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管式加熱爐檢修中的新技術(shù)應(yīng)用

2016-04-22 23:05:20張鵬
關(guān)鍵詞:燃燒器

張鵬

摘 要:根據(jù)《Q/SY GD0091-2013 直接式加熱爐操作維護(hù)修理規(guī)程》,管式加熱爐的大修理周期為6年或者運(yùn)行小時(shí)間隔36000h。本文以中石油管道公司混油裝置管式加熱爐2012年檢修為例,介紹了加熱爐修理的一般內(nèi)容,綜述了修理過(guò)程中采取的多項(xiàng)新技術(shù)。通過(guò)新設(shè)備和新技術(shù)的應(yīng)用,大大降低了能耗,提高了熱效率。

關(guān)鍵詞:管式加熱爐;燃燒器;制氮機(jī);煙道擋板;吹灰系統(tǒng)

1 概述

鄭州分公司鄭州站位于蘭鄭長(zhǎng)成品油管道的中間站,用于收集上游管道下載的混油,設(shè)有1套年處理量10萬(wàn)噸的混油處理裝置。此裝置采用管式加熱爐直接加熱原料油,提供熱量。保證加熱爐高效安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,是本裝置的重要目標(biāo)。

管式加熱爐采用直接受火加熱的方式,被加熱介質(zhì)在爐管內(nèi)流動(dòng),燃料在加熱爐爐膛內(nèi)燃燒,產(chǎn)生高溫?zé)煔?。高溫?zé)煔庠谳椛涫覡t膛內(nèi)通過(guò)輻射傳熱和在對(duì)流室內(nèi)通過(guò)對(duì)流傳熱將煙氣中的熱量傳遞給對(duì)流段爐管內(nèi)的被加熱介質(zhì),將被加熱介質(zhì)加熱到所要求的溫度后出裝置,換熱后的煙氣通過(guò)煙囪排入大氣中。

2 管式加熱爐組成和參數(shù)簡(jiǎn)介

混油處理裝置加熱爐設(shè)計(jì)負(fù)荷1.6MW,介質(zhì)流量130m3/h,采用圓筒形輻射對(duì)流型螺旋管立式加熱爐,介質(zhì)從對(duì)流頂部入爐,經(jīng)對(duì)流換熱后在爐內(nèi)轉(zhuǎn)輻射室再次加熱,最后從爐底出爐。對(duì)流頂部設(shè)有熱管式空氣預(yù)熱器用以回收煙氣中的余熱,煙囪自立于爐頂。爐管材料選用304不銹鋼(輻射室)和碳鋼(對(duì)流室),加熱爐鋼結(jié)構(gòu)主要用材為Q235—B。計(jì)算熱效率89%。

本裝置加熱爐本體有四個(gè)部分組成:燃燒系統(tǒng)、爐管系統(tǒng)、爐墻系統(tǒng)和爐架系統(tǒng)。附屬系統(tǒng)包括氮?dú)鉁缁鹣到y(tǒng)、吹灰供氣系統(tǒng)以及儀表自動(dòng)控制系統(tǒng)等。

①燃燒系統(tǒng),包括燃燒器、燃料管線及煙道。本裝置采用燃油燃燒器,燃料油為輕柴油。

②爐管系統(tǒng),輻射室爐管材料304不銹鋼,對(duì)流室材料為碳鋼。爐管內(nèi)壁要承受高溫高壓、腐蝕作用,管外還承受高溫?zé)煔鉀_刷、氧化作用。

