鐘靖
摘 要:簡要介紹了廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司8#高爐沖渣水系統(tǒng)采用變頻調(diào)速技術(shù)進行節(jié)能改造的案例,重點對改造前的運行工況及存在的問題、改造對策和方案、改造效果進行了論述。改造后,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,節(jié)能效果顯著,自動控制水平明顯提高,對同類型系統(tǒng)的改造具有很好的借鑒意義。
關(guān)鍵詞:變頻調(diào)速技術(shù);高爐冶煉;沖渣水系統(tǒng);節(jié)能改造
中圖分類號:TF325.6 文獻標(biāo)識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.24.141
1 概況
高爐冶煉是煉鐵生產(chǎn)最主要的方式之一,其主要產(chǎn)品是生鐵,副產(chǎn)品有爐渣、煤氣和爐塵。爐渣是冶煉生鐵時將高爐中排出的熱熔狀態(tài)的爐渣置于渣池中急速冷卻而形成的。目前,我國高爐爐渣處理主要采用水淬渣工藝。該工藝分為?;⒚撍蛢\三個過程,其中,?;怯酶邏核畬⒏邷貭t渣擊碎后水淬冷卻為?;倪^程;脫水是靠濾網(wǎng)過濾、機械脫水或者水渣沉淀實現(xiàn)渣水分離的;脫水后的水渣運送至水渣堆場儲存,沖渣水可循環(huán)利用。
廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司(以下簡稱“韶鋼”)8#高爐于2009-10投產(chǎn),設(shè)計爐容3 200 m3,年產(chǎn)鐵2.75×106 t;設(shè)置有南、北兩個出鐵場輪流出鐵,每個出鐵場設(shè)置有兩個出鐵口,一用一備,每個出鐵場配置有一套嘉恒法爐渣處理裝置,熔渣平均日產(chǎn)量2 564 t。
2 改造前的運行工況及存在的問題
2.1 典型運行工況
典型的運行工況主要有以下這樣4種:①?;┧茫ū眻觯﹥捎靡粋?,出口閥門開度12%,閥前壓力0.5 MPa,母管壓力0.21 MPa,流量2 000~2 100 m3/h,電機運行功率200 kW;②?;厮茫ū眻觯﹥捎靡粋?,出口閥門開度35%,閥前壓力0.32 MPa,母管壓力0.13 MPa,流量2 000~3 000 m3/h,電機運行功率160 kW;③南場運行工況與北場基本一致;④南、北場全天出鐵時間均約為11 h,不出鐵時間均約為13 h。
2.2 存在的問題
改造前主要存在以下三方面的問題:①采用出口電動閥門進行節(jié)流調(diào)節(jié)時,造成大量節(jié)流損耗;②未根據(jù)高爐出鐵制度對系統(tǒng)水量進行調(diào)節(jié),在未出鐵時仍大循環(huán)水量運行,造成大量循環(huán)水浪費;③無法有效實現(xiàn)供、回水的水量匹配,自動控制水平低。
3 改造對策和方案
3.1 改造對策
改造對策為:①將所有運行的水泵出口閥門開度調(diào)整至100%,采用變頻調(diào)速技術(shù)控制電機的轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)水泵出口流量的調(diào)節(jié);②根據(jù)高爐出鐵制度對系統(tǒng)水量進行自動調(diào)節(jié),達到系統(tǒng)在出鐵時大循環(huán)水量運行,不出鐵時小循環(huán)水量運行的效果;③通過系統(tǒng)控制供水量和冷水池液位,實現(xiàn)水量匹配。
3.2 改造方案
3.2.1 變頻調(diào)速系統(tǒng)配置方案
6臺?;厥毡茫号渲?套低壓變頻調(diào)速系統(tǒng)。
6臺粒化供水泵:北場配置3套手動一拖一高壓調(diào)速系統(tǒng);南場因布置場地受限,配置1套手動一拖一和1套一拖二變頻調(diào)速系統(tǒng)。
3.2.2 DCS改造方案
在高爐水渣控制系統(tǒng)中新增粒化供、回水泵系統(tǒng)控制畫面和邏輯,并設(shè)置自動和手動控制模式。
3.2.3 系統(tǒng)控制與調(diào)節(jié)方案
設(shè)置高、低兩個運行頻率(可手動調(diào)整頻率數(shù)值)作為自動控制模式下的變頻調(diào)速系統(tǒng)運行頻率,由高爐中控室出渣信號控制轉(zhuǎn)換——有出渣信號時高頻率運行,無出渣信號時低頻率運行,從而實現(xiàn)沖渣水系統(tǒng)的大、小循環(huán)水量運行。
供水泵:沖渣時,控制系統(tǒng)水量為2 000 m3,經(jīng)調(diào)試,頻率為38 Hz時滿足系統(tǒng)壓力要求;不沖渣時,控制系統(tǒng)水量為800~1 000 m3,經(jīng)調(diào)試,頻率為15 Hz。
回水泵:設(shè)置冷卻塔冷水池液位的PID控制,初始頻率38 Hz,步長0.1.
4 改造效果
4.1 節(jié)能效益
此次改造由工業(yè)節(jié)能服務(wù)公司廣州智光節(jié)能有限公司采用EMC模式實施,在進入分享期前進行了節(jié)能量測量和驗證。經(jīng)過驗證,節(jié)能率為48%,節(jié)省功率692 kW,年節(jié)能量5.54×106 kW·h,年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1 849 tce,簡單投資回收期2年。
4.2 自動化程度
原系統(tǒng)的水量調(diào)節(jié)采用出口電動閥門控制,但因電動閥長期處于運行狀態(tài)而經(jīng)常出現(xiàn)故障,因此,在實際運行中,多將電動閥固定在相同的開度處而不作實時調(diào)節(jié)。這樣一來,流量控制和水量的匹配控制十分不便。節(jié)能改造不僅達到了節(jié)能降耗的目的,而且很好地實現(xiàn)了流量的自動控制和水量的匹配控制,避免了熱水池和冷卻塔水池液位超程的情況,保證了系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行。
5 結(jié)論
本案例基于變頻調(diào)速技術(shù)的高爐沖渣水系統(tǒng)節(jié)能改造采用了系統(tǒng)性改造的方式,不僅取得了顯著的節(jié)能效果,而且在很大程度上提高了系統(tǒng)的自動化水平,對同類型系統(tǒng)的改造具有較好的參考價值。
參考文獻
[1]王龍江,郭億祥,葉小雷,等.8號高爐水渣處理自動控制程序設(shè)計[J].科技信息,2012(26).
〔編輯:劉曉芳〕