俞 華,段瑋楠,申 平
(1.國網(wǎng)山西省電力公司電力科學研究院,山西 太原 030001;2.山西大學,山西 太原 030001;3.華能國際電力股份有限公司井岡山電廠,江西 吉安 343009)
套管是變壓器最主要的組成部件,它不僅把變壓器內(nèi)部的高、低壓引線引到油箱之外,實現(xiàn)與外部連接,同時還起著固定引線的作用[1]。
套管的事故率占全部變壓器事故率的比例并不是很大,文獻[2]指出,僅占6.3%,但它一旦出現(xiàn)放電等事故就會造成爆炸,極易引起變壓器著火,嚴重威脅電網(wǎng)的安全運行,這也是需要對套管高度重視的主要原因。
2010年5月2 日0時11分,某500 kV站1號主變壓器5011、5012、2001、3001開關(guān)掉閘,三相潮流落零,母線電壓正常。1號主變壓器“本體重瓦斯動作”、“本體壓力釋放”、“本體輕瓦斯動作”、“A保護柜差動動作”、“B保護柜差動動作”、“C保護柜分差動作”、“5011、5012、2001、3001斷路器出口掉閘”等光字牌亮。
運行人員經(jīng)現(xiàn)場檢查,1號主變壓器C相頂部220 kV套管與35 kV套管附近著火,迅速啟動水噴淋系統(tǒng),同時立刻報火警,約30 min后消防車到站將火熄滅。
1號變壓器C相型號為ODFPS-250000/500,變壓器本體和三側(cè)套管分別于2003年3月、2003年1月出廠,同年8月26日投運,投運以來,運行情況良好。
故障后,經(jīng)檢查,C相主變壓器本體油箱及散熱器變形嚴重,上節(jié)油箱中部箱壁和橫加強拱鼓起,且油箱接縫多處開裂,密封膠墊燒壞,變壓器油流出,220 kV套管側(cè)壓力釋放器與排油管道連接處崩裂。主變壓器三側(cè)及中性點套管瓷套碎裂。
根據(jù)1號主變壓器保護及錄波圖分析,故障發(fā)生前,1號主變壓器各側(cè)電流、電壓沒有突變,說明沒有發(fā)生區(qū)外故障。變壓器故障時,C相高壓側(cè)一次短路電流4.677 kA,中壓側(cè)一次短路電流12 kA,21.2 ms后1號主變壓器差動保護和C相壓力釋放同時動作,判斷故障源在變壓器內(nèi)部。60 ms后5011﹑5012斷路器斷開,67 ms后3001斷路器斷開,80 ms后2001斷路器斷開。110 ms時輕瓦斯告警,116 ms時重瓦斯動作。1號主變壓器保護動作均正確。
對C相殘油進行色譜分析,并與最近一次油色譜數(shù)據(jù)進行了對比,見表1。
主變壓器C相高、中、低三側(cè)對地絕緣電阻均為0,直阻、變比等試驗無法進行。主變壓器A、B相進行了絕緣電阻、變比、直流電阻、介損、直流泄漏、變形、油色譜、交流耐壓、空載損耗、短路阻抗、局部放電試驗,試驗數(shù)據(jù)合格。表1中,各特征氣體急劇增加,根據(jù)特征氣體法,再結(jié)合高壓試驗,判斷C相變壓器內(nèi)部發(fā)生了嚴重故障,A、B相變壓器正常。
表1 變壓器油色譜數(shù)據(jù)μL/L
2010年5月3 日,1號主變壓器C相三側(cè)套管拆除,經(jīng)現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)220 kV套管尾部接線端子法蘭盤處和連接套筒下部有明顯放電點,500 kV和35 kV套管未見放電點。判定故障源很可能在變壓器本體內(nèi)部,放電部位在220 kV套管尾部接線端子法蘭盤處和連接套筒下部。故障原因需返廠解體做進一步的分析。
