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某電廠選擇性催化還原脫硝系統(tǒng)運(yùn)行案例分析

2016-02-03 23:49霍小華胡志健任翠濤
綜合智慧能源 2016年8期
關(guān)鍵詞:預(yù)器煙道入口

霍小華,胡志健,任翠濤

(1.山西大學(xué)動(dòng)力工程系,太原 030013;2.杭州明銳環(huán)保技術(shù)有限公司,杭州 310012;3.北京華電光大環(huán)保技術(shù)有限公司,北京 102206)

某電廠選擇性催化還原脫硝系統(tǒng)運(yùn)行案例分析

霍小華1,胡志健2,任翠濤3

(1.山西大學(xué)動(dòng)力工程系,太原030013;2.杭州明銳環(huán)保技術(shù)有限公司,杭州310012;3.北京華電光大環(huán)保技術(shù)有限公司,北京102206)

以某200 MW超高壓中間再熱供熱式汽輪發(fā)電機(jī)組選擇性催化還原(SCR)脫硝系統(tǒng)為例,結(jié)合運(yùn)行中出現(xiàn)的脫硝效率不達(dá)標(biāo)、氨逃逸率不穩(wěn)定、空氣預(yù)熱器堵塞等突出問題,分析其原因?yàn)槊撓跸到y(tǒng)長期脫離設(shè)計(jì)值運(yùn)行、部分空氣預(yù)熱器堵塞等。提出了解決措施,設(shè)計(jì)脫硝系統(tǒng)最低安全運(yùn)行溫度,確保實(shí)際運(yùn)行時(shí)反應(yīng)器內(nèi)催化劑入口煙氣分布均勻,定期檢測催化劑物性指標(biāo),為電站鍋爐SCR脫硝系統(tǒng)安全、高效、穩(wěn)定運(yùn)行提供指導(dǎo)。

選擇性催化還原;脫硝系統(tǒng);氮氧化物;排放;氨逃逸

0 引言

目前,選擇性催化還原技術(shù)(SCR)因其高效性、選擇性和經(jīng)濟(jì)性而被電廠廣泛應(yīng)用。對于SCR脫硝系統(tǒng)而言,催化劑在其中起著至關(guān)重要的作用,但投資成本高,且使用壽命受限,安裝或更換新的催化劑需進(jìn)一步增加投資成本。如何保證催化劑在壽命周期內(nèi)發(fā)揮良好的脫硝性能,延長其使用壽命,對脫硝系統(tǒng)及整個(gè)機(jī)組意義重大[1-2],需要電廠在脫硝系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行中嚴(yán)格按照催化劑運(yùn)行規(guī)范進(jìn)行操作,保證SCR脫硝系統(tǒng)安全、高效、穩(wěn)定運(yùn)行。

本文以某電廠SCR裝置為例,對催化劑運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析,提出SCR脫硝系統(tǒng)在運(yùn)行及管理方面的建議。

1 設(shè)備概況

某電廠2臺(tái)機(jī)組為220 MW超高壓中間再熱供熱式汽輪發(fā)電機(jī)組,于2006年9月和2006年11月相繼投入運(yùn)行。煙氣脫硝裝置須滿足機(jī)組正常運(yùn)行負(fù)荷要求,能適應(yīng)鍋爐40%~100%鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)運(yùn)行。在當(dāng)前燃煤條件下,已進(jìn)行了低氮燃燒改造,煙氣脫硝SCR系統(tǒng)設(shè)計(jì)條件如下:入口NOx質(zhì)量濃度為350 mg/m3(標(biāo)態(tài),下同),入口溫度為361.7℃,設(shè)計(jì)脫硝效率不低于80%,催化劑為2+1模式,脫硝反應(yīng)器初裝2層板式催化劑,布置在鍋爐省煤器和空氣預(yù)熱器(以下簡稱空預(yù)器)之間,每臺(tái)鍋爐配置2臺(tái)SCR反應(yīng)器,煙氣從上往下垂直流過反應(yīng)器。

2 運(yùn)行中出現(xiàn)的問題

目前其中1臺(tái)機(jī)組已于2014年10月投入運(yùn)行,通過168 h試運(yùn)行,主要參數(shù)運(yùn)行良好,經(jīng)過幾個(gè)月的運(yùn)行,目前主要出現(xiàn)以下問題:(1)脫硝系統(tǒng)長期偏離設(shè)計(jì)工況運(yùn)行;(2)氨逃逸率不穩(wěn)定,經(jīng)常出現(xiàn)超標(biāo)情況,運(yùn)行中氨逃逸率檢測儀表數(shù)值不穩(wěn)定;(3)部分空預(yù)器堵塞,由于燃煤灰分較高,對催化劑磨損嚴(yán)重,當(dāng)電廠運(yùn)行溫度較低時(shí),過量的NH3與SO3反應(yīng)生成NH4HSO4,NH4HSO4低溫時(shí)具有很強(qiáng)的黏結(jié)性,容易黏在空預(yù)器的冷段蓄熱片上,造成空預(yù)器堵塞,嚴(yán)重時(shí)會(huì)影響鍋爐的安全運(yùn)行。

