蔡 鑫
(天津工業(yè)大學 管理學院,天津300387)
六西格瑪是數(shù)理統(tǒng)計的基本名詞,代表正態(tài)分布的標準差,用來表示任意一組數(shù)據(jù)或過程輸出的離散程度。它是一項以數(shù)據(jù)為基礎,運用科學的數(shù)據(jù)采集和統(tǒng)計分析方法,找出問題根源,并采取相應措施解決問題,追求幾乎完美的質(zhì)量管理方法[1]。
六西格瑪質(zhì)量管理是一套系統(tǒng)的的業(yè)務改進方法體系,是旨在持續(xù)改進企業(yè)業(yè)務流程,實現(xiàn)客戶滿意的管理方法。它是以其定義、測量、分析、改進、控制五個階段的結構化改進過程為核心,通過對實際數(shù)據(jù)的采集和分析,進而找出問題所在并對其加以改進,最終實現(xiàn)提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、滿足顧客要求,從而提高企業(yè)利潤。
六西格瑪質(zhì)量管理實施流程DMAIC是Define(定義)、Measure(測量)、Analyze(分析)、Improve(改進)、Control(控制)五個階段的簡稱。每個階段都有其活動的重點及常用的質(zhì)量管理工具和技術。其內(nèi)容如下表1所示[2]。
表1 DMAIC過程活動重點及其工具
A公司是一家電烤爐制造公司,成立于1998年,有著十幾年的電烤爐開發(fā)、制造、售后維護的經(jīng)驗,在電烤爐制造領域中具有全國比較先進的技術,產(chǎn)品往全國各地。但隨著近兩年電烤爐制造公司的不斷增多和成長,市場競爭日益激烈。A公司也面臨著舉得競爭壓力。如何通過減少浪費,降低成本和提高產(chǎn)品質(zhì)量等措施來贏得機會,已成為十分重要而迫切的課題。于是,A公司為了保持市場競爭優(yōu)勢,決定于2013年年初引入六西格瑪質(zhì)量管理。
2014年8月,A公司研究了過去一年(2013年9月—2014年7月)的電烤爐生產(chǎn)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)電烤爐的一次裝配合格率平均為66.5%,與公司的預期目標90%相差甚遠。與此同時,低合格率嚴重影響了交貨期限、產(chǎn)品品質(zhì),損害了公司形象,造成了時間與材料上的浪費,增加了生產(chǎn)成本,減少了公司的利潤,損害了公司收益。為此,公司成立了項目小組,對電烤箱裝配實施了六西格瑪質(zhì)量管理,以期提高電烤爐的一次裝配合格率,提高產(chǎn)品質(zhì)量,增強顧客滿意度,增加公司利潤。
定義階段是以現(xiàn)有的不足出發(fā),識別出需要改進的問題或過程輸出,通過所需要的工作,例如測量、分析、改進等等,將項目的內(nèi)容劃定在合理的范圍之內(nèi),從而真對問題,定義出所需要的工作和目標[3]。
首先,項目小組,研究了過去一年的不合格電烤爐的不良,發(fā)現(xiàn)電烤爐的不良有以下四種:(1)氣密性不良;(2)電器功能不良;(3)結構功能不良;(4)外觀不良。因此,電烤爐的一次裝配了的改進可以圍繞這四個方面展開。
明確了方向以后,我們對過去一年的不合格品進行了數(shù)據(jù)統(tǒng)計和整理,采用不良率排列圖法識別關鍵的質(zhì)量缺陷問題。統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn),氣密行不良所占比例為75.5%,電器功能不良比例為15%,結構功能不良比例為5.5%,外觀不良比例為4%。比例符合二八定律,因此氣密性不良是最關鍵的質(zhì)量問題Y。項目組選擇氣密性不良問題進行分析與改進。
測量階段首先驗證系統(tǒng)是否可靠,其次在此基礎上評估過程輸出能力、收集數(shù)據(jù),再次運用流程圖、魚骨圖等方法找出各分解Y的影響因素,最后通過因果矩陣和FMEA分析篩選出主要因子[4]。
1.測量系統(tǒng)驗證和過程能力分析
項目組對氣密性測量系統(tǒng)進行分析,通過Gage R&R和屬性一致性分析來驗證測量系統(tǒng)的重復性和再現(xiàn)性,并評估測量的精確程度,判定測量系統(tǒng)是否可靠,以保證測量數(shù)據(jù)的質(zhì)量。
負責小組選用低壓氣密儀器作為測量工具,對隨機挑選的10個電烤爐作為測量對象,A和B兩個測量員以部裝泄露測試為內(nèi)容分別對10個測量對象進行3次測量,記錄測量數(shù)據(jù)。運用Gage R&R處理測量數(shù)據(jù)結果如下:
圖1 為氣密性測量數(shù)據(jù)分析
從圖1中可以看出:
①量系統(tǒng):Total Gage R&R=6.75%<30%;