③爐墻系統(tǒng),包括爐子四壁、爐頂、爐底等,要求絕熱好,散熱小,爐襯采用輕質(zhì)耐火澆注料。

④爐架系統(tǒng),即加熱爐的鋼結(jié)構(gòu)。

3 加熱爐運(yùn)行存在問(wèn)題

①老式燃燒器采用人工點(diǎn)火方式,無(wú)法遠(yuǎn)控操作,自動(dòng)化程度低。

②燃燒器火焰容易偏燒、發(fā)散,(機(jī)械)霧化不良。爐膛內(nèi)爐管結(jié)焦,積灰嚴(yán)重。甲、乙爐管出爐溫度差值大,最大為12℃。

③煙囪擋板手動(dòng)控制,控制手柄引到地面。煙道擋板實(shí)際開(kāi)度無(wú)明確指示。

④加熱爐熱效率低,燃料油單耗大。

⑤氮?dú)鉁缁鹣到y(tǒng)滲漏嚴(yán)重,采用氮?dú)馄砍溲b補(bǔ)氣方式,給操作人員帶來(lái)極大不便。

4 加熱爐維修維護(hù)內(nèi)容介紹

根據(jù)加熱爐檢修規(guī)程,加熱爐運(yùn)行滿6年后,進(jìn)入到大修周期。大修理的主要標(biāo)志是加熱爐本體的更換,包括兩側(cè)爐墻、全部爐頂,爐管、彎頭,煙囪,爐管鋼結(jié)構(gòu)和爐頂蓋板。大修理的范圍包含了加熱爐一般修理的全部?jī)?nèi)容。

加熱爐運(yùn)行滿3年,需進(jìn)行一般修理。修理范圍包含且不限于以下內(nèi)容:輻射室,對(duì)流室,天圓地方和煙囪,燃燒系統(tǒng),吹灰系統(tǒng),氮?dú)鉁缁鹣到y(tǒng),機(jī)泵,梯子、平臺(tái),燃料油系統(tǒng),儀表自控系統(tǒng)等。

鄭州站混油處理裝置加熱爐于2012年底進(jìn)行了投運(yùn)后的首次檢修。針對(duì)加熱爐存在的上述問(wèn)題,檢修過(guò)程應(yīng)用了多項(xiàng)新技術(shù),引入了煙道擋板電動(dòng)執(zhí)行器,威索燃燒器,制氮機(jī)一體撬座等多臺(tái)新設(shè)備。

5 加熱爐維修中新技術(shù)的應(yīng)用

5.1 輻射室噴砂除銹和更換保溫層,提高換熱效率

原加熱爐長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,燃燒火焰長(zhǎng)期偏燒,并且燃料油為柴油,造成輻射室內(nèi)爐管表面大量結(jié)焦、結(jié)垢。對(duì)爐體和爐管進(jìn)行等級(jí)為Sa 2.5級(jí)的噴砂除銹,減小了設(shè)備傳熱熱阻,有效提高了換熱效率。爐體噴砂除銹后噴涂高溫防腐涂料,有著良好的粘附性。

輻射室內(nèi)前后墻和筒體部分保溫層更換。由于爐內(nèi)煙氣長(zhǎng)期對(duì)保溫層沖蝕破壞會(huì)將保溫釘上的保溫塊損壞,這樣爐內(nèi)熱量會(huì)通過(guò)保溫釘傳至加熱爐的筒體而影響整個(gè)爐子的熱效率。采用新型保溫材料,固定結(jié)實(shí)且保溫支架不會(huì)露出保溫層,保溫效果好。

5.2 更換煙道擋板執(zhí)行器

原煙道擋板為手動(dòng)控制,手動(dòng)執(zhí)行器的合金擋板軸承因長(zhǎng)期高溫氧化腐蝕銹死,開(kāi)關(guān)困難??刂剖直挥跔t底,只能通過(guò)爐底的閥位指示器進(jìn)行開(kāi)關(guān),往往造成執(zhí)行器開(kāi)關(guān)過(guò)度卡死。

新執(zhí)行器,一是將合金鋼擋板軸承改為浸金屬石墨軸承,這種新材料軸承不僅具有石墨的耐高溫特性,通過(guò)浸金屬進(jìn)一步提高了石墨軸承的耐磨性和強(qiáng)度;二是采用了帶過(guò)載保護(hù)的新型智能一體化角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),大扭矩電機(jī)比老式的機(jī)構(gòu)具有更佳的動(dòng)力性和操控性,并且過(guò)載保護(hù)功能可以避免因煙道擋板意外卡死而損壞設(shè)備。

5.3 燃燒系統(tǒng)修理

舊式的燃燒器能耗高,采用人工點(diǎn)火方式,無(wú)法遠(yuǎn)控操作,故障率高,并且維修無(wú)配件。采用新型的德國(guó)威索燃燒器,為全自動(dòng)比例式調(diào)節(jié)機(jī)械霧化燃燒器,可實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)控制。通過(guò)表1,可以看出新型燃燒器在點(diǎn)火方式和燃料油單耗方面都有很大提高。

