羅影坤 (大慶油田有限責(zé)任公司第九采油廠)
桿柱優(yōu)化對提高抽油機(jī)井系統(tǒng)效率影響的研究
羅影坤 (大慶油田有限責(zé)任公司第九采油廠)
抽油機(jī)井系統(tǒng)效率是反映機(jī)采系統(tǒng)高效舉升的綜合指標(biāo),在各節(jié)點效率中桿柱對系統(tǒng)效率的影響僅次于抽油泵所產(chǎn)生的影響。通過理論計算與實際測試優(yōu)化桿柱組合和桿柱長度對系統(tǒng)效率的影響,挖潛系統(tǒng)效率提升空間。現(xiàn)場試驗10井次,系統(tǒng)效率平均提升1.8個百分點。
系統(tǒng)效率;桿柱載荷;桿柱組合;桿柱長度
抽油機(jī)井系統(tǒng)效率是反映機(jī)采系統(tǒng)高效舉升的綜合指標(biāo),可分解為兩個部分,即地面效率和井下效率,具體分為電動機(jī)效率、皮帶-減速箱效率和四連桿機(jī)構(gòu)效率、盤根盒效率、抽油桿柱效率、抽油泵效率和管柱效率。從理論分析和實測數(shù)據(jù)可以看出,在各節(jié)點效率對系統(tǒng)效率的影響中,抽油桿柱效率對系統(tǒng)效率影響2.4個百分點,僅次于抽油泵效率對系統(tǒng)效率的影響,對于低滲透油田來說,由于產(chǎn)量低,油井投產(chǎn)抽油泵的泵徑已最小,后續(xù)調(diào)整潛力小,所以有必要對提高抽油桿柱效率進(jìn)行研究[1]。
系統(tǒng)效率是由有效功率和輸入功率之比決定的,輸入功率由五部分消耗功率組成:地面損失功率、黏滯損失功率、滑動損失功率、溶解氣膨脹功率、有效功率[2]。當(dāng)油井產(chǎn)液量、舉升高度保持穩(wěn)定的情況下,有用功率基本不變,系統(tǒng)效率的大小主要取決于其他四部分消耗功率,消耗功率越大,系統(tǒng)效率越低,而前三部分消耗功率均與桿柱有關(guān)。
式中:s——沖程,m;
n——沖速,min-1;
P空載——電動機(jī)空載功率,kW;
m——管徑、桿徑比;
F桿——光桿載荷,kN;
Li——第i段油管長度,m;
F液——液柱載荷,kN;
Ui——在Li段油管中液體的平均黏度,mPa·s;
fk——桿與管的摩擦系數(shù);
q桿——單位長度桿柱重力,kN;
l水平——抽油桿在斜井段水平投影長度,m;
k1、k2——地面損失功率與光桿在上、下沖程中的平均載荷的相關(guān)系數(shù)。
由上述公式可知:桿柱載荷減少,地面損失功率減少;管徑、桿徑比增加,而黏滯損失功率減少;管桿長度減小,黏滯損失功率和滑動損失功率也減少。而實際生產(chǎn)中桿柱載荷由桿柱組合及桿柱長度決定,桿柱長度則由泵深決定。
按照上述理論,同時考慮載荷及彈性形變兩方面影響因素,對兩種提高桿柱效率的措施進(jìn)行敏感性分析。
1.1桿徑組合對系統(tǒng)效率影響
以X77-24井為例,在參數(shù)、產(chǎn)液量、動液面保持穩(wěn)定,桿柱強(qiáng)度滿足目前下泵深度(表1)的前提下,計算三種不同類型桿柱組合的功率損耗(表2)。
表1 X77-24井基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
表2 X77-24井優(yōu)化前后各項功率計算結(jié)果
只考慮載荷變化時,桿柱組合降低一個級別,載荷下降10.8 kN,消耗功率下降0.33 kW,系統(tǒng)效率提高3.4個百分點;降低兩個級別,載荷下降19.2 kN,消耗功率下降0.52 kW,系統(tǒng)效率提高5.8個百分點。
只考慮彈性形變時,桿柱組合降低一個級別,泵效降低2.1個百分點,系統(tǒng)效率降低0.91個百分點;降低兩個級別,泵效、系統(tǒng)效率分別降低5個百分點、2.34個百分點(表3)。
