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SNCR脫硝系統(tǒng)呼吸閥引起氨泄漏的處理措施

2015-12-22 00:25吳振山鮑倩倪廣遠
新世紀水泥導報 2015年5期
關鍵詞:人為儲罐合肥

吳振山鮑 倩倪廣遠

1. 合肥豐德科技股份有限公司,安徽 合肥 230051,2. 合肥熔安機械動力有限公司,安徽 合肥 230601,3.內(nèi)蒙古工業(yè)大學,內(nèi)蒙 呼和浩特 010010

SNCR脫硝系統(tǒng)呼吸閥引起氨泄漏的處理措施

吳振山1鮑 倩2倪廣遠3

1. 合肥豐德科技股份有限公司,安徽 合肥 230051,2. 合肥熔安機械動力有限公司,安徽 合肥 230601,3.內(nèi)蒙古工業(yè)大學,內(nèi)蒙 呼和浩特 010010

當前已實施的SNCR脫硝系統(tǒng)多數(shù)存在不足,人為氨泄漏問題是其中之一。實踐證明,對儲氨區(qū)進行通風、選擇合適的呼吸閥、對工藝裝備進行及時正確的維護等都能有效降低人為氨泄漏。

SNCR脫硝 呼吸閥 氨泄漏 氮氧化物 人為泄漏

0 引言

在控制氮氧化物排放方面,SNCR脫硝工藝技術在水泥、中小鍋爐等行業(yè)中占有率高,鑒于脫硝還原劑儲存時會釋放大量含氨緩釋氣體,環(huán)保設計公司一般選取常規(guī)型呼吸閥平衡氨儲罐內(nèi)外壓差。因常規(guī)型呼吸閥的最大問題是不能過濾罐內(nèi)的氨,形成人為氨泄漏,導致還原劑儲存現(xiàn)場及周邊地區(qū)氨濃度超標。加上當前脫硝市場監(jiān)管力度不夠,負責實施脫硝工程的從業(yè)人員多數(shù)沒有化工基礎,產(chǎn)生脫硝系統(tǒng)不規(guī)范、氨二次污染突出等問題。本文圍繞SNCR脫硝工程中因呼吸閥引起的氨泄漏,并通過常用的三種呼吸閥結(jié)構、工作原理以及現(xiàn)場應用情況分析,向讀者介紹一種降低人為氨泄漏的工藝技術路線。

1 三種閥性能介紹

1.1 常規(guī)型閥

常規(guī)脫硝均壓工藝,主要通過氨儲罐頂部的呼吸閥維持罐內(nèi)壓力的相對恒定或是定期開啟高點放空閥實現(xiàn)氨儲罐內(nèi)外壓力的相對恒定。下文以常規(guī)呼吸閥為例闡述。工作原理及外觀形狀見圖1。

該裝置優(yōu)點主要體現(xiàn)在結(jié)構簡單、體積小,安裝便利。缺點在于設備制作精度高,產(chǎn)品價格高;從氨儲罐里排出的緩釋氣體中含有大量氨,氣氨未經(jīng)過任何過濾,直接排入大氣,造成資源浪費,形成環(huán)境二次污染。

1.2 新型閥

新型閥由緩沖倉1、均壓閥2、吸收器3、洗氨池4等四大部分組成,工作原理見圖2。

圖1 常規(guī)型呼吸閥工作原理

新型閥設有氨吸收裝置,能緩釋氣體中的氨,杜絕氨的二次污染;吸收液通過氨回收系統(tǒng)返回脫硝系統(tǒng),實現(xiàn)資源的回收與再利用;產(chǎn)品制作工序少,價格便宜。缺點在于設備安裝精度高,要求安裝人員的素質(zhì)高;均壓閥易老化變形,使用幾年以后常出現(xiàn)漏氣問題。

圖2 新型閥工作原理

1.3 改進型閥

改進型閥繼承了新型閥的一切優(yōu)點,采取液封的形式替代均壓閥,通過對緩沖倉的改造,降低了安裝精度,摒棄了上述新型閥的不足。工作原理見圖3。

圖3 改進型閥工作原理

2 典型案例分析

2.1 “拆房子換裝備”案例

2013年夏季,江蘇某公司的三套SNCR脫硝系統(tǒng)中有兩套脫硝系統(tǒng)氨儲存現(xiàn)場氨濃度高,氨泄漏突出,嚴重影響現(xiàn)場人員的身心健康。

