徐 英 李朝勛
(1. 山西電力職業(yè)技術學院,太原 030021;2. 山西世紀新盛電力有限公司,太原 030021)
隨著光纖通信技術在電力系統(tǒng)繼電保護中的應用,輸電線路兩側保護裝置通過光纖通道構成縱聯保護,光纖通道不僅可以傳輸開關量信號,而且能將本側三相電流的幅值和相位傳送到對側,構成光纖距離、光纖差動兩種不同原理的主保護,滿足了高壓輸電線路保護無時限切除線路全長范圍內故障的要求。那么,通道對繼電保護裝置的正確動作就起著尤為重要的作用。
下面就是一起由通道自環(huán)引起的保護的不正確動作的故障。
系統(tǒng)運行方式如圖1所示,故障前丙站為終端站,經乙站與甲站相連,開關241、242、268、273在合位,開關267、243處于熱備用狀態(tài)。
圖1 系統(tǒng)運行方式
2013年8月6日22時07分,乙丙線路區(qū)域雷雨天氣,乙丙線發(fā)生C相接地故障,乙站與丙站兩側縱聯差動 PSL-603光纖差動、CSC-101B縱聯距離保護均快速動作,C相跳閘后重合出口,雙側均重合成功。
同時,甲乙Ⅱ回甲站側268開關縱聯距離保護動作跳C相斷路器,重合成功。甲乙Ⅱ回線甲站側268重合成功,轉入正常運行40ms后,乙站側242在線路無故障的情況下縱聯距離誤跳C相斷路器。導致甲乙Ⅱ回線非全相運行,產生零序電流,致使甲站側268縱聯距離與縱聯差動保護零序后加速動作,永跳268開關,并向乙站側發(fā)遠跳命令,乙站側242收遠跳令后,跳開其它兩相開關(A、B相),最終造成甲乙Ⅱ回停運。
22時28分,甲乙Ⅱ回268送電成功;22時31分,乙丙線241送電成功。22時58分,乙站恢復正常運行方式。23時 10分,丙站恢復正常運行方式。
268故障錄波圖如圖2所示。
圖2 268故障錄波圖
242故障錄波圖如圖3所示。
圖3 242故障錄波圖
通過錄波分析,甲乙Ⅱ回縱聯距離保護兩側收發(fā)信時間不一致。甲站側發(fā)信時間為啟動后27.8ms,收信時間為 28.8ms;乙站側發(fā)信時間為啟動后124.6ms,收信為126ms。初步判斷收發(fā)信存在問題,檢查后發(fā)現通道在甲站側通訊機房光配架處自環(huán)。由于通道自環(huán),乙丙線故障,甲乙Ⅱ回268開關保護功率方向為正方向,27ms后縱聯零序發(fā)信,自發(fā)自收,36ms縱聯保護動作出口跳開C相。甲乙Ⅱ回非全相運行,乙站側縱聯距離保護未動作,縱聯零序判為正方向,124.6ms發(fā)信,126.5ms收信。
甲乙Ⅱ回甲站側CSC-101D保護594ms重合閘出口,660ms重合閘成功,甲乙Ⅱ回線C相流過負荷電流,乙站側縱聯保護 673ms后縱聯零序保護CSC-101D出口,C相跳閘。甲乙Ⅱ回線乙站側零序電流由有—無—有,甲站側雙套保護達到零序加速定值(2.5A),縱聯距離及縱聯差動保護后加速保護相繼動作出口,跳268三相開關,縱聯差動保護永跳后發(fā)遠跳令,乙站側縱聯差動保護收到遠跳令后出口跳242三相開關。至此甲乙Ⅱ回線兩側開關均掉閘。
甲乙Ⅱ回乙站側CSC-101D保護700ms左右發(fā)C相跳閘原因:
甲乙Ⅱ回線區(qū)外故障,CSC-101D保護首先判為反方向故障,不發(fā)信,126ms后,縱聯零序判為正方向,因 C相無流(線路對側單跳),選故障相為C相。660ms后,對側C相單重成功,故障相有流,零序電流雖變小,但保護采用全周波傅式算法,有流5ms后,計算零序電流為2.7A(實際零序電流為不到0.5A),大于定值2.5A,因此有流5ms后縱聯零序動作出口,單跳C相,造成誤動。誤動原因為保護裝置在通信回路異常情況下,在非全相期間,保護的閉鎖邏輯存在缺陷,導致線路無故障重合成功時,保護裝置誤動。
甲乙II回甲站側PSL603保護零序Ⅲ段加速原因:
PSL603保護區(qū)外故障,差流為0,保護不動作,但開關 C相單跳,單重成功后,40ms對側跳開 C相,達到零序Ⅲ段加速定值(2.5A),永跳開出,并發(fā)遠跳令,對側收到遠跳令后跳開其他兩相開關(C相已跳開)。
甲乙Ⅱ回線路兩側動作時序圖如圖4所示。
圖4 動作時序圖
針對本次事故,應從以下幾方面做出處理,以免事故的再次發(fā)生:
1)加強運維人員的培訓,提高運維人員認真工作的意識,工作完結后應認真檢查,確保不留任何未恢復的狀態(tài)。
2)作為保護調試人員在調試過程中應及時發(fā)現保護裝置的缺陷,及時聯系廠家更新升級軟件,避免類似事件的發(fā)生。
3)CSC-101D舊版本的縱聯距離保護在通道自環(huán)時不發(fā)任何信號,致使運維人員將通道誤自環(huán)后不能及時發(fā)現和排除;此缺陷在新版本中已改進,但在早期投入運行的設備中還存在,建議相關運行單位加緊設備升級改造。
4)建議保護調試人員檢查其他設備看是否存在同樣問題,及時進行保護裝置的軟件升級。
通過這次故障分析,通道自環(huán)是造成保護裝置不正確動作的主要因素,同時也存在人為因素,以及保護裝置功能缺陷等綜合原因致使保護誤動,擴大停電范圍,因此在實際工作中,應加強日常維護,及時發(fā)現問題,及時解決,避免類似事件再次發(fā)生。
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