談平慶
(中國(guó)石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司,浙江 寧波 315207)
2013 年5 月底開始,勝利原油出現(xiàn)有機(jī)氯異常偏高的問(wèn)題,對(duì)華北和沿江地區(qū)10 家煉油企業(yè)的安全生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響,其中對(duì)加氫裝置的沖擊最為突出,帶來(lái)結(jié)鹽堵塞、設(shè)備腐蝕、產(chǎn)品含氯高等問(wèn)題,已造成裝置50 多次被迫停工。某石化公司結(jié)合自身實(shí)際情況,制訂加工含氯原油的預(yù)防措施。
原油中的有機(jī)氯化物主要有以下3 個(gè)來(lái)源[1]:
(1)天然存在的有機(jī)氯化物;
(2)來(lái)自采油過(guò)程中添加的化學(xué)助劑;
(3)煉油過(guò)程使用的一些化學(xué)助劑也可能含有有機(jī)氯化物,如破乳劑、脫鹽劑、輸油管線及油罐清洗劑等,這些含氯助劑均有可能污染原油及二次加工的原料。
根據(jù)原油評(píng)價(jià),該公司加工原油中以錫瑞原油、伊朗重油、索魯士原油及貝萊納克原油含氯較為明顯。
實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)已經(jīng)證明[2],含氯化合物在原油加工過(guò)程中會(huì)發(fā)生降解反應(yīng)產(chǎn)生氯離子和生成腐蝕介質(zhì)氯化氫,從而腐蝕設(shè)備和管線,引起銨鹽堵塞。氯離子也會(huì)使催化劑中毒,降低催化劑的活性。
氯化物對(duì)設(shè)備的腐蝕主要為HCl-H2S-H2O 型低溫露點(diǎn)腐蝕。H2S 在酸性條件下,對(duì)金屬產(chǎn)生去氫化過(guò)程。HCl 對(duì)不銹鋼腐蝕起主導(dǎo)作用,而H2S只是加速了腐蝕。
原油中的有機(jī)氮化物和含氯有機(jī)化合物與氫氣反應(yīng)生成NH3和HCl,二者在低溫情況下反應(yīng)生成銨鹽(NH4Cl)。結(jié)晶物NH4Cl 會(huì)堵塞輸送管道或設(shè)備,增大加氫系統(tǒng)壓力,破壞蒸餾塔的正常運(yùn)行。特別是加工高氮、高氯原料時(shí),這種現(xiàn)象尤為嚴(yán)重。氯化銨結(jié)晶在催化裂化過(guò)程中雖然固定了大部分的Cl-,減輕了對(duì)后續(xù)加工的腐蝕,但在氯鹽覆蓋之處卻形成“垢下腐蝕”。
氯經(jīng)常會(huì)造成各種催化劑中毒。對(duì)于低變催化劑,氯中毒后會(huì)破壞催化劑結(jié)構(gòu),使催化劑活性減半,甚至造成永久性失活;對(duì)于中變催化劑,氯中毒后降低了催化劑的表面利用率,惡化了催化劑的熱穩(wěn)定性。
據(jù)石油化工企業(yè)資料[3-4],由于加工的原油氯含量偏高,生產(chǎn)的石腦油、汽油產(chǎn)品氯含量嚴(yán)重超標(biāo),甚者致使煉油廠常減壓蒸餾裝置的常壓塔頂空冷器泄漏、芳烴聯(lián)合裝置重整換熱器腐蝕穿透,造成介質(zhì)相混,重整催化劑中毒,為了安全生產(chǎn)不得不停工搶修,常減壓蒸餾裝置也不得不邊生產(chǎn)邊更換空冷器。
根據(jù)案例檢索和腐蝕模型,加工含氯原油易發(fā)生的問(wèn)題是:
(1)氯化銨結(jié)晶導(dǎo)致?lián)Q熱器、管線堵塞;
(2)換熱器壓力降升高,系統(tǒng)差壓增大;
(3)換熱效率降低,加熱爐負(fù)荷增大;
(4)壓縮機(jī)葉片結(jié)垢,導(dǎo)致喘振;
(5)裝置停工或降溫降量處理;
(6)設(shè)備、管道腐蝕加重,尤其不銹鋼材質(zhì)的設(shè)備及管道;
