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致密砂巖氣藏水平井固井滑套分段壓裂工藝

2016-02-05 05:47:51申貝貝
天然氣勘探與開發(fā) 2016年4期
關(guān)鍵詞:噴砂射孔固井

申貝貝

中國石化華北油氣分公司石油工程技術(shù)研究院

致密砂巖氣藏水平井固井滑套分段壓裂工藝

申貝貝

中國石化華北油氣分公司石油工程技術(shù)研究院

鄂爾多斯盆地大牛地氣田屬于典型的低孔、低滲致密砂巖氣藏,水平井分段壓裂是經(jīng)濟高效開發(fā)氣田的關(guān)鍵技術(shù)。針對現(xiàn)有水平井裸眼封隔器分段壓裂工藝無法控制裂縫起裂位置、二次改造困難等問題,探索了固井滑套分段壓裂工藝在大牛地氣田的適應性,闡述了該工藝的技術(shù)原理、工具組合和工藝特點,并開展現(xiàn)場應用和壓后分析。現(xiàn)場應用情況表明:固井滑套分段壓裂工藝不僅能夠?qū)崿F(xiàn)水平井定點壓裂,而且施工效率高,能夠?qū)崿F(xiàn)一天壓裂改造10段。此外,該工藝采用環(huán)空壓裂施工,施工摩阻低,工具性能好,施工成功率高,在大牛地氣田以及國內(nèi)其他致密低滲油氣田具有較好的推廣應用價值。

大牛地氣田致密砂巖儲層水平井固井滑套連續(xù)油管分段壓裂

大牛地氣田位于鄂爾多斯盆地伊陜斜坡北部東段,主要含氣層位為上古生界下石盒子組、山西組和太原組,開發(fā)層系縱向上分布7套氣層。氣藏頂界埋深介于2 340~2 850 m,各氣層平均孔隙度介于6.2%~8.1%,平均滲透率介于0.41~0.95 mD,總體表現(xiàn)為低孔、低滲特點。

大牛地氣田由于儲層孔隙連通性差、滲透率低、地層流體滲流阻力大,常規(guī)直井自然產(chǎn)量低,達不到經(jīng)濟開發(fā)的要求。水平井分段壓裂可以有效提高井筒的泄氣面積,提高單井的控制儲量和產(chǎn)氣量[1-2]。目前,大牛地氣田水平井壓裂以“裸眼預置管柱管外封隔分段壓裂工藝”為主,該技術(shù)實現(xiàn)完井壓裂管柱一體化,通過投球逐級打開壓裂滑套,能夠快速實現(xiàn)單井壓裂施工,為氣田的高效開發(fā)提供了強有力的技術(shù)支撐。

但是隨著大牛地氣田規(guī)?;_發(fā)的逐年進行,改造面臨的儲層砂巖物性更差,儲量豐度更低,對改造工藝提出了更高的要求。由于預置管柱分段壓裂存在人工裂縫起裂位置不能確定,無法實現(xiàn)水平段的精確定點改造;壓后管柱永久性地留在井內(nèi),且不能實現(xiàn)壓后井筒的全通徑,制約后期二次改造等問題[3-4],對此在大牛地氣田采用了水平井固井滑套分段壓裂工藝新技術(shù)。

1 固井滑套分段壓裂工藝

1.1 工藝原理及技術(shù)特點

固井滑套分段壓裂工藝采用預置固井滑套(φ114.3 mm或φ139.7 mm)套管串固井完井,水平井分段級數(shù)不受限制。壓裂采用連續(xù)油管集成滑套定位器、封隔器以及噴槍等工具組合進行作業(yè)。第一級壓裂施工采用連續(xù)油管噴槍水力噴砂射孔(或者通過爆破閥打壓開啟)進行施工作業(yè);第一級壓裂施工完成后,通過滑套定位器和滑套內(nèi)定位槽進行精確定位并坐封封隔器,然后通過環(huán)空打壓開啟滑套,從而實現(xiàn)第二級壓裂施工。如果滑套開啟不成功或者施工壓力異常影響,則可利用工具串自帶噴槍進行噴砂射孔作業(yè),射孔后進行壓裂;逐級重復打開滑套并完成分段壓裂。壓裂施工完成后整體放噴投產(chǎn)。

與裸眼預置管柱管外封隔分段壓裂工藝相比,固井滑套分段壓裂裂縫起裂點能夠控制在滑套位置附近,改造針對性較強,利于水平井的布縫;而且壓后井眼全通徑,方便后期的排液采氣或二次改造等作業(yè)的實施。此外,固井滑套分段壓裂還具有以下技術(shù)特點:

