李長(zhǎng)明,張松顯,孔祥冰,任海鷗
(中國(guó)石油蘭州化工研究中心,蘭州 730060)
催化裂化輕汽油醚化(LNE)系列工藝技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用
李長(zhǎng)明,張松顯,孔祥冰,任海鷗
(中國(guó)石油蘭州化工研究中心,蘭州 730060)
中國(guó)石油蘭州化工研究中心等單位合作開(kāi)發(fā)了催化裂化輕汽油醚化LNE 系列工藝技術(shù),可滿足生產(chǎn)乙醇汽油和非乙醇汽油煉油廠的不同技術(shù)需求。工業(yè)應(yīng)用結(jié)果表明:LNE-1和LNE-2工藝的叔戊烯轉(zhuǎn)化率分別為72.10%和91.41%,LNE-3工藝的叔戊烯預(yù)期轉(zhuǎn)化率可達(dá)93%以上;在生產(chǎn)非乙醇汽油調(diào)合組分時(shí),輕汽油經(jīng)LNE-2工藝醚化后,RON提高2.2個(gè)單位;在生產(chǎn)乙醇汽油調(diào)合組分時(shí),LNE-3工藝醚化產(chǎn)品油的RON可達(dá)100以上,是優(yōu)質(zhì)的高辛烷值汽油調(diào)合組分。
催化裂化 輕汽油 醚化 工業(yè)應(yīng)用
催化裂化輕汽油醚化技術(shù)是將輕汽油中叔戊烯、叔己烯與甲醇進(jìn)行醚化反應(yīng)轉(zhuǎn)化為甲基叔戊基醚(TAME)和甲基叔己基醚(THxME)生產(chǎn)醚化輕汽油的工藝。經(jīng)醚化后輕汽油中烯烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)可降低20~26百分點(diǎn),RON提高2~3個(gè)單位,蒸氣壓降低15~20 kPa。醚化過(guò)程可將占輕汽油8%~11%的低價(jià)值甲醇轉(zhuǎn)化為高價(jià)值汽油組分,是一個(gè)汽油增量的生產(chǎn)過(guò)程。同時(shí),醚化過(guò)程可顯著降低催化裂化汽油的烯烴含量,從而降低催化裂化裝置降烯烴的苛刻度,從源頭上增加催化裂化汽油的辛烷值。
CDTECH,AXENS,UOP等公司是國(guó)際上催化裂化輕汽油醚化技術(shù)的主要專利商[1-2],其中CDTECH公司開(kāi)發(fā)的CDEthers技術(shù)已有100多套裝置采用。采用CDEthers技術(shù)的中國(guó)石油南充煉化總廠(80 kta)、格爾木煉油廠(145 kta)、烏魯木齊石化公司(400 kta)、大連石化公司(1 Mta)催化裂化輕汽油醚化裝置相繼投產(chǎn)運(yùn)行,使企業(yè)獲得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。中國(guó)石油蘭州化工研究中心等單位,自2001年始開(kāi)展催化裂化輕汽油醚化技術(shù)研究,開(kāi)發(fā)了催化裂化輕汽油醚化(Light Naphtha Etherification,簡(jiǎn)稱LNE)系列工藝技術(shù),本文主要介紹該系列技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用情況及標(biāo)定結(jié)果。
1.1 我國(guó)汽油質(zhì)量升級(jí)的現(xiàn)狀
我國(guó)汽油池主要由催化裂化汽油、重整生成油、烷基化油和MTBE等組成,各煉油廠催化裂化汽油占汽油池總量的70%~80%。國(guó)Ⅳ汽油(滿足國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)要求的汽油)生產(chǎn)階段,汽油質(zhì)量升級(jí)的關(guān)鍵是對(duì)催化裂化汽油進(jìn)行脫硫和降烯烴,國(guó)Ⅴ汽油(滿足國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)要求的汽油)生產(chǎn)階段,在對(duì)催化裂化汽油進(jìn)行脫硫和降烯烴的同時(shí),需對(duì)MTBE進(jìn)行脫硫。
