摘要:徐礦集團(tuán)天山公司俄霍布拉克煤礦放水巷在施工中遇到近200m寬沖積層,富含水,圍巖為礫石、黃泥、粗砂,圍巖隨著淋水沖刷掉頂折幫,采用常規(guī)施工法無法通過,通過工作面預(yù)注漿堵水及超前鋼管注漿加固圍巖方式施工,安全通過沖積層。
關(guān)鍵詞:沖積層;預(yù)注漿;管棚法;超前支護(hù);放水巷 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
中圖分類號:TD265 文章編號:1009-2374(2015)33-0035-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.33.019
1 工程概況
徐礦集團(tuán)天山公司俄霍布拉克煤礦在2009年5月12日東一里采區(qū)1106工作面回采至古沖溝邊緣時(shí)出現(xiàn)頂板掉水,瞬間水量達(dá)到120m?/h,最大水量超過1300m?/h,致使礦井東翼古沖溝經(jīng)過的區(qū)域煤炭不能回采。為緩解徐礦集團(tuán)天山公司俄霍布拉克煤礦井下涌水量,通過在井田上游施工放水巷放水,從而消除井下水患。放水巷分東西兩頭同時(shí)施工,東頭巷道坡度3‰,西頭巷道坡度-3‰,均沿8煤底板掘進(jìn),設(shè)計(jì)支護(hù)方式為11#工字鋼架棚并噴漿支護(hù)。放水巷西頭在進(jìn)入古沖溝時(shí)煤層消失揭露第四系沖積層,沖積層厚度212m,因沖積層結(jié)構(gòu)松散造成頂板嚴(yán)重冒頂,無法支護(hù),后造成頂板掉水,最大涌水量超過900m?/h,穩(wěn)定后工作面涌水量130m?/h,掘進(jìn)工作被迫暫停。通過在冒頂區(qū)下游施工繞道,進(jìn)行工作面預(yù)注漿堵水及超前鋼管注漿加固圍巖并改用29U型棚支護(hù),順利通過沖積層。本文將介紹工作面預(yù)注漿堵水及超前鋼管注漿加固圍巖法施工。
2 揭露沖積層前后面臨巷道掘進(jìn)支護(hù)的變化
2.1 原巷道的施工工藝及支護(hù)方式
原巷道斷面主要有兩種形式,煤層中巷道為梯形斷面,上口凈寬2.6m,下口凈寬3.52m,凈高2.4m,11#礦工鋼掛網(wǎng)噴漿支護(hù),棚距800mm,噴厚100mm;巖巷段采用直墻半圓拱斷面,凈寬3m,凈高2.8m,錨梁網(wǎng)噴支護(hù),錨桿φ20L=1800@800,菱形鋼筋網(wǎng)配直徑φ12圓鋼鋼帶,噴厚100mm。巷道通過斷層和軟巖破碎帶時(shí),采用鋼管撞楔超前支護(hù):在巷道拱部掘進(jìn)輪廓線外50mm、間隔300mm打眼,眼深2.8m,插入φ35mm、L=3m的鋼管,鋼管尾部用鋼帶和錨桿托緊。掘進(jìn)時(shí),在前一排超前鋼管還未失效前,必須緊跟第二排超前鋼管,如此一排接一排,起到護(hù)頂作用。
2.2 揭露沖積層后面臨的難題
巷道圍巖為礫石層,超前鋼管起不到護(hù)頂作用;工作面松散,爆破法施工出現(xiàn)塌孔;圍巖破碎,淋水大,流水沖刷礫石層,頂板隨掘隨冒,扶棚支護(hù)出現(xiàn)大片空頂,漿不上噴,給支護(hù)帶來困難;工作環(huán)境惡劣,安全管控難度大。
2.3 解決問題的思路