(7)換熱管腐蝕穿孔,裝置緊急停工。
根據(jù)生產(chǎn)流程建腐蝕流模型,該公司含氯原油中氯的主要流向是:從原油儲(chǔ)存到調(diào)合后進(jìn)常減壓,初頂、常頂石腦油去賽科、烯烴部及重整,常一線進(jìn)航煤加氫,常二、常三等去柴油加氫,減二線等進(jìn)加氫裂化、重油催化。經(jīng)評(píng)估需重點(diǎn)對(duì)常減壓蒸餾裝置、重整裝置、加氫裝置、裂解裝置進(jìn)行詳細(xì)的分析,并采取預(yù)防性措施。
原油中有機(jī)氯對(duì)煉油裝置影響,主要體現(xiàn)在兩大方面:一是非臨氫環(huán)境加熱直接分解的有機(jī)氯,這些有機(jī)氯一般是大分子有機(jī)氯,在常減壓蒸餾裝置加熱水解生成氯化氫,常頂換熱器等部位造成低溫露點(diǎn)腐蝕,或者與胺形成氯化銨造成塔盤和換熱器結(jié)鹽問(wèn)題。根據(jù)多年加工經(jīng)驗(yàn),像伊朗重油、索魯士油這方面影響較大。二是經(jīng)過(guò)一次加工裝置蒸餾后不分解,進(jìn)入各側(cè)線產(chǎn)品的有機(jī)氯化物,這部分有機(jī)氯化物分子量較小,熱穩(wěn)定性好,像氯仿、氯甲烷、氯乙烷等氯代烷烴。像貝萊納克原油中部分有機(jī)氯就屬于此類,會(huì)對(duì)重整、乙烯造成影響,造成不銹鋼設(shè)備或管線腐蝕開裂事故或者換熱器結(jié)鹽。
常減壓裝置需關(guān)注的是:
(1)低溫部位腐蝕就是塔頂冷凝冷卻系統(tǒng)HCl-H2S-H2O 腐蝕,重點(diǎn)是鹽酸露點(diǎn)腐蝕,主要表現(xiàn)為常頂換熱器和常頂空冷器的腐蝕泄漏。防腐措施采用工藝防腐為主,材料防腐為輔。工藝防腐即一脫三注,電脫鹽、塔頂注水、注中和劑、注緩蝕劑。
(2)氯化銨結(jié)晶,換熱器結(jié)垢,導(dǎo)致?lián)Q熱效率低下和垢下腐蝕。
積極發(fā)揮腐蝕在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)作用,監(jiān)控常減壓初餾塔頂、常壓塔頂空冷器進(jìn)出口管線的腐蝕速率,關(guān)注氯離子對(duì)設(shè)備及管線的影響,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)組織處理。已多次及時(shí)發(fā)現(xiàn)電阻探針腐蝕速率超標(biāo),對(duì)原料或加劑進(jìn)行了調(diào)整。
2013 年起,公司陸續(xù)發(fā)生了煉油三部II 加氫高壓換熱器(E202C、D)和煉油五部VI 加氫裝置反應(yīng)物/原料油纏繞式換熱器(E6501)銨鹽結(jié)晶,反應(yīng)系統(tǒng)壓降上升現(xiàn)象,為達(dá)到裝置的連續(xù)生產(chǎn),都采用了臨時(shí)接凝結(jié)水進(jìn)行水沖洗措施,均達(dá)到了降低系統(tǒng)壓力降的目的。但銨鹽結(jié)晶和溶解過(guò)程都給高壓換熱器的安穩(wěn)長(zhǎng)運(yùn)行造成較大影響,因?yàn)殇@鹽一方面在流速高時(shí)造成沖刷腐蝕,在流速低時(shí)形成垢下腐蝕,另外沖洗初期,氯含量高的同時(shí)還增加奧氏體不銹鋼管束產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕開裂風(fēng)險(xiǎn),為此組織召開會(huì)議,分析銨鹽結(jié)晶的原因,提出解決和預(yù)防措施。
