許 翔,金清山,戴維義
(1.河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 石家莊 050300;2.天津龍源風(fēng)力發(fā)電有限公司,天津 300000)
機組緊急PLC保護(hù)動作的原因分析及處理
許 翔1,金清山1,戴維義2
(1.河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 石家莊 050300;2.天津龍源風(fēng)力發(fā)電有限公司,天津 300000)
張河灣電站1號機組在抽水運行中由于緊急PLC保護(hù)動作導(dǎo)致機械跳機,本文對其原因進(jìn)行了分析,并介紹了處理過程。
抽水運行;緊急PLC;機械跳機
河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司位于河北省石家莊市井陘縣境內(nèi),距石家莊市直線距離為53km,公路里程為77km。張河灣電站設(shè)計安裝4臺250 MW單級混流可逆式水泵水輪發(fā)電機組,總裝機容量1 000 MW,以一回500 kV線路接入河北南部電網(wǎng),主要承擔(dān)系統(tǒng)調(diào)峰、填谷、調(diào)頻、調(diào)相等任務(wù),并且在電網(wǎng)故障甚至瓦解時,可以充當(dāng)電網(wǎng)最佳的緊急事故備用和“黑啟動”電源。
河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司(簡稱“張河灣抽水蓄能電站”)事故發(fā)生前,張廉線5002、5003開關(guān)運行,1、2號機組抽水運行各出力-250 MW,1~4號主變運行;廠用電10 kV I段由1003供電,I段帶II段運行,III段由1002開關(guān)供電獨立運行。
2016年08月05日,03:40監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)報警:U01_GA04_EM001_DI01Uint1 Emergency PLC In Operation(緊急停機PLC報警),P90_U01_EM001
_DI01 Uint Emergency PLC In Operation(緊急停機PLC報警),U01_RQ_MS_P Mechnical Stop Request from P。1號機組緊急PLC保護(hù)動作導(dǎo)致機械跳機。
(1)直接原因
1號機組現(xiàn)地控制單元緊急PLC(C8035)動作,導(dǎo)致機組緊急PLC機械保護(hù)出口跳機。
(2)根本原因
存在兩種可能:
1)機組現(xiàn)地控制單元主PLC(C8075)程序監(jiān)視信號(U1_GA01_EM001_HS01)觸發(fā),從而觸發(fā)機組緊急PLC機械保護(hù)跳機出口。
2)機組LCU事故信號DI模板故障且緊急PLC收到1號主變保護(hù)B盤動作信號,導(dǎo)致機組緊急PLC機械保護(hù)動作出口。
運維人員根據(jù)歷史記錄,進(jìn)行邏輯回路梳理,確定機組緊急PLC機械保護(hù)出口跳機是由于1號機組緊急PLC組態(tài)中水泵工況機械跳機信號(U1_RQ_MS_P)觸發(fā)導(dǎo)致,該信號通過1號機組緊急PLC停機流程組態(tài)實現(xiàn)機組緊急停機(正常情況下,該路機械保護(hù)為主PLC機械保護(hù)后備,當(dāng)主PLC程序監(jiān)視回路異?;蛑鱌LC事故停機DI板卡故障時,緊急PLC接管機組控制權(quán),將機組停穩(wěn)),同時發(fā)出緊急PLC動作信號(U1_GA04_EM001_ HO01)經(jīng)硬線回路至監(jiān)控主PLC上送操作員站報警站并同時通過機組主PLC再次出口機組機械跳機。
變量U1_GA04_EM001_HO01此次變位是由變量U1_MS_ACT經(jīng)功能塊24由變量U1_RQ_MS_P觸發(fā)(功能塊30),同時變量U1_RQ_MS_P經(jīng)由功能塊7觸發(fā)緊急PLC機械跳機令變量U1_QS_RQ,進(jìn)而觸發(fā)緊急PLC機械跳機保護(hù)動作出口。
