陳小英,鄭林虹,邱高順
(1.福州大學(xué)環(huán)境與資源學(xué)院,福州 350108;2.福建省交通科學(xué)技術(shù)研究所,福州 350004)
Fenton 法改善剩余污泥脫水性能的研究
陳小英1,鄭林虹1,邱高順2
(1.福州大學(xué)環(huán)境與資源學(xué)院,福州 350108;2.福建省交通科學(xué)技術(shù)研究所,福州 350004)
研究了Fenton法對(duì)污泥脫水性能的改善情況,結(jié)果表明,調(diào)整反應(yīng)體系pH為3,H2O2和Fe2+投加量分別為24g/kgDS、1.2g/kgDS,處理1h后,污泥比阻(SRF)、濾后泥餅含水率、結(jié)合水率等指標(biāo)均有明顯下降,F(xiàn)enton法可以明顯改善污泥的脫水性能。
Fenton法;結(jié)合水率;脫水性能
污泥中特殊的菌膠團(tuán)結(jié)構(gòu)及高度親水性一直是污泥脫水的障礙,F(xiàn)enton試劑分解產(chǎn)生的強(qiáng)氧化性HO·自由基,可以氧化破解污泥胞外聚合物甚至是細(xì)胞體結(jié)構(gòu)物質(zhì),釋放內(nèi)部水分,改善污泥脫水性能,同時(shí)氧化還原性的惡臭物質(zhì),減少臭氣釋放,氧化滅菌,達(dá)到穩(wěn)定化。本研究擬利用Fenton試劑調(diào)理剩余污泥,考察pH、Fe2+、H2O2以及處理時(shí)間四個(gè)反應(yīng)條件對(duì)污泥SRF(污泥比阻)、濾后泥餅含水率、結(jié)合水率的影響,得出Fenton法調(diào)理污泥的適宜條件,以期為后續(xù)處理處置提供良好的脫水條件。
1.1 實(shí)驗(yàn)用污泥
以福州市某污水處理廠濃縮池污泥為研究對(duì)象。將污泥樣品置于4℃恒溫冷藏柜中保存,以防污泥變質(zhì),冷藏的泥樣48h內(nèi)分析完畢。實(shí)驗(yàn)污泥的基本性質(zhì)如下表所示:
實(shí)驗(yàn)污泥基本性質(zhì)一覽表
1.2 試劑與儀器
主要試劑:硫酸亞鐵FeSO4·7H2O,30%H2O2,濃硫酸H2SO4,氫氧化鈉NaOH,均為分析純,實(shí)驗(yàn)用水均為蒸餾水。
主要儀器:六聯(lián)攪拌器(JJ-4);真空干燥箱(DZF-6050);循環(huán)水真空泵(SHZ-III);電子天平(FA2004);酸度計(jì)(PHS-3C)。
1.3 實(shí)驗(yàn)方法
取500mL供試污泥于燒杯中,按方案分別加入相應(yīng)劑量藥劑,將燒杯置于六聯(lián)電動(dòng)攪拌器上進(jìn)行攪拌,使藥劑與泥樣迅速反應(yīng),充分混勻,攪拌一定時(shí)間后,取樣分析測(cè)定。
1.4 分析方法
(1)污泥濾餅含水率測(cè)定方法:真空抽濾后污泥泥餅含水率的測(cè)定,執(zhí)行《城市污水處理廠污泥檢驗(yàn)方法》(CJ/T221-2005)標(biāo)準(zhǔn)中含水率測(cè)定的重量法[2]。
(2)污泥濾餅結(jié)合水率測(cè)定方法:本研究采用的機(jī)械脫水設(shè)備為真空泵,基于結(jié)合水為機(jī)械脫水的上限這一假設(shè),由此將本研究中的結(jié)合水做如下定義:真空壓力維持為0.5MPa的條件下抽濾泥樣,直至30s內(nèi)濾餅不再有水濾出為止,濾除的水分為自由水,仍保持在泥餅中的水分即為結(jié)合水,此時(shí)真空抽濾達(dá)到飽和[2]。將
調(diào)理前后結(jié)合水相對(duì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)的變化作為改善污泥脫水效果的評(píng)價(jià)指標(biāo),指標(biāo)計(jì)算過(guò)程如下。
式中:m0為抽濾前濕污泥重,g;m1為抽濾后泥餅重,g;m2為烘干后泥餅重,g。
(3)比阻(SRF)測(cè)定方法:采用真空抽濾法,真空壓恒定,記錄不同時(shí)刻(t)的濾液體積(v),利用線性回歸求出t-v線的斜率,分別測(cè)定原污泥及濾餅的含固量,根據(jù)比阻公式計(jì)算出相應(yīng)數(shù)值。
