魯杰
(巨化集團公司熱電有限公司,浙江 衢州 324004)
鍋爐高溫腐蝕的原因分析及對策
魯杰
(巨化集團公司熱電有限公司,浙江 衢州 324004)
針對熱電廠的2臺高溫高壓煤粉鍋爐水冷壁管受高溫腐蝕嚴(yán)重、影響設(shè)備壽命和安全運行的情況,,認為產(chǎn)生這一問題的主要原因是煤的硫含量偏高造成硫化物型的高溫腐蝕,且爐膛動力場分布不合理引起。通過采取嚴(yán)格控制用煤的硫含量、合理控制的煤粉細度、提高爐水品質(zhì),調(diào)整爐膛動力場、加裝一次風(fēng)濃淡分離裝置,更換易腐蝕區(qū)域管為滲鋁材料管、涂刷耐高溫防腐涂料等措施,取得了較好的防腐效果,實際運行3 a檢測表明,水冷壁管減薄僅0.78 mm,遠低于之前的1 mm/a。
鍋爐;水冷壁管;高溫腐蝕;動力場
化工余熱鍋爐、熱電廠鍋爐的水冷壁管高溫腐蝕是一個嚴(yán)重影響其壽命和安全運行普遍問題。某化工企業(yè)自備熱電廠的2臺鍋爐(6#和7#)系高溫高壓煤粉爐(410 t/h),除向所在企業(yè)提供電力外,還提供中壓蒸汽。鍋爐燃燒器為直流式四角布置,假想切圓直徑1 000 mm,采用熱風(fēng)送粉,并配用單元制中間儲倉式制粉系統(tǒng),制粉系統(tǒng)乏氣作為三次風(fēng)在燃燒器上部送入爐膛。
2臺鍋爐投運以來水冷壁均發(fā)生較嚴(yán)重的高溫腐蝕,腐蝕區(qū)域為噴燃器高度范圍向火側(cè)。6#爐投運5 a后第2次大修時發(fā)現(xiàn)水冷壁管壁減薄較多,壁厚從原始的5 mm減至最薄處只有1.2 mm;7#爐情況更為嚴(yán)重,投運半年后第1次大修即發(fā)現(xiàn)有高溫腐蝕現(xiàn)象,測算結(jié)果表明,水冷壁管腐蝕速度最高處約為1 mm/a。
水冷壁附近的煙氣成分和管壁溫度是水冷壁外部腐蝕的主要因素。燃燒器附近火焰溫度可達1 400~1 600℃,煤中的礦物成分揮發(fā)出來形成較多腐蝕氣體,同時水冷壁附近煙氣處于還原性氣氛,導(dǎo)致了灰熔點溫度下降和灰沉積過程加快,從而引起受熱面的腐蝕;另一方面,300~500℃時,管壁外表面溫度每升高50℃將使高溫腐蝕速度增加1倍,而通常水冷壁管壁溫度在350℃左右,腐蝕性較高[1-2]。
分析該廠高溫腐蝕的具體原因,主要有以下幾方面:
1)對水冷壁表面附著物取樣分析,結(jié)果為硫化亞鐵,因此可以認為是硫化物型的高溫腐蝕。該廠燃煤種類較多,雖然平均硫含量不高,但部分煤種硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于1%,個別甚至達1.5%左右。
2)爐膛內(nèi)燃燒初期缺氧。特別是2套制粉系統(tǒng)運行時,二次風(fēng)門開度很小,噴燃器高度區(qū)域風(fēng)量明顯不足,使該區(qū)域嚴(yán)重缺氧,還原性氣氛濃厚。為提高制粉系統(tǒng)出力,降低制粉電耗,制粉系統(tǒng)通風(fēng)量均調(diào)得較大,三次風(fēng)速度往往大于設(shè)計值,三次風(fēng)增大限制了助燃的二次風(fēng)量,這就更加重了爐膛噴燃器高度區(qū)域的缺氧問題。
3)一、二次風(fēng)氣流偏轉(zhuǎn)。矩形噴口水平方向剛性較差,容易向外偏轉(zhuǎn),使含煤粉的氣流沖刷水冷壁面,造成貼壁燃燒,局部缺氧,形成還原性氣氛。
4)一次風(fēng)由于管道彎頭作用而自然形成的二側(cè)風(fēng)速偏差及煤粉的濃淡分離。濃相側(cè)在向火側(cè)有利于燃燒,濃相側(cè)偏向水冷壁側(cè)則容易造成高溫腐蝕。6#和7#爐的1#、2#角就是一次風(fēng)濃相側(cè)沖墻,因而鍋爐的這二面墻就容易產(chǎn)生高溫腐蝕。