Ⅱ加氫反應(yīng)系統(tǒng)壓力降上升,分析認(rèn)為是由于金海德旗C5 抽余液(外購(gòu))總氯含量高,高壓換熱器生產(chǎn)大量銨鹽結(jié)晶形成的。為降低銨鹽結(jié)晶的影響,要求對(duì)金海德旗C5 抽余液總氯質(zhì)量分?jǐn)?shù)不超過(guò)3 mg/kg,水質(zhì)量分?jǐn)?shù)不超過(guò)200 mg/kg 進(jìn)行控制。Ⅱ加氫注水時(shí),盡量控制較大注水量,注水時(shí)間適當(dāng)延長(zhǎng),以減少氯離子峰值濃度。Ⅳ加氫裝置反應(yīng)物/原料油纏繞式換熱器(E6501)壓力降升高,分析認(rèn)為由于E6501 殼程入口原料溫度偏低,設(shè)計(jì)溫度為145 ℃,而實(shí)際運(yùn)行只有115 ℃,造成銨鹽在E6501 形成并聚集。
建議:(1)生產(chǎn)處和運(yùn)行部要結(jié)合裝置運(yùn)行情況,提高原料溫度至145 ℃的設(shè)計(jì)溫度,降低換熱器銨鹽的結(jié)晶速度,同時(shí)盡量避免Ⅵ加氫低處理量運(yùn)行。(2)在纏繞式換熱器上使用了超聲波阻垢儀,短期看運(yùn)行效果較好,長(zhǎng)期效果仍有待檢驗(yàn)。
生產(chǎn)上Ⅲ、Ⅳ重整原料分開,高氯石腦油供Ⅲ重整,Ⅲ重整預(yù)加氫反應(yīng)器后上高溫脫氯罐,Ⅲ重整石腦油氯離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)按照不大于8 mg/kg 控制,重點(diǎn)監(jiān)控脫氯罐后氯離子,含硫污水氯、鐵離子情況,確保重整裝置安全運(yùn)行。本輪氯的影響主要是對(duì)Ⅳ重整的。
由于上游常減壓蒸餾裝置加工高氯原油,自2013 年2 月上旬始,Ⅳ重整預(yù)加氫原料氯(有機(jī)氯)含量持續(xù)偏高(控制指標(biāo)為不超過(guò)1 mg/kg)。本輪原料氯含量超標(biāo)較為嚴(yán)重,基本在1.5 mg/kg 或以上,最高時(shí)可達(dá)2.0 mg/kg。
預(yù)加氫原料有機(jī)氯經(jīng)預(yù)加氫反應(yīng)器之后轉(zhuǎn)化成無(wú)機(jī)氯(氯化氫),氯化氫會(huì)與氨(原料中的氮經(jīng)加氫反應(yīng)后形成,另外還有一些較難脫除的有機(jī)含氮雜環(huán))結(jié)合反應(yīng)生成氯化銨,在200 ℃左右會(huì)析出銨鹽,在E601 管程及A601 管束等處造成堵塞,降低了E601 換熱效果,同時(shí)增大預(yù)加氫反應(yīng)系統(tǒng)壓力降,C601 循環(huán)缸壓縮比增高,C601排氣溫度上升;如果這部分銨鹽帶到T601(T601進(jìn)料板及以上溫度低于190 ℃),會(huì)堵塞塔盤,降低T601 塔盤效率。
氯對(duì)E601 管束及A601 管束的腐蝕,從V603含硫污水中氯離子含量及鐵離子含量可以間接反應(yīng)出E601 管束及A601 管束的腐蝕嚴(yán)重性。而由于V603 油—水分離不充分,部分含HCl 的水會(huì)帶入T601,在T601 頂部造成腐蝕,沖刷T601揮發(fā)段管線(特別是彎頭部分),最后在V606 水包排出,這可以在V606 含硫污水中氯離子及鐵離子含量大小反應(yīng)出來(lái)。
采取的主要應(yīng)對(duì)措施:
(1)加強(qiáng)預(yù)加氫注水,維持在5.6 t/h,受注水泵功率限制以及V603 水包容量不足影響(界控閥已接近全開),注水量再加大較困難;加大T601頂緩蝕劑注入量,由2 格/分鐘調(diào)整至3 格/分鐘。
(2)V606 和V603 含硫污水分析由一周一次改為一周兩次,加強(qiáng)監(jiān)控。
(3)要求崗位人員提高重視,下發(fā)操作指令,實(shí)時(shí)監(jiān)控:外部加強(qiáng)對(duì)E601、A601 等部位的巡檢查漏,增加巡檢儀內(nèi)容;內(nèi)部及時(shí)查閱原料與含硫污水化驗(yàn)分析結(jié)果,多觀察預(yù)加氫反應(yīng)系統(tǒng)運(yùn)行工況。
