鄭露 徐迅 曹磊(浙江晉巨化工有限公司,浙江 衢州 324004)
浙江晉巨化工有限公司目前共有兩套氨合成生產(chǎn)裝置,在氨合成生產(chǎn)過程中需要大量的冷卻系統(tǒng)帶走熱量。老裝置有四臺列管式水冷器,醇烷化精煉系統(tǒng)兩臺,氨合成系統(tǒng)兩臺,需要配套一套閉式循環(huán)水裝置(包括循環(huán)水泵,水槽,閉式蒸發(fā)冷等),生產(chǎn)中的工藝氣體通過閉式循環(huán)水裝置帶走熱量,循環(huán)水再由蒸發(fā)冷冷卻;這種二次冷卻方式效果不理想,導(dǎo)致在高溫季節(jié)水冷負(fù)荷較重,夏季需要補充大量的清江水,造成各臺水冷器列管受清江水腐蝕,結(jié)垢嚴(yán)重,各水冷器換熱效果更差,形成惡性循環(huán);同時在實際生產(chǎn)中由于水循環(huán)量大,導(dǎo)致水損耗量大,而且循環(huán)水泵電機功率大導(dǎo)致電耗較高。
針對這一情況,公司在氨合成裝置擴能時,通過考察比較,決定在氨合成裝置系統(tǒng)中采用浙江工業(yè)大學(xué)化工設(shè)備有限公司生產(chǎn)的ZGD高效節(jié)能蒸發(fā)式冷卻器,避免再出現(xiàn)老裝置中循環(huán)水情況惡化的問題,減少投資,降低能耗。
合成氨、醇化、烷化尿素用高效節(jié)能蒸發(fā)式冷卻器是通過冷卻盤管蒸發(fā)換熱和空氣換熱,將生產(chǎn)系統(tǒng)裝置中的高溫高壓(或中低壓)氣體進行冷卻或冷凝成液體、或?qū)^高溫度的液體進行冷卻。工藝氣體或液體進入蒸發(fā)式冷凝器內(nèi)的預(yù)冷管組,被將要由風(fēng)機排除的高濕水氣進行冷卻,然后進入冷凝盤管裝置;盤管中高溫工藝氣體或液體的與盤管外的噴淋水和空氣進行熱交換,由氣態(tài)逐漸被冷凝為液態(tài)或更低溫度的液態(tài)。風(fēng)機的強風(fēng)使噴淋水均勻地覆蓋到盤管表面,水借風(fēng)勢,形成負(fù)壓,增強噴淋水的蒸發(fā)能力,噴淋水和空氣吸收熱量后溫度升高,部分水由液態(tài)變?yōu)闅鈶B(tài),由蒸發(fā)潛熱帶走大量的熱量,熱交換效果顯著提高。熱空氣中的水汽上升后被高效脫水器截住并收集到收水器層中。另一部分水吸收管內(nèi)介質(zhì)地?zé)崃亢鬁囟忍嵘徊妓鞫畏峙?,下落到熱交換層中;被橫流過地空氣冷卻,溫度降低,進入集水箱中,再由循環(huán)水泵進入噴林系統(tǒng)中,繼續(xù)循環(huán)。
合成氨、醇化、烷化用高效蒸發(fā)式冷卻器,換熱機理先進,將水的蒸發(fā)與空氣冷卻、傳熱與傳質(zhì)過程融為一體,利用空氣冷卻的水膜減壓蒸發(fā)段結(jié)合強化換熱、熱效率高,預(yù)冷后流體進入蒸發(fā)段的溫度低、不易結(jié)逅,將空冷的通風(fēng)機和蒸發(fā)的引風(fēng)機合二為一、能效比高,節(jié)水節(jié)電和節(jié)約資源,運行費用低、投資效益高,性能優(yōu)異、同水冷器相比該裝備冷卻冷凝的工藝流體溫度更低、能達(dá)到更高工藝參數(shù)要求。
我公司新氨合成醇烷化系統(tǒng)中蒸發(fā)式冷凝器分別為ZGZ?FL-5200兩臺、ZGZFL-2100一臺、ZGZFL-1400一臺,目前運行情況良好。
工藝參數(shù)表:
名稱氨合成蒸發(fā)式水高壓烷化蒸發(fā)式高壓醇化蒸發(fā)式冷器 水冷器 水冷器水冷進水冷出口水冷進口水冷出水冷進水冷出口口口 口流量為流量為~流量為~流量240000Nm3/h,共253000Nm3/h,共155000Nm3/h,共1臺, 臺, 臺操作溫度 ℃~90~35~90~35~90~35操作壓力 M Pa~~18.20~18.20~~~18.60(G)18.2518.1518.65設(shè)計壓差 M Pa≤0.05≤0.05≤0.05設(shè)計壓力 M Pa 26.0 26.0 26.0(G)H 2 48 48 73.36 73.36 71.7371.73 N2 15.28 15.28 24.41 24.41 23.8123.81氣NH 3 14.12 14.12體C H 4 19.54 19.54 1.9 1.9 1.831.83組Ar 3.06 3.06 0.26 0.26 0.250.25成C O 0.010.01 V C O 0.010.01% 2 H 2O 0.07 0.07 0.310.31 C H 3O 2.052.05 H
我公司新氨合成醇烷化系統(tǒng)中蒸發(fā)式冷凝器分別為ZGZ?FL-5200兩臺、ZGZFL-2100一臺、ZGZFL-1400一臺,目前運行情況良好。工藝流程簡介如下:
出醇化、烷化、氨合成系統(tǒng)換熱器工藝氣體進入各臺蒸發(fā)冷,氣體走管內(nèi),水自上而下噴淋在冷凝盤管組件上,用來冷凝氣體。在蒸發(fā)冷頂部風(fēng)機抽風(fēng)作用下,上升的空氣與冷凝水進行熱量傳遞和質(zhì)量傳遞.
