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聚合物泥漿在復(fù)雜地層鉆探施工中的應(yīng)用

2015-10-21 19:30唐軍勇
地球 2015年8期
關(guān)鍵詞:護(hù)壁泥漿

唐軍勇

[摘要]廣西某礦區(qū)巖心鉆探施工。構(gòu)造地層鉆進(jìn)施工的泥漿選配,解決了相當(dāng)一部分鉆孔不穩(wěn)定層段鉆進(jìn)施工的孔壁穩(wěn)定與漏漿問題,為"攻深找盲"鉆探施工提供護(hù)壁、堵漏經(jīng)驗(yàn)。

[關(guān)鍵詞]聚合物 泥漿 護(hù)壁 復(fù)雜地層治理

[中圖分類號] F407.1 [文獻(xiàn)碼] B [文章編號] 1000-405X(2015)-8-446-1

1工程概況

本施工區(qū)在地質(zhì)條件方面有兩個(gè)明顯的特點(diǎn):一是巖石強(qiáng)度變化大,正常巖石在不同地段、不同鉆孔甚至同一鉆孔不同部位其強(qiáng)度都有較大的差別,給鉆頭選型及施工帶來一定的困難;二是構(gòu)造帶內(nèi)巖石十分破碎、松散,上下盤次級帶密集發(fā)育、破碎帶范圍大,可達(dá)數(shù)十米,鉆進(jìn)過程中易造成坍孔及沖洗液漏失。前期的鉆探施工中,由于使用的泥漿不適應(yīng)Φ60mm金剛石鉆具和地層情況,造成內(nèi)管投不到位、內(nèi)管打撈不上;孔內(nèi)掉塊、卡鉆、埋鉆的孔內(nèi)事故。

2地層情況

區(qū)內(nèi)出露的巖石較為單一,主要為燕山早期第二階段的豆乍山花崗巖體(r52-2),巖性為中細(xì)粒小斑狀黑云母花崗巖和細(xì)粒小斑狀二云母花崗巖。巖石主要礦物成分為長石、石英及云母等,結(jié)構(gòu)致密;正常巖石屬硬質(zhì)巖石,可鉆性為8—10級、中等研磨性,構(gòu)造破碎帶內(nèi)的強(qiáng)硅化花崗巖為堅(jiān)硬類巖石,可鉆性可達(dá)10—12級、中等研磨性,距地表淺部巖石稍有風(fēng)化,屬軟—中硬類巖石,可鉆性為1—6級、弱研磨性,風(fēng)化厚度一般為10m-15m。

礦區(qū)內(nèi)構(gòu)造帶較發(fā)育,構(gòu)造帶內(nèi)巖石破碎且多有硅化現(xiàn)象,在帶內(nèi)及其上、下盤附近裂隙發(fā)育,構(gòu)造帶走向?yàn)楸北睎|向至近南北向,傾向南東至東,局部傾向東,傾角較陡達(dá)70°-85°。地下水以裂隙充水為主,主要礦體位于當(dāng)?shù)厍治g基準(zhǔn)面以上,地形條件有利于自然排水。地質(zhì)構(gòu)造簡單,礦體有良好的隔水層,并已初步查清礦區(qū)充水的主要因素,對鉆探施工不會產(chǎn)生不利的影響。礦床井田涌水量預(yù)測,1280中段開采水量為116.65噸/時(shí)。故礦床充水因素簡單,強(qiáng)度不大,水文地質(zhì)條件屬于簡單的礦床類型。

3鉆進(jìn)工藝

金剛石繩索取心鉆探是當(dāng)代地質(zhì)鉆探比較先進(jìn)的方法,在我國地質(zhì)行業(yè)發(fā)展比較迅速,以金剛石繩索取心為主體的金剛石鉆探工藝方法,已成為地質(zhì)鉆探三大技術(shù)之一。

金剛石繩索取心鉆進(jìn)相對于其它地質(zhì)鉆探方法來說,具有?三高、兩低、一優(yōu)”的特點(diǎn),即鉆速及鉆頭壽命高、純鉆進(jìn)時(shí)間利用率高、巖礦心采取率高,人員勞動強(qiáng)度低、鉆探成本低、巖礦心品質(zhì)優(yōu)良、結(jié)構(gòu)清晰、完整度好、純潔性高。基于金剛石繩索取心鉆進(jìn)的這些優(yōu)點(diǎn),所以在本項(xiàng)目中我們采取金剛石繩索取心鉆進(jìn)方法進(jìn)行施工。

3.1孔身結(jié)構(gòu)

