馮永杰(延長(zhǎng)集團(tuán)勘探公司采氣一廠(chǎng),陜西延安 716000)
消防穩(wěn)壓水泵燒軸承原因分析
馮永杰(延長(zhǎng)集團(tuán)勘探公司采氣一廠(chǎng),陜西延安 716000)
消防穩(wěn)壓水泵在運(yùn)行過(guò)程中,2天就要燒軸承一次。通過(guò)多次檢修,發(fā)現(xiàn)燒軸承的原因是工藝流程和葉輪軸向力不平衡所造成。
消防穩(wěn)壓水泵;軸承;軸向平衡力;平衡孔;工藝流程;切割;穩(wěn)壓水泵;原因;分析
每個(gè)化工廠(chǎng)消防泵站為全廠(chǎng)消防炮、消防栓提供消防用水的動(dòng)力裝置。而穩(wěn)壓泵是保證沒(méi)有火災(zāi)時(shí)消防系統(tǒng)內(nèi)消防水壓力和流量保持循環(huán)的動(dòng)力裝置。全廠(chǎng)處于火災(zāi)時(shí),用消防增壓泵來(lái)提高揚(yáng)程及大流量的消防炮、消防栓用水。正常時(shí)就由兩臺(tái)穩(wěn)壓泵(一開(kāi)一備)連續(xù)不斷運(yùn)行,來(lái)維持系統(tǒng)的壓力和流量,我們選的穩(wěn)壓泵是單級(jí)懸臂離心泵,葉輪式閉式葉輪,在整改前的運(yùn)行情況是三天兩頭的燒軸承。而裝置公用水和生產(chǎn)水進(jìn)口為一根管線(xiàn)進(jìn)入消防罐,消防系統(tǒng)的消防水返回線(xiàn)又連到消防水進(jìn)口管線(xiàn)。若不開(kāi)穩(wěn)壓泵,火災(zāi)時(shí)造成消防系統(tǒng)的用水壓力和流量無(wú)法得到正常保證,這是消防系統(tǒng)壓力和流量偏低的原因。
2.1 工藝流程不合理造成燒軸承。消防穩(wěn)壓泵的工藝流程如圖1.1可以看出穩(wěn)壓泵(P-A/B)供給消防管網(wǎng)循環(huán)消防水后,必須保證消防水管網(wǎng)壓力為0.8MPa,消防水循環(huán)管網(wǎng)在彈簧自動(dòng)控制閥的控制下又返回到泵進(jìn)口,這時(shí)返回的消防水壓力,給泵進(jìn)口管線(xiàn)帶來(lái)嚴(yán)重的壓力波動(dòng),使葉輪進(jìn)口承受的壓力不斷變化。可以看出葉輪后蓋板的壓力和前蓋板壓力差增大,說(shuō)明前蓋板的壓力增大,那么進(jìn)口水管線(xiàn)的壓力增大,造成葉輪的平衡力不能平衡。
2.2 軸向力原理,因吸排液口壓力不等也使并非完全對(duì)稱(chēng)的葉輪兩側(cè)所受液體壓力不等,從而產(chǎn)生了軸向力。葉輪兩側(cè)液體壓力假如不計(jì)軸的截面積,也不考慮葉輪旋轉(zhuǎn)對(duì)壓力分布的影響,則作用在葉輪上的力為輪盤(pán)受的力和輪蓋受的力的差值,轉(zhuǎn)化為計(jì)算式就是出口壓力和進(jìn)口壓力差值與葉輪輪蓋的面積的乘積,因?yàn)槌隹趬毫κ冀K大于進(jìn)口壓力,所以,當(dāng)離心泵旋轉(zhuǎn)起來(lái)就一定有了一個(gè)沿軸并指向入口的力作用在轉(zhuǎn)子上。
