抽油桿扶正器打撈筒的研制
大慶油田第八采油廠近4000口生產(chǎn)油井中,抽油機(jī)斜井所占比例近40%。為了防止管桿偏磨,在抽油桿上加裝了分體式扶正器,每口井平均加扶正器300個(gè)左右。生產(chǎn)過程中,有時(shí)會(huì)發(fā)生扶正器落入套管的情況,現(xiàn)場(chǎng)一般采用開窗撈筒對(duì)扶正器進(jìn)行打撈,經(jīng)過統(tǒng)計(jì),2013年共發(fā)生抽油桿扶正器打撈10口井,平均單井掉落扶正器78個(gè)左右,平均單次只能撈出扶正器6個(gè)左右,需要打撈13次才能將扶正器全部打撈出井筒,平均單井打撈周期6.5天,嚴(yán)重影響生產(chǎn)進(jìn)度。從現(xiàn)場(chǎng)情況看,打撈扶正器效率較低,主要原因有2個(gè):?jiǎn)未螕瞥龅姆稣鲾?shù)量較少;有時(shí)還1個(gè)扶正器也撈不著。為此,小組將“抽油桿扶正器打撈筒的研制”作為2014年的活動(dòng)課題。
小組成員經(jīng)過分析研究發(fā)現(xiàn),原來用開窗打撈扶正器時(shí)存在3方面的問題:扶正器落入套管后是傾斜的,進(jìn)入開窗內(nèi)腔比較困難;開窗內(nèi)腔最多只能裝10個(gè)扶正器,開窗內(nèi)腔存儲(chǔ)扶正器空間不足;開窗倒齒朝向內(nèi)腔距離較短,內(nèi)齒對(duì)扶正器的阻擋效果較差。因此,要提高扶正器的打撈效率,首先要使扶正器能順利進(jìn)入撈筒;第二要保證扶正器進(jìn)入撈筒后不掉落;第三要使撈筒有足夠存儲(chǔ)空間,只要解決了這3個(gè)問題,抽油桿扶正器的打撈效率就可以大幅提高。
研制專用抽油桿扶正器打撈筒,打撈周期由原來的6.5天降低到3天
為解決存在的3個(gè)問題,小組研制了抽油桿扶正器打撈筒,它主要由套銑頭、開窗、防落器、收集筒和上接頭組成。原理是將抽油桿扶正器打撈筒下入到預(yù)定位置,經(jīng)過套銑操作,將扶正器變成碎塊,可將扶正器順利引入撈筒,撈筒內(nèi)傾斜的扶正器經(jīng)過開窗倒齒扶正后變?yōu)橹绷ⅲ身樌?jīng)過防落器進(jìn)入收集筒,防落器的倒齒是用彈簧片制成的,類似于有進(jìn)無(wú)出的魚籠倒須,可以保證扶正器不掉落,同時(shí)收集筒加長(zhǎng)到原來的4倍以上,因此可以盛裝更多的扶正器,經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)模擬試驗(yàn),收集筒最多可盛裝50個(gè)扶正器,從而大幅提高扶正器的打撈效率。
2014年5月至2015年8月,抽油桿扶正器打撈筒已在24口打撈井中成功應(yīng)用,平均單次撈出扶正器27個(gè),提高效率4倍以上,單井打撈周期2.5天,實(shí)現(xiàn)了單井打撈周期由原來的6.5天降低到3天的目標(biāo),共減少打撈147次,創(chuàng)造直接經(jīng)濟(jì)效益100.8萬(wàn)元,累計(jì)增油144t。在降低生產(chǎn)成本、提高油井產(chǎn)能同時(shí),大大減輕了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,產(chǎn)生了較好的社會(huì)效益。
單位名稱:大慶油田有限責(zé)任公司第八采油廠作業(yè)大隊(duì)
小組名稱:井下作業(yè)QC小組
小組聯(lián)系人:王志賢聯(lián)系電話:13936773290
尉立崗
2015-11-09