圖1 套管油中部分結(jié)構(gòu)
2010年5月2 0日,對1號主變壓器C相進行了返廠解體分析。
本體解體檢查發(fā)現(xiàn)大部分引線支架失去支撐,中壓和高壓引線坍塌;主柱、旁柱器身圍屏不同程度燒毀;勵磁分接開關(guān)及支架被燒黑;高、中、低壓線圈及調(diào)壓線圈表面絕緣碳化嚴重,但未有扭曲變形;鐵芯夾件和夾件結(jié)構(gòu)件未出現(xiàn)明顯變形。
高、低壓套管及中性點套管瓷件均已破碎,電容屏、連接套筒、油枕、均壓球等表面被燒黑,但未發(fā)現(xiàn)放電痕跡。中壓套管上、下瓷件已破碎,表面被燒黑,套管空氣部分未發(fā)現(xiàn)放電痕跡,油中部分發(fā)現(xiàn)大量放電痕跡。
中壓套管油中部分整體如圖1所示,在套管連接套筒下端密封圈外側(cè)邊沿有兩處電弧燒蝕點,分別長約220 mm、325 mm,內(nèi)側(cè)端面有一處電弧燒蝕點。
套管尾部專用墊圈底板外邊沿有多處電弧燒蝕點,其與瓷件連接密封圈內(nèi)側(cè)端面有2處電弧燒蝕點,內(nèi)孔有3處電弧燒蝕點,油中接線端子外沿多處電弧燒蝕點。
導電管與專用墊圈底板配合處外表面有3處明顯電弧燒蝕點,專用墊圈底板與油中接線端子之間使用膠皮墊,其等電位連接采用2個大頭針實現(xiàn)。而2個大頭針,僅1個大頭針外露一邊端頭。
均壓球表面外裹絕緣紙漿,絕緣紙漿外部表面有局部碳化、外形完整。均壓球上圓弧內(nèi)側(cè)有個別小的電弧燒蝕點,3個安裝孔上部有磕碰痕跡,其中1安裝孔直徑較大(設計值12 mm,實測為14 mm),螺釘頭可以穿過。
均壓球壓板邊沿有1處明顯有電弧燒蝕痕跡,1孔豁開,1個螺釘頭磨損嚴重。
油中瓷件檢查。油中瓷件已完全破碎,如手掌大小。瓷件內(nèi)外表面均有大面積的電弧燒傷痕跡,表面釉層已嚴重脫落。經(jīng)試驗,無吸虹現(xiàn)象,油中瓷件質(zhì)量試驗符合要求。
通過故障錄波圖、保護動作及解體分析,故障源在變壓器本體內(nèi)部。經(jīng)對變壓器本體及其附件解體檢查,在中壓套管尾部發(fā)現(xiàn)大量放電痕跡,其他部分未發(fā)現(xiàn)放電痕跡,因此中壓套管尾部放電是造成變壓器損壞的誘因。
處于高電位的尾部金具(油中端子、專用墊圈底板、均壓球等)有放電痕跡,處于地電位的連接套筒下端邊沿及端面有放電燒蝕痕跡,連接高、地電位的中間瓷絕緣內(nèi)、外表面有電弧燒蝕痕跡。經(jīng)分析放電通道為:專用墊圈底板沿油中瓷件內(nèi)、外表面對連接套筒下端放電。
4.2.1 均壓球松動和變位造成套管尾部電場畸變
為了改善套管尾部電場分布,降低表面場強,套管尾部設有均壓球,并對油中接線端子與專用墊圈底板等金具起屏蔽作用。
220 kV套管尾部均壓球固定方式采用螺釘彈簧卡緊式結(jié)構(gòu),均壓球設計安裝固定腰形孔4個,設計寬度尺寸為12 mm,但實測其中1個孔尺寸14 mm,尺寸超差,導致均壓球1個安裝螺釘從安裝孔中脫出;加之該連接方式?jīng)]有設計防松動鎖緊裝置,經(jīng)變壓器電磁振動力的作用,均壓球不斷變位發(fā)生傾斜,油中接線端子與專用墊圈底板露出,均壓球失去了屏蔽保護,從而使套管尾部電場發(fā)生畸變,造成專用墊圈底板與連接套筒之間擊穿電壓大大降低,使之沿油中瓷件表面對連接套筒下端發(fā)生閃絡,引起變壓器燒毀事故。