3 原因分析

3.1脫硝系統(tǒng)長期偏離設(shè)計(jì)工況運(yùn)行

3.1.1處理量偏離設(shè)計(jì)工況

鍋爐設(shè)計(jì)脫硝系統(tǒng)入口NOx質(zhì)量濃度為350 mg/m3,入口溫度為361.7℃,但據(jù)現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)分析,#1機(jī)組實(shí)際運(yùn)行時(shí)入口NOx質(zhì)量濃度在400 mg/m3以上,有時(shí)甚至達(dá)到600 mg/m3;入口煙溫長期維持在300.0℃左右,且從未達(dá)到過設(shè)計(jì)溫度361.7℃。實(shí)際運(yùn)行情況嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)值,如果按照實(shí)際運(yùn)行情況核算,催化劑體積偏小,存在催化劑過載的現(xiàn)象,因此脫硝效率可能偏低。

3.1.2脫硝溫度偏離設(shè)計(jì)工況

由于催化劑只在特定的溫度范圍內(nèi)才起作用,因此SCR系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)設(shè)置有最低和最高噴氨保護(hù)溫度值,低于和高于該溫度時(shí),脫硝裝置均應(yīng)停止噴氨。如果催化劑長期高于最高噴氨溫度,容易使催化劑比表面積減小,造成催化劑燒結(jié)而永久性失效。但目前該機(jī)組脫硝系統(tǒng)在300.0℃左右長期運(yùn)行,反應(yīng)器內(nèi)溫度長時(shí)間低于最低噴氨溫度,易造成逃逸的NH3與SO3生成NH4HSO4,NH4HSO4在低溫時(shí)具有黏結(jié)性,堵塞催化劑通道和微孔,使反應(yīng)活性位減少,造成催化劑脫硝效率下降。若按照催化劑運(yùn)行管理要求,脫硝系統(tǒng)低于310℃運(yùn)行時(shí)間超過4 h,系統(tǒng)必須要在高于340℃的條件下運(yùn)行5 h,此時(shí)催化劑表面黏著的銨鹽發(fā)生分解,恢復(fù)催化劑的活性。若脫硝系統(tǒng)長期低于310℃運(yùn)行,而后即使再升高溫度,催化劑活性也難以恢復(fù),致使脫硝效率下降。

3.1.3設(shè)備布置偏離設(shè)計(jì)工藝

在SCR實(shí)際應(yīng)用中,反應(yīng)器進(jìn)、出口煙道外形設(shè)計(jì),尤其是反應(yīng)器進(jìn)口段的設(shè)計(jì),往往決定了反應(yīng)器內(nèi)部煙氣流場的分布、NH3與煙氣混合的均勻性等重要反應(yīng)參數(shù)。由于煙氣、飛灰及NH3在反應(yīng)器進(jìn)、出口的分布直接影響著脫硝效率,因此,SCR反應(yīng)器及其連接煙道、NH3/空氣混合器(AIG)的布置及設(shè)計(jì)在整個(gè)SCR系統(tǒng)中起著與催化劑同等重要的作用。

本項(xiàng)目省煤器出口至反應(yīng)器煙道設(shè)計(jì)較復(fù)雜,常規(guī)煙道設(shè)計(jì)是從省煤器出口設(shè)置一段垂直煙道后直接進(jìn)入反應(yīng)器入口,而本項(xiàng)目從省煤器出口至反應(yīng)器出口煙道有多個(gè)轉(zhuǎn)向點(diǎn)和變徑,需要采用導(dǎo)流裝置進(jìn)行流場調(diào)整,保證入口煙氣速度、煙溫和煙氣成分分布偏差滿足要求,否則易發(fā)生煙氣速度不均和NH3分布不均現(xiàn)象,導(dǎo)致脫硝系統(tǒng)入口煙氣流量和煙氣成分偏差過大,脫硝性能偏低。根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際勘察,煙道中導(dǎo)流板未完全按照計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)模擬設(shè)計(jì)圖紙中位置進(jìn)行布置,因此初步判斷該項(xiàng)目流場設(shè)計(jì)存在較大偏差是造成脫硝效率不達(dá)標(biāo)的又一因素。

3.2氨逃逸率不穩(wěn)定問題

氨逃逸率不穩(wěn)定與催化劑脫硝效率下降有直接關(guān)系,影響因素基本一致,如煙氣工況不穩(wěn)定、煙氣運(yùn)行參數(shù)嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)值、煙氣流場分布不勻等,本項(xiàng)目氨逃逸率檢測儀表讀數(shù)不穩(wěn)定也容易造成氨逃逸率不穩(wěn)定。

