張新莉
摘 要:《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)對填埋場滲濾液處理的達標排放提出了更高要求。該文以西北地區(qū)某山谷型生活垃圾填埋場滲濾液處理設(shè)施的升級改造項目為例,分析了改造方案的優(yōu)越性和技術(shù)先進性,結(jié)合西北地區(qū)冬季漫長的氣候特征和案例中滲濾液處理設(shè)施需全年運行的要求,項目在滲濾液處理站建設(shè)燃氣供暖鍋爐,年運行時間達到360天。該項目經(jīng)驗對于西北地區(qū)面臨改造升級的滲濾液項目具有重要的借鑒和指導作用。
關(guān)鍵詞:西北地區(qū) 填埋場 滲濾液 升級改造 新標準
中圖分類號:X703.1 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)06(c)-0134-03
1 項目背景
該文涉及的生活垃圾填埋場位于我國西北地區(qū),屬于山谷型填埋場,東、西側(cè)為山體,地勢南高北低,在北側(cè)山體出口地勢較低處建有垃圾截污壩,壩下向北建有100 m3/d滲濾液處理站。該填埋場建于2003年,總占地面積110 hm2,總庫容3 000萬 m3,設(shè)計使用年限30年,日填埋垃圾2 000 t。
100 m3/d滲濾液處理站建于2007年,采用“厭氧+MBR+超濾”的二級膜滲透技術(shù),排放標準執(zhí)行《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-1997)中的二級標準,即COD≤300 mg/L、BOD5≤150 mg/L、NH3-N≤25 mg/L,處理后出水回噴填埋場。由于對滲濾液產(chǎn)生量估算過于保守,填埋場滲濾液實際產(chǎn)生量遠大于處理站設(shè)計處理能力,受過量滲濾液的沖擊,各處理單元處理效率普遍下降,污水處理效果不穩(wěn)定,長期超標排放。
2008年4月,國家頒布了新的《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008),對滲濾液排放限值大幅提高并新增了TN指標,即COD≤100 mg/L、BOD5≤30 mg/L、NH3-N≤25 mg/L、TN≤40 mg/L[1]。原100 m3/d滲濾液處理站處理規(guī)模過小且出水水質(zhì)無法達到新標準,受北方天氣條件制約,年運行時間僅153d,出水采用回噴工藝,不利于滲濾液的及時處理,迫切需要對滲濾液處理工程進行升級改造并確保冬季運行,加快對場內(nèi)積存滲濾液的處置。
2 工程概況
2.1 滲濾液水質(zhì)特點
該填埋場采用厭氧衛(wèi)生填埋方式,滲濾液產(chǎn)生量約470~520 m3/d,滲濾液水質(zhì)呈現(xiàn)出成熟期填埋場特點,主要特征為:①填埋場處于產(chǎn)甲烷階段,COD和BOD濃度均顯著下降,但B/C比下降更為明顯,可生化性變差,較難處理;②NH3-N濃度上升,C/N比相對不協(xié)調(diào),色深,色度在200~4 000,惡臭顯著;③成分復雜,含有As、Hg等重金屬有毒有害物質(zhì);④滲濾液水質(zhì)、水量季節(jié)性波動較大[2]。滲濾液原水水質(zhì)及出水標準限值見表1。
2.2 滲濾液處理工藝比選
根據(jù)垃圾填埋場滲濾液產(chǎn)生量大、有毒有害物質(zhì)濃度高的特點,對目前國內(nèi)滲濾液的處理方法(包括生物法、物理法、組合處理方法以及深度處理技術(shù)等)進行比較,見表2。
由表2可以看出,單純采用生物法無法確保處理效果。目前國內(nèi)主流的處理工藝是由生物法和物理法組成膜生物反應器,然后再采用納濾、反滲透等深度處理技術(shù),確保出水達標。
2.3 工程內(nèi)容
該填埋場滲濾液處理改擴建工程新建一座600 m3/d處理站,配套建設(shè)15000 m3地下調(diào)節(jié)池、7500 m3地下均衡池并加蓋;原有100 m3/d滲濾液處理站的露天曝氣池、調(diào)節(jié)池改造為事故池并加蓋,防治惡臭污染;新建一座燃氣鍋爐房對處理站冬季供暖,延長運行時間至360 d/a;配套完善排水管線7.0 km,使出水進入城市二級污水處理廠處置,不再回噴垃圾場。
3 處理工藝
3.1 工藝確定
通過工藝比選,確定采用好氧生化(A/O)+物化(超濾)+深度處理(納濾/反滲透)的滲濾液處理工藝,具體為:均衡池+外置式MBR(二級硝化)+納濾,見圖1。
3.2 工藝概述
滲濾液由調(diào)節(jié)池提升至均衡池,再進入后續(xù)MBR系統(tǒng)。為保護后續(xù)的膜處理單元,在布水系統(tǒng)前設(shè)有過濾級別為400~800mm的袋式過濾器,以防止小顆粒固體物進入后續(xù)的處理單元,外置式膜生物反應器由一級反硝化、硝化初級脫氮系統(tǒng),二級反硝化、硝化深度脫氮系統(tǒng)和外置式超濾單元組成。