繼續(xù)對組態(tài)圖回溯,變量U1_MS_ACT可由回路1機組LCU系統(tǒng)故障信號(U1_GA01_EM001_HS01)或回路2機組LCU事故DI模塊故障(U1_GA01_ EG030_HI01)且出現(xiàn)緊急PLC保護(hù)跳機信號(功能塊12所關(guān)聯(lián)的輸入信號之一)觸發(fā)變位。
通過對回路2繼續(xù)回溯排查,變量U1_GA01_ EG030_HI01是由1號機組LCU主PLC的變量U01_GA01_EG030_DO01控制觸發(fā)的。進(jìn)而可見,變量U01_GA01_EG030_DO01是基于機組LCUCE2000機架模件丟失變量U01_GA01_U01_GA01_RACK2_ DZ01/U01_GA01_RACK2_DZ02/U01_GA01_RACK2_ DZ07或機組保護(hù)動作輸入信號可用性變量控制觸發(fā)的。通過對SOE事故追憶及分析,未發(fā)現(xiàn)相關(guān)報警信息,但值得注意的是,功能塊8集成有兩路模擬量可用性信號 (U01_MG10_CL501_AI01_V和U01_MG10_CL101_AI01_V),這兩路信號是機組油壓控制系統(tǒng)通過MODBUS通信上送至監(jiān)控的,雖然在SOE中未出現(xiàn)油壓控制系統(tǒng)MODBUS通信故障,但考慮到采用MODBUS串行通信(RS422)的可靠性,此設(shè)置仍存在較大誤動風(fēng)險。
另外,在事故排查過程中,技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)有一路緊急PLC保護(hù)跳機信號(U01_JB02_EW300_HI01)始終保持為“1”,相應(yīng)緊急PLC輸入端子指示燈點亮,若再出現(xiàn)LCU事故DI模塊故障(U1_GA01_EG030_HI01)信號變位,不經(jīng)任何延時,即會觸發(fā)機組緊急PLC保護(hù)動作出口。繼續(xù)對1號主變保護(hù)B盤保護(hù)動作信號(U01_JB02_EW300_ HI01)進(jìn)行回溯,發(fā)現(xiàn)是由其中一路信號即勵磁變溫控信號觸發(fā)的,之前勵磁變溫控信號由于出現(xiàn)跳變,暫時將相關(guān)保護(hù)壓板解除,但仍與機組緊急PLC有所關(guān)聯(lián),因此當(dāng)溫控信號再次出現(xiàn)跳變時,導(dǎo)致緊急PLC長時收到主變保護(hù)B盤保護(hù)動作信號。
綜上所述,回路2存在較大誤動風(fēng)險。
繼續(xù)回到的回路1上,機組跳機也可能由于緊急PLC判斷主PLC程序監(jiān)視回路故障而導(dǎo)致。緊急PLC從主PLC獲取機組LCU心跳脈沖信號(Toggle Pulse,脈寬設(shè)為2 s)U1_GA01_EM002_HI01,通過3 s延時功能塊過濾,實現(xiàn)程序監(jiān)視組態(tài)功能,當(dāng)心跳脈沖信號變位后保持超過3 s,即會觸發(fā)緊急PLC機械保護(hù)動作出口并送緊急PLC動作信號至主PLC。
變量U1_GA01_EM002_HI01是通過硬布線回路引自1號機組LCU主PLC變量U01_GA01_EM002_ DO01。程序監(jiān)視信號(U01_GA01_WDOG_ T0/U01_GA01_WDOG_T1)通過功能塊2生成心跳脈沖信號U01_GA01_WDOG_TOGGLE進(jìn)而通過功能塊3賦值給變量U01_GA01_EM002_DO01。
功能塊2(SAMPLETM)為CCAD設(shè)置的脈沖發(fā)生功能塊,通過設(shè)置輸入針腳變量T0/T1的初始值,分別設(shè)定出口脈沖0和1的脈沖寬度。目前監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)置的T0/T1初始值均為200,參考該功能塊說明文檔,對應(yīng)脈沖寬度為2s(200×0.01 s)。
