劉秀明
(大唐三門峽發(fā)電有限責(zé)任公司,河南 三門峽 472143)
600MW發(fā)電機氫氣冷卻器在線清洗可行性研究與實施
劉秀明
(大唐三門峽發(fā)電有限責(zé)任公司,河南 三門峽 472143)
根據(jù)哈爾濱電機廠600MW發(fā)電機氫氣冷卻器整體構(gòu)造特點,結(jié)合發(fā)電機產(chǎn)品使用說明書關(guān)于600MW機組發(fā)電機退出一組氫氣冷卻器時可以帶80%負荷的安全運行要求,制作發(fā)電機氫氣冷卻器在線清洗專用工具,除去氫氣冷卻器管道內(nèi)壁附著物,提高氫氣冷卻器熱交換效率,保證發(fā)電機運行中冷氫溫度在合格范圍,實現(xiàn)發(fā)電機按設(shè)計值出力安全、穩(wěn)定運行。
600MW;發(fā)電機;氫氣冷卻器;不停機;清洗
大唐三門峽電廠#3發(fā)電機在2014年7月機組負荷600MW工況,環(huán)境溫度35℃,氫氣冷卻器進水溫度30℃,氫氣冷卻器冷卻水進出水閥門全開狀況下,發(fā)電機冷氫溫度最高達到47.82℃,超過發(fā)電機運行規(guī)程冷氫溫度不超過46℃的上限值,機組被迫降負荷運行。
#3發(fā)電機氫氣冷卻器采用地表水作為冷卻水源,2014年夏季由于三門峽地區(qū)降水偏少,地表水水源緊張,水質(zhì)富營養(yǎng)化,冷卻水水質(zhì)較差,在氫氣冷卻器冷卻水管路內(nèi)管壁上形成大量附著物,嚴重影響氫氣冷卻器的散熱效果。同時,由于夏季環(huán)境溫度升高,冷卻水進水溫度經(jīng)常超過35℃,在氫氣冷卻器冷卻水手動閥門全開和流量調(diào)節(jié)閥門全開情況下,因氫氣冷卻器散熱效果差,仍然出現(xiàn)發(fā)電機內(nèi)冷氫溫度超過規(guī)定值45±1℃的要求,當(dāng)發(fā)電機滿負荷運行且環(huán)境溫度高時,冷氫溫度甚至超過47℃,接近48℃的限負荷定值,機組被迫降負荷運行。
大唐三門峽電廠對#3發(fā)電機氫氣冷卻器結(jié)構(gòu)圖紙及檢修過程照片進行搜集、分析,確認哈電600MW發(fā)電機氫氣冷卻器進出水端水室端蓋為外置結(jié)構(gòu),水室端蓋與發(fā)電機氫氣系統(tǒng)沒有直接接觸部位,但氫氣冷卻器回水端端蓋在發(fā)電機內(nèi)部,通過外部大端蓋對發(fā)電機氫氣系統(tǒng)進行密封,發(fā)電機運行期間,回水端端蓋不能打開。因此,在確保氫氣冷卻器與發(fā)電機本體密封良好的前提下,運行中將氫氣冷卻器進出水端蓋打開,對發(fā)電機內(nèi)部氫氣系統(tǒng)安全運行沒有影響。發(fā)電機運行中退出一組氫氣冷卻器時,發(fā)電機的負荷須降至額定負荷的80%以下。綜合以上分析,發(fā)電機運行期間,在低負荷時段,通過打開發(fā)動機進出水端蓋對氫氣冷卻器進行在線清洗是安全、可行的。
圖1 2014年7月2日發(fā)電機冷氫隨負荷及環(huán)境溫度變化曲線
圖2 2014年8月1日發(fā)電機冷氫隨負荷及環(huán)境溫度變化曲線
哈電600MW發(fā)電機進出水端蓋與發(fā)電機氫氣冷卻器本體連接螺栓為長螺栓,螺栓外部固定進出水室端蓋,內(nèi)部固定氫氣冷卻器散熱器與端板,在進行氫氣冷卻器水沖洗拆裝端蓋時,必須保證此螺栓固定牢靠,避免出現(xiàn)螺栓松動,造成發(fā)電機漏氫。
3.1安全措施
(1) 拆裝螺絲等均使用銅制工器具, 必須使用鋼制扳手時,在扳手上涂抹黃油,并用棉布包好。堅決杜絕任何撞擊發(fā)生。
(2)準備4個氫冷器通水銅管的木塞,沖洗過程中發(fā)現(xiàn)氫氣冷卻器以防銅管漏氫時堵漏。
(3)準備兩只可燃氣體監(jiān)測儀,并檢驗合格。安排專人在氫氣冷卻器清洗過程中全程對氫氣冷卻器結(jié)合面、銅管等處不間斷監(jiān)測氫氣濃度,發(fā)現(xiàn)有漏氫情況時,立即停止工作,對漏氫部位進行處理。