2.1 pH對(duì)污泥脫水性能的影響
在pH值為1.0~6.9范圍內(nèi)考察pH值對(duì)污泥SRF、濾后泥餅含水率、結(jié)合水率的影響,結(jié)果如圖1所示。
圖1 初始pH對(duì)污泥脫水性能的影響
由圖1顯示,隨著pH值降低,SRF、濾后含水率及結(jié)合水率均先呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。當(dāng)pH = 3達(dá)到較低值,此時(shí)繼續(xù)減小pH,SRF、濾后含水量及結(jié)合水率反而回升;直到pH = 1時(shí),三個(gè)指標(biāo)出現(xiàn)不同的變化趨勢(shì):SRF繼續(xù)升高,濾后含水率及結(jié)合水率降至實(shí)驗(yàn)pH范圍內(nèi)的最低值。對(duì)于降低SRF、濾后含水率及結(jié)合水率的最佳pH值降為3。因?yàn)閜H主要影響著Fenton反應(yīng)的中間產(chǎn)物,在較高pH條件下,水中的OH-會(huì)與鐵離子形成絡(luò)合物,削減了游離態(tài)鐵離子的濃度導(dǎo)致Fenton氧化的效率降低,氧化破解污泥效果不佳,未能成功提升污泥脫水性能;而當(dāng)pH過(guò)低時(shí),中間產(chǎn)物FeOOH2+的形成速率減緩,進(jìn)而導(dǎo)致Fe2+和HO·自由基的產(chǎn)率下降,從而限制反應(yīng)進(jìn)行[3]。
研究表明,F(xiàn)enton反應(yīng)的最佳pH范圍是2~4。本次實(shí)驗(yàn)所得結(jié)果與報(bào)道基本一致,同時(shí)考慮到成本與設(shè)備運(yùn)行環(huán)境,確定Fenton試劑調(diào)理實(shí)驗(yàn)污泥的最佳pH為3,可使SRF、濾后含水率及結(jié)合水率由處理前的2.140×1012m/kg、71.5%、13.13%分別下降到處理后的0.59×1012m/kg、64.84%、6.65%。
2.2 Fe2+投加量對(duì)污泥脫水性能的影響
在FeSO4·7H2O投加量為0~4.5g/kgDS的范圍內(nèi),考察FeSO4·7H2O投加量對(duì)污泥SRF、濾后泥餅含水率、結(jié)合水率的影響,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。
圖2 Fe2+投加量對(duì)污泥脫水性能的影響
從圖2可以看出,當(dāng)Fe2+投加量低于1.2g/kgDS,SRF、濾后含水率及結(jié)合水率均隨著Fe2+投加量的增加而逐漸減小,直到達(dá)到一個(gè)極小值,當(dāng)投加量高于1.5g/kgDS后,又緩慢回升,最后趨于穩(wěn)定。Fe2+離子在Fenton反應(yīng)中充當(dāng)催化劑的角色,用量較少,但在反應(yīng)體系中對(duì)HO·自由基的生成卻起到非常重要的作用。若Fe2+投加量不足,H2O2無(wú)法分解產(chǎn)生充足的自由基,且由于污泥本身復(fù)雜的成分,有機(jī)物及無(wú)機(jī)雜質(zhì)等都會(huì)不同程度地抑制Fenton循環(huán)反應(yīng)過(guò)程降低反應(yīng)效率,甚至終止反應(yīng)影響處理效果;投加足夠量的Fe2+離子,可使Fenton氧化生成HO·自由基的量增多,對(duì)污泥結(jié)構(gòu)的氧化破解效果加強(qiáng),污泥的脫水性能得到提升,但是如果Fe2+投加量超過(guò)所需,一方面造成瞬間產(chǎn)生大量HO·自由基局部含量急劇升高,影響污泥中有機(jī)物的充分氧化,另一方面Fe2+投加量過(guò)高時(shí),多余的Fe2+還原H2O2的同時(shí)自身氧化為Fe3+,消耗系統(tǒng)中可供氧化的有效H2O2,減削Fenton試劑的氧化能力[4]。
投加1.2g/kgDS與1.5g/kgDS的Fe2+,反應(yīng)1h后,使SRF
