王建峰
某余熱電站C 4.5-3.43/0.5汽輪機(jī)推力瓦燒損事故的原因分析及處理
Causes and Solutions for Burning Accident of C4.5-3.43/0.5 Steam TurbineThrust Bearing Pad in a Waste Heat Power Station
王建峰
針對(duì)某余熱電站抽汽凝汽式汽輪機(jī)運(yùn)行中出現(xiàn)的六次推力瓦燒損現(xiàn)象,根據(jù)機(jī)組發(fā)生事故時(shí)的各項(xiàng)參數(shù)的變化,即旋轉(zhuǎn)隔板行程和抽汽管道內(nèi)的壓力突然變化和推力瓦溫度的急劇升高,結(jié)合DCS系統(tǒng)記錄的曲線進(jìn)行各次事故的追溯,做出分析判斷,找出導(dǎo)致機(jī)組推力瓦燒損的原因,并綜述設(shè)計(jì)和安裝等方面因素的影響,提出機(jī)組預(yù)防推力瓦燒損和解決問(wèn)題的處理方法。
抽汽凝汽式汽輪機(jī);推力瓦燒損;中壓油動(dòng)機(jī)行程;旋轉(zhuǎn)隔板;抽汽壓力;軸向推力
某余熱發(fā)電工程是利用碳素生產(chǎn)線排放的廢氣余熱建設(shè)的中溫中壓余熱發(fā)電機(jī)組。其汽輪機(jī)系國(guó)產(chǎn)C4.5-3.43/0.5型號(hào)單缸、抽汽凝汽式汽輪機(jī)。主要設(shè)計(jì)參數(shù)如下:
新蒸汽壓力為3.43MPa,新蒸汽溫度為435℃,額定功率4.5MW。最大抽汽運(yùn)行工況時(shí),進(jìn)汽量為23t/h,抽汽壓力為0.5MPa(a),抽汽量為12t/h。
機(jī)組自首次并網(wǎng)發(fā)電后,純凝工況運(yùn)行。自機(jī)組準(zhǔn)備第一次投入抽汽系統(tǒng),中壓油動(dòng)機(jī)(帶動(dòng)旋轉(zhuǎn)隔板)突然關(guān)閉動(dòng)作,導(dǎo)致推力瓦溫度迅速升高,鎢金燒損,中壓油動(dòng)機(jī)行程連續(xù)出現(xiàn)三次從全開(kāi)狀態(tài)100%到10%的突然動(dòng)作(即旋轉(zhuǎn)隔板接近于關(guān)閉狀態(tài)),導(dǎo)致推力瓦鎢金溫度迅速升高造成燒損,共發(fā)生六次推力瓦燒損事故。
機(jī)組共進(jìn)行了兩次揭缸檢查和處理(即推力瓦第二次和第四次燒損后)。
(1)機(jī)組純凝工況運(yùn)行。準(zhǔn)備第一次投入抽汽系統(tǒng)時(shí),打開(kāi)中壓油動(dòng)機(jī)至DDV閥油管路上的泄油閥,未在505發(fā)任何操作指令。中壓油動(dòng)機(jī)行程瞬間動(dòng)作,由100%關(guān)小至14%;同時(shí),抽汽壓力迅速上升至1.0MPa,推力瓦溫由44℃迅速上升至100℃,軸向位移由0.36mm迅速上升至1.5mm,軸移報(bào)警并跳閘。停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)8只推力瓦鎢金均局部燒損。
原因初步分析:中壓油動(dòng)機(jī)瞬間幾乎滿行程關(guān)閉,導(dǎo)致旋轉(zhuǎn)隔板關(guān)閉,抽汽壓力瞬間增大,軸向推力瞬間增大。