1)固井滑套分段壓裂依靠連續(xù)油管工具串對滑套實施開啟,壓裂時無需射孔作業(yè),轉(zhuǎn)層迅速,施工效率高;

2)施工管柱集成噴砂射孔槍,對于滑套開啟不完善或者施工壓力異常的井段,能夠及時進行重新選段水力噴砂射孔,確保施工成功率;

3)施工管柱封隔器上下均可安裝井底壓力計,壓后可以進行級間壓力檢測和干擾分析以及壓后井底壓力擬合分析,不斷完善施工設計;

4)固井滑套分段壓裂采用油套環(huán)空注入作業(yè)方式,由于環(huán)空通道的過流面積大,管路摩阻較低,降低施工作業(yè)水馬力,利于降低作業(yè)成本;

5)固井滑套內(nèi)通徑與套管內(nèi)徑一致,實現(xiàn)壓后井眼的全通徑,生產(chǎn)后期可以開展生產(chǎn)測井、找水或堵水以及重復改造等施工。

1.2 完井及壓裂管柱結(jié)構(gòu)

1)完井管柱結(jié)構(gòu)組成

水平井固井滑套分段壓裂工藝管柱主要由固井滑套、套管、浮箍、浮鞋等工具以及回接套管組成,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。

圖1 固井滑套分段壓裂工藝管柱結(jié)構(gòu)示意圖

固井滑套是完井管柱的核心部分,其滑套結(jié)構(gòu)主要有滑套本體、滑套內(nèi)筒、壓裂孔眼以及滑套定位/鎖定槽等組成,其結(jié)構(gòu)如圖2所示。

圖2 固井滑套外觀整體結(jié)構(gòu)示意圖

固井滑套主要是通過滑套內(nèi)筒控制壓裂孔眼的開啟和關(guān)閉,壓裂施工時,通過連續(xù)油管移動滑套內(nèi)筒,實現(xiàn)固井滑套的開啟,如圖3所示。

2)壓裂施工管柱結(jié)構(gòu)組成

固井滑套開啟采用連續(xù)油管作業(yè),壓裂管柱結(jié)構(gòu)為:(從上至下)連續(xù)油管+連續(xù)油管接頭+丟手+扶正器+水力噴槍(4個噴嘴)+反循環(huán)平衡閥+壓力/溫度計(可選擇)+封隔器+套管錨+壓力/溫度計(可選擇)+滑套定位器+導引頭,如圖4所示。

圖3 固井滑套開啟前和開啟后結(jié)構(gòu)示意圖

圖4 固井滑套分段壓裂連續(xù)油管管柱結(jié)構(gòu)示意圖

水力噴槍由高硬度本體和耐磨噴嘴組成,液體在噴嘴的節(jié)流作用下可以實現(xiàn)流體的能力轉(zhuǎn)換,形成高速射流流體。當噴嘴的射流速度達到142 m/s時,則可以射穿套管、水泥環(huán)和地層等[5-6]。當固井滑套打開不成功時,可以重新選段進行水力噴砂射孔從而進行壓裂,提高壓裂施工成功率。

封隔器的主要目的是用于實現(xiàn)壓裂段與已壓裂段的有效封隔,防止段間干擾;同時利用封隔器與卡瓦在開啟滑套過程中帶動滑套內(nèi)筒實現(xiàn)滑套開啟。其基本原理是上部加載荷坐封,上提直接解封,可實現(xiàn)重復坐封和解封作業(yè),實現(xiàn)多段改造。

滑套定位器是一種機械式定位裝置,主要原理是利用固井滑套預置的定位/鎖定槽,當滑套定位器經(jīng)過定位/鎖定槽時,定位器接觸片由壓縮狀態(tài)張開,產(chǎn)生載荷變化,以此確定工具串的位置。

整個工具串與連續(xù)油管連接,通過連續(xù)油管上提或下放實現(xiàn)封隔器的解封和坐封。在噴砂射孔和主壓裂階段,工具處于坐封狀態(tài)。在工具入井或轉(zhuǎn)層過程中,封隔器與錨定系統(tǒng)處于解封狀態(tài)。在壓裂結(jié)束轉(zhuǎn)層過程中,需通過連續(xù)油管循環(huán)洗井直到工具上提至設計位置完成坐封,確保井筒清潔,避免工具遇卡。