因施工地區(qū)除構(gòu)造帶外地層大多較完整、鉆孔均為一般勘探孔且采用金剛石鉆進(jìn),所以多采用三級孔身結(jié)構(gòu):Φ91mm—Φ75mm—Φ60mm。

3.2鉆具選型

F800帶F700帶均采用繩索取芯金剛石鉆進(jìn)。鉆桿外徑為Φ55.5mm,擴(kuò)孔器為Φ60.5mm,金剛石鉆頭直徑為Φ60mm。

3.3金剛石鉆頭的選型

鉆進(jìn)巖層為花崗巖,為硬、中研磨性局部破碎地層,采用人造金剛石鋸齒和交叉鉆頭,金剛石濃度為100%,粒度70目,胎體硬度為HRC25—30,實(shí)際施工根據(jù)巖性進(jìn)行了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

3.4鉆進(jìn)參數(shù)選擇

(1)鉆壓:P=10Fp=10*3.14/(62-42) *5.5=863.5≈864Kg;

(2)轉(zhuǎn)速:n=60*v/L=60*2.5/(3.14*0.06)=796r/min;

(3)泵量:Q=6VF=6*0.4*〔3.14/4*(6.52-5.52)〕=35.5L/min。

根據(jù)以上計(jì)算結(jié)果實(shí)際施工時(shí)鉆進(jìn)參數(shù)選擇鉆壓以600~900kg;轉(zhuǎn)速500~1100轉(zhuǎn)/分;沖洗液量30~45升/分。

4鉆孔的護(hù)壁與堵漏

4.1施工中的問題

2007年施工鉆孔22個(gè),施工采用的沖洗液多為:清水+PHP+乳化油+Na-CMC的無固相泥漿。構(gòu)造帶鉆進(jìn)護(hù)壁效果差,因而有時(shí)采用水泥分段進(jìn)行固結(jié)。然而由于地下水的作用,孔內(nèi)水泥凝固結(jié)石率差,導(dǎo)致鉆具掃孔到底后又重復(fù)出現(xiàn)垮、掉現(xiàn)象。反復(fù)注漿、透孔,時(shí)間、人工、材料浪費(fèi)很大。

出現(xiàn)上述現(xiàn)象的原因主要是:第一,所使用的“清水+乳化油+PHP +Na-CMC+Na2O·nSiO2 ”泥漿,對于輕微破碎和漏失的地層有一定的抑制作用,由于這種泥漿的成膜性能不高,膠結(jié)性能不穩(wěn)定,很難護(hù)住孔壁,因此孔內(nèi)常出現(xiàn)掉塊、垮孔。第二,水泥灌漿固結(jié)護(hù)壁,雖然有一些效果,但由于孔內(nèi)垮孔段巖層系含水層,水泥漿非高壓灌注,水泥漿擴(kuò)散滲透距離短、巖縫中有殘留泥漿,所以形成的穩(wěn)定孔壁薄且水泥膠結(jié)強(qiáng)度不高,這就造成了鉆具施工的振動,能輕易地對所形成的穩(wěn)定孔壁產(chǎn)生破壞,導(dǎo)致孔內(nèi)掉塊、垮孔。水泥凝結(jié)強(qiáng)度好的地段,則由于鉆進(jìn)介質(zhì)的軟硬不勻,極易造成偏孔。

采用低固相泥漿(粘土+Na-CO3+ Na-CMC+PHP)施工,由于鉆具的高速旋轉(zhuǎn),鉆桿內(nèi)易形成一層泥皮,阻礙內(nèi)管的自由上下運(yùn)動,造成內(nèi)管投送不到位、打撈內(nèi)管取芯困難。所以增加了起下鉆次數(shù),加大了工人的勞動強(qiáng)度,消耗了寶貴的正常生產(chǎn)時(shí)間,影響了施工工期。

4.2解決問題措施

為了針對性解決護(hù)壁、堵漏問題,我們反復(fù)查閱相關(guān)資料,在室內(nèi)、生產(chǎn)中進(jìn)行了試驗(yàn),對泥漿材料、性能、護(hù)壁機(jī)理進(jìn)行分析對比,最后選擇了相應(yīng)的造漿材料,按“植物膠 + PHP + Na-CMC + 80堵漏劑 + 磺化瀝青護(hù)壁劑”配制的復(fù)合無固相泥漿進(jìn)行施工,情況有了很大的改善,施工效率較已往有了明顯的提高。

