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基于鋼渣作混合材料的管磨機(jī)調(diào)整

2015-12-22 01:51:07何江平常青王云天
關(guān)鍵詞:球徑磨細(xì)電耗

何江平常 青王云天

1. 成都建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司,四川 成都 610051;2. 中技國際工程有限公司,湖北 武漢 430071

基于鋼渣作混合材料的管磨機(jī)調(diào)整

何江平1常 青1王云天2

1. 成都建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司,四川 成都 610051;2. 中技國際工程有限公司,湖北 武漢 430071

Y公司采用輥壓機(jī)雙閉路水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng),采用鋼渣等量替代價(jià)格較高的粉煤灰作混合材時(shí),由于鋼渣易磨性較差,加之其中尚含有未能去除干凈的鐵粒與鐵末,導(dǎo)致生產(chǎn)P·O42.5級水泥時(shí),出磨細(xì)度變粗、系統(tǒng)產(chǎn)量降低、粉磨電耗增加。一方面通過改進(jìn)管磨機(jī)結(jié)構(gòu)挖掘潛力,一方面根據(jù)鋼渣性質(zhì)采取了相應(yīng)措施。效果是:系統(tǒng)產(chǎn)量提高至185 t/h以上,粉磨電耗略有下降。

管磨機(jī) 進(jìn)料 活化環(huán)改進(jìn) 研磨體級配

0 引言

Y公司水泥制成采用170-100輥壓機(jī)+V選+Φ4.2 m×13 m雙倉管磨機(jī)+O-Sepa N-3500選粉機(jī)組成的雙閉路水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)(設(shè)備配置見表1),生產(chǎn)P·O42.5級水泥產(chǎn)量在183~185 t/h、粉磨電耗34kWh/t左右;當(dāng)采用當(dāng)?shù)劁撛攘刻娲鷥r(jià)格較高的粉煤灰作混合材,在摻入量8%時(shí),產(chǎn)量降至170 t/h,粉磨電耗上升至36 kWh/t左右。通過調(diào)整與改進(jìn)管磨機(jī)子系統(tǒng),系統(tǒng)產(chǎn)量提高至188 t/h,粉磨電耗降至33.66 kW/h。本文就改進(jìn)管磨機(jī)結(jié)構(gòu)挖掘潛力等優(yōu)化措施進(jìn)行總結(jié),以資參考。

表1 雙閉路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)設(shè)備配置

1 采用鋼渣代替粉煤灰的原因及面臨的問題

應(yīng)用鋼渣前P·O42.5水泥物料配比見表2。

表2 應(yīng)用鋼渣前的物料配比

由于粉煤灰價(jià)格已超過100元/t,而當(dāng)?shù)劁撹F廠鋼渣價(jià)格只有40元/t,為降低生產(chǎn)成本,該公司決定選用轉(zhuǎn)爐鋼渣等量替代粉煤灰,可降低材料成本4元/t。按年產(chǎn)量200萬t計(jì),采用鋼渣等量代替粉煤灰,每年可降低材料總成本800萬元。

應(yīng)用鋼渣后P·O42.5水泥物料配比見表3。

表3 應(yīng)用鋼渣后的物料配比

以粉煤灰作混合材生產(chǎn)P·O42.5級水泥產(chǎn)量在183~185t/h,粉磨電耗34 kWh/t左右;當(dāng)采用當(dāng)?shù)劁撛攘刻娲鷥r(jià)格較高的粉煤灰作混合材,在摻入量8%時(shí),產(chǎn)量降至170 t/h,粉磨電耗上升至3 6 kWh/t左右。

2 原因分析

雖然進(jìn)廠顆粒狀鋼渣的水分只有1.5%左右、粒度<8 mm,但其易磨性較差,顯微硬度高達(dá)HV850左右,比水泥熟料(顯微硬度HV450左右)更難磨細(xì),是工業(yè)廢渣中易磨性差的材料之一,鋼渣中尚含有一定數(shù)量殘留的金屬鐵粒與鐵末,在應(yīng)用過程中必須做好除鐵工作,安裝多道除鐵裝置,以減少或消除對粉磨系統(tǒng)的不利影響。