(2)機(jī)組純凝工況運(yùn)行。打開(kāi)中壓油動(dòng)機(jī)至DDV閥油管路上的泄油閥,準(zhǔn)備第二次投入抽汽系統(tǒng)。在505發(fā)中壓油動(dòng)機(jī)操作指令,中壓油動(dòng)機(jī)無(wú)動(dòng)作,隨后油動(dòng)機(jī)行程瞬間又從100%關(guān)小至10%,抽汽壓力迅速上升,推力瓦溫迅速上升至120℃。停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)8只推力瓦鎢金均局部燒損。
原因初步分析:因第一次燒瓦后,旋轉(zhuǎn)隔板迅速關(guān)閉,導(dǎo)致旋轉(zhuǎn)隔板與油動(dòng)機(jī)連接裝置卡澀,動(dòng)作不靈活,未做處理,再次試投抽汽時(shí),瞬間全關(guān),出現(xiàn)卡澀現(xiàn)象,抽汽壓力和軸向推力瞬間增大。
(3)汽機(jī)揭缸,對(duì)旋轉(zhuǎn)隔板與油動(dòng)機(jī)連接裝置的卡澀問(wèn)題進(jìn)行了處理。機(jī)組純凝工況運(yùn)行。電負(fù)荷為3MW,關(guān)閉主汽旁路減溫減壓系統(tǒng),準(zhǔn)備第三次投入汽輪機(jī)抽汽。在無(wú)任何操作、中壓油動(dòng)機(jī)無(wú)任何動(dòng)作及抽汽壓力無(wú)任何變化的工況下,推力瓦溫突然升高至120℃。停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)8只推力瓦鎢金均局部燒損。
(4)因幾次故障原因不明,所以在機(jī)組啟動(dòng)后,一直未投入抽汽系統(tǒng)。機(jī)組大修前,投抽汽試驗(yàn)。打開(kāi)中壓油動(dòng)機(jī)至DDV閥油管路上的泄油閥,未在505發(fā)任何操作指令,中壓油動(dòng)機(jī)行程瞬間由100%關(guān)小至8%。同時(shí),抽汽壓力迅速上升,瓦溫迅速上升至150℃。停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)8只推力瓦鎢金均局部燒損。
原因初步分析:中壓油動(dòng)機(jī)瞬間幾乎滿行程關(guān)閉,導(dǎo)致旋轉(zhuǎn)隔板全關(guān),抽氣口壓力瞬間增大,軸向推力瞬間增大。
(5)汽機(jī)揭缸檢查。機(jī)組試投自動(dòng)方式抽汽運(yùn)行時(shí),在505上手動(dòng)操作調(diào)節(jié)中壓油動(dòng)機(jī)行程。當(dāng)油動(dòng)機(jī)行程逐漸減小,抽汽壓力逐漸增大時(shí)(最高0.497MPa),推力瓦溫迅速升高至118℃。停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)8只推力瓦鎢金均局部燒損。
原因初步分析:抽汽壓力過(guò)大導(dǎo)致軸向推力大,推力瓦溫迅速升高并燒損鎢金。
(6)汽封管道改造方案。將接到抽汽管道上前軸封的第三段漏汽改接至減溫減壓器,以減小汽機(jī)的正向推力。機(jī)組試投自動(dòng)方式抽汽運(yùn)行時(shí),電負(fù)荷波動(dòng)較大。為機(jī)組的安全考慮,改為采用控制閥位運(yùn)行,即控制閥位不變,靠調(diào)節(jié)抽汽手動(dòng)閥來(lái)控制抽汽壓力的方式運(yùn)行,抽汽壓力、抽汽量顯示均平穩(wěn)正常。經(jīng)3個(gè)月的運(yùn)行,抽汽壓力突然由0.25MPa上升至0.42MPa,中壓油動(dòng)機(jī)行程由設(shè)定的38%關(guān)小至10%,說(shuō)明旋轉(zhuǎn)隔板關(guān)閉,但505控制器油動(dòng)機(jī)行程仍為38%未變。