(4)E601 相關(guān)管線易蝕部位增加臨時(shí)測(cè)厚點(diǎn),測(cè)厚頻率每?jī)稍乱淮?,?014 年2 月開始實(shí)施。
(5)編制預(yù)加氫停工應(yīng)急預(yù)案,下發(fā)班組學(xué)習(xí),隨時(shí)做好停工準(zhǔn)備。
(6)新增脫氯罐設(shè)施項(xiàng)目已按應(yīng)急項(xiàng)目申報(bào),2014 年12 月已投入使用,原料中氯質(zhì)量分?jǐn)?shù)調(diào)整到不超過(guò)8 mg/kg,含氯高原料不利影響可有所緩解。
裂解原料中可能含有氯化物,質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般為2~5 μg/g。如果氯化物以HCl 的形式存在,它在裂解爐中不會(huì)反應(yīng);如果以有機(jī)氯化物的形式存在,大部分氯化物將在裂解爐中轉(zhuǎn)化成HCl。如果裂解原料中的HCl 遇到游離水,會(huì)發(fā)生嚴(yán)重的腐蝕,尤其是對(duì)不銹鋼。
裂解氣中的HCl 會(huì)溶解到急冷水中降低急冷水的pH 值,因此需要控制急冷水的pH 值,否則將導(dǎo)致對(duì)設(shè)備的腐蝕。部分HCl 將揮發(fā)到裂解氣壓縮系統(tǒng),導(dǎo)致壓縮機(jī)段間凝液pH 值降低,甚至可能在段間冷卻器或段間罐的冷凝液中出現(xiàn)pH 值低于3.5 的情況,從而產(chǎn)生腐蝕。
賽科CGC 四段出口冷卻器腐蝕泄漏致2013年9 月及12 月二次停車處理。今年該公司乙烯裝置大修時(shí)裂解氣壓縮機(jī)級(jí)間水冷器的腐蝕情況較差,更換了三、四和五級(jí)水冷器。
由于腐蝕導(dǎo)致系統(tǒng)中氧化鐵的含量增加,又會(huì)加劇壓縮系統(tǒng)內(nèi)結(jié)垢(這在廣石化也出現(xiàn)過(guò))。進(jìn)入壓縮系統(tǒng)的HCl 最終將在胺洗或堿洗系統(tǒng)中除去,但有可能造成胺再生系統(tǒng)腐蝕。此外,由于HCl 進(jìn)入堿洗系統(tǒng)會(huì)消耗大量堿,如果堿量調(diào)整不及時(shí),可能造成堿洗塔出口CO2含量超標(biāo)。
烯烴部乙烯裝置石腦油:氯質(zhì)量分?jǐn)?shù)不超過(guò)2 mg/kg,至目前為止控制較好,未發(fā)生超標(biāo)現(xiàn)象。大修時(shí)關(guān)注:(1)對(duì)裂解爐進(jìn)料至裂解壓縮機(jī)分液罐流程上安排測(cè)厚。(2)對(duì)裂解壓縮機(jī)冷卻系統(tǒng)加注中和劑系統(tǒng)完善。(3)關(guān)注FA-201,F(xiàn)A-202,F(xiàn)A-204 和FA-205 冷凝液中的pH 值、鐵離子和氯離子。(4)壓縮機(jī)葉片結(jié)垢檢查。(5)裂解爐管腐蝕問(wèn)題還需要進(jìn)一步觀察。
(1)對(duì)原油中氯質(zhì)量分?jǐn)?shù)進(jìn)行監(jiān)控,調(diào)合后的原油總氯質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在30 μg/g 以下(參考值)。對(duì)各裝置原料總氯質(zhì)量分?jǐn)?shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè),建議分析頻率1 次/天。
(2)通過(guò)適當(dāng)工藝調(diào)整將NH4Cl 結(jié)鹽點(diǎn)控制在固定注水點(diǎn)之后;及時(shí)調(diào)整高壓換熱器和空冷前各注水點(diǎn)的注水量。并控制高分含硫污水NH4HS 質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于4%。