(4)拆除氫氣冷卻器進出水水室端蓋螺栓前,將發(fā)電機氫氣冷卻器與發(fā)電機本體螺栓用紅色記號筆做好標(biāo)記,并安排專人逐一核對、確認。防止誤拆除氫氣冷卻器與發(fā)電機本體連接螺栓。
(5)發(fā)電機氫氣冷卻器一組退出運行期間,運行人員加強監(jiān)視發(fā)電機鐵芯溫度和冷氫溫度,冷氫溫度盡量保持在47℃以下。當(dāng)冷氫溫度超過47℃時,注意監(jiān)視發(fā)電機鐵芯溫度不超過90℃,鐵芯溫度不斷上升并接近上限時,及時通知電氣作業(yè),采取應(yīng)急措施,恢復(fù)退役的氫氣冷卻器。
3.2技術(shù)措施
(1)發(fā)電機內(nèi)部氫氣壓力調(diào)整至0.35MPa,退出#3發(fā)電機一組氫氣冷卻器,關(guān)閉這一組氫氣冷卻器的冷卻水進水門和出水門。通過氫氣冷卻器排污門和排空氣門,將退出的氫氣冷卻器內(nèi)部積水放出。
(2)拆除氫氣冷卻器進出水連接水管,并運至指定位置。拆除氫氣冷卻器進出水端蓋水室。
(3)制作氫氣冷卻器清洗專用工具對氫氣冷卻器銅管逐一疏通、清洗。采用大號試管刷并用4號鐵絲或6m長φ8壓縮空氣不銹鋼管制作專用加長桿,對照氫氣冷卻器銅管尺寸,將試管刷刷毛外徑剪至外徑較銅管外徑大3mm左右,既能將附著物清除,又能抽穿自如,提高清洗效率,同時避免出現(xiàn)清洗過程中毛刷斷在冷卻器銅管。
(4)全部清洗工作結(jié)束后,恢復(fù)氫氣冷卻器端蓋。氫氣冷卻器水室端蓋各部位密封墊壓緊后壓縮量控制在30%~35%。打開氫氣冷卻器出水閥門,再緩慢打開氫氣冷卻器進水閥門,試通水,并打開氫氣冷卻器排空氣閥門,待水室滿水后,觀察進出水水管接頭和水室接縫處無漏水、滲水現(xiàn)象。然后將氫氣冷卻器冷卻水開打至正常工作開度,恢復(fù)氫氣系統(tǒng)壓力至額定壓力。
2014年7月2日,#3發(fā)電機在機組負荷600MW,環(huán)境溫度35℃,氫氣冷卻器冷卻水全開狀況下,冷氫溫度最高達到47.82℃,超過發(fā)電機運行規(guī)程冷氫溫度不超過46℃的上限值,被迫降負荷(圖1)。通過在線清洗后, 2014年8月1日,在機組630MW滿負荷期間,環(huán)境溫度36.7℃,氫氣冷卻器進水溫度33℃,在冷卻水進水溫度增高3℃條件下,冷氫溫度成功控制在46℃以下,完全滿足機組滿負荷試運行要求(圖2)。按照600MW發(fā)電機組停機進行氫氣冷卻器檢修工期測算:氫氣冷卻器停機檢修,從機組停機至機組啟動并網(wǎng),氫氣冷卻器檢修工期需要4天,夏季高負荷期間,按照機組負荷率80%計算,影響4天發(fā)電量4700萬度。折合銷售收入1920萬元,影響銷售利潤390萬元。
結(jié)合發(fā)電機氫氣冷卻器水室端蓋與發(fā)電機本體氫氣系統(tǒng)沒有直接接觸的結(jié)構(gòu)特點,制定詳細可行的安全方案和技術(shù)方案,通過采用機組低負荷期間對發(fā)電機氫氣冷卻器在線清洗工藝,既能避免出現(xiàn)600MW發(fā)電機組迎峰度夏高負荷期間非計劃停運檢修,又能消除因氫氣冷卻器冷卻效果差因素引起的機組降出力調(diào)度考核,同時還能避免發(fā)電機絕緣過熱損壞。大大提高大型發(fā)電機夏季高負荷期間運行的安全效益和經(jīng)濟效益。
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[3] QFSN-600-2YH(G)型汽輪發(fā)電機產(chǎn)品使用說明書[Z].哈爾濱電機廠有限責(zé)任公司,2002.
TM311
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劉秀明(1984-),男,工程師,從事火力發(fā)電廠電氣一次設(shè)備技術(shù)管理工作。