2 典型井的現(xiàn)場應用

2.1 DPH-137井基本情況

DPH-137井為鄂爾多斯大牛地氣田大8井區(qū)的一口水平井,目的層為下二疊統(tǒng)下石盒子組盒12段。采用二級井身結(jié)構(gòu)固井滑套+套管固井完井,井身結(jié)構(gòu)如表1所示,完鉆井深3 812 m(垂深2 573 m),水平段長1 030 m。根據(jù)水平段測、錄井顯示結(jié)果、隨鉆伽馬成果以及地震反演剖面等綜合分析,優(yōu)化DPH-137井進行10段壓裂改造,其中第一段采用水力噴砂射孔,其余9段采用固井滑套分段壓裂。

表1 DPH-137井井身結(jié)構(gòu)表

2.2 壓裂施工管柱

根據(jù)DPH-137水平井實際情況、套管通徑以及注入頭(井口裝置,連續(xù)油管動力裝置)提升載荷能力,結(jié)合水力噴砂射孔沿程摩阻與節(jié)流摩阻的計算結(jié)果,以降低施工作業(yè)成本的原則,優(yōu)選φ50.8 mm連續(xù)油管(外徑50.8 mm、壁厚4.45 mm、抗內(nèi)壓70 MPa),射孔工具噴嘴直徑4.68 mm、噴嘴數(shù)量4個、射孔相位角90°。

2.3 壓裂參數(shù)設計

針對DPH-137井水力噴砂射孔壓裂及固井滑套分段壓裂工藝技術(shù),優(yōu)化水力噴砂射孔參數(shù)以及主壓裂施工參數(shù)。

射孔參數(shù):采用40~70目的石英砂為射孔磨料,射孔排量0.85m3/min,石英砂濃度120 kg/m3,射孔時間15 min。核算射流速度152m/s,大于臨界射流速度142m/s。

圖5 DPH-137井壓裂人工裂縫剖面圖

圖6 DPH-137井固井滑套分段壓裂典型施工曲線圖

施工參數(shù):根據(jù)大牛地氣田盒1段氣藏水平井壓裂改造工藝參數(shù)優(yōu)化成果,為了充分改造儲層,設計單段加砂量在44 m3左右,套管排量4.5 m3/min,采用FracproPT軟件模擬裂縫形態(tài)如圖5所示。同時設計連續(xù)油管采用0.1~0.2 m3/min低排量補液,保護連續(xù)油管,并確保封隔器座封,防止支撐劑進入油管。

2.4 壓裂施工情況

DPH-137水平井順利完成十段壓裂施工,累計入地總液量4 368 m3,平均單段入地液量436.8 m3,累計加砂總量440 m3,平均單段加砂量44 m3。固井滑套打開壓力29~35 MPa之間,壓裂施工壓力25~58 MPa之間(環(huán)空)。其中第一段和第四段采用水力噴砂射孔壓裂,第四段由于固井滑套打開不完善導致施工壓力異常,重新選段進行噴砂射孔壓裂,順利完成壓裂施工;其余壓裂段采用連續(xù)油管打開固井滑套壓裂。

典型壓裂施工曲線如圖6所示,主要分為四個階段:①連續(xù)油管轉(zhuǎn)層(階段一);②連續(xù)油管定位、座封、驗封,并通過環(huán)空打壓開啟固井滑套(階段二);③環(huán)空主壓裂施工(階段三)。

2.5 施工復雜情況處理

DPH-137井壓裂施工過程中,第四段滑套打開后進行主壓裂,施工壓力異常,采用酸液處理和前置液段塞處理后,施工壓力仍然較高,如圖7所示。分析認為滑套打開不完善,導致滑套過流面積較小,存在較大的節(jié)流效應,影響壓裂正常施工。

上提連續(xù)油管解封封隔器,避開套管接箍(附近套管接箍3 428.5 m和3 440.0 m),優(yōu)選射孔位置(3 432.0 m)進行水力噴砂射孔,進行壓裂施工作業(yè),順利完成本段施工作業(yè),如圖8所示。

圖7 第四段固井滑套壓裂施工曲線圖

圖8 第四段水力噴砂射孔(a)及壓裂施工(b)曲線圖

3 DPH-137應用成果分析

3.1 壓后效果分析

DPH-137水平井壓后試氣產(chǎn)量為6352m3/d,無阻流量為7015m3/d,產(chǎn)液量為21.6m3/d,較同層位鄰井DPH-128(多級管外封隔分段壓裂)壓后產(chǎn)氣量欠佳。

通過壓后井底凈壓力擬合結(jié)果表明:DPH-137井擬合人工裂縫平均支撐縫長170 m,平均支撐縫高22 m,改造體積達到設計要求,滿足充分改造儲層的目的。而通過DPH-137井和DPH-128井導眼段和水平段的測錄井解釋對比分析表明:DPH-137井儲能系數(shù)、產(chǎn)能系數(shù)、水平段砂巖鉆遇顯示段長以及全烴值含量(平均全烴、最高全烴)均明顯差于DPH-128井(表2)。

