李軍 呂建國(guó) 尉澤民 孫欽蘭
摘 要:煙草行業(yè)的皮帶秤在生產(chǎn)加工過程中,由于新的生產(chǎn)工藝要求的變化,超出了現(xiàn)有皮帶秤的設(shè)計(jì)能力,無法滿足生產(chǎn)工藝的標(biāo)準(zhǔn),而不得不借用其它皮帶秤來保證生產(chǎn)工藝的要求,這事必影響了被借用皮帶秤的正常工作。針對(duì)皮帶秤生產(chǎn)能力的局限性設(shè)計(jì)了皮帶秤寬流量控制系統(tǒng),來滿足皮帶秤在實(shí)際工作中的應(yīng)用。經(jīng)過實(shí)際運(yùn)行結(jié)果表明,是一個(gè)可靠、寬流量(大范圍)、靈活的皮帶秤控制系統(tǒng),完全解決了企業(yè)在生產(chǎn)中的困擾。
關(guān)鍵詞:設(shè)計(jì);皮帶秤;寬流量;控制系統(tǒng)
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2015.23.236
1 梗絲皮帶秤在應(yīng)用的情況及存在的問題
制絲車間混絲摻兌是制絲工藝中非常重要的工序,其中梗絲摻兌的均勻性直接影響著煙絲的產(chǎn)品質(zhì)量。梗絲秤在大比例生產(chǎn)時(shí),摻兌精度良好,達(dá)到了工藝要求的≤0.8%,而泰山“秀”系列產(chǎn)品以及合作加工品牌的梗絲摻兌比例小,最小比例僅為4%,折合摻兌瞬時(shí)流量約為160kg/h。而梗絲秤的設(shè)計(jì)流量范圍為200-2000kg/h,顯然梗絲秤無法滿足生產(chǎn)工藝要求。為了滿足生產(chǎn)的需要,我們不得不采用了借用殘絲設(shè)備的方法,殘絲秤的設(shè)計(jì)流量范圍為100-500kg/h,即從梗絲柜中先接出梗絲倒入殘絲喂料機(jī),梗絲經(jīng)提升帶、通過殘絲皮帶秤實(shí)現(xiàn)梗絲的摻兌。采用借用殘絲設(shè)備的方法摻兌梗絲,即增大了梗絲的造碎率,又不利于現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)管理,并占用了大量人力的資源。
2 皮帶秤寬流量控制系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)
2.1 確定使用雙速電機(jī)方案
為了既能保障梗絲摻兌的控制精度,又能縮短改造的實(shí)施工期,我們采用“雙速電機(jī)+變頻器”。雙速電機(jī)的原理(圖1)
雙速電動(dòng)機(jī)屬于異步電動(dòng)機(jī)變極調(diào)速,是通過改變定子繞組的連接方法達(dá)到改變定子旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)磁極對(duì)數(shù),從而改變電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速。 根據(jù)公式;n1=60f/p可知異步電動(dòng)機(jī)的同步轉(zhuǎn)速與磁極對(duì)數(shù)成反比,磁極對(duì)數(shù)增加一倍,同步轉(zhuǎn)速n1下降至原轉(zhuǎn)速的一半,電動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速n也將下降近似一半,所以改變磁極對(duì)數(shù)可以達(dá)到改變電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速的目的。這種調(diào)速方法是有級(jí)的,不能平滑調(diào)速,而且只適用于鼠籠式電動(dòng)機(jī)。 此圖介紹的是最常見的單繞組雙速電動(dòng)機(jī),轉(zhuǎn)速比等于磁極倍數(shù)比,如2極/4極、4級(jí)/8極,從定子繞組△接法變?yōu)閅Y接法,磁極對(duì)數(shù)從p=2變?yōu)閜=1。 轉(zhuǎn)速比=2/1=2
2.2 方案預(yù)期效果的測(cè)試
