鄒鵬,楊庭安,任秋軍(中石油渤海鉆探井下技術(shù)服務(wù)分公司,天津大港 300283)
復(fù)合壓裂液耐溫性的影響因素研究
鄒鵬,楊庭安,任秋軍
(中石油渤海鉆探井下技術(shù)服務(wù)分公司,天津大港300283)
采用具有冷水可溶性的改性淀粉與羥丙基胍膠作為復(fù)合稠化劑,輔以其它添加劑,制備了一種新型水基復(fù)合壓裂液。利用高溫高壓流變儀研究了交聯(lián)劑、溫度穩(wěn)定劑與稠化劑加量對復(fù)合壓裂液耐溫性影響規(guī)律。結(jié)果表明,使用有機(jī)硼鋯作為壓裂液的交聯(lián)劑時,在170 s-1剪切速率下,凍膠粘度穩(wěn)定,耐溫能力達(dá)160℃;另外,溫度穩(wěn)定劑硫代硫酸鈉較鄰苯二胺更能顯著改善復(fù)合壓裂液的耐溫性能。
復(fù)合稠化劑;改性淀粉;水基壓裂液;交聯(lián)液;耐溫性
水力壓裂是油氣井增產(chǎn)、水井增注的重要措施[1-3]。作為主要組分的稠化劑一直是壓裂液領(lǐng)域研究的重點和熱點。目前使用的胍膠、田菁膠、香豆膠等水基壓裂液稠化劑不僅價格高,而且由于水不溶組分含量高、破膠不徹底、不溶性殘渣含量高及與地層水不配伍而易引起油層傷害,造成壓裂增產(chǎn)效果差[4-8]。因此,研制質(zhì)優(yōu)價廉的壓裂液稠化劑勢在必行。玉米淀粉來源廣泛,價格低廉。若將改性淀粉與胍膠進(jìn)行復(fù)合,將降低胍膠使用量,降低成本及減輕對地層的傷害。周亞軍報道了以玉米變性淀粉與植物膠XDF作為復(fù)合稠化劑制備了一種水力壓裂液,其表現(xiàn)出較優(yōu)異的性能,但該壓裂液只適合于80℃以下的地層條件下使用[9]。本文研制了一種經(jīng)預(yù)糊化處理的醋酸酯化與磷酸酯化改性淀粉稠化劑,將其與羥丙基胍膠復(fù)合,制備了一種新型的復(fù)合稠化劑水力壓裂液,并研究了顯著提高其耐溫性能的方法。
1.1試劑與儀器
醋酸酯與磷酸酯改性淀粉(預(yù)糊化處理,冷水可溶、極低殘渣,實驗室自制);羥丙基胍爾膠(中石油昆山公司);有機(jī)硼及有機(jī)硼鋯交聯(lián)劑(實驗室自制);氯化鉀、碳酸鈉、硫代硫酸鈉、鄰苯二胺(國藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司);氟碳助排劑(上海福田化工科技有限公司);殺菌劑(新鄉(xiāng)市申亞化工有限公司);鐵離子穩(wěn)定劑(盤錦富隆化工有限公司)。RT-20型旋轉(zhuǎn)流變儀:德國哈克公司;吳茵混調(diào)器(北京探礦研究所)。
1.2實驗方法
1.2.1復(fù)合壓裂液的制備在吳茵混調(diào)器內(nèi)以表1的配方配制復(fù)合壓裂液,先配制基液,待稠化劑完全溶脹,最后加入交聯(lián)劑。
1.2.2復(fù)合壓裂液耐溫性測試采用HAAKE RT-20型旋轉(zhuǎn)流變儀在不同設(shè)定溫度下測試復(fù)合壓裂液表觀粘度變化情況。該實驗的升溫程序為:50 mL左右復(fù)合交聯(lián)液從室溫快速升溫至第一段設(shè)定溫度,恒溫2 h;第一段升溫結(jié)束后,交聯(lián)液不取出,繼續(xù)從第一段設(shè)定溫度升溫至第二段設(shè)定溫度,恒溫2 h;依次規(guī)律升溫并恒溫2 h。
2.1交聯(lián)劑對復(fù)合壓裂液耐溫性的影響
選用有機(jī)硼作為復(fù)合稠化劑(羥丙基胍膠與改性淀粉復(fù)合)壓裂液的交聯(lián)劑,制備了1號配方的壓裂交聯(lián)液,其粘溫曲線(見圖1)。圖1表明,在剪切速率為170 s-1及溫度在100℃左右,交聯(lián)液1在連續(xù)剪切2 h的粘度保持在40 mPa·s~50 mPa·s,不能滿足壓裂液通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。
圖1 壓裂交聯(lián)液1的粘溫曲線(試驗配方1)
為了提高復(fù)合壓裂液的耐溫性能,在相同的配比下,以有機(jī)硼鋯交聯(lián)劑代替有機(jī)硼,制備了2號配方的壓裂交聯(lián)液,其粘溫曲線(見圖2)。圖2表明,復(fù)合交聯(lián)液2在剪切速率為170 s-1及溫度在100℃~160℃范圍內(nèi),復(fù)合交聯(lián)液在剪切2 h后粘度保持在50 mPa·s以上,基本符合壓裂液通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。不同溫度下對應(yīng)的粘度值分別為:100℃,75 mPa·s~80 mPa·s;120℃,80 mPa·s~90 mPa·s;140℃,75 mPa·s~80 mPa·s;160℃,50 mPa·s~60 mPa·s。可見,該配方的復(fù)合交聯(lián)液的耐溫性達(dá)到了160℃。相比于有機(jī)硼,有機(jī)硼鋯交聯(lián)劑顯著提高了復(fù)合壓裂液的耐溫性。
2.2溫度穩(wěn)定劑對復(fù)合壓裂液耐溫性的影響
