劉建平
【摘 要】在汽輪機(jī)運(yùn)行過程中,使轉(zhuǎn)子與汽缸保持大致相同的軸向熱脹速率是極其重要的,脹差是汽輪機(jī)一個非常重要的控制參數(shù),關(guān)系到機(jī)組的安全運(yùn)行。我廠新安裝的C1#汽輪機(jī)在啟動和運(yùn)行中脹差異常,嚴(yán)重危及機(jī)組的安全運(yùn)行,經(jīng)過我們多次調(diào)試、系統(tǒng)的改造,將脹差控制在安全范圍內(nèi),確保了長周期運(yùn)行。
【關(guān)鍵詞】汽輪機(jī) 脹差 安全運(yùn)行
1 前言
中石化長嶺分公司C1#汽輪機(jī)是哈爾濱汽輪機(jī)廠制造的高壓、高溫、單缸、沖動、雙抽冷凝式汽輪機(jī)。額定進(jìn)汽壓力為9.2Mpa、溫度535℃。具有六級抽汽,16級葉輪,前汽封為五組,后汽封為三組,額定功率50MW。2008年11月投產(chǎn)以來,脹差一直變化異常,最高達(dá)到-2.4mm,還有增大的趨勢,聯(lián)鎖跳機(jī)值為-2.5mm。危及機(jī)組的安全運(yùn)行。我們在運(yùn)行中通過摸索和調(diào)整,從工藝上進(jìn)行改進(jìn),將機(jī)組的脹差控制在安全范圍內(nèi)。
2 汽輪機(jī)脹差原因分析
(1)汽輪機(jī)在啟停和負(fù)荷變化時,汽缸和轉(zhuǎn)子會產(chǎn)生熱膨脹或冷卻收縮,對于高壓汽輪機(jī),轉(zhuǎn)子的質(zhì)量比汽缸的質(zhì)量小許多。在運(yùn)行過程中,轉(zhuǎn)子接觸蒸汽的面積卻是汽缸接觸蒸汽面積的5倍左右,因此在機(jī)組啟動被蒸汽加熱的初期,轉(zhuǎn)子的平均溫升較大,而汽缸的平均溫升較小,從而出現(xiàn)正脹差;相反在突然減負(fù)荷時被蒸汽冷卻的初期,則出現(xiàn)負(fù)脹差,在被加熱或冷卻的末期,汽缸和轉(zhuǎn)子的溫度趨近于一致,溫差減小,它們之間膨脹差值也就減小。習(xí)慣上把轉(zhuǎn)子的膨脹大于汽缸的相對膨脹差稱為正脹差,反之為負(fù)脹差。脹差的變化也就說明了汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子和汽缸的膨脹變化情況,脹差增大,將會造成汽輪機(jī)動靜部分發(fā)生摩擦,振動增大,汽輪機(jī)嚴(yán)重?fù)p壞事故。
(2)脹差增大的原因;脹差增大的原因有很多:暖機(jī)不充分或升速、升負(fù)荷太快,滑銷系統(tǒng)或軸承臺板的滑動性能差,容易卡澀;軸封供汽溫度高、供汽量大、引起軸頸過分伸長;機(jī)組啟動時, 進(jìn)汽壓力、溫度、流量等參數(shù)過高;推力軸承磨損,引起軸向位移增大;汽缸保溫層保溫效果不佳或保溫層脫落,以及真空變化等都會使汽缸和轉(zhuǎn)子產(chǎn)生不同膨脹變化,而產(chǎn)生脹差異常。
3 汽輪機(jī)不同條件下的脹差變化分析
(1)冷態(tài)啟動時,汽輪機(jī)要抽真空和投入軸封供汽,汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)后,進(jìn)汽量小,轉(zhuǎn)子受熱快,轉(zhuǎn)子的加熱速度要遠(yuǎn)大于汽缸,正脹差會增大,此時應(yīng)盡量降低真空和主蒸汽壓力和溫度、使用低溫軸封汽,加大進(jìn)汽量來控制正脹差的增速,嚴(yán)格控制好正脹差不超過+3.5mm,同時讓高加、低加隨機(jī)啟動,開大汽缸疏水以增加汽缸的加熱蒸汽總量。關(guān)鍵要控制好主蒸汽的溫升速度,這樣就可以控制汽缸和轉(zhuǎn)子的溫差,從而減小正脹差的增速。
