提高苯抽提裝置抽余油產(chǎn)品合格率
中國石油克拉瑪依石化有限責(zé)任公司18×104t/a苯抽提裝置于2013年5月建成投產(chǎn)以來,多次發(fā)生抽余油中苯超高,抽余油產(chǎn)品合格率未達(dá)到公司指標(biāo)98%。
抽余油是下游康佳公司溶劑裝置生產(chǎn)6#溶劑油的原料;同時,抽余油損失的苯多,影響裝置經(jīng)濟(jì)效益。
進(jìn)料中苯含量低,重沸器E3106泄漏,溶劑比小。
1)提高抽提進(jìn)料中苯含量。具體措施:增加苯進(jìn)原料線連接流程;工藝變更方案上報、回復(fù)、職工培訓(xùn);苯進(jìn)原料罐D(zhuǎn)3101流量的計算;編制現(xiàn)場調(diào)整操作規(guī)程。實施后效果達(dá)到了抽提進(jìn)料中苯含量>33%分目標(biāo)要求。
2)重沸器換芯;調(diào)整塔C3102操作,降低重沸器熱負(fù)荷。具體措施:重沸器用含硅、鉬、高鉻低鎳雙相不銹鋼管芯代替奧氏體不銹鋼管芯,用高強(qiáng)石墨板墊片代替金屬波齒墊;優(yōu)化調(diào)整了重沸器入口蒸汽壓力、塔C3102底溫、水循環(huán)量3個工藝參數(shù),減小了重沸器熱負(fù)荷。實施后效果達(dá)到了貧溶劑中苯含量減少到0.1kg/h分目標(biāo)要求。
3)調(diào)整合適的溶劑比。具體措施:開展現(xiàn)場試驗,優(yōu)化工藝,通過試驗最終確定將溶劑比控制在4.0~4.2的最優(yōu)工藝;同時向溶劑系統(tǒng)補(bǔ)充新鮮溶劑,維持和保證溶劑系統(tǒng)的品質(zhì)。實施后效果達(dá)到了溶劑比控制在4.0~4.2、溶劑pH值控制在5.5~8范圍內(nèi)分目標(biāo)要求。
1)經(jīng)過對策實施后取得的效果也非常顯著,抽余油產(chǎn)品合格率提高到99.992%的優(yōu)良成績,實現(xiàn)和超過了目標(biāo)值98%,比活動前提高了17%。
2)增加了苯抽提裝置返苯線流程,試驗調(diào)整、制定了工藝參數(shù),提升了操作水平、裝置運行水平和小組成員綜合素質(zhì)。
3)制定了5項標(biāo)準(zhǔn)化操作,對工藝生產(chǎn)有很好的指南作用,使苯抽提裝置實現(xiàn)了精細(xì)化生產(chǎn);大幅提升了抽余油產(chǎn)品質(zhì)量合格率,保障了車間有質(zhì)量、有效益,可持續(xù)發(fā)展。
4)在活動期內(nèi)創(chuàng)造的直接經(jīng)濟(jì)效益是154.42萬元。
單位名稱:克拉瑪依石化有限責(zé)任公司
小組名稱:羅文春現(xiàn)場試驗QC小組
小組聯(lián)系人:羅文春聯(lián)系電話:13619995091
尉立崗
2015-11-09