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節(jié)流孔板量孔研究

2015-10-10 02:22:18張斌
橡塑技術(shù)與裝備 2015年20期
關(guān)鍵詞:鎢絲油量丸子

張斌

(無錫技師學(xué)院,江蘇 無錫 214000)

節(jié)流孔板量孔研究

張斌

(無錫技師學(xué)院,江蘇 無錫 214000)

高壓共軌系統(tǒng)是世界內(nèi)燃機(jī)行業(yè)公認(rèn)的目前及未來柴油機(jī)用主要的燃油體統(tǒng),節(jié)流孔板作為影響其噴油效果的重要零件,其進(jìn)、出油量孔的各種加工影響因素,都直接關(guān)系到整個噴油器的性能。本文針對影響節(jié)流孔板的一些參數(shù)以及因素展開研究。

節(jié)流孔板;進(jìn)、出油量孔;過程控制

0 引言

節(jié)流孔板是共軌噴油器總成中最為關(guān)鍵的零部件,既控制著噴油嘴針閥的開啟速度,又控制著噴油率的形狀。

節(jié)流孔板的質(zhì)量直接影響共軌燃油系統(tǒng)的性能,因此,合理優(yōu)化節(jié)流孔板參數(shù),對改進(jìn)噴油器的噴射性能、改善發(fā)動機(jī)燃燒狀況、降低排放等具有重大意義。

1 進(jìn)、出油量孔研究

1.1 振動拋光設(shè)備拋丸子去除方法

拋丸子堵在節(jié)流孔板各個小空中將會導(dǎo)致電火花加工時無法正常放電、鎢絲碰撞變形、崩斷甚至鎢絲夾頭損壞。因此,在電火花加工前需確保節(jié)流孔板各個小空中沒有殘留拋丸子。

現(xiàn)有的拋光設(shè)備有臥式離心研磨機(jī)(XMW30)和拋丸機(jī)(QPL30),其中臥式離心研磨機(jī)采用氧化硅作為拋丸子,拋丸機(jī)采用0.2~0.3 mm鋼珠作為拋丸子。從拋光效果來看,臥式離心研磨機(jī)能去除表面氧化層,去除表面毛刺,使銳邊倒角圓滑;拋光機(jī)加工能夠去除表面毛刺,使表面色澤光亮。兩種設(shè)備均能滿足熱處理后拋光去毛刺的要求。

臥式離心研磨機(jī)加工時,拋丸子容易破碎,堵在1.9 mm銷孔、1.0 mm、0.8 mm、1.4 mm銷孔中,需要用鉆頭將拋丸子壓碎后用壓縮空氣吹出,清除效率低下;拋光機(jī)加工后小鋼珠會堵在0.45 mm小孔中,通過高壓清洗可以將拋丸子小鋼珠沖出,清除效率比較高。

通過兩種拋光后的效果,對比去除節(jié)流孔板各個小孔中的拋丸子效率,拋光機(jī)(QPL30)加工節(jié)流孔板具有更高的經(jīng)濟(jì)效率,采用其作為熱處理后的拋光設(shè)備。

1.2 進(jìn)、出油量孔毛坯長度尺寸摸底

進(jìn)、出油量孔的毛坯長度直接影響進(jìn)、出油量孔的初始流量。分別統(tǒng)計與量孔相關(guān)的尺寸,間接計算進(jìn)油量孔毛坯長度H和出油孔毛坯長度L:

L=L1-L2;

統(tǒng)計50件節(jié)流孔板進(jìn)油量孔毛坯長度為0.82±0.035 mm,統(tǒng)計100件節(jié)流孔板出油量孔毛坯長度為0.95±0.03 mm,符合制造精度要求。

表1 表面油膜多少與去除方案制定三種試驗方案

1.3 油膜對量孔加工的影響

驗證表明油膜對電火花加工的影響,根據(jù)表面油膜多少與去除方案制定三種試驗方案,如表1所示。

試驗結(jié)果表明,三種試制方案加工效果一致,說明油膜對電火花加工基本沒有影響,在后續(xù)加工過程中,少數(shù)抽檢件可先吹干凈后直接電火花加工。

2 進(jìn)、出油量孔加工的過程控制

2.1 過程控制階段一

分別對電火花加工進(jìn)、出油量孔工序能力進(jìn)行統(tǒng)計,連續(xù)生產(chǎn)30件并檢測其初始流量,具體過程控制如下:

(1)確認(rèn)毛坯件為合格件(檢測兩個量孔長度確保1.0 mm、1.4 mm、0.8 mm、0.45 mm孔中無拋丸子)。

(2)進(jìn)有孔初始流量范圍為275~295 ml/min,初始調(diào)試時連續(xù)檢測5件初始流量,其要求范圍集中在280~290 ml/min之間;出油量孔初始流量要求范圍在360~380 ml/min,初始調(diào)試時,連續(xù)監(jiān)測5件初始流量,且要求流量范圍集中在365~375 ml/min之間。