在505操作將中壓油動(dòng)機(jī)行程調(diào)為80%,此時(shí)現(xiàn)場(chǎng)油動(dòng)機(jī)行程為80%,恢復(fù)正常。為檢驗(yàn)調(diào)整是否可靠,在505將中壓油動(dòng)機(jī)行程由80%調(diào)為70%,此時(shí)現(xiàn)場(chǎng)中壓油動(dòng)機(jī)行程關(guān)小至10%;再次在505操作調(diào)整油動(dòng)機(jī)行程,恢復(fù)正常。為保證機(jī)組安全,退出抽汽,純凝工況運(yùn)行。中壓油動(dòng)機(jī)行程突然由100%關(guān)小至10%,抽汽壓力迅速升高,推力瓦溫迅速升至120℃。停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)8只推力瓦鎢金均局部燒損。
原因初步分析:中壓油動(dòng)機(jī)行程三次從100%關(guān)小至10%,關(guān)小迅速、沖擊大,至推力瓦溫迅速升高。在505未發(fā)操作指令的情況下(特別是第三次已處于純凝工況),中壓油動(dòng)機(jī)行程出現(xiàn)三次關(guān)小問(wèn)題,其原因有待進(jìn)一步分析。
圖1 汽封管道原設(shè)計(jì)
(1)從燒瓦情況簡(jiǎn)述和停機(jī)后對(duì)機(jī)組各項(xiàng)參數(shù)所進(jìn)行的故障追溯可以看出,第一、第四、第六次均有共同點(diǎn):打開(kāi)中壓油動(dòng)機(jī)至DDV閥油管路上的泄油閥,未在505上發(fā)指令,但中壓油動(dòng)機(jī)瞬間滿行程動(dòng)作,導(dǎo)致旋轉(zhuǎn)隔板全關(guān),抽汽壓力瞬間增大,軸向推力瞬間增大,推力瓦燒損。
第二次推力瓦燒損原因基本同上。其區(qū)別是,由于第一次燒瓦時(shí)旋轉(zhuǎn)隔板迅速關(guān)閉,導(dǎo)致旋轉(zhuǎn)隔板與油動(dòng)機(jī)連接裝置卡澀,旋轉(zhuǎn)隔板動(dòng)作不靈活。
第五次推力瓦燒損原因是,隨著抽汽壓力的增大(最高至0.497MPa),正向推力增大,推力瓦溫迅速升高并燒損。
第五次燒瓦后,為了減小汽輪機(jī)的軸向推力,按汽封管道改造方案,將接到抽汽管道上前軸封的第三段漏汽改接至汽輪機(jī)減溫減壓器。
只有第三次推力瓦燒損原因較為復(fù)雜,這是在未打開(kāi)中壓油動(dòng)機(jī)至DDV閥油管路上的泄油閥及中壓油動(dòng)機(jī)無(wú)任何動(dòng)作的工況下發(fā)生的推力瓦燒損。分析認(rèn)為,其主要原因是,在關(guān)閉主汽旁路減溫減壓系統(tǒng)的蒸汽后,其蒸汽流量全部加在汽輪機(jī),致使汽輪機(jī)軸向推力增加。這次燒瓦使我們對(duì)推力軸承安全系數(shù)的設(shè)計(jì)取值是否合理產(chǎn)生了疑問(wèn)。
(2)在第六次燒瓦后的停機(jī)前,打開(kāi)中壓油動(dòng)機(jī)至DDV閥油管路上的泄油閥,DDV閥和中壓油動(dòng)機(jī)行程均不動(dòng)作,二次脈沖油無(wú)油壓。一段時(shí)間后二次脈沖油壓又恢復(fù)正常。