分析其原因有:(1)氨泄漏突出的兩套脫硝系統(tǒng)供氨單元采取“一拖二”模式,部分氨儲罐長期處于備用狀態(tài),因氨儲罐在高溫窯爐下方側(cè)內(nèi),氨損嚴重。2013年8月間,氨損失高達8.75~15 kg /(天·罐)(以純氨計)。室內(nèi)氨氣濃度150~380 ppm,脫硝現(xiàn)場一片污濁。

原因分析:(1)氨儲罐均壓裝置為常規(guī)型呼吸閥,緩釋氣體未經(jīng)過深層過濾或其它特殊處理就直接排入大氣,人為氨逃逸明顯;(2)室內(nèi)通風不暢,含氨氣體不易擴散,室內(nèi)氨味較重。

采取措施:(1)將常規(guī)均壓工藝裝置更換為新型閥;(2)在房子一側(cè)墻壁增設兩臺軸流風機,對室內(nèi)空氣進行強制對流。

改造效果:改造后日均氨損失控制在1.5 kg/罐以內(nèi)(以純氨計),室內(nèi)最大氨濃度≤1 ppm。

2.3 “裝備升級”案例

2013年6月,山東某公司新上兩套氨水法SNCR脫硝裝置,設備運行兩個月后均壓系統(tǒng)的常規(guī)呼吸閥更換成新型閥。今年年初,儲氨單元早晚時刻常出現(xiàn)偶然性漏氨事故,現(xiàn)場氨濃度達到20~30 ppm,瞬時高達300 ppm。分析其原因為冬邊10 m~20 m的房子內(nèi),項目所在地當年高溫天氣持續(xù)時間長,室內(nèi)溫度高,氨蒸發(fā)量增加;(2)脫硝氨儲罐系統(tǒng)采用的均是常規(guī)型呼吸閥,含氨緩釋氣體通過呼吸閥直接排入氨儲罐室內(nèi)的空氣中,由于氨儲存室門窗狹小,通風不暢,造成氨儲存現(xiàn)場氨濃度高。

改造措施:(1)拆除了問題脫硝系統(tǒng)氨儲存室三側(cè)的墻壁,保留頂部、靠窯爐測墻壁。墻壁拆除后,現(xiàn)場氨濃度有較大幅度降低,但在氨儲罐周圍下風向氨味依然刺鼻;(2)將原有的三只常規(guī)呼吸閥更換為一只新型閥。通過上述兩項措施,解決了現(xiàn)場“人為”氨“泄漏”問題。脫硝裝置改造前后氨儲存區(qū)主要項目情況匯總見表1。

表1 改造前后氨儲存區(qū)主要項目情況匯總表

2.2 “強制通風換裝備”案例

項目簡介:西南某5 000 t/d水泥熟料生產(chǎn)線于2013年上半年新上一套SNCR脫硝系統(tǒng),其氨儲罐及主要設備均置于鋼筋混凝土修建的房子至后早晚溫差大,呼吸閥動作頻繁,造成均壓閥老化,現(xiàn)場維護不及時,導致氨氣泄漏。

升級成效:將原有的兩套新型閥更換成改進型閥,并對現(xiàn)場操作人員進行相關知識培訓,同時做好定期更換呼吸閥用液封液體工作。經(jīng)升級改造后,截止到2015年5月2日,工藝裝置一切運行良好。

3 結(jié)束語

在當前大環(huán)境下,脫硝工程中人為氨泄漏依舊很難避免,SNCR脫硝系統(tǒng)的氨泄漏主要來自人為因素,關鍵是采取什么措施將人為氨泄漏降到最低點。實踐證明,對儲氨區(qū)進行通風、選擇合適的呼吸閥、對工藝裝備進行及時正確的維護等都能有效降低人為氨泄漏。

2015-06-18)

TQ172.62

B

1008-0473(2015)05-0041-02

10.16008/j.cnki.1008-0473.2015.05.013

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