3.3部分空預(yù)器堵塞

空預(yù)器堵塞主要是由于冷段蓄熱片黏結(jié)硫銨鹽,硫銨鹽具有黏結(jié)性,容易吸附飛灰,堵塞換熱元件孔洞,造成空預(yù)器熱差壓異常[3]。該項(xiàng)目脫硝系統(tǒng)噴氨量設(shè)計(jì)值為80 kg/h左右,但現(xiàn)場運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示#1機(jī)組運(yùn)行過程中出現(xiàn)較長時(shí)間的過量噴氨現(xiàn)象,有時(shí)噴氨量能達(dá)到100kg/h以上,過量噴氨使氨逃逸率增加,加劇尾部空預(yù)器堵塞。

4 解決措施

(1)設(shè)置脫硝最低安全運(yùn)行溫度,避免催化劑長期在最低安全運(yùn)行溫度以下運(yùn)行,避免由于低溫運(yùn)行而使催化劑活性下降,導(dǎo)致過量噴氨,造成銨鹽沉積。該措施可提高催化劑的效率和穩(wěn)定性。

(2)應(yīng)高度重視煙道導(dǎo)流裝置的設(shè)計(jì)和施工,增加流場測試口,避免由于流場不均導(dǎo)致氣流偏斜和組分分布不均,及由此引發(fā)的煙氣流場不勻、氨噴射系統(tǒng)設(shè)計(jì)不當(dāng)、組分不均造成反應(yīng)器出口局部區(qū)域氨逃逸過量。該措施可延長催化劑壽命,提高設(shè)備的安全性。

(3)對煤質(zhì)分析做出正確評估,避免實(shí)際燃燒煤質(zhì)與脫硝工程設(shè)計(jì)煤質(zhì)偏離太大,確定灰分、硫分及煙氣成分,確保脫硝催化劑用量在合理范圍內(nèi),既滿足節(jié)能減排的發(fā)展要求,又提高了催化劑和反應(yīng)器的利用效率,確保脫硝系統(tǒng)的高效運(yùn)轉(zhuǎn),合理控制SCR系統(tǒng)的投資和運(yùn)行成本,提高電廠經(jīng)濟(jì)效益。

5 結(jié)論

本文以現(xiàn)場實(shí)際情況為切入點(diǎn),為電站鍋爐SCR脫硝系統(tǒng)安全、高效、穩(wěn)定運(yùn)行提供指導(dǎo)。通過分析某電廠SCR脫硝系統(tǒng)主要問題,得出如下結(jié)論:(1)避免將SCR脫硝裝置進(jìn)、出口煙氣參數(shù)作為脫硝噴氨量控制的唯一依據(jù),消除還原劑浪費(fèi)、氨逃逸超標(biāo)和空預(yù)器堵塞隱患。(2)在SCR技術(shù)實(shí)施過程中,利用盡可能多的設(shè)計(jì)手段,保證實(shí)際運(yùn)行時(shí)反應(yīng)器內(nèi)催化劑入口煙氣分布均勻。(3)嚴(yán)格控制脫硝系統(tǒng)運(yùn)行溫度,避免長期在安全運(yùn)行溫度以下運(yùn)行。(4)定期檢測催化劑活性,對催化劑的壽命進(jìn)行預(yù)估,掌握催化劑活性變化情況及實(shí)際運(yùn)行中催化劑失效、燒結(jié)、自然失活的程度,提供解決方案及運(yùn)行建議,制訂合適的運(yùn)行維護(hù)計(jì)劃,控制SCR系統(tǒng)的投資和運(yùn)行成本,提高電廠經(jīng)濟(jì)效益。

[1]張潔,張楊.燃煤電站SCR煙氣脫硝工程技術(shù)關(guān)鍵問題研究[J].電力科技與環(huán)保,2011,27(2):38-41.

[2]張莉,朱躍,何勝,等.某火電廠選擇性催化還原脫硝催化劑運(yùn)行前后檢測及數(shù)據(jù)分析[J].華電技術(shù),2014,36(10):59-62.

[3]羅江勇,呂新樂.鍋爐低負(fù)荷工況下脫硝系統(tǒng)投運(yùn)率提高的改造技術(shù)[J].中國電力,2015,48(11):138-141.

(本文責(zé)編:弋洋)

X 701

B

1674-1951(2016)08-0075-02

2016-03-11;

2016-08-01

霍小華(1985—),女,山西臨汾人,講師,工學(xué)碩士,從事固體燃料的高效清潔利用方面的工作(E-mail:spring.hxh@163.com)。

胡志健(1981—),男,浙江杭州人,工程師,從事火電廠煙氣污染治理方面的工作。

任翠濤(1987—),女,河北石家莊人,脫硝工程師,工學(xué)碩士,從事火電廠煙氣污染治理方面的工作。

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