幾次停機(jī)后進(jìn)行靜態(tài)試驗(yàn),在打開(kāi)中壓油動(dòng)機(jī)至DDV閥油管路上的泄油閥時(shí),中壓油動(dòng)機(jī)有時(shí)會(huì)出現(xiàn)瞬間全開(kāi)或全關(guān)。
解體檢查該處油管路通暢無(wú)堵塞。分析認(rèn)為,這是不明電信號(hào)的干擾所致。正是這種導(dǎo)致中壓油動(dòng)機(jī)動(dòng)作的脈沖油壓變化的不明干擾信號(hào)的多次突發(fā)現(xiàn)象,造成中壓油動(dòng)機(jī)非正常關(guān)閉。
(3)汽封管道設(shè)計(jì)不合理。
從圖1可以看出,原設(shè)計(jì)中汽封的第三段漏汽接至抽汽管道。
第五次燒瓦后的改造方案見(jiàn)圖2。從圖2可以看出,汽封管道改造后,汽封的第三段漏汽改接至減溫減壓器。改造后,油動(dòng)機(jī)突然關(guān)閉時(shí)抽汽壓力隨之突升的現(xiàn)象得到了改善。
在汽封管道改造前,查曲線圖記錄發(fā)現(xiàn),在抽汽壓力>0.5MPa時(shí)出現(xiàn)過(guò)燒瓦。在汽封管道改造后,查運(yùn)行曲線圖追溯記錄,當(dāng)抽汽壓力≥1.0MPa時(shí)才會(huì)出現(xiàn)燒瓦。
在機(jī)組發(fā)生第六次推力瓦燒損事故后,因故未立即停機(jī),繼續(xù)運(yùn)行5天后才停機(jī)處理。燒瓦前原軸移14μm,軸移變?yōu)?8μm,振動(dòng)值正常,推力瓦溫度約60℃以上,這說(shuō)明由于汽封管道改進(jìn)后,軸向推力減小,在中壓油動(dòng)機(jī)突然關(guān)閉后,瓦燒損的程度有所減輕。
(4)抽汽管道的安全閥位置和安全閥起跳壓力設(shè)置不合理。
圖2 汽封管道改造
從圖3可以看出,汽機(jī)抽汽出口順序布置為:水控速關(guān)閥、水控逆止閥、手動(dòng)閘閥和彈簧安全閥。投入抽汽時(shí),關(guān)小手動(dòng)閥調(diào)整壓力,由于關(guān)小手動(dòng)閥,阻力增加,致使閥后管道內(nèi)的壓力傳遞速度緩慢,也就會(huì)使安全閥的起跳反應(yīng)速度緩慢。
查運(yùn)行曲線圖記錄追溯,汽封管道改造前,當(dāng)抽汽壓力>0.497MPa時(shí),就會(huì)出現(xiàn)燒瓦。汽封管道改造后,當(dāng)抽汽壓力>1.0MPa時(shí),也會(huì)出現(xiàn)燒瓦。并且抽汽壓力從0.7MPa上升至1.0MPa,所需時(shí)間一般僅為3s左右,速度較快。安全閥的反映速度稍慢即出現(xiàn)燒瓦。
圖4為建議的抽汽管道改造方案。從圖4可以看出,安全閥直接布置在汽機(jī)抽汽出口處,目的是當(dāng)抽汽壓力出現(xiàn)較大變化時(shí),保證安全閥起跳迅速,避免軸向推力的迅速增大。
抽汽設(shè)計(jì)壓力為0.5MPa(a),安全閥的起跳壓力設(shè)置為0.7MPa。而安全閥廠家的設(shè)置一般是按表壓力設(shè)置的,即起跳壓力實(shí)際為0.8MPa(a),起跳值過(guò)大,在抽汽壓力增大,即軸向推力隨之增大時(shí),顯然難以起到保護(hù)作用。
(5)機(jī)組推力間隙大。
測(cè)量檢查發(fā)現(xiàn),機(jī)組推力間隙為0.78mm,顯然超過(guò)0.30~0.40mm的正常值。檢查推力盤(pán)平面基本無(wú)磨損,瓢偏測(cè)量值為<0.02mm,說(shuō)明不是由于推力瓦燒損并磨損推力盤(pán)造成的推力間隙增大。顯然,推力間隙過(guò)大屬于機(jī)組的安裝缺陷。