由處理前的2.140×1012m/kg分別降至0.72×1012m/kg及0.58×1012m/kg,濾后含水率從處理前的71.5%分別減少到62.8%及64.3%,濾后結(jié)合水率由處理前的13.13%分別下降到處理后的7.44%和7.36%,均達(dá)到理想的改善效果,因而結(jié)合成本綜合考慮,確定Fenton試劑調(diào)理實(shí)驗(yàn)污泥脫水的最適宜Fe2+投加量為1.2g/kgDS。
2.3 H2O2投加量對(duì)污泥脫水性能的影響
在H2O2投加量在2.5~40.0g/L的范圍內(nèi),考察H2O2投加量對(duì)污泥SRF、濾后泥餅含水率、結(jié)合水率的影響,結(jié)果如圖3所示。
圖3 H2O2投加量對(duì)污泥脫水性能的影響
H2O2投加量是直接影響污泥破解效果的關(guān)鍵因素。分析圖3得知,濾后泥餅含水率、結(jié)合水率因H2O2投加量增加而緩慢降低,最后趨于平緩;SRF首先隨著H2O2投加量上升而快速下降,當(dāng)投加量達(dá)到24g/kgDS時(shí),SRF由1.60×1012m/kg降至0.65×1012m/kg,繼續(xù)加大H2O2投入量后又出現(xiàn)緩慢回升現(xiàn)象。
通過(guò)實(shí)驗(yàn)得出,H2O2投加量分別為17g/kgDS、24g/kgDS、29g/kgDS,經(jīng)過(guò)1h的反應(yīng)后,SRF由處理前的2.140×1012m/kg分別降至0.715×1012m/kg、0.645×1012m/kg、0.58×1012m/kg,濾后含水率從處理前的71.5%分別減少到64.2%、64.43%、63.35%,濾后結(jié)合水率由處理前的13.13%分別下降到處理后的7.80%、7.36%、7.47%,均能實(shí)現(xiàn)較理想的調(diào)理效果,綜合考慮效果與成本,實(shí)驗(yàn)確定Fenton試劑調(diào)理實(shí)驗(yàn)污泥脫水的H2O2的最佳投加量24g/kgDS。
2.4 處理時(shí)間對(duì)污泥脫水性能的影響
在上述條件下,考察處理時(shí)間對(duì)污泥SRF、濾后泥餅含水率、結(jié)合水率的影響,結(jié)果如圖4所示。
圖4 處理時(shí)間對(duì)污泥脫水性能的影響
圖4反映了處理時(shí)間對(duì)污泥脫水性能的影響。開(kāi)始階段,污泥SRF、濾后泥餅含水率、結(jié)合水率均快速下降,0.5h后降低幅度減緩,在1h時(shí),均達(dá)到低值,而延長(zhǎng)處理時(shí)間,則出現(xiàn)小幅上升趨勢(shì)。開(kāi)始的反應(yīng)階段,剛加入Fe2+和H2O2,污泥SRF、濾后泥餅含水率、結(jié)合水率就大幅度降低。
經(jīng)過(guò)0.5h、1h以及1.5h的反應(yīng)后,SRF由處理前的2.140×1012m/kg分別降至0.49×1012m/kg、0.645×1012m/kg、0.58×1012m/kg,濾后含水率從處理前的71.5%分別削減到65.66%、65.11%、66.91%,濾后結(jié)合水率由處理前的13.13%分別下降到處理后的7.55%、7.04%、7.58%,均實(shí)現(xiàn)了較理想的調(diào)理效果,綜合考慮效果與成本,實(shí)驗(yàn)選定1h為Fenton試劑調(diào)理實(shí)驗(yàn)污泥脫水的最適宜處理時(shí)間。
Fenton試劑調(diào)理剩余污泥的最適宜pH為3,當(dāng)H2O2和Fe2+投加量分別為24g/kgDS和1.2g/kgDS,污泥經(jīng)Fenton氧化處理1h后,污泥SRF、濾后泥餅含水率、結(jié)合水率均明顯降低,污泥的脫水性能改善明顯,有利于后續(xù)處理處置。
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Study on Improvement of Performance of Residual Sludge Dewater by Fenton Process
CHEN Xiao-ying, ZHENG Lin-hong, QIU Gao-shun
X703
A
1006-5377(2015)08-0051-03