3 解決措施

針對產(chǎn)量下降電耗上升的問題,我們一方面通過改進(jìn)管磨機(jī)結(jié)構(gòu)挖掘潛力,一方面根據(jù)鋼渣性質(zhì)采取了相應(yīng)措施。

3.1 消除一倉研磨盲區(qū)

由于聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的物料從V型選粉機(jī)—雙旋風(fēng)收塵器收集進(jìn)入管磨機(jī)時(shí)的落差較大,帶有一定傾角的磨頭進(jìn)料裝置因折射作用,會導(dǎo)致一倉產(chǎn)生一定范圍的研磨盲區(qū)(不同高差造成的研磨盲區(qū)長度一般在0.5 m~1.8 m甚至再多些),相對縮短了一倉的有效粉磨長度,物料在一倉內(nèi)粗磨時(shí)間變短。當(dāng)細(xì)磨倉研磨能力一定時(shí),最終導(dǎo)致出磨物料細(xì)度粗,所含成品比例降低。

針對上述情況,采取部分遮擋下料簸箕前端出料口(簸箕兩側(cè)板高度180 mm,出料下口只留80 mm高度,減緩沖料),并在簸箕兩側(cè)面開設(shè)寬度100 mm的下料口,同時(shí)在簸箕底部切割、均布四個(gè)長方形下料口,實(shí)現(xiàn)入磨物料分流。該措施簡單、易行、實(shí)用,有效降低了折射、沖料機(jī)率,基本上消除了一倉研磨盲區(qū)。

3.2 級配調(diào)整

(1)一倉(有效長度3.25 m,倉長比例26%),改進(jìn)前的研磨體級配見表4。

表4 改進(jìn)前的一倉研磨體級配

原一倉采用四級配球,平均球徑為25.5 mm,球徑較小,在同一高度下落時(shí),單個(gè)鋼球產(chǎn)生的沖擊能量(勢能)小,對于易磨性較好的物料而言,可充分發(fā)揮其較好的研磨作用,完全能夠滿足粗處理要求。但對于粉磨顯微硬度高、易磨性較差的鋼渣而言,該球徑明顯偏小,不能適應(yīng)磨機(jī)一倉的沖擊、粉碎作業(yè),從而導(dǎo)致系統(tǒng)產(chǎn)量下降。為此,必須提高一倉粗磨功能,將易磨性差的物料卡在頭倉處理,破壞其結(jié)構(gòu),為實(shí)現(xiàn)細(xì)磨倉進(jìn)一步磨細(xì)、提高出磨成品含量奠定基礎(chǔ)。[1]

為了提高管磨機(jī)一倉粗處理能力,同時(shí)兼顧部分研磨功能,調(diào)整級配過程中,在原四級配球的前提下,引入Ф60 mm、Ф50 mm兩級大規(guī)格鋼球,有意識地放大了一倉平均球徑,相對于原四級配而言,改進(jìn)后的一倉采用了六級配球,且平均球徑在原級配基礎(chǔ)上增大了7.5 mm,從而提高了研磨體對物料的沖擊、粉碎能力。改進(jìn)后的一倉研磨體級配見表5。

為適應(yīng)一倉粗磨后的物料粒徑,同時(shí)對磨機(jī)二倉(細(xì)磨倉)研磨體級配亦進(jìn)行了調(diào)整,平均球徑由17.65 mm降至16.25 mm,以增大研磨體與物料的接觸面積,提高細(xì)磨倉粉磨效率與出磨成品比例,為選粉機(jī)有效分級創(chuàng)造良好條件。