表1 新舊燃燒器對(duì)比表

[\&燃燒器類(lèi)型\&點(diǎn)火方式\&處理每噸混油燃料油消耗量(Kg)\&2012年加熱爐檢修前\&COM-OP燃燒器\&人工點(diǎn)火(2人配合)\&12.0(2012年8月)\&2012年加熱爐檢修后\&威索WK4080\&遠(yuǎn)控/就地一鍵點(diǎn)火\&8.9(2012年12月)\&\&\&\&\&]

新型燃燒器具有優(yōu)化的燃燒過(guò)程:燃料油進(jìn)入到燃燒器后,首先在預(yù)熱器/燃油泵中加熱/加壓,經(jīng)過(guò)噴嘴的霧化作用和在爐膛中吸熱汽化后,與膛內(nèi)空氣混合形成燃?xì)饣旌衔铮?dāng)加熱到燃點(diǎn)時(shí),開(kāi)始燃燒。當(dāng)人工給出啟爐指令后,燃燒器的點(diǎn)火程序由西門(mén)子程序控制器啟動(dòng)并控制。

新型燃燒器具有完善的安全保護(hù)功能,當(dāng)檢測(cè)到燃油泵、助燃風(fēng)機(jī)、冷卻風(fēng)機(jī)、燃油壓力的狀態(tài)出現(xiàn)異常時(shí),自動(dòng)熄火停爐。

5.4 吹灰系統(tǒng)修理

吹灰系統(tǒng)由吹灰器、吹灰管及相連管線組成,安裝在對(duì)流室側(cè)方。對(duì)流室積灰嚴(yán)重后將增加傳熱熱阻,降低加熱爐效率,增加煙氣流動(dòng)阻力,并且排煙溫度升高,影響加熱爐的出力與安全運(yùn)行。

本項(xiàng)目加熱爐采用2套WQD-Ⅱ型氣動(dòng)旋轉(zhuǎn)式吹灰機(jī)。通過(guò)吹灰控制器可對(duì)吹灰時(shí)間、吹灰次數(shù)、啟動(dòng)方式進(jìn)行調(diào)整。檢修過(guò)程中還可根據(jù)需要,對(duì)電磁閥、吹灰器進(jìn)行解體和清理保養(yǎng)。

5.5 氮?dú)鉁缁鹣到y(tǒng)修理

舊式加熱爐采用5m3的氮?dú)夤尢峁┓€(wěn)定氣源,氮?dú)夤薅ㄆ谛枰饨拥獨(dú)馄垦a(bǔ)充氮?dú)?。從氮?dú)馄康降獨(dú)夤薜郊訜釥t爐膛的氣路,管線螺紋接口過(guò)多,再加上高壓儲(chǔ)氣,管線很容易發(fā)生漏氣,系統(tǒng)無(wú)法正常投用,存在嚴(yán)重安全隱患,并加大了維護(hù)人員的工作量和維護(hù)成本。分析氮?dú)鉁缁鹣到y(tǒng)泄漏的主要原因?yàn)椋?/p>

①原國(guó)產(chǎn)電磁閥和手動(dòng)閥使用一段時(shí)間后,動(dòng)作不靈活、封閉不嚴(yán);

②氮?dú)馄块L(zhǎng)時(shí)間使用后瓶嘴和接頭產(chǎn)生磨損,高壓部分密封不嚴(yán),造成高壓氣瓶存不住氣,人員開(kāi)關(guān)高壓氮?dú)馄看嬖诎踩L(fēng)險(xiǎn);

③戶外氮?dú)夤苈方z扣連接的部位經(jīng)過(guò)四季環(huán)境溫度變化,熱脹冷縮導(dǎo)致密封不嚴(yán);

新修理后的加熱爐,采用制氮機(jī)一體撬座。

①氮?dú)鉁缁鹣到y(tǒng)組成:空氣壓縮機(jī)—空氣緩沖罐—冷凍式干燥機(jī)—過(guò)濾器組—制氮裝置—氮?dú)饩彌_罐構(gòu)成。

②制氮裝置采用變壓吸附原理:利用碳分子篩(CMS)在一定的壓力下對(duì)空氣中不同成分的吸收率不同來(lái)分離氮?dú)狻?/p>

③采用1臺(tái)5m3氮?dú)鈨?chǔ)罐(儲(chǔ)氣工作壓力0.8MPa),替代現(xiàn)場(chǎng)的高壓氮?dú)馄拷M儲(chǔ)氣,解決高壓氮?dú)馄看娌蛔?、漏點(diǎn)多的問(wèn)題。