我們知道,機(jī)組推力間隙值的嚴(yán)重超標(biāo),對(duì)機(jī)組的安全運(yùn)行所造成的影響無(wú)疑是嚴(yán)重的。這會(huì)使機(jī)組在負(fù)荷即軸向推力突變,特別是驟然甩負(fù)荷時(shí)造成推力盤(pán)反彈,瞬間沖擊非推力瓦塊。間隙越大,沖擊的動(dòng)能越大,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成轉(zhuǎn)子動(dòng)靜摩擦。
圖3 抽汽管道原設(shè)計(jì)
圖4 抽汽管道的改造
由上述分析可知,機(jī)組推力間隙值的嚴(yán)重超標(biāo),在機(jī)組驟然甩負(fù)荷時(shí),僅會(huì)使瞬間沖擊非工作瓦塊的動(dòng)能增大,對(duì)工作瓦塊影響似乎不大。然而在實(shí)際運(yùn)行工況中,同樣會(huì)瞬間沖擊工作瓦塊。這是因?yàn)橹袎河蛣?dòng)機(jī)行程如果經(jīng)歷突然關(guān)閉、開(kāi)啟、再關(guān)閉時(shí),推力盤(pán)會(huì)先沖擊工作瓦,反彈沖擊非工作瓦,再?zèng)_擊工作瓦。
需要關(guān)注的是,上述推力盤(pán)的再?zèng)_擊工作瓦,則是以推力間隙(0.78mm)行程的沖擊動(dòng)能來(lái)進(jìn)行轉(zhuǎn)子的往復(fù)運(yùn)動(dòng),即推力間隙值的嚴(yán)重超標(biāo),也同樣會(huì)以非正常的動(dòng)能沖擊工作瓦。
這一問(wèn)題的處理可結(jié)合通流間隙的調(diào)整,采用調(diào)整非推力瓦塊支持環(huán)后邊墊片的厚度的方法,來(lái)保證推力盤(pán)合理的推力間隙。
(1)推力瓦燒損基本都是在油動(dòng)機(jī)突然關(guān)閉后造成的。為避免中壓油動(dòng)機(jī)出現(xiàn)滿行程關(guān)閉的誤動(dòng)作,其處理方案為,在油動(dòng)機(jī)活塞上增加行程限位裝置,限位高度為35mm,中壓油動(dòng)機(jī)只能在100%~35%范圍內(nèi)動(dòng)作,則旋轉(zhuǎn)隔板最大只能關(guān)閉65%,即不能繼續(xù)關(guān)閉,從而避免了抽汽壓力的繼續(xù)升高,軸向推力增大。
抽汽設(shè)計(jì)參數(shù)為0.5MPa,12t/ h。根據(jù)運(yùn)行記錄曲線追溯,當(dāng)旋轉(zhuǎn)隔板完全關(guān)閉后,抽汽壓力一度上升至1.0MPa。因此認(rèn)為,正常抽汽工況運(yùn)行時(shí)沒(méi)有必要完全關(guān)閉旋轉(zhuǎn)隔板。
(2)如前所述,導(dǎo)致中壓油動(dòng)機(jī)動(dòng)作的脈沖油壓變化的不明電信號(hào)的多次突發(fā)干擾現(xiàn)象,造成中壓油動(dòng)機(jī)非正常關(guān)閉。為了消除和屏蔽掉干擾信號(hào),在505控制器至執(zhí)行器輸出的4~20mA電流的線路中,增加了信號(hào)隔離器。
(3)根據(jù)運(yùn)行記錄曲線追溯,推力瓦溫度有至103℃時(shí)即出現(xiàn)燒瓦的記錄,為此增加了推力瓦溫度高的跳閘聯(lián)鎖保護(hù),設(shè)置當(dāng)推力瓦溫度>90℃時(shí)機(jī)組跳閘。追溯燒瓦后溫度曲線,從90℃上升至103℃的時(shí)間僅為3s左右,應(yīng)修改為,當(dāng)推力瓦溫度>85℃時(shí)機(jī)組跳閘。
