張國媛(中國石油天然氣股份有限公司遼陽石化分公司產(chǎn)業(yè)結構調整項目部,遼寧 遼陽 111003)
催化裂化反應工藝技術進展
張國媛(中國石油天然氣股份有限公司遼陽石化分公司產(chǎn)業(yè)結構調整項目部,遼寧遼陽111003)
催化裂化工藝在煉油行業(yè)中發(fā)揮重要作用,是高效率利用石油的主要方法。煉油企業(yè)使用的材料存在差異,對產(chǎn)品分布提出不同要求,讓此項工藝的發(fā)展呈現(xiàn)出多樣化的趨勢。某些原油的品質較為低劣,人們的環(huán)保要求提升,推動此項工藝向前發(fā)展。
催化裂化;煉油;FCC工藝
利用石油資源創(chuàng)造效益時會產(chǎn)生環(huán)境問題,在環(huán)保理念日益深入人心的背景下,清潔能源的產(chǎn)生勢在必行。油品與催化劑結合使用達到讓輕汽油高產(chǎn)的目的,催化裂化裝置和相應工藝的搭配讓此行業(yè)快速發(fā)展,但仍要加大研究力度,促進此項工藝獲得進步。
催化裂化裝置的發(fā)展已有60多年時間,以其具備的獨特優(yōu)點在核心煉油技術行列中占據(jù)重要地位,工藝中的液化氣丙烯等材料能在應用中發(fā)揮較大作用,裝置的壓力等級處于較低水平,可最大限度地生成生產(chǎn)汽油必備的高分子材料。此裝置能在煉油廠使用時,能對重油實施處理,制成輕油,我國大多數(shù)的催化裂化都屬于重化裂。在全球范圍內,我國是此方面技術發(fā)展最快的國家,為保證市場能源的正常供應提供重要保障[1]。
2.1雙提升管FCC工藝
為使產(chǎn)品分布達到合理狀態(tài),且同時對各種類型的材料實施加工處理,國際上一些企業(yè)開始研究此項工藝,并在工業(yè)化生產(chǎn)中發(fā)揮重要作用。在使用此工藝時,可將兩種不同類型的材料分別放入到兩根管中,在各自的溫度等條件下,可讓產(chǎn)品分布達到理想狀態(tài)[2]。有研究人員進行改進,在提升管的工藝上與傳統(tǒng)工藝無明顯區(qū)別,但改變劑油比、溫度,讓兩個參數(shù)達到更高水平,使輕催化汽油在另外一根提升管內進行回煉,丙烯的產(chǎn)出率達到較高水平。使用此工藝可以根據(jù)煉油企業(yè)的各種需求實現(xiàn)各種類型的產(chǎn)品分布[3]。比如,為讓汽油、氣體的產(chǎn)出率達到最高水平,可讓柴油、餾分等再次返回到原本的提升管實施回煉。在苛刻度達到較高水準時進行裂化,符合產(chǎn)品分布要求。
2.2MIP工藝
此工藝使用經(jīng)過改進的串聯(lián)提升管反應裝置,利用匹配的工藝條件,將反應提升管劃分為兩個區(qū)域:首個區(qū)域在溫度、劑油比均處于較高水平的條件下進行反應,苛刻度比普通的反應高,對重質原料油進行處理后,生成烯烴的速度較快;另外一個區(qū)域的提升管達到一定高度,等到催化劑回到此區(qū)域后,和冷卻介質混合在一起之后,讓反應溫度降低到一定水平,使反應時間更長,對芳烴等物質的生成起到積極作用。此工藝讓催化裂化工藝的二次反應得到增強,使氫轉移等反應得到控制,產(chǎn)品的分布與性質得到改進。
2.3FDFCC工藝
此工藝是靈活多效催化裂化工藝的英文簡稱。在較長一段時間內,催化裂化裝置在我國汽油、柴油等生產(chǎn)領域中發(fā)揮重要作用,使用該工藝生產(chǎn)的油品所占比例十分之大。我國尚處于發(fā)展中國家階段,市場對柴油的需求比汽油高,催化裂化的生產(chǎn)方式不能滿足市場需求,在石油工業(yè)迅速發(fā)展的情況下,國內較多煉油公司正邁向油化一體化,如此就要求催化裂化工藝能生產(chǎn)更大量的烯烴。某公司對催化裂化反應的理論和實際進行深入研究,對中型提升管試驗的各個環(huán)節(jié)進行分析,研發(fā)出FDFCC工藝,使用的雙提管是以并聯(lián)的方式進行處理。其中一根負責對重油進行處理,使用傳統(tǒng)工藝,另一根負責處理FCC汽油,讓汽油中的烯烴含量降低到較低水平,同時提升丙烯含量。這個工藝有較強的靈活性:原料具備較強的適應性,生產(chǎn)方案的調整較為便利。
2.4高選擇性催化裂化工藝
當前,渣油催化裂化方法對重油的處理效果最好。但這個方面依舊存在較大提升空間,因為現(xiàn)有的處理手段在氫原子分配等方面依舊在繼續(xù)改進。利用小型固定流化床對大慶蠟油實施處理,在MLC~500催化劑的支持下開展實驗,對劑油比進行調整,實現(xiàn)對烴類生成物的轉化率的控制。在轉化率不斷增大的同時,焦炭產(chǎn)率等數(shù)值也隨之上升,重油轉化率與干氣等方面的選擇存在沖突。據(jù)此可以分析,在單獨使用一種煉油技術在油品煉制過程中存在較強的局限性,對烴類物質的碳氫分配產(chǎn)生負面影響。在此次試驗中,轉化率達到最佳水平后,干氣產(chǎn)率等數(shù)值和轉化率保持同等的上升趨勢,但此時有較多重油沒有轉化成功。在此次實驗中,重油在轉化過程中產(chǎn)生的干氣、焦炭等物質,在轉化率處于上升狀態(tài)時,也在小幅度增加。但在轉化率達到一定程度后,兩種物質的生成量開始快速增加,此時就是產(chǎn)出這兩種物質的最佳時機。
催化裂化工藝在煉油過程中發(fā)揮的作用依舊難以替代。為適應環(huán)保理念提出的要求,要讓汽油、柴油的品質達到較高水準,減輕油品污染物的排放,讓催化裂化裝置能發(fā)揮更加積極的作用。
[1]劉松,劉瑞光,劉君帥.催化裂化工藝及催化劑的技術進展[J].化工管理,2013(6):8~9.
[2]楊朝合,杜玉朋,趙輝.催化裂化提升管反應器流動反應耦合模型研究進展[J].化工進展,2015,18(3):608~616.
[3]石華.煉油技術進展②催化裂化:提高適應性和靈活性[J].中國石油和化工,2014,25(8):46~47.