泥漿護(hù)壁機(jī)理:植物膠、PHP、Na-CMC,三種高分子聚合物一起合成的無固相泥漿,這些高聚物的分子具有多種吸附基的水化基,分子間通過吸附基聯(lián)接成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),并且眾多的吸附基在孔壁表面上產(chǎn)生多點(diǎn)網(wǎng)膜吸附,在孔避表面上形成韌性良好的吸附膜,減慢了水對巖層的滲透速度。高聚物眾多的水化基縛住了大量的自由水,降低了泥漿的失水量,從而有效地防止和減少了巖石的水化分散與膨脹,有效地防止水敏松散等不穩(wěn)定地段的井壁坍塌、掉塊,從而起到了護(hù)壁作用。由于PAM是長鏈高分子化合物,能與植物膠、Na-CMC產(chǎn)生多點(diǎn)吸附,相互形成網(wǎng)架結(jié)構(gòu),使泥漿粘度增高,流動阻力增大,更進(jìn)一步加強(qiáng)了與孔壁的吸附力,滲透到巖石的裂隙中,提高了吸附膜的強(qiáng)度,阻止了孔內(nèi)沖洗液的漏失。

泥漿配比按以下四組方案進(jìn)行實(shí)驗(yàn),見表2。

按上表配方配制四組泥漿,并對它們分別進(jìn)行了主要技術(shù)指標(biāo)測定,數(shù)據(jù)參數(shù)如下表3。

同時(shí)將四組泥漿配制于現(xiàn)場,取現(xiàn)場松散巖樣分別放入泥漿中進(jìn)行浸泡。方案一中樣品24分鐘后開始膨脹、分散、崩塊,方案二、三中巖樣分別在2小時(shí)47分鐘、6小時(shí)25分鐘后開始分化瓦解,方案四中巖樣經(jīng)24小時(shí)后只有些膨脹,但并沒有分散解體。

按第四種方案配制的泥漿,在本礦區(qū)及另一個(gè)礦區(qū)進(jìn)行實(shí)際使用,效果顯著。例如在本礦區(qū)施工的ZK6-11號鉆孔,設(shè)計(jì)深度為730m,鉆進(jìn)施工中,分別在73.60m~75.00m,127.00m~130.60m,320.5m~337.00m,510.00m~530.80m,680.20m~707.70m,均遇見到淺肉紅色碎裂花崗巖構(gòu)造帶,最厚層接近30m,破碎,松散。使用新泥漿鉆進(jìn)施工后,孔內(nèi)未發(fā)生掉塊、垮孔現(xiàn)象,順利終孔,孔深744.00米。在另一礦區(qū),ZK37-29號鉆孔,鉆進(jìn)到693.40m,穿過構(gòu)造泥,進(jìn)入破碎砂巖后,孔內(nèi)出現(xiàn)掉塊、垮孔、縮徑情況,鉆具在孔內(nèi)蹩車,蹩泵,負(fù)荷大,施工困難。改用新泥漿進(jìn)行排碴、清孔護(hù)壁,最后得以順利施工鉆進(jìn)至726.60米終孔。

新泥漿在實(shí)際鉆進(jìn)施工中存在一些問題,在今后的生產(chǎn)中應(yīng)避免:第一,不按規(guī)章操作,漿料不按順序加放,攪拌時(shí)間太短,導(dǎo)致漿液中有小團(tuán)塊;第二,在孔內(nèi)出現(xiàn)較大漏失的情況下,個(gè)別班組直接往泥漿池中加注清水;第三,新泥漿成本略高,有的機(jī)臺、班組不情愿使用或攪拌時(shí)少放料;第四,不重視泥漿的維護(hù),換漿。

5結(jié)語

復(fù)雜地層的鉆進(jìn)施工,除對設(shè)備、鉆進(jìn)參數(shù)、工藝方法、操作經(jīng)驗(yàn)有更高的要求外,還必須要有真對性好的泥漿進(jìn)行護(hù)壁。在本礦區(qū)中使用的新配制泥漿,比以往使用的泥漿護(hù)壁效果有明顯提高:(1)孔內(nèi)事故減少,鉆桿內(nèi)不再結(jié)垢泥皮;(2)攜巖屑能力強(qiáng),孔內(nèi)干凈:(3)施工中轉(zhuǎn)速、鉆速比以往有所提高;(4)起下鉆次數(shù)比以往減少1/4,相對增加了正常鉆進(jìn)時(shí)間,提高了效益,降低了員工的勞動強(qiáng)度。這種新配制的無固相泥漿,作為小口徑金剛石繩索取心鉆進(jìn)方法的沖洗液,能夠有效地起到護(hù)壁防塌的作用,提高鉆進(jìn)效率。施工中遇到的問題及解決方法,為以后施工類似地層提供了參考。

參考文獻(xiàn)

[1]劉海斌,廣西沙子江礦床深部及外圍鈾礦普查鉆探施工技術(shù).探礦工程(巖土鉆掘工程).2011.38(4):25-27.

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