張熙
摘要 為了提高H牌號松散回潮出口水分過程能力指數(shù)CPK值合格率,找出影響其CPK值的兩個原因:蒸汽冷凝后成為冷凝水影響料頭水分,料頭階段加水方式不統(tǒng)一導(dǎo)致批次間料頭加水量波動大。并針對這兩個因素分別進(jìn)行了驗證。通過合理規(guī)范預(yù)熱方法及加水控制方式,提高該工序CPK值合格率67%。
關(guān)鍵詞 松散回潮水分;料頭;加水量;過程能力指數(shù)CPK值
中圖分類號 TS4
文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A
文章編號2095-6363(2015)10-0091-01
1 問題的提出
H牌號是卷煙廠重點牌號,然而該牌號松散回潮工序出口水分過程能力指數(shù)CPK值合格率偏低(CPK≥1.O的批次所占總批次的百分比),2015年1至3月松散回潮出口水分CPK≥1.0的批次合格率33%。
2 原因分析
相關(guān)文獻(xiàn)表明:松散回潮出口水分CPK達(dá)標(biāo)合格率低與水分穩(wěn)定性有關(guān),而松散回潮工序施加蒸汽冷凝后產(chǎn)生的冷凝水影響頭料水分,引起料頭水分沖高;此外,與加水方式方法和加水控制參數(shù)有關(guān)。工藝人員認(rèn)為應(yīng)當(dāng)進(jìn)行試驗確認(rèn)。
2.1 料頭冷凝水實驗驗證
松散回潮出口水分沖高時間常見持續(xù)時間為3分鐘以內(nèi),要求蒸汽流量為760Kg/h。因此設(shè)計實驗為空車運轉(zhuǎn)開啟松散回潮蒸汽噴射,設(shè)定蒸汽噴射量為800Kg/h,總共持續(xù)15分鐘,每5分鐘記錄一次冷凝水排出量并換算為水流量,共記錄3次,試驗次數(shù)為3次。
實驗結(jié)論。前5分鐘冷凝水換算水流量為平均值為128.8Kg/h,5~10分鐘冷凝水換算水流量為平均值為54.4Kg/h,10~15分鐘冷凝水換算水流量為平均值為22Kg/h。2015年1至3月H牌號松散回潮的平均加水量為74.6Kg/h。由此可見前5分鐘蒸汽冷凝水量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出正常加水量,因此冷凝水過多為松散回潮出口水分料頭沖高的主要原因之一。
2.2 料頭加水量控制影響料頭水分
調(diào)取2015年1至3月該牌號各批次松散回潮前5分鐘加水量數(shù)據(jù),通過數(shù)據(jù)匯總發(fā)現(xiàn),各批次生產(chǎn)前5分鐘設(shè)置控制水流量波動大,生產(chǎn)前5分鐘設(shè)置控制水流量最小值為3.5Kg/h、最大值為60.OKg/h。說明:料頭階段加水方式存在差異。
3 改進(jìn)措施
3.1 降低蒸汽冷凝水的影響
滾筒類設(shè)備采取噴射蒸汽預(yù)熱法降低蒸汽冷凝水對料頭水分的影響,根據(jù)先前寫實實驗數(shù)據(jù)制定松散回潮蒸汽噴射的預(yù)熱方法,保證在最小能耗及最短用時的前提下達(dá)到降低蒸汽冷凝水對料頭水分影響的目的。
松散回潮生產(chǎn)前標(biāo)準(zhǔn)預(yù)熱規(guī)范
第一階段:設(shè)備空轉(zhuǎn)、蒸汽噴射排放預(yù)熱,開啟800kg/h蒸汽量連續(xù)排放15分鐘以上。
第二階段:設(shè)備空轉(zhuǎn)、熱風(fēng)預(yù)熱、管路蒸汽冷凝水排放,15分鐘以上。
3.2 規(guī)范松散回潮料頭加水控制方法
1)生產(chǎn)前設(shè)置:加水延時100秒,加水系數(shù)0.10,料頭加水比例1.0,PID控制器內(nèi)控加水系數(shù)1.1~1.2。
2)當(dāng)松散前秤累計流量300Kg時(開車生產(chǎn)進(jìn)行至5分30秒時)調(diào)整PID控制器內(nèi)控加水系數(shù)2.0~2.4。
3)等待延時2分30秒后根據(jù)松散回潮出口水分實際值適量調(diào)整,每次調(diào)整加水系數(shù)為0.1。
4 效果驗證
2015年6月松散回潮出口水分CPK≥1.O的批次合格率100%,完全消除料頭沖高現(xiàn)象,CPK合格率較1~3月份提高67%。
松散回潮出口水分控制圖對比:
圖2為1月份某批水分趨勢圖,圖3為改進(jìn)措施實施后水分趨勢圖。從圖上可以明顯看出,料頭水分消除了沖高現(xiàn)象。