級出口的冷卻器,作用是通過循環(huán)水對三級出口的空氣進(jìn)行冷卻。介質(zhì):殼程空氣、管程循環(huán)水;材質(zhì):殼程CS、管程304、管板304;初始設(shè)計(jì)流量260m3/h、正常運(yùn)行階段流量160m3/h。
3.1 清洗藥劑的選擇
3.1.1 首先與循環(huán)水使用藥劑匹配,不影響現(xiàn)使用水處理藥劑的性能。
3.1.2 絡(luò)合型清洗劑:溶解水垢速度緩慢可控,并含有高性能分散劑;采用該清洗劑在線清洗結(jié)垢嚴(yán)重的設(shè)備,可避免因溶垢速度過快,造成塊狀水垢脫落而堵塞列管的現(xiàn)象發(fā)生,同時(shí)含有高性能分散劑,能防止水垢中的不溶物微粒在設(shè)備死角處沉積。
3.1.3 強(qiáng)力型化學(xué)清洗劑:溶解水垢速度較快,該清洗劑主要用于清洗晶格排列有序的水垢,其中同樣含有高性能分散劑以及提高溶垢速度的滲透劑。
3.1.4 在清洗過程中,碳鋼腐蝕率<2g/cm2.h,不銹鋼腐蝕率< 0.5g/cm2.h.。
3.2 加藥點(diǎn)選擇
結(jié)垢換熱器入口管線導(dǎo)淋管。
3.3 在線清洗
3.3.1 絡(luò)合清洗時(shí),通過加藥泵將絡(luò)合清洗劑TS-1089加入設(shè)備循環(huán)水入口處,加藥濃度為1000-3000mg/l,同時(shí)每隔5分鐘測定循環(huán)水出口水質(zhì)pH值,控制pH值在3-4,期間每半小時(shí)測定一次鈣離子含量,根據(jù)鈣離子含量的變化幅度,調(diào)整清洗劑的投加量,以便更精確地控制水垢的溶解速度,絡(luò)合清洗時(shí)間約為3-6h。
絡(luò)合清洗結(jié)束后,應(yīng)適當(dāng)加大循環(huán)水流量沖洗15分鐘,而后進(jìn)行化學(xué)清洗;
3.3.2 化學(xué)清洗時(shí),通過加藥泵將強(qiáng)力化學(xué)清洗劑TS-209加入設(shè)備循環(huán)水入口處,加藥濃度為3000-5000mg/l,同時(shí)每隔5分鐘測定循環(huán)水出口水質(zhì)pH值,控制pH值在2-3,過程中測定出水鈣離子含量變化,化學(xué)清洗時(shí)間約為1-2h。
3.3.3 清洗終點(diǎn)的確定
進(jìn)行每一周期化學(xué)清洗時(shí),當(dāng)強(qiáng)力型化學(xué)除垢清洗劑投加量沒有變化,鈣離子含量、設(shè)備出水pH值恒定時(shí),則說明設(shè)備表面的水垢基本溶解完畢;同時(shí),工藝側(cè)壓縮空氣的溫度恒定時(shí),則說明設(shè)備表面的水垢基本溶解完畢。如清洗效果沒有達(dá)到要求可反復(fù)清洗,直到合格為止。
3.4 在線清洗對循環(huán)水系統(tǒng)影響
3.4.1 清洗過程中,清洗液中由于加入較多清洗助劑(緩蝕劑等、且部分產(chǎn)品為有機(jī)物)清洗階段設(shè)備出水的COD值約為500ppm,且此水源將回至循環(huán)水系統(tǒng),對整個(gè)循環(huán)水系統(tǒng)不會(huì)產(chǎn)生較大沖擊。
3.4.2 清洗液為低pH值酸洗液,整體回水至循環(huán)水系統(tǒng)后會(huì)使循環(huán)水系統(tǒng)的pH值有所降低。
3.4.3 清洗液在清洗過程中會(huì)將設(shè)備中污物清洗下來,進(jìn)而會(huì)使得設(shè)備清洗液出水濁度偏高,這也會(huì)使此清洗操作對循環(huán)水運(yùn)行有一定沖擊;
4.1 清洗操作開始前,加大循環(huán)水補(bǔ)排水量,將系統(tǒng)的濃縮倍率控制在低限范圍,以增加系統(tǒng)抗沖擊能力;同時(shí)在此階段進(jìn)行系統(tǒng)補(bǔ)水時(shí),應(yīng)盡可能補(bǔ)充入自來水。
4.2 清洗期間連續(xù)監(jiān)測pH值,如pH值連續(xù)下降到7.5,立刻通知清洗暫停,待pH值回升到8以上時(shí)再做清洗。
4.3 清洗過程中,確保循環(huán)水系統(tǒng)旁路過濾器平穩(wěn)高效運(yùn)行,并加大過濾器反洗頻率,以降低系統(tǒng)循環(huán)水的濁度增強(qiáng)器抗沖擊能力。清洗中連續(xù)監(jiān)測濁度變化,只要在合格范圍內(nèi)即可。同時(shí)調(diào)整旁濾量。如果濁度大于10FTU將加大旁濾排污量,由40噸/時(shí)增加到80噸/時(shí),如果濁度繼續(xù)大于10FTU,第二階段清洗暫停,直到濁度恢復(fù)10FTU以內(nèi)再做清洗。
4.4 清洗操作過程中,加大循環(huán)水系統(tǒng)殺菌劑投加量,殺菌劑投加采用先投加氧化性殺菌劑運(yùn)行幾個(gè)小時(shí)后,再投加剝離性非氧化性殺菌劑的方式,以對循環(huán)水系統(tǒng)的菌藻粘泥進(jìn)行有效控制,同時(shí)對系統(tǒng)略高的COD進(jìn)行有效分解。在清洗開始后投加氧化性氯制劑(優(yōu)氯凈)50毫克/升,第一階段清洗(第一天)中監(jiān)測COD值,如果大于100毫克/升暫停直到恢復(fù)到100毫克/升以內(nèi)才可進(jìn)行第二階段清洗。
4.5 清洗期間電導(dǎo)率1次/時(shí),電導(dǎo)率不超過3500,否則調(diào)整旁濾反洗量到80噸/時(shí),如果達(dá)不到要求,可在此基礎(chǔ)上適當(dāng)進(jìn)行排污,排污量50-80噸/時(shí),直到合格為止。
4.6 如果pH、濁度、COD等有一項(xiàng)指標(biāo)超標(biāo)超過24小時(shí),且下降較慢,將停止清洗。
5.1 在線清洗結(jié)束后,空壓機(jī)三級水冷器的空氣溫度有原來的55℃降低到35℃,換熱效果大大提高。清洗期間沒有影響到正常生產(chǎn),從此保證PTA裝置長周期運(yùn)行。
5.2 在進(jìn)行單臺(tái)設(shè)備在線化學(xué)清洗過程中,通過合理的控制廢水進(jìn)入量及循環(huán)水系統(tǒng)有效的工藝調(diào)整,沒有對對系統(tǒng)運(yùn)行產(chǎn)生沖擊,整個(gè)清洗期間循環(huán)水水質(zhì)合格,清洗期間排污量與平時(shí)相比增加了10%。
5.3 與循環(huán)水系統(tǒng)不停車清洗相比,廢水排放與清洗費(fèi)用都大幅減少。