我國(guó)現(xiàn)階段采用的催化裂化汽油質(zhì)量升級(jí)技術(shù)主要為吸附脫硫和加氫脫硫。吸附脫硫技術(shù)主要有S Zorb工藝,該工藝RON損失為0.3~1.3個(gè)單位[3-8];加氫脫硫技術(shù)國(guó)外有Prome-G+,SCANfining,OCTGAIN,ISAL等工藝,國(guó)內(nèi)有DSO,GARDES,RSDS-Ⅱ,RIDOS,OCT-MD,OCT-ME,CDOS-FRCN等工藝,加氫脫硫工藝的RON損失一般為0.5~2.0個(gè)單位,損失高的甚至可達(dá)3.0個(gè)單位[9]。因此,為了彌補(bǔ)汽油質(zhì)量升級(jí)過(guò)程中的辛烷值損失,很多煉油廠配套建設(shè)催化裂化輕汽油醚化裝置。
我國(guó)汽油市場(chǎng)分為乙醇汽油封閉區(qū)和非乙醇汽油封閉區(qū)。黑龍江、吉林、遼寧、河南、安徽、廣西全省以及河北、山東、江蘇和湖北的部分地區(qū)為乙醇汽油封閉區(qū),其它地區(qū)為非乙醇汽油封閉區(qū)。GB 18351—2013《車用乙醇汽油(E10)》中規(guī)定,乙醇汽油中除乙醇外的其它有機(jī)含氧化合物質(zhì)量分?jǐn)?shù)不大于0.5%。為此,蘭州化工研究中心根據(jù)生產(chǎn)乙醇汽油和非乙醇汽油煉油廠的不同技術(shù)需求,開(kāi)發(fā)了LNE-1,LNE-2,LNE-3三種工藝路線,均已實(shí)現(xiàn)工業(yè)應(yīng)用。
1.2 工藝路線的選擇
LNE-1工藝采用“一段一塔”流程,由一段膨脹床醚化反應(yīng)、醚化產(chǎn)物分離及甲醇回收部分組成,不設(shè)二段醚化反應(yīng)器,產(chǎn)品為醚化產(chǎn)品油和剩余碳五,叔戊烯轉(zhuǎn)化率為70%~75%。
LNE-2工藝采用“兩段一塔”流程,由一段膨脹床醚化反應(yīng)、醚化產(chǎn)物分離、二段膨脹床醚化反應(yīng)及甲醇回收部分組成,產(chǎn)品為醚化輕汽油,叔戊烯轉(zhuǎn)化率為90%~93%。
LNE-3工藝采用“膨脹床反應(yīng)器+催化蒸餾深度醚化”組合工藝,由膨脹床醚化反應(yīng)、催化蒸餾深度醚化、甲醇回收部分組成。LNE-3工藝可分為兩種路線:一種是催化蒸餾塔后不設(shè)第三醚化反應(yīng)器,產(chǎn)品為醚化產(chǎn)品油和剩余碳五,叔戊烯轉(zhuǎn)化率為90%~93%;另一種是在催化蒸餾塔后設(shè)第三醚化反應(yīng)器,叔戊烯轉(zhuǎn)化率為93%~96%。
當(dāng)在醚化產(chǎn)物分餾塔或催化蒸餾塔后設(shè)有第三醚化反應(yīng)器時(shí),剩余碳五中含有大量的醚化物,不符合乙醇汽油中除乙醇外的其它有機(jī)含氧化合物質(zhì)量分?jǐn)?shù)不大于0.5%的要求,不能用于調(diào)合乙醇汽油。因此LNE-1、LNE-3(不設(shè)第三醚化反應(yīng)器)工藝適合生產(chǎn)乙醇汽油調(diào)合組分的煉油廠,LNE-2、LNE-3(設(shè)第三醚化反應(yīng)器)工藝適合生產(chǎn)非乙醇汽油調(diào)合組分的煉油廠。
2.1 LNE-1工藝
中國(guó)石油蘭州石化公司(簡(jiǎn)稱蘭州石化)采用LNE-1工藝建成500 kta催化裂化輕汽油醚化裝置,工藝流程示意如圖1所示。剩余碳五與催化裂化重汽油混合后可調(diào)合乙醇汽油,醚化產(chǎn)品油作為高辛烷值汽油調(diào)合組分。該裝置于2012年11月投產(chǎn),2013年3月進(jìn)行了72 h標(biāo)定,叔碳烯烴轉(zhuǎn)化率如表1所示,裝置物料平衡如表2所示。從表1、表2可見(jiàn),該裝置的叔戊烯、叔己烯轉(zhuǎn)化率分別為72.10%和60.97%,甲醇消耗量為4.76 th。另外,本次標(biāo)定時(shí)物料損失較高,主要原因?yàn)椋孩偈S嗵嘉宄鲅b置處的質(zhì)量流量計(jì)測(cè)量結(jié)果不夠準(zhǔn)確,其測(cè)量值略低于實(shí)際值;②在甲醇收料期間存在計(jì)量誤差。醚化產(chǎn)品油中醚化物質(zhì)量分?jǐn)?shù)為58.39%,RON為99.5。剩余碳五中的甲醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)平均值為0.07%。
