關(guān)迎春 張雪萍 張爭濤 盧春輝 岳向陽 方燕
(中石化河南工程有限公司測井公司 河南 南陽 473132 )
隨著油田勘探開發(fā)力度的不斷加大,射孔作業(yè)任務逐步增多,作為電纜傳輸射孔作業(yè)必備的專用儀器,射孔磁定位儀越來越受到重視。由于磁定位儀和射孔槍為一體,射孔彈在爆炸后產(chǎn)生的沖擊波和電磁波瞬間產(chǎn)生的壓強約70 MPa,射孔壓井液的靜壓為15 MPa,點火瞬間壓強高達85 MPa,高壓和強烈的震動導致磁定位儀因變形而故障率高,使用壽命較短,增加了電纜射孔磁定位儀射孔施工難度,嚴重影響了施工進度。
磁定位儀的一個線圈和兩個磁鋼用無磁骨架固定,磁鋼分布在線圈繞組的兩端,以極性相對的方式排列,使線圈處于一個恒定磁場中。當儀器在套管中移動穿過節(jié)箍時,由于周圍導磁物體的變化,使磁力線重新排布,此時線圈處于變化的磁場中,線圈相對在做切割磁力線運動,根據(jù)電磁感應定律,探測線圈感應出一個交流電信號,線圈兩端產(chǎn)生感應電位差,該信號放大后經(jīng)單片機采集、編碼,通過電纜傳送到地面系統(tǒng),地面系統(tǒng)對數(shù)據(jù)處理后,可獲得儀器所測深度與節(jié)箍相對應的磁定位深度曲線[1]。
磁定位儀工作原理圖如圖1 所示。
圖1 磁定位工作原理圖
根據(jù)油層上部短套的位置和射孔工藝[2]的需要,磁定位儀隨射孔槍一起下井,爆炸后的瞬間,壓強和強烈震動造成射孔磁定位儀碰裂、變形、脫落、粘壁等問題。影響這一關(guān)鍵工序的因素較多,結(jié)合射孔施工現(xiàn)場作業(yè)認為是炸藥爆炸所產(chǎn)生的瞬間沖擊力導致射孔磁定位儀被擠壓變形。
針對上述問題,增加射孔磁定位儀的壁厚,選用高剛強度的材料,可以大大提高射孔磁定位儀的抗壓性能。
原射孔磁定位儀壁厚只有6 mm,相對射孔特殊作業(yè)環(huán)境而言,尺寸較小,抗瞬變壓力和抗瞬變沖擊波能力明顯不足。對此,改變原來的壁厚6 mm,增加到9 mm,同時電纜射孔磁定位儀的外徑由77 mm 增加到83 mm。
為了減少運營成本,延長電纜射孔磁定位儀的使用壽命,考慮采用具有耐高腐蝕性能和抗壓、抗震性能可靠的新型材料50Mn18Cr4V[3]。該材料屬于低磁鋼系高合金單相奧氏體錳鋼,塑性好,韌性高。
3.2.1 改進前后兩種材料的對比
現(xiàn)用材料50MN18CL4V 與原材料1Cr18Ni9Ti 的性能對比見表1。
表1 1Cr18Ni9Ti 與50Mn18Cr4V 對比
3.2.2 改進前后射孔磁定位儀的承壓對比
根據(jù)材料的力學性能計算改進前后射孔磁定位儀所能承受的壓力。
改進前壁厚6 mm 的1Cr18Ni9Ti 所能承受的壓力
改進后壁厚9 mm 的50MN18CL4V 所能承受的壓力
式中,p 為壓力;σb 為抗拉強度;S 為安全系數(shù),1;δ為壁厚;D 為外徑。
改進后的射孔磁定位儀能承載194 MPa 的壓力,比改進前的81 MPa 提高了113 MPa,完全適合射孔作業(yè)。
通過對射孔磁定位儀壁厚及材質(zhì)的改進,從四個小隊使用情況統(tǒng)計來看,沒有出現(xiàn)磁定位儀因井深靜態(tài)壓力大、受炸藥爆炸瞬間沖擊而遭破壞的情況。單套電纜射孔磁定位儀使用壽命由原來的30 井次提高到104 井次左右,提高了施工效率,降低了作業(yè)成本。
通過對該儀器的研究和加工,發(fā)現(xiàn)很多技術(shù)難點要不斷地學習和觀察,在實際應用中,要不間斷地總結(jié)完善。通過對該儀器的改進和推廣,大大提高了生產(chǎn)一線工人的勞動效率,降低了運營成本,同時還降低了勞動強度和勞動過程中產(chǎn)生的勞動風險。該儀器為期一年的現(xiàn)場應用取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
[1]西安威盛. SKC -2000 射孔測井儀器使用說明書. 2012(資料).
[2]郭海敏,戴家才,陳科貴. 生產(chǎn)測井原理與資料解釋[M]. 北京:石油工業(yè)出版社,2007:316 -318.
[3]王 敏,周超梅,姚長貴,等. 高錳無磁鋼50Mn18Cr4V 的研究[J].熱加工工藝,2008,37(18):68 -71.