4.2.2 專用墊圈底板懸浮放電引起套管下瓷套閃絡放電
專用墊圈底板除外邊沿電弧燒蝕痕跡外,其端面和油中端子表面之間、其孔內(nèi)側(cè)與導電管配合處也有電弧燒蝕痕跡。膠皮中有2個大頭針,僅在端頭外露1個大頭針。
變壓器套管在運行中,在電動力等作用下,專用墊圈底板等電位連接似連非連,致使其對油中接線端子、導電管產(chǎn)生懸浮放電,除了是局部電場發(fā)生畸變外,還使油發(fā)生分解產(chǎn)生氣體,從而大大降低了套管的耐受場強。
總之,C相220 kV套管尾部均壓球連接未設計防松鎖緊機構(gòu),專用墊圈底板的等電位連接結(jié)構(gòu)不可靠,是主變壓器發(fā)生事故的根本原因。
均壓球利用安裝在底座上的4個安裝螺栓組(螺栓、彈簧、定位套),通過均壓球安裝板上的腰型孔將均壓球安裝到底座上,為避免均壓球松動、螺栓頭從腰型孔中脫落,在腰型孔的小孔末端設計螺栓腰型孔定位槽,將均壓球鎖死。
取消專用墊圈底板,采用單底座,通過螺紋與導電管連接,提高零部件間等電位連接的可靠性。
對C相套管采用改進的結(jié)構(gòu)后,再對A、B相進行了改進,自2010年11月運行以來,通過套管油色譜分析、紅外檢測等手段觀察運行情況良好。
套管中的電容屏是油浸紙絕緣結(jié)構(gòu),油紙中有氣隙和油中氣泡、電場不均勻都可能產(chǎn)生局部放電。套管在工頻電壓下的爆炸事故,是由套管內(nèi)部先發(fā)生局部放電引起的。機理是套管內(nèi)部先發(fā)生破壞性局部放電,然后激發(fā)貫穿性擊穿,最后形成電弧放電。當電弧釋放巨大的能量時,燒損電容屏的油紙絕緣和鋁箔,產(chǎn)生大量氣體,使套管內(nèi)部壓力驟增,引起套管爆炸[3,4]。
套管電容屏屏蔽層間的絕緣,在工頻電壓下的絕緣強度大于20 kV/mm,在正常工作電壓下承受的電場強度一般不到3 kV/mm。進行長時感應耐壓試驗時,試驗電壓為時,放電量一般為幾個pC。由此可見,如果不發(fā)生局部放電,不產(chǎn)生電弧,套管就不可能爆炸。
現(xiàn)行的預防性試驗保證不了套管不發(fā)生突發(fā)性絕緣事故,建議對其使用在線檢測的方法,包括局部放電在線檢測、油色譜等。這里重點提局部放電在線檢測,變壓器在運行中如果出現(xiàn)破壞性局部放電,及時跳閘,是可以避免發(fā)生貫穿性擊穿的。曾有變壓器制造廠家作過試驗,證明了這一點。運行時,如果在線檢測局部放電能夠與繼電保護配合,當發(fā)現(xiàn)破壞性局部放電以后,利用保護及時跳閘,就有可能對正常工作電壓下套管引起突發(fā)的絕緣事故起到預防作用,這是需要研究的課題。在解決這個問題時,為了避免干擾,必須將在線檢測局部放電的靈敏度定位在能準確發(fā)現(xiàn)破壞性局部放電上,按現(xiàn)有經(jīng)驗,可以只監(jiān)視視在放電量大于104pC的局部放電。
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[4]匡新輝,陳文連.變壓器高壓進出線套管多發(fā)事故原因分析[J].湖南電力,2007,27(3) :21-23.