表3 X77-24井沖程損失對系統(tǒng)效率影響
綜上兩方面因素,桿柱組合降低一個級別,消耗功率減少0.38 kW,系統(tǒng)效率增加2.53個百分點;桿柱組合降低兩個級別,消耗功率減少0.64 kW,系統(tǒng)效率增加3.38個百分點(圖1)。
圖1 桿徑組合對泵效、系統(tǒng)效率影響
由實測結(jié)果可知,桿柱降低一個級別,消耗功率降低0.3 kW,系統(tǒng)效率提高2.3個百分點(表4)。
表4 X77-24井理論計算和實際結(jié)果對比
1.2桿柱長度對系統(tǒng)效率影響
以X102-11井為例,在參數(shù)、產(chǎn)量、動液面(表5)保持穩(wěn)定的前提下,將該井上提泵掛100 m和200 m,計算各項功率損耗(表6)。
表5 X102-11井基礎(chǔ)參數(shù)
表6 X102-11井優(yōu)化前后各項功率計算結(jié)果
只考慮載荷變化時,上提泵掛100 m后,載荷下降3.3 kN,消耗功率降低0.15 kW,系統(tǒng)效率提升1.29個百分點;上提泵掛200 m后,載荷下降6.3 kN,消耗功率降低0.27 kW,系統(tǒng)效率提高2.60個百分點。
只考慮彈性形變時,上提泵掛100 m后,泵效提高0.6個百分點,系統(tǒng)效率提高0.21個百分點;上提泵掛200 m后,泵效提高1.1個百分點,系統(tǒng)效率提高0.41個百分點(表7)。
表7 X102-11井沖程損失對系統(tǒng)效率影響
綜上兩方面因素,上提泵掛100 m后,消耗功率降低0.14 kW,系統(tǒng)效率提升1.65個百分點;上提泵掛200 m后,消耗功率降低0.25 kW,系統(tǒng)效率提高3.12個百分點(圖2)。
圖2 不同泵掛深度消耗功率、系統(tǒng)效率變化
由不同含水級別油井沉沒壓力與泵效關(guān)系可知合理沉沒壓力控制區(qū)間(表8),根據(jù)合理沉沒壓力制定單井具體上提泵掛長度。
表8 不同含水級別油井合理沉沒壓力控制區(qū)間
實測結(jié)果表明,上提泵掛100 m后,消耗功率減少0.2 kW,系統(tǒng)效率提高2.1個百分點(表9)。
表9 X102-11井理論計算和實際結(jié)果對比
實施管桿優(yōu)化設(shè)計 10井次,日節(jié)電 12.7 kWh,節(jié)電率9.9%,系統(tǒng)效率提升1.8個百分點。其中,上提泵掛8井次,日節(jié)電9 kWh,節(jié)電率6.6%,系統(tǒng)效率提升2.1個百分點;桿柱降級2井次,日節(jié)電12 kWh,節(jié)電率13.2%,系統(tǒng)效率提升1.0個百分點。
1)桿柱降級和上提泵深可以減少桿柱負(fù)荷,降低消耗功率,提高抽油機(jī)井系統(tǒng)效率。
2)桿柱降級方面,在滿足目前下泵深度的情況下,使用相對較輕的抽油桿組合。
3)上提泵深方面,對不同含水級別的油井,根據(jù)對應(yīng)的合理沉沒壓力控制區(qū)間制定具體上提泵掛長度。
[1]張志遠(yuǎn),古小紅.提高抽油機(jī)井系統(tǒng)效率的方法[J].斷塊油氣田,2000,7(4):59-61.
[2]鄭海金.抽油機(jī)井地面損失功率計算方法的研究與認(rèn)識[J].石油天然氣學(xué)報,2010,32(4):157-160.
10.3969/j.issn.2095-1493.2016.10.002
2016-02-23
(編輯 李珊梅)
羅影坤,工程師,2008年畢業(yè)于東北石油大學(xué)(石油工程專業(yè)),從事舉升工藝及機(jī)械采油技術(shù)研究與管理工作,E-mail:847051203@qq.com,地址:黑龍江省大慶市紅崗區(qū)大慶油田有限責(zé)任公司第九采油廠,163853。