在上部,一般水的溫度和相應(yīng)的平衡水汽分壓都較高,熱量和質(zhì)量由熱水傳給空氣;在塔的下部,水溫降到氣溫以下,但比空氣濕球溫度高,這是由于空氣仍是不飽和狀態(tài),水繼續(xù)汽化為水蒸氣使空氣增濕,進行質(zhì)量傳遞,其所需的汽化熱,部分由空氣傳熱給水流進行熱量傳遞,不足部分的熱由水本身溫降提供,因此水溫可繼續(xù)降低,用噴淋泵循環(huán)使用,氣體出蒸發(fā)冷進入后裝置.
通過對比分析我公司兩套氨合成裝置中不同冷卻器的使用效果,總結(jié)新氨合成系統(tǒng)中采用高壓蒸發(fā)式冷凝器的優(yōu)勢如下:
3.1.1 換熱效率高。換熱管為新型管組,作為蒸發(fā)式冷凝器的核心部件,與普通的圓管和橢圓型的管件相比,新型管組有空氣動力好,可布置更多換熱管,增加換熱面積、降低結(jié)垢速度等優(yōu)點
3.1.2 低噪音。采用低轉(zhuǎn)速、大直徑、全鋁葉片和設(shè)備下箱體落水區(qū)域的吸音材質(zhì)使用,大大降低設(shè)備運轉(zhuǎn)時的噪音,對周邊環(huán)境和員工健康有著積極的意義。
3.1.3 采用高效收水器、孔窩式機構(gòu)等設(shè)計,使水的漂滴損失率僅為5ppm,節(jié)水效果明顯。此外,還有耐腐蝕、低能耗等優(yōu)點。
以氨合成新系統(tǒng)蒸發(fā)冷運行情況對比分析:
3.2.1 節(jié)水情況:
清江水:在高溫季節(jié)(三個月)老氨合成系統(tǒng)冷凝器無法全部使用循環(huán)水,將補充使用清江水,用水量約200 m3/h,蒸發(fā)冷凝器投產(chǎn)后,每年可節(jié)江水量為:
200 m3/h×24h×30天×0.7元×3個月=30.24萬元
軟水:閉式蒸發(fā)冷軟水用量以2 t/h每臺計,共六臺為:12t/h;蒸發(fā)冷凝器投產(chǎn)后,軟水用量為:8t/h;每年可節(jié)軟水量為:
軟水:4t/h×8000h×1.5元=4.8萬元
3.2.2 節(jié)電情況:改為蒸發(fā)式后,閉式循環(huán)水系統(tǒng)兩臺循環(huán)水泵停用,循環(huán)水電耗下降為:132KW×8000h×0.61元×2臺=128.832萬元
蒸發(fā)冷節(jié)電:
閉式蒸發(fā)冷運行電耗:
(7.5KW×1臺+3KW×10臺+11KW×18臺)×8000×0.61=114.924萬元
水冷器改蒸發(fā)冷后運行電耗:
(3KW×2臺+5.5KW×4臺+7.5KW×10臺+15KW×4)×8000×0.61=79.544萬元
總效益(每年,未計設(shè)備折舊):30.24+4.8+128.832+114.924-79.544=199.252萬元
在高溫季節(jié)(四個月)老氨合成系統(tǒng)冷凝器無法全部使用循環(huán)水,將補充使用清江水,相對應(yīng)新系統(tǒng)用高壓蒸發(fā)冷代替閉式蒸發(fā)冷,每年可節(jié)水量為30萬噸左右;新系統(tǒng)采用高壓蒸發(fā)冷后,無需再配套循環(huán)水裝置,可節(jié)約循環(huán)水泵電費約為100萬元,相對于老系統(tǒng)閉式循環(huán)水蒸發(fā)冷裝置,新裝置高壓蒸發(fā)冷運行維護費用僅為其70%,從而大大降低了電資源的消耗;
隨著目前水資源的嚴(yán)重緊缺,水價格的上漲,節(jié)水,節(jié)電是氨合成生產(chǎn)中面臨日益迫切的問題,高壓蒸發(fā)式冷凝器解決了這一難題,使我們有限的水資源得到了節(jié)儉,同時也降低了采用大量循環(huán)水的能耗浪費,滿足了我們所提倡的節(jié)能降耗,為公司帶來了良好的效益,同時我公司的實踐經(jīng)驗也希望能為廣大同仁提高一些參考。
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