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煤粉計量輸送系統(tǒng)的優(yōu)化及節(jié)能效果分析

2015-12-22 01:51:01顏新傳劉繼斌
新世紀水泥導報 2015年6期
關鍵詞:熱耗窯頭熱值

顏新傳 劉繼斌

葛洲壩集團水泥公司,湖北 荊門 448000

煤粉計量輸送系統(tǒng)的優(yōu)化及節(jié)能效果分析

顏新傳 劉繼斌

葛洲壩集團水泥公司,湖北 荊門 448000

5 000 t/d熟料生產線煤粉計量輸送系統(tǒng)優(yōu)化前,風機、電機和送煤管道設計富余量偏大,電耗偏高;料氣比偏小,風量配置不合理,入窯爐冷風量偏大,熱耗高;燃燒器、風機、送煤管道系統(tǒng)工藝不匹配,窯尾輸送管道內徑偏大,煤粉易沉積,煤粉輸送不穩(wěn)定,系統(tǒng)溫度波動大。經(jīng)優(yōu)化后,窯系統(tǒng)每年少用煤近4 000 t,節(jié)電近100萬kWh。

煤粉 計量 輸送 設計 能耗

0 引言

煤粉計量和輸送設備連續(xù)穩(wěn)定運行,是穩(wěn)定窯熱工制度、提高產量、降低煤耗、保證連續(xù)穩(wěn)定運行的關鍵因素之一。比較我公司5 000 t/d熟料生產線煤粉計量輸送系統(tǒng)的實際運行參數(shù)和設計參數(shù),發(fā)現(xiàn)原設計存在很大的節(jié)能技改空間。在更換燃燒器、改變系統(tǒng)配置后,窯系統(tǒng)每年少用煤近4 000 t,節(jié)電近100萬kWh。本文就該系統(tǒng)的優(yōu)化措施及效果進行分析。

1 工藝參數(shù)和設備

該生產線設計熟料熱耗3 011 kJ/kg,燒成燃煤熱值Qnet.ar=20 900~23 000 kJ/kg。煤粉制備系統(tǒng)布置在窯頭,利用篦冷機熱風烘干,煤粉倉至窯頭燃燒器輸送距離為:水平60 m,高度8 m,彎頭5個;煤粉倉至分解爐燃燒器輸送距離:水平84 m,高度16 m,彎頭6個。據(jù)此計算煤粉計量和輸送系統(tǒng)主要設備參數(shù)如表1所示。

實際煤粉輸送、燃燒系統(tǒng)配置情況如表2所示。

窯頭送煤管道:Ф245 mm×8 mm;窯尾送煤管道:主管道Ф351 mm×8 mm,分支管道一Ф245 mm ×8 mm,分支管道二Ф245 mm×8 mm。

燃燒器:窯頭:SR2-15Y/F四通道煤粉燃燒器;窯尾:兩根單通道管式燃燒器。

2 系統(tǒng)存在的問題

表1 煤粉計量和輸送系統(tǒng)主要設備參數(shù)

表2 實際煤粉輸送和燃燒系統(tǒng)配置情況

比較表1、表2,發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)存在以下問題:

(1)風機、電機和送煤管道設計富余量偏大,電耗偏高。

(2)料氣比偏小,風量配置不合理,入窯爐冷風量偏大,熱耗高。

(3)燃燒器、風機、送煤管道系統(tǒng)工藝不匹配,窯尾輸送管道內徑偏大,煤粉易沉積,煤粉輸送不穩(wěn)定,系統(tǒng)溫度波動大。

3 改造后煤粉燃燒器及系統(tǒng)配置情況

針對存在的以上問題,我們重新配置了系統(tǒng)的動力設備、更換了燃燒器和輸送管道。優(yōu)化后的系統(tǒng)參數(shù)見表3。

表3 改造后煤粉計量輸送系統(tǒng)的配置情況

窯頭送煤管道:內徑Ф194 mm×8mm;窯尾送煤管道:主管道Ф273 mm×10 mm,分支管道一Ф194 mm×10mm,分支管道二Ф194 mm×10 mm。

燃燒器:窯頭:HJGX-530B四通道煤粉燃燒器;窯尾:兩根單通道多股旋流燃燒器。

4 系統(tǒng)能耗計算

4.1 電耗

根據(jù)改造前后設備配置系統(tǒng)裝機功率降低147 kW,按照窯系統(tǒng)年運轉率90%、負荷85%計算,年節(jié)電98.24萬kWh。

4.2 熟料燒成熱耗

在系統(tǒng)用煤量不變的前提下,燒成系統(tǒng)所需要的總風量是不變的。一次風量增加,二、三次風量必然減少,窯及分解爐系統(tǒng)從冷卻機回收的熱量減少,而這部分熱量必須由煤粉來補充,即熟料熱耗必然升高。

(1)改造前后窯頭一次風量減少4 302 Nm3/h,即入窯二次風量增加4 302 Nm3/h,熟料燒成熱耗的變化計算如下:

回轉窯一次風顯熱:Q1=△V1×T1×C1

式中:△V1—一次風量的差,4 302 m3/h;

T1—入窯一次風溫度,30 ℃;

C1—30 ℃時空氣的比熱值,1.298 kJ/(m3·℃)。Q1=0.17×106 kJ/h

回轉窯二次風顯熱:Q2=△V1×T2×C2

式中:T2—入窯二次風溫度,1 100 ℃;

C2—1 100 ℃時空氣的平均恒壓比熱值,1.425 kJ/(m3·℃)

Q2=6.74×106 kJ/h

因此窯頭煤粉輸送系統(tǒng)改造后熱耗降低Q2-Q1=6.57×106 kJ/h,即單位熟料熱耗降低26.28 kJ/kg。

(2)改造后分解爐煤粉輸送風量降低8 640-4 800=3 840 Nm3/h,即入爐三次風量增加3 840 Nm3/h。當三次風溫度為950 ℃時,空氣的平均比熱值為1.407 kJ/(m3·℃),計算得:

分解爐一次風顯熱Q3=0.15×106 kJ/h分解爐三次風顯熱Q4=5.13×106 kJ/h單位熟料熱耗降低Q4-Q3=4.98×106 kJ/h,即19.92 kJ/kg。

(3)單位熟料熱耗合計降低26.28+19.92= 46.2 kJ/kg,改造后單位熟料實物煤耗降低2 kg,按窯系統(tǒng)年運轉率90%、熟料日產量6 000 t、煤熱值Qnet.ar=23 000 kJ/kg計算,窯系統(tǒng)每年少用煤3 959 t。

綜上所述,燃燒器及煤粉輸送系統(tǒng)改造后,對于5 000 t/d生產線能耗比較見表4(實際產量按6 000 t/d計算)。

表4 5 000 t/d生產線改造前后能耗比

5 結束語

本次改造證明,煤粉燃燒器及煤粉輸送系統(tǒng)的設計要考慮煤粉的濃度,按3~6 kg/m3考慮;輸送系統(tǒng)料氣比3~5,輸送距離較近取≥4.0,距離較遠的取≥3;合理選擇管道風速,優(yōu)化管道配置,盡可能降低系統(tǒng)配風量,可以取得較好的節(jié)能效果。

2015-09-02)

TQ172.625.3

B

1008-0473(2015)06-0027-02

10.16008/j.cnki.1008-0473.2015.06.005

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