②分類數(shù):20>5。
因此,該測量系統(tǒng)可靠,可以信賴。
接下來,在驗證系統(tǒng)可靠的基礎上,對現(xiàn)有的過程能力進行分析計算,判斷該工序過程能力是否達到要求,如圖2所示。Y的過程能力Z=0.8006,過程能力不足,急需改善提升。
圖2 為氣密性測量數(shù)據(jù)正態(tài)驗證
2.影響因素分析
明確了重點影響因子——氣密性不良后,項目組根據(jù)因子尋找進一步的原因,運用頭腦風暴法,分別從人、機器、環(huán)境、材料、規(guī)定五個方面來尋找影響氣密性的缺陷因子。通過魚骨圖,共列舉了25項影響因素。隨后,我們采用C&E矩陣對這25影響因素進行了統(tǒng)一評價,根據(jù)各因素對產(chǎn)品的影響程度,選出五個關鍵因子,如下表所示。
表2 關鍵影響因子
因此,經(jīng)過以上分析,我們得出了表2所示的五個關鍵因子。對這五個關鍵因子,我們需要進一步分析是否真的對產(chǎn)品結果有影響。
測量階段篩選出的關鍵因子,需要在分析階段進行驗證,包含數(shù)據(jù)分析、設計實驗等方法,去除影響不顯著的關鍵因子,從而避免不必要的改善投入。
在測量階段項目小組共選出了5個重要的關鍵因子分別為:X1主氣管焊接密封,X2底杯是否有沙眼,X3旋鈕間隙大小,X4閥體密封面的光滑度,X5主氣管角度。接著我們項目小組分別對這5項影響因子進行2T檢驗,檢驗結果如下表所示。
表3 關鍵因子檢驗結果
因此,X1、X2、X4、X5這四項關鍵因子的變化對氣密性不良的結果有顯著的影響,我們需要在改善階段針對這四項關鍵因子提出改善措施;而X3的變化對氣密性不良沒有顯著性影響,不進入改善階段。
改善階段就是找到優(yōu)化解決問題的方案,針對變量進行改進,使得變量
隨之改變,從而將缺陷或不良改善,達到改進的目的。
在分析階段,小組成員找到了影響產(chǎn)品一次裝配合格率的主要關鍵因子即X1主氣管焊接密封、X2底杯是否有沙眼、X4閥體密封面的光滑度、X5主氣管角度,因此,項目負責人召集了小組全體成員,并邀請了生產(chǎn)線的領班、質(zhì)量部的檢驗員等相關人員一起參加了會議。收集了多方的意見和建議,最終制定了針對關鍵因子的改善措施,如下表所示。
表4 解決方案
控制階段是對項目前期改善措施的固化,以保證改善措施長期有效。首先要確認改進后的過程能力,驗證改善方法是否有效;如果驗證方法有效,就要將改善引起的過程更改在相應的作業(yè)指導書中進行更新,并制定控制計劃,對相關人員進行培訓。
項目組收集了公司在實施改善措施后一個月內(nèi)進行生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù),并對數(shù)據(jù)進行分析,計算改進后的過程能力,如下圖所示。
如圖3所示,公司實施改善措施后的過程能力Z=1.4731,有了顯著的提高,說明改善措施有效。
因此,項目小組更新了作業(yè)指導書,將其拍成照片貼在生產(chǎn)車間,以供一線生產(chǎn)工人隨時觀看,并對相關人員進行了培訓,確保產(chǎn)品順利生產(chǎn),保證質(zhì)量。
1.A公司以電烤爐一次裝配合格率為出發(fā)點,實施了六西格瑪質(zhì)量管理方法,運用DMAIC五步法進行了深入分析。
首先,定義階段,確定了項目的研究范圍,定義了關鍵質(zhì)量缺陷Y即氣密性不良。
其次,測量階段,驗證了測量系統(tǒng)的可靠性,運用頭腦風暴法、魚骨圖法和因果圖法確定了關鍵影響因素X,即:X1主氣管焊接密封,X2底杯是否有沙眼,X3旋鈕間隙大小,X4閥體密封面的光滑度,X5主氣管角度。
再次,分析和改進階段,運用2T檢驗法驗證出4個需要改進的關鍵因素,即X1主氣管焊接密封、X2底杯是否有沙眼、X4閥體密封面的光滑度、X5主氣管角度,并運用頭腦風暴法分別針對這四個影響因素提出了改善措施。
最后,控制階段,更改了作業(yè)指導書并對相關人員進行培訓,保證改善成果。
2.公司通過六西格瑪質(zhì)量管理,使電烤爐的一次裝配合格率達到了95%,超過了90%的公司期望目標,大大的減少了因產(chǎn)品報廢或返修而造成的成本浪費,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,滿足了顧客需求,確保了公司在電烤爐市場中的競爭優(yōu)勢。
[1] 馬林,何楨. 六西格瑪管理[M]. 北京:中國人民大學出版社,2006. 108-146.
[2] 何曉群. 六西格瑪數(shù)據(jù)分析技術[M]. 中國人民大學出版社,2004.
[3] 李平.六西格瑪項目管理技術研究及應用系統(tǒng)[D].重慶大學機械工程學院,2007.
[4] 方晴,齊紹明.六西格瑪實施技巧[M].北京:中國標準出版社,2003.