關永永,蘇 磊,蔣興昌
(寶鋼集團八一鋼鐵股份有限公司,烏魯木齊830022)
自動化煉鋼是目前最為先進的轉爐吹煉控制技術,可提高鋼的產(chǎn)量、質(zhì)量,同時能夠降低能耗及成本,對于生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鋼,提高煉鋼生產(chǎn)技術水平有顯著的經(jīng)濟效益。副槍是目前國內(nèi)外大中型轉爐煉鋼不可或缺的檢測工具和過程控制工具,是實現(xiàn)自動煉鋼控制的必要手段和方式。轉爐采用副槍控制,可以在不中斷冶煉及不倒爐的情況下進行測溫、定氧、定碳、取樣操作。副槍TSO(定氧定碳)探頭,副槍測量出吹煉終點熔池內(nèi)的實際溫度和定氧含量,從而獲得鋼水成分、碳含量信息。通過TSC副槍探頭提供的信息經(jīng)由計算機模型計算冷卻能及需要噴吹氧耗,可最終接近煉鋼終點碳溫要求,當符合工藝要求時即可直接出鋼。采用副槍系統(tǒng),可以在吹氧過程中進行測溫、定氧、定碳以及采樣,通過計算機系統(tǒng)進行快速分析,及時調(diào)整吹氧量,可提高煉鋼命中率,并且大大縮短冶煉周期。
實驗采用150t轉爐副槍,TSC(結晶定碳)、TSO副槍探頭(定氧定碳);人工測溫槍,鋼水取樣器,樣勺樣模。本次試驗是基于煉鋼廠150t轉爐現(xiàn)場生產(chǎn)實際所得,為了數(shù)據(jù)具有準確客觀和可比性,所取數(shù)據(jù)均為同一班組生產(chǎn)同一鋼種和同一操作者操作,冶煉完整一爐鋼為實驗基準。轉爐吹氧結束提槍為本次實驗開端,轉爐副槍測溫取樣或爐前倒爐人工測溫取樣操作為實驗過程,鋼水溫度和樣品完整測出結果為結束進行實驗對比分析。
圖1為轉爐副槍測量啟動進行完整的測溫取樣周期流程圖。冶煉吹煉結束,關停吹氧,提升氧槍并啟動副槍TSO(定氧定碳)探頭,副槍測量出終點熔池中鋼液實際溫度及氧含量,通過定碳儀推算出碳含量,同時取樣進行成分分析。轉爐副槍從啟動測量周期到測出溫度和定氧定碳用時46s,當符合終點要求即可直接出鋼。副槍啟動測量周期無人工干預,減少人工成本,避免人工測溫取樣過程與高溫金屬液體接觸,從而大大降低因倒爐產(chǎn)生的不可預知風險。副槍在啟用全自動模式后無需人工操作每一步環(huán)節(jié),只需啟動裝探頭按鈕和啟動測量按鈕,節(jié)省了操作人員時間與精力。
圖1 副槍測量周期流程圖
圖2為人工測溫取樣流程圖,由圖中可知人工測溫取樣過程全程人工參與,冶煉后期人工判斷吹煉結束,開爐工提升氧槍至設定高度,轉換傾動旋鈕,二助手接受信號開始倒爐至合適角度,煉鋼工目測鋼水溫度及化渣情況后判斷是否適合測溫取樣,煉鋼工指揮爐前工進行測溫取樣,測溫取樣合格后煉鋼工指揮二助手搖爐至零位。人工測溫取樣過程至少三人協(xié)同才能順利完成,倒爐過程中人員與高溫金屬液體(鋼水溫度1 550℃~1 700℃)近距接觸,容易因站位不當或熔池內(nèi)鋼液與輔原料反應不完全導致鋼渣翻騰灼傷人員,風險性較高。
圖2 人工測溫取樣流程圖
圖3為轉爐副槍TSO(定氧定碳)探頭測溫取樣和人工測溫取樣過程時間對比,實驗過程均由同一班組生產(chǎn)同一鋼種,采集十次作對比。由圖3中可知,副槍TSO(定氧定碳)探頭測溫取樣過程耗時均勻,波動較小,從啟動測量到結束整個過程用時在120s左右,人工測溫取樣平均用時192s,時間波動較大,主要是由于人工操作導致測溫取樣時間變化較大。由圖3中對比可知,副槍TSO(定氧定碳)探頭測溫取樣所用時間相比人工測溫取樣時間普遍較短,由表1數(shù)據(jù)可知,二者之間測溫取樣時間相差最大時達到117s,接近2min,相差最小為42s,平均相差72s。
圖3 轉爐副槍和人工測溫取樣時間對比
表1 副槍測溫取樣和人工測溫取樣時間 /s
圖4為終期樣品取出送到化驗室分析得出化學元素含量所用時間對比。終期樣品化學元素含量獲得經(jīng)過以下四個步驟:探頭中取出高溫金屬樣品→冷水快速冷卻→高速打磨機拋光打磨→能譜儀成分分析。取樣送樣到獲得鋼水成分,全程人工操作。根據(jù)人工操練熟練程度不同耗費時間會有波動,但波動不大。樣品取出到成分獲得用時120s到180s之間,即2min~3min時間。
圖4 送樣時間對比
目前煉鋼廠150t轉爐冶煉一爐鋼水標準周期為38min~41min,轉爐副槍測溫取樣平均用時2min,占整個冶煉周期4.88%~5.26%;人工測溫取樣平均用時3.2min,占整個冶煉周期7.80%~8.42%,二者相比相差2.92%~3.16%個百分點。副槍取樣送樣與人工取樣送樣時間相差不大,用時最長為180s,最短為120s,平均用時150s左右,送樣平均時間占整個冶煉周期的6.1%~6.6%,耗費時間較多。隨著副槍技術的熟練運用,根據(jù)副槍提供終點信息,普碳鋼可直接出鋼,減少了因送樣分析耗費的時間,可縮短整個冶煉周期2min~3min。
經(jīng)驗豐富的煉鋼工可根據(jù)金屬液滴形成的火花和鋼樣表面形狀來判斷鋼液碳含量高低,根據(jù)經(jīng)驗和終點溫度判斷出鋼與否。轉爐副槍的投入使用使鋼水終點碳含量判斷更加穩(wěn)定,鋼水氧含量控制準確,轉爐副槍可快速提供終點碳含量及氧活度等數(shù)據(jù),為煉鋼工快速判斷出鋼提供了依據(jù),可以更加準確的進行脫氧合金化操作,減少合金消耗,提高合金收得率,有利于品種鋼冶煉,在高節(jié)奏生產(chǎn)過程中提高了產(chǎn)量同時確保了鋼水質(zhì)量。
通過轉爐副槍的開發(fā)和應用,減少轉爐倒爐和人工測溫取樣次數(shù),避免與高溫金屬液體的接觸,提高了安全系數(shù),同時縮短冶煉周期,提高煉鋼產(chǎn)能,降低人工成本。副槍快速提供過程碳含量,更有利于達到終點碳溫雙命中,終點碳含量及氧活度數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)有利于冶煉優(yōu)質(zhì)鋼,為開發(fā)高附加值鋼種和品種鋼提供了必要條件。
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