(2)熱態(tài)啟動時,軸封用汽必須使用高溫汽源,主蒸汽溫度要有50℃以上的過熱度,汽缸疏水保持全開,高低加熱器均投入,沖轉(zhuǎn)時盡量多消耗高溫主蒸汽。一般沖轉(zhuǎn)后剛開始蒸汽是對汽缸進(jìn)行冷卻,脹差會快速下降,負(fù)脹差出現(xiàn)時應(yīng)增加進(jìn)汽量,使汽輪機(jī)快速升速,直到負(fù)脹差停止變化或向正脹差變化,有必要時盡量快速并電網(wǎng)加負(fù)荷,確保脹差控制在規(guī)定范圍內(nèi)。
(3)汽輪機(jī)并電網(wǎng)后,調(diào)節(jié)汽門的開大會使調(diào)節(jié)級的溫度上升比較快,正脹差上升也比較快,此時應(yīng)在低負(fù)荷階段暖機(jī)一段時間,具體的低負(fù)荷運(yùn)行時間由汽缸的上下壁溫度、調(diào)節(jié)級溫度和脹差的變化趨勢來定,只有脹差值出現(xiàn)下降趨勢后才可以逐步提高負(fù)荷,一旦脹差上漲就應(yīng)當(dāng)適當(dāng)減緩升負(fù)荷速度甚至停止升負(fù)荷,這樣一直到機(jī)組負(fù)荷升至額定值。正常運(yùn)行中的汽輪機(jī)脹差一般為微小的正值。
4 基于長嶺分公司CFB汽輪機(jī)運(yùn)行中的脹差控制
CFB汽輪機(jī)自安裝開工以來,脹差就很不正常。初步認(rèn)為是儀表安裝問題,只要沒有超過—2.5~+3.5mm的范圍就不會發(fā)生聯(lián)鎖跳機(jī)。
2009年5月檢修,將脹差測量儀器重新定位,6月22日重新開機(jī),脹差依然不正常,還有加劇的趨勢,最高達(dá)到—2.4mm。脹差達(dá)到—2.5mm時就會聯(lián)鎖跳機(jī)停機(jī)。同時工藝參數(shù)變化脹差就跟著變化,隨時都有停機(jī)的可能。經(jīng)過觀察和分析,確定我們的測量儀器確準(zhǔn),但變化極不正常。最終我們找到了脹差變化的原因,并采取了相應(yīng)的措施進(jìn)行控制。
(1)正常運(yùn)行時,負(fù)脹差增加,隨時有可能跳機(jī),我們采用開大軸封汽和增加軸封蒸汽溫度,提升真空等手段,控制住負(fù)脹差下降至—1.88mm。(2)將前汽封第四檔腔室的漏汽排到除氧器,將第四檔腔室的蒸汽壓力由1.1Mpa降至0.4Mpa,負(fù)脹差又降至—1.5mm,但波動仍較大。(3)提高前、后軸封壓力。將前軸封壓力由0.103MPa提高到0.131MPa,后軸封壓力由0.11Mpa提高到0.141Mpa以上,機(jī)組真空也由85KPa升到90KPa,脹差下降。(4)汽輪機(jī)第六段抽汽口溫度達(dá)到了245℃,并且比第五段抽汽的溫度都高出了很多,這是極為不對的參數(shù),通過儀表效驗(yàn)該表顯示準(zhǔn)確。我們進(jìn)行了分析,因機(jī)組的六段抽汽和前汽封第三檔腔室的蒸汽合并為一根管道后進(jìn)入1#低加加熱凝結(jié)水,因前汽封第三檔腔室的漏汽量大,高溫蒸汽經(jīng)六段抽汽口返到了汽輪機(jī)的低壓汽缸,造成了低壓汽缸的加熱,使負(fù)脹差增大。對此,最后我們采用關(guān)閉2#低加的疏水汽液兩相閥出口門,開啟2#低加危急泄水門使疏水直排凝汽器,這樣六段抽汽口溫度由原來的210℃下降到70℃,機(jī)組負(fù)脹差也由—1.5mm穩(wěn)定下降到—0.71mm,達(dá)到了安全長期運(yùn)行的條件。
5 結(jié)語
目前的運(yùn)行方式在經(jīng)濟(jì)上會比低加疏水逐級自流要差一點(diǎn),但確保了機(jī)組安全。而軸封系統(tǒng)安裝、設(shè)計上的缺陷還需要通過停機(jī)大修來整改由于現(xiàn)場的安裝位置限制,改造起來較困難??偟膩碚f,汽輪機(jī)組運(yùn)行中出現(xiàn)脹差異常的變化時,要高度重視,及時加以控制。控制好脹差是確保機(jī)組安全運(yùn)行的必要條件。
參考文獻(xiàn):
[1] 吳季蘭 主編.汽輪機(jī)設(shè)備及系統(tǒng)[M].北京:中國電力出版社,1998.8.
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