加工過程中,每間隔5件后再連續(xù)監(jiān)測5件。若臨界值、超差、具有增大或者減小趨勢即補(bǔ)償調(diào)整。

經(jīng)過此次監(jiān)控、調(diào)整補(bǔ)償,進(jìn)油孔初始流量PPK值達(dá)到1.17,合格率100%;出油量孔初始流量PPK 為0.51,合格率為98%。

考慮到出油量孔初始流量PPK值比較低,未達(dá)到過程控制要求,分析查找原因,并進(jìn)行下一輪過程控制實驗。

2.2 過程控制階段二

在前期進(jìn)、出油量孔初始流量攻關(guān)基礎(chǔ)上,本階段繼續(xù)進(jìn)行過程控制實驗,連續(xù)生產(chǎn)30件并檢測其進(jìn)、出油量孔的初始流量,對電火花加工后量孔流量工序能力進(jìn)行統(tǒng)計分析,具體方法如下:

(1)確認(rèn)毛坯件為合格件(檢測量孔長度,0.8 mm、0.45 mm孔中無拋丸子)。

(2)更換鎢絲、加工前清洗鎢絲、鎢絲夾頭、導(dǎo)電刷、V型塊以及扁平塊,如圖6、圖7、圖8、圖9所示。

(3)對比進(jìn)、出油量孔加工放點參數(shù),將電壓、脈寬、間隙、頻率、能力類型等參數(shù)設(shè)置為一致。

(4)嚴(yán)格控制調(diào)試流量范圍為合格范圍中值的50%,加工過程中,每間隔5件后再連續(xù)檢測5件,若出現(xiàn)臨界值、超差、具有增大或者減小趨勢即補(bǔ)償調(diào)整。

本次過程控制,進(jìn)油孔初始流量PPK為1.19,合格率為100%,出油量孔初始流量PPK為0.58,合格率為100%。

兩階段進(jìn)、出油量孔過程控制試驗后,進(jìn)油孔初始流量滿足控制要求,PPK值大于1,而出油量孔PPK值較低,合格率為100%,仍有質(zhì)量改進(jìn)空間。

觀察出油量孔初始流量運(yùn)行圖,發(fā)現(xiàn)有一段數(shù)據(jù)處于流量均值上方,分析原因,存在調(diào)整電火花機(jī)床補(bǔ)償COR值時,對應(yīng)的量孔孔徑、流量值不發(fā)生變化的問題,考慮可能由于V型塊,扁平塊裝夾時位置發(fā)生旋轉(zhuǎn)變化,導(dǎo)致鎢絲夾緊力增大,限制了鎢絲的進(jìn)給運(yùn)動,從而使補(bǔ)償功能失效。

在后續(xù)加工中,V型塊、扁平塊先調(diào)整好位置后在擰緊螺釘,用一根鎢絲穿過其中,來回拉動鎢絲,更具夾持力判斷裝夾是否正確。

3 結(jié)束語

本文對電火花加工時出現(xiàn)的拋丸子堵在小孔中、孔板表面覆蓋油膜,量孔毛坯長度摸底、加工過程控制等主要問題進(jìn)行闡述、分析,并給出相應(yīng)的處理措施。

確定采用拋丸機(jī)(QPL30)作為熱處理后的拋光去毛刺設(shè)備,采用高壓清洗將小孔中的小鋼珠沖出。通過量孔長度摸底,排除量孔不一致對電火花加工造成的影響,規(guī)范電火花加工前的清洗、裝夾等準(zhǔn)備工作,明確補(bǔ)償方法,通過過程控制,量孔加工合格率達(dá)到了100%,為后續(xù)改進(jìn)、工序能力建設(shè)提供數(shù)據(jù)、試驗基礎(chǔ)。

[1] 高宗英,朱劍明. 柴油機(jī)燃料供給與調(diào)節(jié)[M]. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2009.

[2] Liu Zhuang,Liu Yan.Effect of tool electrode insulation on electrochemical micro drilling accuracy[J]. Nanotechology and Precision Engineering,2009.

[3] 唐維平,宋偉,喻鳴顯,周毅. 噴油嘴噴孔液體擠壓研磨工藝研究[J]. 現(xiàn)代車用動力,2003.

Research of orifi ces on the throttle orifi ce plate

TB126

1009-797X (2015) 20-0116-02

A DOI:10.13520/j.cnki.rpte.2015.20.033

張斌(1986-),男,本科,初級,研究方向為數(shù)控技術(shù)應(yīng)用。

2015-08-28

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