在其它組成相同的情況下,分別測試了不添加溫度穩(wěn)定劑(見圖3)、添加溫度穩(wěn)定劑鄰苯二胺(見圖4)與硫代硫酸鈉(見圖2)的復(fù)合壓裂交聯(lián)液的粘溫曲線。圖3表明,不添加溫度穩(wěn)定劑復(fù)合壓裂交聯(lián)液3在170 s-1及80℃左右,連續(xù)剪切2 h后粘度勉強(qiáng)保持在50 mPa·s以上。圖4表明,在添加鄰苯二胺作為復(fù)合壓裂液4的溫度穩(wěn)定劑后,其耐溫能力達(dá)到了140℃。不同溫度下對應(yīng)的粘度值分別為:100℃,75 mPa·s~90 mPa·s;120℃,60 mPa·s~70 mPa·s;140℃,50 mPa·s~55 mPa·s。圖2表明,以硫代硫酸鈉作為復(fù)合壓裂液2的溫度穩(wěn)定劑后,其耐溫能力提高到160℃??梢?,在這種復(fù)合壓裂液體系中,溫度穩(wěn)定劑對耐溫性的貢獻(xiàn)程度為:硫代硫酸鈉>鄰苯二胺>不添加溫度穩(wěn)定劑。
表1試驗配方
圖3壓裂交聯(lián)液3的粘溫曲線(試驗配方3)
圖4 壓裂交聯(lián)液4的粘溫曲線(試驗配方4)
2.3稠化劑對復(fù)合壓裂液耐溫性的影響
為了研究稠化劑加量對復(fù)合壓裂液耐溫性的影響,在交聯(lián)液2的配方基礎(chǔ)上,增加羥丙基胍膠加量至0.3%,得到配方5,其粘溫曲線(見圖5)。從圖5中可以看出,幾種溫度對應(yīng)的粘度值分別為:100℃,240 mPa·s~340 mPa·s;140℃,80 mPa·s~90 mPa·s;160℃,50 mPa·s~65 mPa·s。其耐溫能力達(dá)到160℃。與圖2比較可知,稠化劑加量對復(fù)合壓裂液耐溫性沒有影響,但其加量越大,壓裂交聯(lián)液的粘度值越高。
以具有冷水可溶性的改性淀粉與羥丙基胍膠作為復(fù)合稠化劑,輔以其它添加劑,制備了一種新型壓裂液。該新型壓裂液中羥丙基胍膠的加量較低(0.2%~0.3%),降低了壓裂液的使用成本;其耐溫性優(yōu)良,可達(dá)160℃,可滿足大港油區(qū)大部分油氣井井溫要求。論文著重研究了該新型復(fù)合壓裂液的耐溫性能影響因素,高溫有機(jī)硼鋯交聯(lián)劑與溫度穩(wěn)定劑的添加能夠顯著提高復(fù)合壓裂液的耐溫性能。
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Influence research of temperature-stable ability of complex fracturing fluid
ZOU Peng,YANG Ting'an,REN Qiujun
(Downhole Technology Service Company,Bohai Drilling Engineering Company Limited,CNPC,Dagang Tianjin 300283,China)
A novel water-based fracturing fluid was prepared by using mixing hydroxypropylguar gum and modified starch with solubility in cold water,and adding the other additives. Effects of cross-linking agents,temperature stabilizers and thickening agents on temperature-stable ability of complex fracturing fluids were investigated via rheometer with high temperature and high pressure.Results showed that the cross-linking fracturing fluid had a good viscosity stability and temperature-stable ability reach 160℃at shear rate of 170 s-1,when organic boron zirconium cross-linking agent was used.In addition,temperature-stable ability could be observably improved by adding sodium thiosulfate comparing with ophenylenediamine.
complex thickener;modified starch;water-based fracturing fluids;cross-linking fluids;temperature-stable ability
10.3969/j.issn.1673-5285.2015.01.006
TE357.1+2
A
1673-5285(2015)01-0022-04
2014-10-25
鄒鵬,男(1982-),2012年畢業(yè)于華中科技大學(xué),博士,工程師,現(xiàn)從事增產(chǎn)措施改造及油田化學(xué)的相關(guān)研究工作。