(3)加強(qiáng)臨時(shí)注水管理。注水的pH 值控制在略偏堿性,使加氫含硫污水保持堿性(pH 值8~9 為宜)有利于抑制NH4Cl 的腐蝕以及奧氏體不銹鋼的應(yīng)力腐蝕開裂。當(dāng)反應(yīng)流出物系統(tǒng)出現(xiàn)嚴(yán)重的結(jié)鹽和垢下腐蝕時(shí),考慮隨注水加入適當(dāng)?shù)木徫g劑和鹽分散劑。要妥善處理加氫裝置換熱器結(jié)鹽問(wèn)題。密切關(guān)注換熱器和空冷器壓降變化,落實(shí)好間斷性注水措施。在平衡好加氫進(jìn)料的條件下,可安排對(duì)換熱器徹底進(jìn)行水洗,水洗時(shí)要控制好系統(tǒng)壓力和溫度,以保證水洗效果。加氫注水線的伴熱線在氯離子監(jiān)控期間不允許停伴熱,以保證管線的較高溫度。
(4)臨時(shí)水洗時(shí),注意監(jiān)測(cè)水洗過(guò)程含硫污水氯離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化情況,盡量減少設(shè)備暴露在接近1 000 μg/g 高濃度氯離子中的時(shí)間。根據(jù)實(shí)驗(yàn),碳鋼在高濃度的NH4Cl 環(huán)境下表現(xiàn)為均勻腐蝕,奧氏體不銹鋼和2205 雙相鋼在高濃度NH4Cl 和潮濕的NH4Cl 鹽垢下發(fā)生局部點(diǎn)蝕,點(diǎn)蝕速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于均勻腐蝕速率。一些奧氏體不銹鋼小接管的焊縫區(qū)是應(yīng)力集中部位,也容易產(chǎn)生冷凝液和氯離子的富集,是最易發(fā)生應(yīng)力腐蝕開裂的地方。
(5)對(duì)裝置內(nèi)可能存在銨鹽或有水存在的盲端、管線低點(diǎn)、儀表引壓管、熱偶管等部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查統(tǒng)計(jì),建議對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)處保溫進(jìn)行適當(dāng)整改,現(xiàn)場(chǎng)加掛指示牌,加強(qiáng)巡檢,做好記錄。管線低點(diǎn)應(yīng)定期排水。加強(qiáng)夜間閉燈檢查,頻次1 次/周。
(6)有條件時(shí)加氫裝置汽提塔和分餾塔頂系統(tǒng)設(shè)腐蝕在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),高壓換熱器可上超聲波阻垢儀防止或減緩結(jié)垢。
(7)定點(diǎn)測(cè)厚應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注注水點(diǎn)附近,尤其是臨時(shí)注水點(diǎn)下游管段;反應(yīng)流出物系統(tǒng)的碳鋼設(shè)備和管線,尤其是空冷前后的碳鋼管線彎頭等。如需要,可采用紅外熱成像儀檢查反應(yīng)流出物高壓空冷器及汽提塔/分餾塔頂空冷器管束結(jié)鹽和偏流情況。
(8)停工檢修期間,對(duì)反應(yīng)流出物系統(tǒng)的不銹鋼管道焊縫做100%射線探傷檢測(cè),對(duì)不銹鋼材質(zhì)的低點(diǎn)排凝、引壓管、熱電偶接管等做滲透檢測(cè)。對(duì)高壓換熱器和高壓空冷器管束進(jìn)行內(nèi)窺鏡檢查。
(9)加強(qiáng)氯對(duì)裂解裝置設(shè)備影響的研究。
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