(4)抽汽安全閥的整改方案為,取消水控速關(guān)閥,因?yàn)樗厮訇P(guān)閥和水控逆止閥都是保護(hù)閥,速關(guān)閥的作用是停機(jī)后迅速關(guān)閉,防止蒸汽倒流,逆止閥的作用也是防止蒸汽倒流導(dǎo)致汽輪機(jī)超速。在原速關(guān)閥處加一安全閥,設(shè)置起跳壓力為0.45MPa。
經(jīng)查供汽壓力曲線追溯記錄,一般為0.25MPa時(shí)即可保證供暖,因此設(shè)置安全閥0.45MPa的起跳壓力是較合理的。在增加新的安全閥后,再投入汽輪機(jī)抽汽。
(1)旋轉(zhuǎn)隔板油動(dòng)機(jī)行程增加限位后,在電信號(hào)上也應(yīng)設(shè)置DDV閥與油動(dòng)機(jī)最小行程改為一致(100%~35%),并應(yīng)由電調(diào)人員指導(dǎo),進(jìn)行抽汽自動(dòng)的投入工作。
(2)推力軸承安全系數(shù)的設(shè)計(jì)取值偏小。
正常的抽汽機(jī)組,在關(guān)閉主汽旁路減溫減壓系統(tǒng)的蒸汽后,即其蒸汽流量全部加在汽輪機(jī)上,汽輪機(jī)軸向推力即使一度增加,也不會(huì)燒損推力瓦。然而根據(jù)機(jī)組的第三次燒瓦情況可以看出,推力瓦自身存在缺陷。
我們知道,推力軸承的作用是平衡軸向推力,保證轉(zhuǎn)子與隔板等靜止部件的相對(duì)定位并穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。由汽輪機(jī)原理可知,推力軸承的安全系數(shù)n與推力瓦塊的承壓面積A、推力瓦塊所能承受的壓力P成正比,與作用在動(dòng)葉上的軸向推力FZ1、作用在葉輪輪面上的軸向推力FZ2、作用在軸的凸肩上的軸向推力FZ3成反比。推力軸承的安全系數(shù)n設(shè)計(jì)值一般為:
由式(1)可知,當(dāng)總的軸向推力和推力瓦塊所能承受的壓力P為已知的設(shè)計(jì)值時(shí),就可以確定選取推力瓦塊的承壓面積A。因推力瓦塊結(jié)構(gòu)受軸承箱內(nèi)的相對(duì)空間限制的原因,對(duì)增大布置推力瓦塊的承壓面積有一定限制。
4.5MW規(guī)格的汽輪機(jī)是非標(biāo)產(chǎn)品,如果是在3MW汽輪機(jī)規(guī)格的基礎(chǔ)上改進(jìn),則推力軸承就應(yīng)核算安全系數(shù)n。
顯然,汽封管道改造后,軸向推力減小,也是提高推力軸承的安全系數(shù)的一種方式。
(3)將中壓油動(dòng)機(jī)出現(xiàn)的突然關(guān)閉現(xiàn)象解釋為由于卡澀所致有些牽強(qiáng),卡澀只是其中可能的原因之一。在汽輪機(jī)停機(jī)后做靜態(tài)試驗(yàn)時(shí),二次脈沖油壓一度莫名消失,后來(lái)又莫名恢復(fù),即說(shuō)明問(wèn)題的復(fù)雜。另一解釋為505出現(xiàn)的死機(jī)現(xiàn)象,也同樣難以令人信服。
[1]馮慧雯.汽輪機(jī)課程設(shè)計(jì)參考資料[M].水力電力出版社,1991.
[2]康松,楊建明,胥建群.汽輪機(jī)原理[M].中國(guó)電力出版社,2000.
TQ172.622.22
A
1001-6171(2015)03-0100-04
通訊地址:中材節(jié)能股份有限公司,天津300400;2014-09-27;編輯:趙蓮