圖1 蘭州石化催化裂化輕汽油醚化裝置LNE-1工藝流程示意1—水洗塔; 2—第一醚化反應(yīng)器; 3—第二醚化反應(yīng)器;4—醚化產(chǎn)物分餾塔; 5—萃取塔; 6—甲醇回收塔
項(xiàng) 目第一次第二次第三次平均值第一醚化反應(yīng)器入口 w(叔戊烯),%14.6514.6915.1814.84 w(叔己烯),%4.673.473.613.92第二醚化反應(yīng)器出口 w(叔戊烯),%3.964.274.184.14 w(叔己烯),%1.981.141.461.53叔戊烯轉(zhuǎn)化率,%72.9770.9372.4672.10叔己烯轉(zhuǎn)化率,%57.6067.1559.5660.97醚化產(chǎn)品油 w(醚化物),%48.1961.6755.1258.39 RON98.9100.099.899.5
表2 蘭州石化催化裂化輕汽油醚化裝置物料平衡數(shù)據(jù)
2.2 LNE-2工藝的應(yīng)用
中國(guó)石油呼和浩特石化公司(簡(jiǎn)稱呼和浩特石化)采用LNE-2工藝建成400 kta催化裂化輕汽油醚化裝置,其工藝流程示意如圖2所示。產(chǎn)品醚化輕汽油作為高辛烷值汽油調(diào)合組分。該裝置于2013年11月投產(chǎn),2013年12月與2014年12月分別對(duì)裝置進(jìn)行了72 h標(biāo)定,標(biāo)定結(jié)果如表3所示。從表3可見(jiàn):初期標(biāo)定中LNE-2工藝的叔戊烯轉(zhuǎn)化率可達(dá)93.23%,平均值為91.41%,叔己烯轉(zhuǎn)化率為55.85%;在裝置運(yùn)行一年后的第二次標(biāo)定中,叔戊烯轉(zhuǎn)化率仍然保持在90%以上,叔己烯轉(zhuǎn)化率保持在50%以上。表明LNE-2工藝可靠,裝置運(yùn)行穩(wěn)定。輕汽油經(jīng)醚化后,烯烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低約20百分點(diǎn),RON提高約2.2個(gè)單位。
圖2 呼和浩特石化催化裂化輕汽油醚化裝置LNE-2工藝流程示意1—水洗塔; 2—第一醚化反應(yīng)器; 3—第二醚化反應(yīng)器;4—醚化產(chǎn)物分餾塔; 5—第三醚化反應(yīng)器;6—萃取塔; 7—甲醇回收塔
項(xiàng) 目2013—122014—12第一次第二次第三次平均值第一次第二次第三次平均值進(jìn)料負(fù)荷,%98.9599.0598.9598.98126.05126.05122.56124.89甲醇消耗量∕(t·h-1)4.154.204.204.184.884.874.884.88催化裂化輕汽油 w(叔戊烯),%16.3019.9316.4717.5714.1914.2614.0714.17 w(叔己烯),%3.462.473.963.306.096.046.356.16叔戊烯轉(zhuǎn)化率,%90.3890.6293.2391.4190.5990.7890.4190.62叔己烯轉(zhuǎn)化率,%54.2558.8854.4355.8550.4052.3550.3751.04輕汽油烯烴減少量∕百分點(diǎn)20.5720.6920.8420.7019.3919.0718.9019.15醚化輕汽油 w(烯烴),%21.0520.7820.0720.6324.8123.5324.3024.18 w(醚化物),%23.4023.9521.9823.1122.9122.3321.23.22.16
2.3 LNE-3工藝的應(yīng)用
