甲醇合成氣壓縮機(jī)防喘振回路改造
STC- SV(10- 7- A)型甲醇合成氣壓縮機(jī)機(jī)組為500 kt/a甲醇裝置的配套設(shè)備,是由汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)的離心式壓縮機(jī),采用5.0 MPa中壓蒸汽驅(qū)動(dòng)蒸汽透平,為1缸2段7級(jí)葉輪結(jié)構(gòu),即第1段新鮮氣壓縮段(第1級(jí)至第6級(jí)葉輪)的額定流量為147 840 m3/h(標(biāo)態(tài));第2段循環(huán)段(第7級(jí)葉輪)的額定流量為887 340 m3/h(標(biāo)態(tài))。
工藝流程:來(lái)自前工序的新鮮氣[3.15 MPa,30 ℃,137 000 m3/h(標(biāo)態(tài))]與來(lái)自合成系統(tǒng)氫回收裝置的富氫氣[60 ℃,3.25 MPa,12 387 m3/h(標(biāo)態(tài))]相混合,然后進(jìn)入甲醇合成氣壓縮機(jī)的新鮮氣壓縮段入口分離器,再進(jìn)入新鮮氣壓縮段,經(jīng)過(guò)第1級(jí)至第6級(jí)壓縮之后,氣體壓力升高至7.54 MPa(溫度為163.3 ℃),然后進(jìn)入甲醇合成氣壓縮機(jī)的循環(huán)壓縮段入口。
來(lái)自甲醇合成工序的循環(huán)氣[40 ℃,7.54 MPa,740 000 m3/h(標(biāo)態(tài))]進(jìn)入循環(huán)段的入口分離器,然后進(jìn)入循環(huán)段的入口,與新鮮氣壓縮段來(lái)的氣體混合后(溫度約61 ℃),進(jìn)入循環(huán)段壓縮至8.2 MPa(71 ℃),再去甲醇合成工序。
為了方便開(kāi)車和防止發(fā)生喘振,壓縮機(jī)設(shè)有防喘振管線。出壓縮機(jī)的部分工藝氣體,必要時(shí)經(jīng)過(guò)防喘振冷卻器的殼程,被管程的循環(huán)水冷卻至40 ℃,然后分成2股:一股進(jìn)入新鮮氣壓縮段入口分離器,另一股進(jìn)入循環(huán)段入口分離器。
2 存在的問(wèn)題
由于甲醇合成氣壓縮機(jī)的防喘振冷卻器列管頻繁泄漏,于2012年3月更換為新的防喘振冷卻器。運(yùn)行2個(gè)月后,2012年6月檢測(cè)時(shí)發(fā)現(xiàn)循環(huán)回水中CO質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)200×10-6。經(jīng)特別監(jiān)護(hù)運(yùn)行(30 min巡檢1次),并在2012年9月大修時(shí)由設(shè)備供方對(duì)管板焊接問(wèn)題進(jìn)行修復(fù),后重新投運(yùn)。2013年6月17日,新的防喘振冷卻器發(fā)生內(nèi)漏。由于運(yùn)行期間壓力高(8.2 MPa),同時(shí)CO長(zhǎng)期進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng),已嚴(yán)重影響循環(huán)水水質(zhì)及甲醇裝置的安全。
經(jīng)研究,于2013年9月將防喘振冷卻器進(jìn)口和出口用法蘭連接。為避免停運(yùn)防喘振冷卻器后對(duì)機(jī)組壓縮熱平衡造成的影響,將合成裝置老氫回收系統(tǒng)的弛放氣管線與新氫回收系統(tǒng)的滲透氣管線連通,通過(guò)甲醇合成氣壓縮機(jī)入口的滲透氣管線給機(jī)組補(bǔ)充冷氣,來(lái)保證該機(jī)組壓縮熱平衡。上述措施具有投資費(fèi)用低、施工簡(jiǎn)單、安全可靠的特點(diǎn),措施實(shí)施后,杜絕了防喘振冷卻器的泄漏,循環(huán)水水質(zhì)恢復(fù)正常。
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