此外,機組LCU主PLC還將心跳脈沖信號U01_GA01_WDOG_TOGGLE通過監(jiān)控S8000光纖環(huán)網(wǎng)送至LCU6,進(jìn)而通過3 s延時功能塊過濾,實現(xiàn)看門狗組態(tài)功能,當(dāng)心跳脈沖信號變位保持超過3 s,即會觸發(fā)報警信號U01_GA01_EM001_DS01,該信號上操作員站報警列表及進(jìn)SOE。但通過對報警列表及SOE查找,跳機前后均未出現(xiàn)該報警信號,因此可以判定主PLC未真正出現(xiàn)看門狗故障。
因此,緊急PLC出現(xiàn)程序監(jiān)視回路故障導(dǎo)致出口跳機信號的原因應(yīng)在從主PLC CE2000 DO模板至緊急PLC DI模板即心跳脈沖信號所在的回路之間。心跳脈沖信號由主PLC CE2000 DO模板輸出,經(jīng)由繼電器端子塊,通過硬布線回路,接至緊急PLC DI模板,目前心跳脈沖超時判斷定值為3 s,而心跳脈沖信號自身0/1脈沖寬度為2 s,考慮到傳輸路徑通過DO模板、繼電器端子塊、DI模板及硬布線回路,雖然路徑不長,但是有較多轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié),會在一定程度上加大心跳脈沖信號變位延時,且緊急PLC內(nèi)信號變位情況不進(jìn)歷史數(shù)據(jù)庫,無法進(jìn)行歷史追憶,因此只能通過排查法鎖定故障環(huán)節(jié)。
(1)立即解除與緊急PLC關(guān)聯(lián)的勵磁變溫控信號回路接線。
(2)更換主PLC CE2000 DO模板,DO模板輸出繼電器端子塊,緊急PLC DI模板。
(3)調(diào)整1~4號機組看門狗故障程序的延時定值,在緊急PLC功能塊18右側(cè)出口增加一個2 s延時功能塊,并引出一路報警信號經(jīng)緊急PLC DO板卡通過硬線接至主PLC DI板卡,用于程序監(jiān)視回路告警,以提醒運維人員及時檢查程序監(jiān)視回路,及時更換回路相關(guān)模件。在緊急PLC功能塊19左側(cè)輸入端增加一個3 s延時功能塊,使得緊急PLC保護(hù)動作信號延時加大,以躲過程序監(jiān)視回路偶發(fā)性故障引起的機組機械跳機風(fēng)險。
(4)利用機組定檢的機會,參照1號機組緊急PLC組態(tài),在2、3、4號機組對緊急PLC組態(tài)中動作輸入條件增加R-S觸發(fā)模塊及相關(guān)測試變量,當(dāng)PLC某路輸入條件信號誤動后,通過在線檢查相關(guān)變量即可確定為哪路信號誤動,實現(xiàn)故障點捕捉功能。
(5)利用機組定檢機會,對涉及到的CE2000板卡的現(xiàn)場總線接頭、CE2000 DI模板、信號端子接線進(jìn)行全面檢查和緊固,以消除環(huán)境振動導(dǎo)致的接觸不良而引發(fā)的緊急PLC誤動風(fēng)險。同時對功能塊8左側(cè)輸入信號進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,使用壓力油罐油位開關(guān)量信號校驗位(U01_MG10_CL102_DI01_V和U01_MG10_CL502_DI01_V)替換現(xiàn)有的油位模擬量信號校驗位(U01_MG10_CL501_AI01_V和U01_MG10_CL101_AI01_V),以避免MODBUS通信異常導(dǎo)致的緊急PLC誤動。
監(jiān)控系統(tǒng)看門狗用于監(jiān)視PLC程序的運行狀態(tài),但是如果設(shè)置的時間接近程序掃描周期,當(dāng)程序出現(xiàn)偶發(fā)性故障時就會導(dǎo)致保護(hù)誤動作進(jìn)而可能會導(dǎo)致機組跳機。通過增加延時,躲過程序的瞬時性故障,提高了監(jiān)控系統(tǒng)運性的可靠性。
TV738
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1672-5387(2016)12-0058-03
10.13599/j.cnki.11-5130.2016.12.021
2016-09-06
許 翔(1987-),男,助理工程師,從事抽水蓄能電站運行維護(hù)工作。