楊鑫,李陽,許慶本
(中國石油蘭州石化化肥廠,甘肅蘭州730060)
延長苯胺流化床生產(chǎn)周期探討
楊鑫,李陽,許慶本
(中國石油蘭州石化化肥廠,甘肅蘭州730060)
苯胺流化床反應器單程運行周期,在長期運行中歸納總結(jié)控制反應溫度、氫油比、床壓、催化劑的結(jié)焦等主要影響因素,來保證流化床的穩(wěn)定運行,使流化床運行單程由100 d延長至120 d,從而延長流化床的生產(chǎn)周期。
硝基苯;苯胺;催化劑;流化床;再生;活化
以蘭州石化公司7萬t/a苯胺裝置為討論對象,探討其流化床的運行周期。此裝置的流化床采用硝基苯催化加氫法生產(chǎn)苯胺,設(shè)計運行單程120 d,但受各種因素影響,此前單程運行周期只達到了一次120 d。因此在這幾年的生產(chǎn)中不斷探索總結(jié),確定最佳運行條件,控制影響其周期的主要因素,使流化床生產(chǎn)周期最大化。
1.1正常生產(chǎn)時溫度控制
對催化劑特性的分析可以知道硅膠銅催化劑在220℃及265℃時各有一個還原峰,在220℃催化劑的活性只有265℃的一半甚至更低,因此在265℃左右催化劑的活性是最好的,因此床溫應控制在260℃~270℃的范圍內(nèi)對滿負荷條件下催化劑的活性發(fā)揮最為有利,同時對還原反應也是最為有利的。
1.2活化溫度控制
催化劑的活化過程是脫水及將氧化銅轉(zhuǎn)化為具有活性的單質(zhì)銅的過程。催化劑活化時,必須防止溫度突升造成催化劑碎裂。一般情況下,催化劑活化升溫速度100℃以下控制在10℃/h~15℃/h,100℃以上控制在30℃/h~40℃/h,溫度達到250℃左右后開始自然下降,當床溫下降到180℃后進行保溫,時間為6 h~11 h,此過程中單質(zhì)銅在載體硅膠上重新排列,確保催化劑晶體的形成。
1.3再生溫度控制
經(jīng)過一個周期的運行,催化劑表面積炭,必須進行再生去除表面積炭。再生前必須在氫氣環(huán)境下進行吹料,防止在高溫無氫氣的環(huán)境下有機物結(jié)焦,增加催化劑內(nèi)的含炭量延長再生時間。一般控制吹料時間在2 h~4 h。催化劑再生升溫速度控制在30℃/h~40℃/h。在300℃之前主要是銅的氧化過程,300℃之后主要發(fā)生炭的氧化,溫度也將更加快速的上升。多次再生過程證明控制床層溫度在380℃~400℃,維持2 d~3 d,燒炭效果非常好。催化劑再生過程最長維持時間5 d,基本可以將炭全部氧化除去。再生結(jié)束后依然通空氣進行自然降溫,防止溫度突降催化劑碎裂。
2.1氫油比控制
氫油比是指進入流化床中的氫氣與硝基苯物質(zhì)的量比。氫油比過大,可使床內(nèi)產(chǎn)生氣泡和騰涌現(xiàn)象,使催化劑不規(guī)則運動加強,增加逆向返混的可能性,由于物料在催化劑上接觸時間短,使轉(zhuǎn)化不完全;同時催化劑易磨損,夾帶損失增加,會造成氫氣消耗過大。氫油比小,空塔速度降低,分布板的布氣效果差,流態(tài)化質(zhì)量和傳熱效果均不好,氣固相接觸時間太長,致使反應物結(jié)焦炭化、催化劑表面積碳和微孔結(jié)構(gòu)改變,從而導致催化劑活性下降。恰當?shù)臍溆捅仁潜WC產(chǎn)品產(chǎn)率和原料轉(zhuǎn)化率的重要因素。大量的實踐表明,硝基苯氣相加氫制備苯胺的氫油比不宜小于9,而在10~15更佳。為了得到更理想的反應效果與催化劑壽命,實際采用氫油比為9~11。
2.2循環(huán)氫量控制
氫油比設(shè)定為10:1,當滿負荷生產(chǎn)硝基苯投10.8m3/h時:
硝基苯質(zhì)量=10.8 m3/h×1.2 t/m3=12.96 t= 12.96×106g
硝基苯摩爾數(shù)=12.96×106g÷123 g/mol= 0.105×106mol
氫氣摩爾數(shù)=0.105×106mol×10=0.105×107mol