通過膜生物反應器(兩級脫氮)處理后的超濾出水中BOD、NH3-N、重金屬已達到排放標準,NH3-N去除效率超過99%。但是難生化降解的有機物形成的COD和色度仍然超標,出水沒有懸浮物,滿足深度膜處理納濾膜的進水水質(zhì)要求,再采用納濾對出水進行深度處理,去除難生化降解的有機物,可以確保出水中COD達標排放。
3.3 各處理單元作用
3.3.1 均衡池
調(diào)節(jié)池的主要功能為調(diào)節(jié)水量,該工程建設(shè)水質(zhì)均衡池,使新、老滲濾液在均衡池中進行調(diào)配以獲得合適的碳氮比,極大地保證了滲濾液系統(tǒng)原水進水水質(zhì)的穩(wěn)定性,使進水的可生化性和碳氮比穩(wěn)定在較好水平,有利于生物脫氮,并減少外加碳源的投加量,從而降低運行成本。
3.3.2 外置式膜生物反應器
“反硝化(A)-硝化(O)-超濾(NF)”稱為膜生物反應器(MBR)[3]。該工程MBR由一級反硝化、一級硝化、二級反硝化、二級硝化和超濾系統(tǒng)組成。硝化池采用射流鼓風曝氣,大部分有機物通過高活性的好氧微生物作用在硝化池內(nèi)得到降解,同時氨氮在硝化微生物作用下氧化為硝酸鹽。硝化池至前置反硝化池設(shè)有混合液回流(硝氮回流),硝氮回流至反硝化池內(nèi)在缺氧環(huán)境中還原成氮氣排出,達到生物脫氮目的。
考慮到出水中TN排放限值為40 mg/L,建設(shè)二級硝化和二級反硝化,當前置反硝化和一級硝化脫氮不完全時,在二級反硝化和二級硝化反應器中進行深度脫氮反應,通過控制硝化和反硝化反應的完全程度來控制出水中的TN。
硝化系統(tǒng)出水由超濾進水泵分配至超濾環(huán)路。超濾膜內(nèi)表面為高分子有機聚合物的管式錯流式超濾膜。超濾每條環(huán)路設(shè)一臺循環(huán)泵,在沿膜管內(nèi)壁形成紊流,產(chǎn)生較大的過濾通量,避免堵塞。
3.3.3 納濾
MBR膜生物反應器出水中NH3-N、總金屬離子、SS等指標已達到排放標準,但部分難降解有機物尚不能去除,采用納濾可以進一步分離難降解的大分子有機物,進一步深度處理。
3.3.4 污泥處理系統(tǒng)
該工程生化剩余污泥和納濾濃縮液混合后進入污泥池,由板框壓濾機進料泵引入板框壓濾機進行脫水,脫水產(chǎn)生的干泥運至填埋場,板框壓濾機上清液回入生化池。
4 工程運行情況
4.1 水質(zhì)達標情況
經(jīng)過幾個月的調(diào)試運行,處理系統(tǒng)能夠穩(wěn)定運行,出水水質(zhì)良好。環(huán)境監(jiān)測部門對該工程進行環(huán)??⒐を炇毡O(jiān)測給出的監(jiān)測結(jié)果為:處理后出水中COD 12~19 mg/L,BOD <0.5 mg/L,NH3-N <0.025 mg/L,TN 14 mg/L,TP 0.02 mg/L,均滿足《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)表2的標準限值要求。
4.2 主要污染物處理效率
根據(jù)環(huán)境監(jiān)測部門對該工程進行環(huán)??⒐を炇毡O(jiān)測給出的監(jiān)測結(jié)果,核算該工程對滲濾液主要污染物的處理效率分別為:COD 99.7%,BOD≥99.9%,NH3-N≥99.9%,TN 99.6%,TP 99.9%。
5 結(jié)語
(1)經(jīng)過滲濾液處理站改擴建,新建的600 m3/d滲濾液處理站采用先進處理工藝使出水能夠滿足《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)的標準限值,符合滲濾液無害化處理要求,出水不再回噴,經(jīng)排水管線輸送至城市二級污水處理廠處置,符合滲濾液減量化處理要求。
(2)原有100 m3/d滲濾液處理站的調(diào)節(jié)池、曝氣池通過加蓋減少惡臭污染,同時新建燃氣鍋爐對處理站各處理單元供暖,確保工程實現(xiàn)全年360d運行,加速處理滲濾液。
(3)針對國內(nèi)其他生活垃圾填埋場的滲濾液處理中超濾膜易堵塞問題,該工程采用外置式膜生物反應器,通過制造紊流避免污泥堵塞超濾膜,是對目前主流處理工藝的大膽創(chuàng)新,效果顯著。
參考文獻
[1] 陳忠.生活垃圾填埋場滲濾液升級改造項目案例分析[J].中國西部科技,2013,12(12):9-10.
[2] 張與兵,熊惠英.垃圾填埋場滲濾液組合處理工藝工程實踐[J].工業(yè)安全與環(huán)保,2014(2):54-55,76.
[3] 陸偉,朱建強,沈菊杰.對垃圾填埋場滲濾液處理技術(shù)的探討[J].低碳世界,2014(6X):6-7.