我們?cè)谏a(chǎn)任務(wù)相對(duì)寬松的中試線混絲段進(jìn)行預(yù)期效果測(cè)試,在混絲段梗絲秤安裝了一臺(tái)功率為0.25KW的雙速電機(jī)進(jìn)行試驗(yàn),測(cè)試的流量范圍為實(shí)際生產(chǎn)所需的范圍,在葉絲主秤上掛碼模擬自動(dòng)生成的葉絲流量,在梗絲秤上過實(shí)物(梗絲),(備注:實(shí)際的生產(chǎn)中,葉絲秤作為主秤,其它的梗絲秤、膨脹絲秤、殘絲秤等都是依據(jù)葉絲主秤的流量,按工藝比例進(jìn)行攙兌)。
測(cè)試的結(jié)果:梗絲秤的攙兌精度≤0.055%,滿足工藝要求的≤0.8%,試驗(yàn)結(jié)果良好。
2.3 確定雙速電機(jī)的型號(hào)
根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際情況,確保皮帶秤滿足最低瞬時(shí)流量為160kg/h,此時(shí)的皮帶秤狀態(tài)是穩(wěn)定的,而變頻器的運(yùn)行頻率不低于10Hz。為了既滿足大流量的控制,又滿足小流量的控制,我們計(jì)算出了雙速電機(jī)的速比:1:40
根據(jù)SEW減速電機(jī)的速查表,我們選擇雙速減速電機(jī)的型號(hào)為:DT90L8/4
-轉(zhuǎn)速: 700/1400rpm
-變頻器50Hz時(shí),輸送帶速度最大可達(dá)到6.5m/s
-滿足皮帶秤大流量使用
-輸出功率:0.75KW
-雙速減速機(jī)功率:0.44KW
-原變頻器滿足使用要求,不用更換
2.4 方案的實(shí)施情況
我們?cè)诓捎秒p速電機(jī)控制實(shí)現(xiàn)寬流量設(shè)計(jì)的前提下,盡可能保留了原有的主回路,在此基礎(chǔ)上增加高低速切換接觸器,利用PLC程序自動(dòng)實(shí)現(xiàn)高低速的切換功能,并實(shí)現(xiàn)高低速轉(zhuǎn)換互鎖,滿足安全需要。
2.4.1 雙速減速機(jī)控制方式
我們根據(jù)雙速減速機(jī)的原理,使用三角形接法時(shí),此為低速運(yùn)行;使用星形接法時(shí),此為高速運(yùn)行,通過接觸器來改變接線方法(圖3)。
2.4.2 變頻器控制方式
優(yōu)化變頻器的控制方式,當(dāng)主控柜通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)出運(yùn)行信號(hào)時(shí),梗絲秤變頻器才會(huì)通過PLC的輸出信號(hào)啟動(dòng)運(yùn)行。
2.4.3 電機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)控制方式
原減速電機(jī)沒有冷卻風(fēng)扇,我們單獨(dú)為冷卻風(fēng)扇設(shè)計(jì)了控制電路,使用帶輔助觸點(diǎn)的單極開關(guān)可以在風(fēng)扇異常時(shí),給PLC反饋故障信號(hào);風(fēng)扇主回路同時(shí)接受PLC控制,與變頻器同時(shí)起停,延長(zhǎng)風(fēng)扇的使用壽命。
2.4.4 高低速切換模式、高低速切換點(diǎn)選擇(圖4)
2.4.5 圖紙、程序設(shè)計(jì)(圖5)
2.4.6 效果驗(yàn)證
我們對(duì)設(shè)計(jì)效果進(jìn)行驗(yàn)證,統(tǒng)計(jì)了2011年10-12月份部分生產(chǎn)小比例梗絲摻兌的摻兌精度,得出其平均摻兌精度為0.047%,遠(yuǎn)小于工藝要求的≤0.8%。統(tǒng)計(jì)圖表如表1。
效果證明:梗絲秤拓寬了自己的生產(chǎn)能力,不僅能進(jìn)行大比例的均勻摻兌,還可以進(jìn)行小比例的均勻摻兌,穩(wěn)定的梗絲流量,滿足了制絲生產(chǎn)的工藝需求,為卷煙最終質(zhì)量提供有力保障。
3 項(xiàng)目推廣與應(yīng)用
在隨后三年的使用中,“皮帶秤寬流量控制系統(tǒng)”運(yùn)行穩(wěn)定、可靠,已成功應(yīng)用在生產(chǎn)線上,我們可以將成功的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)后,推廣應(yīng)用到其它的皮帶秤(葉絲秤、葉片秤等)。
作者簡(jiǎn)介:李軍,工程師,主要從事:電氣維修、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)。endprint