(1)解決水的問題,把迎頭出水量控制下來,便于工人施工,因此對工作面必須提前進(jìn)行注漿封堵;(2)進(jìn)行超前支護(hù)改革,提前控制頂板,使松散巖層整體膠結(jié)不掉落,封堵裂隙水,減少迎頭出水量,采用鋼管進(jìn)行超前支護(hù),加長鋼管長度,并在超前支護(hù)的鋼管上鉆眼,便于注漿;(3)更改巷道支護(hù)參數(shù),由11#工字鋼梯形棚支護(hù)改為29U型棚支護(hù),將棚距改為500mm。
3 工作面預(yù)注漿堵水及永久支護(hù)
第一,因圍巖多為礫石、粗砂,結(jié)構(gòu)松散,裂隙多,靜水壓力大,為了保證工作面預(yù)注漿過程盡量減少跑漿、漏漿,在注漿前對工作面打止?jié){墊進(jìn)行封閉。
第二,工作面先用混凝土澆筑一層3m后止?jié){墊,在澆筑止?jié){墊時(shí)埋入12根Φ108mm鋼管,沿巷道輪廓線布置9根,巷道中線布置3根,鋼管外端焊接法蘭盤并安裝閘閥。止?jié){墊凝固后使用ZDY-1300型煤礦用全液壓坑道鉆機(jī)、Φ50mm鉆桿和配套Φ90mm鉆頭沿預(yù)埋鋼管打鉆孔,鉆孔長度60m。注漿漿液最初使用水泥漿和水玻璃雙液漿,但由于水溫低、水流速大,注漿效果比較差,后將注漿漿液改為化學(xué)漿馬立散,實(shí)踐中馬立散能夠迅速封堵裂隙降低管內(nèi)涌水量。注漿后對鉆孔進(jìn)行復(fù)鉆,若水量小于5m?/h,則進(jìn)入下道工序,否則繼續(xù)復(fù)鉆注漿,直至將單孔水量降至5m?/h(附工作面預(yù)注漿管孔施工圖)。
第三,工作面注漿結(jié)束后,挖掉止?jié){墊,并對止?jié){墊位置(3m)進(jìn)行刷擴(kuò)(臥鉆機(jī)用),頂、幫各刷擴(kuò)500mm,使用12#槽鋼自制成拱形棚進(jìn)行臨時(shí)支護(hù),棚距500mm,并噴漿支護(hù)。管棚施工結(jié)束后對臨時(shí)支護(hù)段進(jìn)行29U型棚套棚,充填嚴(yán)密,噴漿封閉。管棚施工開鉆前,必須對工作面噴漿封閉,噴漿厚度不小于100mm。按中腰線畫出巷道輪廓線,確定孔眼位置,嚴(yán)格按孔眼布置圖角度打眼,不合格的孔眼孔口處使用木楔、棉紗、道釘封堵嚴(yán)實(shí),再重新打眼,技術(shù)人員要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),做好原始記錄,記錄數(shù)據(jù)要齊全、準(zhǔn)確,作為巷道各工序的施工參考。鉆機(jī)臥好后進(jìn)行管棚施工,使用ZDY-1300型煤礦用全液壓坑道鉆機(jī)、Φ50mm鉆桿和配套Φ65mm鉆頭沿巷道輪廓線打超前支護(hù)管孔,鉆孔順序由左幫底腳開始,依次由左底向頂(中)、由頂(中)向右底,并且依次編號;長度18m;超前管子采用3根長度6m的Φ50mm無縫鋼管,鋼管連接處井下現(xiàn)場焊接,總長度18m;每施工一個(gè)管孔立即安裝管子,無縫鋼管的管外口與鉆孔間隙用棉紗或海帶充填密實(shí),為下一步從管內(nèi)注漿起到固管作用。安裝超前管子時(shí),管子要與管孔平行,慢慢插入,外露長度過長時(shí),需在管口墊厚木板使用鐵錘砸入。管孔角度與巷道中線呈2°夾角,間距200mm,外露300mm,合計(jì)41根。管棚施工完畢后,使用ZBY3/7.0-11型號注漿機(jī)對各管孔進(jìn)行注漿加固,注漿漿液為化學(xué)漿馬立散(附超前鋼管管孔施工圖)。