5)雖然大修冷態(tài)實驗時調(diào)整四角風(fēng)速基本均勻,但一、二次風(fēng)門特性較差,又缺乏可靠的監(jiān)視手段,運行調(diào)整過程中經(jīng)常造成四角配風(fēng)不勻,使火焰中心偏斜,同時造成局部空氣和煤粉混合含量不均勻。
1)控制好燃料質(zhì)量(降低含硫量)。嚴(yán)格按6#和7#爐設(shè)計煤種要求購煤,嚴(yán)禁購進高硫分、高灰分的煤種,控制在煤中硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)<0.6%;對含硫量高的燃煤,禁止直接入爐,要求摻燒以降低含硫量。
2)調(diào)整爐內(nèi)空氣動力場,提高燃燒氧量,減少還原氣氛,防止火焰沖墻。調(diào)整制粉系統(tǒng)工況,將制粉系統(tǒng)再循環(huán)風(fēng)門從原來的全關(guān)改為開50%,將三次風(fēng)速限制在設(shè)計的54 m/s以下,以減少三次風(fēng)量,提高二次風(fēng)量;調(diào)高下部3層二次風(fēng)速,使燃燒初期氧量充足,混合充分,減少了還原性氣氛的產(chǎn)生,使水冷壁附近氧含量提高;將四角風(fēng)速調(diào)勻,使火焰中心居中,避免偏斜,使鍋爐運行時四角燃燒均勻,受熱均勻;冷態(tài)時對一、二、三次風(fēng)測速裝置進行標(biāo)定,熱態(tài)時根據(jù)動壓調(diào)整一、二、三次風(fēng)量,以保持四角配風(fēng)一致,鍋爐始終運行在調(diào)定的良好動力場狀態(tài);通過大幅提高一次風(fēng)速,使三次風(fēng)率明顯下降,提高燃燒初期的氧量。對鍋爐的配風(fēng)進行了多次比較實驗,選擇合理的配風(fēng)方案見表1,獲得了預(yù)期效果。
表1 設(shè)計及調(diào)整前后的配風(fēng)方案Tab1Theairdistributionschemebeforeandafterdesignandadjust
3)對鍋爐一次風(fēng)噴口進行改造,加裝一次風(fēng)濃淡分離裝置。該裝置對煤粉的分離效果比原來的節(jié)流裝置好,且可根據(jù)煤種等情況需要調(diào)節(jié)噴口兩側(cè)煤粉的濃淡比例,降低水冷壁管側(cè)煤粉含量,對燃燒調(diào)整及防止高溫腐蝕均有較好效果。
4)控制合理的煤粉細度,將煤粉細度R90控制在17%~19%,使煤粉著火相對容易,不易出現(xiàn)煤粉直接沖墻現(xiàn)象。
5)提高爐水品質(zhì),減少管內(nèi)結(jié)垢,降低管壁溫度,減緩高溫腐蝕。爐水SiO2的質(zhì)量濃度控制指標(biāo)為2.5 mg/L,但化學(xué)專業(yè)按0.5 mg/L進行高標(biāo)準(zhǔn)控制,收到了明顯效果。
6)將易腐蝕區(qū)域的管子更換成滲鋁管,以提高管壁的防腐能力,延長使用壽命。
7)在易發(fā)生高溫腐蝕的區(qū)域涂上耐高溫防腐涂料,使管壁與灰渣隔離,以避免腐蝕。
采取上述措施后,經(jīng)3 a的運行檢測表明,水冷壁管最薄處在4.22 m左右,腐蝕量明顯減小;燃燒區(qū)域的水冷壁管上基本不結(jié)渣和灰,無腐蝕層,高溫防腐涂料層完好,管壁未見減薄,有效地防止和減緩了水冷壁管的高溫腐蝕。
[1]趙玉蓮.大型鍋爐水冷壁的高溫腐蝕及防護措施[J].江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報,2005.
[2]向上.川渝地區(qū)國產(chǎn)670 t/h鍋爐高溫腐蝕研究[D].保定:華北電力大學(xué),2009.
TQ083
B
10.3969/j.issn.1006-6829.2015.01.015
2014-09-11;
2014-12-15