(2)二倉(有效長度9.25 m、倉長比例74%),改進(jìn)前后研磨體級配見表6。

3.3 篩分隔倉板過料速度的控制

表5 改進(jìn)后的一倉研磨體級配

表6 二倉改進(jìn)前后研磨體級配

針對一倉至二倉之間篩分隔倉板中心過料快的現(xiàn)象(粗篩板縫寬度10 mm,內(nèi)篩分板縫寬度3.5 mm偏大),將中心卸料錐上均布的卸料口間隔封堵其寬度的1/3,有效抑制磨內(nèi)物料流速,充分發(fā)揮一倉粗處理功能。

3.4 細(xì)磨倉活化環(huán)的改進(jìn)

二倉(細(xì)磨倉)原安裝有五圈高度h=800 mm活化環(huán),相對于直徑Φ4.2 m管磨機(jī),該活化環(huán)高度偏低,活化區(qū)域偏??;磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,尚有一部分研磨體產(chǎn)生的“滯留帶”(研磨死區(qū))難以消除。針對這一狀況,在原活化環(huán)上部采用螺栓與耐磨鋼板聯(lián)接方式直接加高了450 mm(為降低聯(lián)接螺栓、螺帽的磨損,將兩端用耐磨焊條堆焊防磨,延長其使用壽命),有效增大了活化區(qū)域,提高了對細(xì)磨倉研磨體的活化功能。同時(shí),采用厚度15 mm復(fù)合耐磨鋼板,將中間三圈活化環(huán)外圓高度300 mm段封堵為盲板,從而使細(xì)磨倉實(shí)現(xiàn)了良好的分段,為鋼渣的進(jìn)一步磨細(xì)創(chuàng)造條件。[2]

3.5 安裝去除鐵、渣裝置

為了有效減少(或去除)金屬鐵在粉磨系統(tǒng)中的循環(huán),降低成品選粉機(jī)籠型轉(zhuǎn)子與導(dǎo)風(fēng)葉片及輸送設(shè)備的磨損,在出磨提升機(jī)至成品選粉機(jī)之間的風(fēng)送斜槽上安裝了一臺山西龍舟有限輸送機(jī)械有限公司研制的除鐵、除渣裝置(氣化沉淀式專利除渣器),只需定期清理收集的鐵質(zhì)材料即可。投入運(yùn)行后,除渣、除鐵效果良好,成品選粉機(jī)系統(tǒng)回料中基本不存在鐵質(zhì)循環(huán),降低了輸送設(shè)備與選粉機(jī)的磨損,提高了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)效率。

3.6 磨尾拉風(fēng)量過大及其改進(jìn)

原生產(chǎn)過程中,物料易磨性相對較好,磨尾拉風(fēng)量大,負(fù)壓偏大,在-1 100 Pa左右。采用顯微硬度高的鋼渣配料后,研磨體會對不同易磨性的物料產(chǎn)生“選擇性磨細(xì)”現(xiàn)象。為充分發(fā)揮鋼渣的膠凝活性,必須縮小成品水泥中鋼渣的顆粒粒徑,則需要采取控制物料流速的措施。為此,在磨尾中心圓板部位安裝使用了“料、風(fēng)分離”裝置,減少因磨尾篦板中部風(fēng)速高而導(dǎo)致的出磨物料跑粗現(xiàn)象。

中控操作過程中,根據(jù)輥壓機(jī)子系統(tǒng)的循環(huán)提升機(jī)電流、管磨機(jī)主電機(jī)運(yùn)行電流(進(jìn)相后)及出磨與成品入庫提升機(jī)電流,調(diào)節(jié)磨尾拉風(fēng)量,將磨尾負(fù)壓控制在-780 Pa~-850 Pa之間,磨頭保持微負(fù)壓(-40 Pa~-50 Pa)狀態(tài),以滿足粉磨系統(tǒng)成品質(zhì)量指標(biāo)為原則。