④選用可靠性高的進(jìn)口不銹鋼電磁閥,解決原國(guó)產(chǎn)電磁閥長(zhǎng)時(shí)間使用動(dòng)作不靈活密封不嚴(yán)問(wèn)題。用可靠性高的進(jìn)口不銹鋼焊接球閥代替國(guó)產(chǎn)手動(dòng)閥,減少了原管路螺紋連接和法蘭連接時(shí)泄漏點(diǎn)多的問(wèn)題。

5.6 儀表自控系統(tǒng)修理

舊式的儀表自控系統(tǒng)通過(guò)加熱爐前的一個(gè)配電柜進(jìn)行啟停爐操作,不能調(diào)節(jié)火焰大小,一旦加熱爐發(fā)生火災(zāi)有極大的安全隱患。新采用的儀表自控系統(tǒng),具有如下功能:

①就地一鍵啟/停爐功能:爐前配置一個(gè)就地柜,實(shí)現(xiàn)燃燒器啟動(dòng)/停止,同時(shí)利用比調(diào)儀調(diào)節(jié)燃燒器負(fù)荷。

②遠(yuǎn)程一鍵啟/停爐功能:值班室配置一個(gè)儀表柜,可以接受爐控和站控的啟動(dòng)/停止,同時(shí)具有遠(yuǎn)程設(shè)定出爐溫度設(shè)定值功能。

③聯(lián)鎖停爐保護(hù)功能:控制系統(tǒng)對(duì)加熱爐關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)采集,一旦有參數(shù)超過(guò)報(bào)警值,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)聯(lián)鎖停爐,保證加熱爐處于較為安全的狀態(tài)。本加熱爐設(shè)有爐膛溫度高、排煙溫度高、出爐溫度高等多項(xiàng)聯(lián)鎖停爐保護(hù)。

④熄火保護(hù)功能:加熱爐熄火后,能否及時(shí)發(fā)現(xiàn)是加熱爐最重要的功能之一。熄火后若不能及時(shí)發(fā)現(xiàn),燃料會(huì)繼續(xù)噴進(jìn)爐內(nèi)發(fā)生爆炸。本控制系統(tǒng)具備熄火自動(dòng)保護(hù),一旦在點(diǎn)火或運(yùn)行時(shí)發(fā)生熄火,系統(tǒng)都會(huì)立即自動(dòng)關(guān)斷燃料閥,并發(fā)出聲光報(bào)警信號(hào)。

⑤通訊功能:威索燃燒器具有支持MODBUS RTU通訊協(xié)議的RS485/232物理口的通訊功能。通過(guò)在燃燒器與上位機(jī)之間進(jìn)行數(shù)據(jù)傳送,可使得遠(yuǎn)控值班人員全面了解加熱爐運(yùn)行參數(shù)和報(bào)警信息。

6 結(jié)語(yǔ)

通過(guò)以上一系列檢修措施,基本解決了加熱爐安全隱患高、自動(dòng)化程度低,能耗高和熱效率低的問(wèn)題。隨著煉油技術(shù)的發(fā)展和管理水平的提高,加熱爐還需在以下方面取得進(jìn)展:

①改進(jìn)燃燒控制系統(tǒng),使得燃料燃燒狀況、煙道擋板的開(kāi)度、爐膛溫度、排煙溫度等集中管理,優(yōu)化操作,最大限度的提高加熱爐熱效率。

②充分利用對(duì)流室加熱混合油,最大化利用煙氣中的余熱預(yù)熱助燃空氣,優(yōu)化工藝流程,降低排煙溫度。

③應(yīng)用經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、重量輕、體積小、隔熱效果好的保溫材料。降低加熱爐外壁溫度,減少熱量損失。

④提高運(yùn)行人員素質(zhì)和管理水平,定期對(duì)加熱爐和附屬設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。

參考文獻(xiàn):

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