中國(guó)石油華北石化公司(簡(jiǎn)稱華北石化)采用LNE-3工藝建成300 kta催化裂化輕汽油醚化裝置,工藝流程示意如圖3所示。剩余碳五與催化裂化重汽油混合后可調(diào)合乙醇汽油,醚化產(chǎn)品油作為高辛烷值汽油調(diào)合組分。該裝置于2015年7月投產(chǎn),2015年8月對(duì)裝置進(jìn)行了72 h初步標(biāo)定,在第二醚化反應(yīng)器未投用的情況下,標(biāo)定結(jié)果如表4所示。由表4可見(jiàn):在第二醚化反應(yīng)器未投用的情況下,叔戊烯轉(zhuǎn)化率為90.69%~92.44%,平均值為91.72%;叔己烯轉(zhuǎn)化率為62.70%~66.71%,平均值為63.93%。醚化產(chǎn)品油收率為31.59%,醚化物質(zhì)量分?jǐn)?shù)為66.71%,RON達(dá)到101.1。剩余碳五中氧化物質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.10%,與催化裂化重汽油混合后可用于調(diào)合乙醇汽油。在第二醚化反應(yīng)器投用后,預(yù)計(jì)叔戊烯轉(zhuǎn)化率可達(dá)到93%以上。
圖3 華北石化催化裂化輕汽油醚化裝置LNE-3工藝流程示意1—水洗塔; 2—第一醚化反應(yīng)器; 3—第二醚化反應(yīng)器;4—催化蒸餾塔; 5—萃取塔; 6—甲醇回收塔
項(xiàng) 目第一次第二次第三次平均值進(jìn)料負(fù)荷,%70.4875.2976.0573.94甲醇消耗量∕(t·h-1)2.052.102.112.09催化裂化輕汽油 w(叔戊烯),%15.2915.3115.3715.32 w(叔己烯),%0.350.600.590.51叔戊烯轉(zhuǎn)化率,%90.6992.4492.0291.72叔己烯轉(zhuǎn)化率,%66.7162.7062.3763.93醚化產(chǎn)品油 w(醚化物),%67.2666.0966.7766.71 RON101.1
中國(guó)石油吉化錦江油化廠(簡(jiǎn)稱吉化錦江)采用LNE-3工藝建成300 kta催化裂化輕汽油醚化裝置,工藝流程示意如圖4所示。該裝置與華北石化醚化裝置的不同之處在于,催化蒸餾塔后設(shè)置第三醚化反應(yīng)器,反應(yīng)器前后設(shè)有跨線。當(dāng)生產(chǎn)乙醇汽油調(diào)合組分時(shí),通過(guò)跨線將第三醚化反應(yīng)器切出,剩余碳五和催化裂化重汽油混合后可調(diào)合乙醇汽油,醚化產(chǎn)品油作為高辛烷值汽油調(diào)合組分。當(dāng)生產(chǎn)非乙醇汽油調(diào)合組分時(shí),投用第三醚化反應(yīng)器,產(chǎn)品為醚化輕汽油。該裝置于2015年10月18日投產(chǎn),2015年10月對(duì)裝置進(jìn)行了72 h初期標(biāo)定,目前裝置為乙醇汽油調(diào)合組分生產(chǎn)方案,在第二和第三反應(yīng)器均未投用的情況下,標(biāo)定結(jié)果如表5所示。由表5可見(jiàn):叔戊烯、叔己烯轉(zhuǎn)化率平均值分別為91.86%和50.08%;醚化產(chǎn)品油收率為54.31%,醚化物質(zhì)量分?jǐn)?shù)為38.44%,RON為96.3。目前催化蒸餾塔塔釜溫度沒(méi)有達(dá)到設(shè)計(jì)值,需進(jìn)一步提高塔釜溫度,降低醚化產(chǎn)品油的收率,以提高其辛烷值。在第二、第三醚化反應(yīng)器投用后,預(yù)計(jì)叔戊烯轉(zhuǎn)化率可達(dá)到95%以上。
圖4 吉化錦江催化裂化輕汽油醚化裝置LNE-3工藝流程示意1—水洗塔; 2—第一醚化反應(yīng)器; 3—第二醚化反應(yīng)器;4—催化蒸餾塔; 5—第三醚化反應(yīng)器;6—萃取塔; 7—甲醇回收塔