不平衡的軸向力會(huì)加重止推軸承的工作負(fù)荷,對(duì)軸承不利,同時(shí)軸向力使泵轉(zhuǎn)子向吸入口竄動(dòng),造成振動(dòng)并可能使葉輪口環(huán)摩擦使泵體損壞。雖然我們要求的是消除軸向力,但假如完全消除了也會(huì)造成轉(zhuǎn)子在旋轉(zhuǎn)中的不穩(wěn)定,所以在設(shè)計(jì)的時(shí)候,會(huì)設(shè)計(jì)出30%的量讓軸承來(lái)抵消,這就是為什么多級(jí)泵非驅(qū)動(dòng)端軸承通常都是角接觸軸承的原因,因?yàn)樗梢杂脕?lái)承受很大的軸向力。
產(chǎn)生軸向力的原因:葉輪前后蓋板不對(duì)稱(chēng);泵出口流量;軸的結(jié)構(gòu)原因;轉(zhuǎn)子的重量所帶動(dòng)的軸向力;泵進(jìn)口壓力的不穩(wěn)定;還有些其他原因。
平衡方法:用止推軸承平衡離心泵軸向力;用背(副)葉片方法平衡軸向力;用雙吸葉輪平衡軸向力;用葉輪對(duì)稱(chēng)布置平衡軸向力;用平衡鼓平衡軸向力;用平衡盤(pán)方法平衡軸向力;用平衡孔或平衡管方法平衡軸向力。
2.3 經(jīng)過(guò)多次檢修發(fā)現(xiàn),軸承把軸承架磨損下明顯突臺(tái)。說(shuō)明軸承的軸向力向電機(jī)方向嚴(yán)重竄動(dòng),說(shuō)明燒軸承的原因是軸向力不平衡的問(wèn)題。那么工藝的分析是整改工藝管線(xiàn)的方案,而葉輪的軸向力不平衡和泵的選型有關(guān)系,對(duì)泵的更換是不現(xiàn)實(shí)的。
2.4 軸向力分析:
仔細(xì)分析后可以看看單級(jí)閉式葉輪軸向力平衡靠葉輪平衡孔來(lái)平衡,通過(guò)葉輪輪轂可以看出軸向電機(jī)方向竄動(dòng)量很大。那么這么大的軸向力是怎么產(chǎn)生的呢?這臺(tái)穩(wěn)壓泵是閉式葉輪的軸向力進(jìn)行實(shí)際分析。如圖1.1所示,葉輪進(jìn)口
圖2.2
承受的力F0不斷變化,而葉輪前后蓋板承受的力F2和F1是沒(méi)有變化的數(shù)值,根據(jù)單級(jí)閉式葉輪受力分析,可以看出軸向力(ΔF)ΔF=F2-F1。根據(jù)離心泵的原理,F(xiàn)0是離心力產(chǎn)生的,其值要小于大氣壓,通過(guò)平衡孔來(lái)平衡的軸向力ΔF-F0≈0,當(dāng)F0增大時(shí),可以看出平衡孔已經(jīng)不能平衡葉輪的軸向力,平衡力被破壞。F0大于ΔF時(shí),ΔF的方向就偏向電機(jī)方向竄動(dòng)。引起軸向電機(jī)方向嚴(yán)重移動(dòng),平衡孔過(guò)小不能平衡軸向力,是燒軸承的主要原因。
葉輪的后蓋板上裝一個(gè)與前蓋板上阻漏環(huán)直徑相等的平衡環(huán),且在后蓋板的環(huán)內(nèi)的面積上均勻開(kāi)若干個(gè)圓孔(平衡孔),溝通葉輪前后側(cè)的液體,平衡軸向推力。
通過(guò)分析得到了引起泵燒軸承的原因是工藝流程不合理和消防穩(wěn)壓泵的平衡孔不能使葉輪軸向力得到平衡。
4.1 工藝流程整改
如圖1.2所示的工藝流程會(huì)使泵葉輪進(jìn)口壓力穩(wěn)定,是2#罐的靜壓力,通過(guò)2#罐的緩沖,那么F0數(shù)值幾乎沒(méi)有變化。運(yùn)行泵進(jìn)口壓力增高,使的前蓋板壓力高,后蓋板壓力不變,可以看出軸向力壓差降低。為了穩(wěn)定泵進(jìn)口壓力不變,進(jìn)口工藝進(jìn)行整改,穩(wěn)定泵的軸向力。用平衡孔來(lái)消除軸向力,取得軸向力的平衡。