氫氣體積=0.105×107mol×2 g/mol÷(1 000×0.09 kg/m3)=2.33×104m3/h
循環(huán)氫體積=2.33×104m3/h÷93%=25 090 m3/h
循環(huán)氫量越大,催化劑的磨損越大,不同氣速下催化劑的膨脹比(見圖1)。運行中配合氫氣純度符合93%左右的要求,一般控制在循環(huán)氫流量在24 000 m3/h~26 000 m3/h。
圖1 不同氣速下的催化劑的膨脹比
3.1流化床壓力控制
正常生產(chǎn)時流化床壓力一般控制在65 kPa~80 kPa。床壓過高可使床內(nèi)催化劑產(chǎn)生逆向返混,同時催化劑磨損增大,夾帶損失增加,造成后系統(tǒng)換熱器堵塞。床壓過低,催化劑流態(tài)化不好,從而導致催化劑活性利用率下降,同時催化劑沉降在流化床底部,造成床底分布器堵塞。
3.2流化床結(jié)焦抑制
突發(fā)事件對流化床的生產(chǎn)最為不利。突發(fā)事件發(fā)生時,要維持流化床床壓,并盡力吹凈物料。突然停水、停電、停汽、停氫氣或停氫壓機,都會造成裝置停車,這時如果流化床內(nèi)的硝基苯及苯胺吹除不凈,催化劑表面被物料覆蓋,失去活性。停氫壓機后,循環(huán)氣體量不夠造成催化劑沉床,堵塞流化床底部分布器,進一步惡化了流化氣量,會使開車后硝基苯含量快速上升。
因此在停電等突發(fā)事件引起停止氫氣供應后,必須以最快的速度向流化床內(nèi)通入氮氣,吹除物料,維持床層壓力,保證催化劑在床內(nèi)的流化狀態(tài),才可以將突發(fā)事件帶來的影響降到最低。
4.1流化床內(nèi)催化劑填裝量
每次停車后對催化劑進行測算,根據(jù)設(shè)計要求不足時要及時補加,保證裝填量達到52.5 t的要求,同時在每次再生后卸出的催化劑中,報廢一部分顆粒較小的、結(jié)塊及發(fā)生“脫銅”的催化劑,保證再次裝入的催化劑全部能發(fā)揮活性。
4.2催化劑選擇
經(jīng)過對國內(nèi)苯胺裝置銅催化劑使用現(xiàn)狀的調(diào)查發(fā)現(xiàn),國內(nèi)原使用吉化催化劑的廠家較多,但近幾年康奈爾等廠家紛紛棄用吉化催化劑,改選其它廠家催化劑。主要原因:吉化催化劑原主要內(nèi)供,停止內(nèi)供后停產(chǎn),目前正銷售大量庫存;因利潤小產(chǎn)品質(zhì)量有所下降,產(chǎn)品改進方面無投入。
圖2 催化劑的球形度
由表1看出,對比徐州盛華、九江華雄的催化劑發(fā)現(xiàn)其在水分含量、比表面、選擇性、轉(zhuǎn)化率、磨損、使用周期上均比吉化催化劑有所提高。
綜上所述,結(jié)合相關(guān)文獻資料與生產(chǎn)實際,分析原料、設(shè)備和加氫還原工藝條件等影響對Cu/SiO2催化劑活性的諸多因素后,確定了最佳使用工藝條件:
氫油比:9~11;反應中心溫度:220℃~275℃;流化床密相段中心溫度:260℃~270℃;活化維持溫度:190℃~250℃;活化溫升速率:100℃以下:≤15℃/h;100℃以上:30℃/h~40℃/h;再生溫度:360℃~400℃;再生溫升速率:30℃/h~40℃/h;流化床壓力控制:65 kPa~80 kPa;催化劑的填裝量:52.5 t。
表1 改性銅催化劑性能參數(shù)比較
影響流化床生產(chǎn)的因素很多,只有全面考慮,控制好各項參數(shù),才能使流化床生產(chǎn)周期更長,達到設(shè)計的要求。
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10.3969/j.issn.1673-5285.2015.02.028
TE966
B
1673-5285(2015)02-0104-03
2014-10-23
楊鑫,男(1968-),甘肅平?jīng)鋈?,主要從事苯胺生產(chǎn)管理工作。