項(xiàng) 目第一次第二次第三次平均值進(jìn)料負(fù)荷,%78.2984.6884.8282.83甲醇消耗量∕(t·h-1)2.382.562.562.50催化裂化輕汽油 w(叔戊烯),%14.3114.6114.2714.40 w(叔己烯),%5.305.035.205.18叔戊烯轉(zhuǎn)化率,%92.4491.8091.3591.86叔己烯轉(zhuǎn)化率,%48.1349.5452.5650.08醚化產(chǎn)品油 收率,%54.31 w(醚化物),%37.6238.0139.7038.44 RON96.3
LNE系列工藝可滿足生產(chǎn)乙醇汽油和非乙醇汽油煉油廠的不同技術(shù)需求。工業(yè)應(yīng)用結(jié)果表明,LNE-1和LNE-2工藝的叔戊烯轉(zhuǎn)化率分別為72.10%和91.41%,LNE-3工藝的叔戊烯的預(yù)期轉(zhuǎn)化率可達(dá)93%以上。當(dāng)生產(chǎn)非乙醇汽油調(diào)合組分時(shí),輕汽油經(jīng)LNE-2工藝醚化后,RON提高2.2個(gè)單位;在生產(chǎn)乙醇汽油調(diào)合組分時(shí),LNE-3工藝醚化產(chǎn)品油的RON可達(dá)100以上,是優(yōu)質(zhì)的高辛烷值汽油調(diào)合組分。
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INDUSTRIAL APPLICATIONS OF ETHERIFICATION TECHNOLOGIES FOR FCC LIGHT NAPHTHA
Li Changming, Zhang Songxian, Kong Xiangbing, Ren Haiou
(LanzhouPetrochemicalResearchCenter,PetroChina,Lanzhou730060)
A series of technologies (LNE-1, LNE-2 and LNE-3) for FCC light naphtha etherification, jointly developed by Lanzhou Petrochemical Research Center of PetroChina and other institutes, were applied in refineries that produce ethanol gasoline or non-ethanol gasoline. The results show that the tertiary amylene conversions of the LNE-1 and LNE-2 technology are 72.10% and 91.41%, respectively and the expected tertiary amylene conversion of LNE-3 process is more than 93%. The research octane number (RON) of FCC light gasoline is improved by 2.2 units after etherification by LNE-2 technology and the product can be used as a non-ethanol gasoline blending component; while for ethanol gasoline blending component production, the RON of etherified product by LNE-3 technology reaches above 100.
FCC; light naphtha; etherification; industrial application
2016-01-05; 修改稿收到日期: 2016-04-22。
李長(zhǎng)明,碩士,高級(jí)工程師,主要從事高辛烷值汽油調(diào)合組分生產(chǎn)技術(shù)開(kāi)發(fā)工作。
李長(zhǎng)明,E-mail:lichangming@petrochina.com.cn。