表2 DPH-137井與DPH-128井測錄井顯示對比表

3.2 施工壓力分析

3.2.1 施工摩阻分析

DPH-137水平井主壓裂采用φ139.7 mm套管與φ50.8 mm連續(xù)油管環(huán)空進行施工作業(yè),通過井底壓力計實測壓力與井口監(jiān)測壓力分析計算,結(jié)果表明:施工排量4.5m3/min環(huán)空摩阻系數(shù)約為0.94MPa/1000m,沿程摩阻較低。另外,結(jié)合停泵壓力和已知的管路摩阻,計算孔眼摩阻和近井筒迂曲摩阻,結(jié)果表明:固井滑套分段壓裂孔眼和近井筒的迂曲摩阻值較大,平均為6.29 MPa左右,說明前置液階段的段塞處理以及適當?shù)乃嵋禾幚韺τ谠摴に嚩苑浅1匾?/p>

3.2.1 施工壓力分析

DPH-137井固井滑套分段壓裂施工曲線總體表現(xiàn)為前置液階段施工壓力較高,而施工后期壓力較低,二者差值在10~20 MPa之間。通過井底凈壓力擬合結(jié)果表明:施工前期擬合裂縫體積因子介于4~6,開縫因子介于2~4,說明DPH-137井壓裂施工前期,主裂縫尚未形成,裂縫的起裂和延伸伴隨著多裂縫的發(fā)育,導致施工初期凈壓力偏高。

多裂縫原因分析:施工前期,尚未形成主裂縫,裂縫凈壓力高于10 MPa,大于儲層水平兩向主應力差,容易誘導形成多裂縫[7-8]。

3.3 工具施工性能評價

DPH-137井在壓裂施工前,封隔器上下部均安置壓力計對施工期間井底壓力進行實時監(jiān)測。通過壓后壓力回放結(jié)果表明:DPH-137井采用連續(xù)油管開啟固井滑套工具串封隔器性能良好,封隔器上下壓力計壓力顯示無溝通顯示,相鄰壓裂段施工期間無干擾,能夠滿足多段(DPH-137井10段)壓裂施工要求,保證施工效果,如圖9所示。

圖9 封隔器上下壓力計壓力回放圖

3.4 工藝時效性分析

DPH-137水平井10段壓裂改造累計作業(yè)時間20.2 h。其中固井滑套壓裂平均單段作業(yè)時間2.0 h;水力噴砂射孔壓裂平均單段作業(yè)時間2.2 h。而套管固井完井連續(xù)油管帶底封分段壓裂平均單段作業(yè)時間2.0~2.5 h[9-10];可鉆橋塞分段壓裂平均單段作業(yè)時間4~6 h[11]。

另外,采用固井滑套分段壓裂,平均單段轉(zhuǎn)層時間介于25~55 min,施工后期平均單段轉(zhuǎn)層時間30 min左右;連續(xù)油管帶底封分段壓裂平均單段轉(zhuǎn)層時間50 min左右;可鉆橋塞分段壓裂單段轉(zhuǎn)層時間90~120 min左右[11]。

與套管固井完井連續(xù)油管帶底封分段壓裂和可鉆橋塞分段壓裂工藝相比,固井滑套分段壓裂工藝效率較高,施工和轉(zhuǎn)層迅速。

4 結(jié)論

1)固井滑套分段壓裂采用連續(xù)油管施工,滑套開啟后直接進行壓裂,無需射孔作業(yè)。與裸眼預置管柱管外封隔分段壓裂工藝相比,不僅能夠?qū)崿F(xiàn)定點壓裂,便于水平井的布縫,而且壓后井眼全通徑,利于后期排液采氣作業(yè)及二次改造等措施的實施。

2)通過DPH-137井固井滑套分段壓裂的現(xiàn)場實施和分析:固井滑套分段壓裂工藝施工效率高,轉(zhuǎn)層迅速,能夠?qū)崿F(xiàn)一天壓裂改造10段;且施工工具性能可靠,滿足多段施工的性能要求,并對施工壓力異常影響正常施工等復雜情況的處理手段豐富,確保施工成功率。

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(修改回稿日期 2016-04-16 編輯 文敏)

申貝貝,1986年生,工程師;從事壓裂酸化工藝技術(shù)研究工作。地址:(450006)河南省鄭州市隴海西路199號中石化華北油氣分公司石油工程技術(shù)研究院。電話:18037373419。E-mail:skxv@163.com

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