圖1 工作面預(yù)注漿管孔布置圖 圖2 超前鋼管管孔布置圖
第四,掘進(jìn)及永久支護(hù):注漿24小時(shí)后,可進(jìn)行掘進(jìn)扶棚,巷道采用29U型鋼架棚支護(hù),直墻半圓拱形斷面,棚距500mm,扶棚時(shí),一循環(huán)一棚,采用掘進(jìn)-扶棚-噴漿支護(hù)、棚棚推進(jìn)的掘進(jìn)方式,噴漿緊跟迎頭,減少圍巖暴露時(shí)間。人工風(fēng)鎬掘進(jìn),不得放炮,防止圍巖炮震松動。對U型棚進(jìn)行整體加固,每扶一棚均要用拉桿固定,拉桿使用Φ18螺紋鋼加工,加固方式為梁中一道,兩側(cè)棚腿自下向上1.1m、2.2m處各一道,每棚共5道,全斷面鋪設(shè)菱形網(wǎng),水泥背板,杜絕空頂、空幫、空肩窩現(xiàn)象。
第五,防U型棚擠壓變形措施:每棚兩棚腿底腳使用11#工字鋼進(jìn)行支撐加固,防止棚腿收縮變形,工字鋼兩端焊接長度200mm的12#槽鋼卡口。
第六,注漿漿液效果對比:第一階段工作面預(yù)注漿采用水泥漿和水玻璃雙液漿,水泥采用PO42.5普通硅酸鹽水泥,水灰比由1∶1~O.8∶1逐級調(diào)配。水玻璃濃度為35~40Be水泥漿與水玻璃體積比為1∶O.5。由于水溫低流量大,注漿效果很差,造成迎頭反復(fù)打鉆注漿,第一階段從工作面預(yù)注漿到超前鋼管注漿施工完畢,合計(jì)耗時(shí)112天。工作面預(yù)注漿長度60m,超前鋼管36m,每次工作面預(yù)注漿后進(jìn)行2個(gè)循環(huán)超前鋼管注漿,超前鋼管注漿結(jié)束后進(jìn)行掘砌,掘砌長度30m。在打鉆注漿過程中,遇到了從未遇到過的復(fù)雜地質(zhì)情況,礫石不但堅(jiān)硬,而且粒徑較大,鉆進(jìn)過程中經(jīng)常出現(xiàn)塌孔、埋孔,鉆頭鉆具損壞頻繁,遇到大塊礫石鉆桿會偏離方向,并且由于水的流速快,雙液漿凝固慢,造成注漿效果不理想,只能反復(fù)的復(fù)鉆、注漿。
由于第一段施工時(shí)間太長,第二階段改用化學(xué)漿馬立散,采用大功率鉆機(jī),并將工作面超前鋼管注漿長度調(diào)整至18m。上述更改出發(fā)點(diǎn)有:(1)雙液漿凝固慢,流失多,而采用化學(xué)漿則見水就凝固,能有效封堵裂隙;(2)大功率鉆機(jī)鉆進(jìn)速度快;(3)縮短打鉆注漿長度能有效避免斷鉆桿并將鉆孔控制在有效斷面內(nèi)。采用化學(xué)漿施工法后,第二段循環(huán)施工時(shí)間僅60天,大大提高了效率,并且掘進(jìn)過程中巷道周圈淋水得到很好的控制,圍巖較穩(wěn)定。
4 結(jié)語
通過采用以上一系列工藝改革、創(chuàng)新,經(jīng)過實(shí)踐,充分證明工作面預(yù)注漿并結(jié)合管棚法施工通過特厚沖積層是可行的,特別是在古沖溝最后60m施工時(shí),巷道頂板淋水及底角涌水增大,通過采取底板下鋼梁加固U型棚,增大注漿壓力,反復(fù)復(fù)鉆等措施來保證注漿質(zhì)量,最后安全地實(shí)現(xiàn)了巷道貫通。
作者簡介:鄒雷(1981-),男,江蘇宿遷人,供職于江蘇省礦業(yè)工程集團(tuán)有限公司建井工程處,研究方向:礦井基本建設(shè)。
(責(zé)任編輯:周 瓊)