4 粉磨系統(tǒng)改進(jìn)前后技術(shù)參數(shù)與指標(biāo)對比

實(shí)施上述針對性的技術(shù)改進(jìn)措施后,系統(tǒng)達(dá)到了預(yù)期效果:在經(jīng)過輥壓機(jī)擠壓后,由V型選粉機(jī)分級的入磨物料比表面積170 m2/kg的前提下,通過管磨機(jī)粉磨后的出磨物料比表面積由改進(jìn)前的205 m2/kg提高至250 m2/kg(即平均每米研磨體創(chuàng)造比表面積由2.8 m2/kg/m增至6.4 m2/kg/m,增加了2.29倍),出磨物料平均粒徑由120μm左右降至71.5μm左右(粉體粒徑縮小1.68倍),出磨物料中的成品率顯著增加,足以證明管磨機(jī)磨細(xì)能力得到大幅度提高。具體技術(shù)參數(shù)與指標(biāo)對比見表7。

表7 改進(jìn)前后技術(shù)參數(shù)與指標(biāo)對比(P·O42.5水泥)

由表7可以看出:生產(chǎn)P·O42.5級水泥時(shí),采用鋼渣等量替代粉煤灰作混合材料時(shí),因入磨物料易磨性變化(顯著變差)導(dǎo)致系統(tǒng)產(chǎn)量下降幅度較大,由此引起的連鎖反應(yīng)是粉磨電耗上升。在入磨比表面積相對穩(wěn)定前提下,對管磨機(jī)子系統(tǒng)采取相應(yīng)的、行之有效的技術(shù)改進(jìn)措施之后,水泥粉磨系統(tǒng)運(yùn)行狀況明顯改善,在原基礎(chǔ)上提產(chǎn)幅度達(dá)10.59%,節(jié)電幅度達(dá)6.5%,整個(gè)聯(lián)合粉磨系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了良性循環(huán)。

5 結(jié)束語

(1)水泥生產(chǎn)過程中,當(dāng)采用易磨性差的工業(yè)廢渣作混合材料時(shí),在入磨粒度變化不大的前提下,一定要考慮該材料易磨性對于成品質(zhì)量、系統(tǒng)產(chǎn)量及粉磨電耗指標(biāo)的影響,并對子系統(tǒng)中出現(xiàn)的問題實(shí)施針對性改進(jìn)措施。

(2)在水泥配料中摻入鋼渣的同時(shí),應(yīng)重視其中金屬對輥壓機(jī)輥面磨損,鋼渣顯微硬度大并含有一定比例的鐵粒或鐵末,須安裝多道除鐵裝置,最大限度地保護(hù)輥面、降低磨損。

(3)入磨物料易磨性變差時(shí),為保證物料磨細(xì),必須提高管磨機(jī)一倉平均球徑,增大粗粉磨能力;同時(shí),應(yīng)縮小細(xì)磨倉研磨體直徑,提高細(xì)磨能力及出磨物料中的成品比例,為成品選粉機(jī)有效分選創(chuàng)造良好的先決條件。

(4)對隔倉板及活化環(huán)進(jìn)行處理的同時(shí),應(yīng)針對磨尾中部風(fēng)速過快導(dǎo)致拉風(fēng)跑粗現(xiàn)象,安裝使用“料、風(fēng)分離”裝置,并在中控操作時(shí)根據(jù)出磨細(xì)度及磨機(jī)運(yùn)行狀況,采用適宜的磨尾拉風(fēng)量參數(shù),適當(dāng)降低磨內(nèi)物料流速,提高出磨物料磨細(xì)程度,達(dá)到增產(chǎn)、降耗的目的。

[1] 鄒偉斌.雙閉路水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的節(jié)電改造[J].新世紀(jì)水泥導(dǎo)報(bào),2015(3):20-24.

[2] 鄒偉斌.水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)故障原因與解決措施[J].新世紀(jì)水泥導(dǎo)報(bào),2012(2):2-12.

2015-09-22)

TQ172.632.1

B

1008-0473(2015)06-0052-04

10.16008/j.cnki.1008-0473.2015.06.012

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