張玉軍
[摘 要]本文介紹了興安煤礦21號(hào)煤層綜采工作面由于瓦斯涌出量大,工作面及上隅角瓦斯時(shí)常超限,通過(guò)利用綜采工作面上架子巷改變工作面通風(fēng)系統(tǒng)的技術(shù)措施,消除了工作面及上隅角的瓦斯超限,保證了礦井安全生產(chǎn)。該方法是綜采工作面上隅角瓦斯治理技術(shù)新的成功探索。
[關(guān)鍵詞]綜采工作面上隅角 上架子巷 瓦斯治理 效果
中圖分類(lèi)號(hào):TM725 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-914X(2016)01-0075-01
一、綜采工作面概況及煤層賦存情況
本工作面位于三水平北21層二區(qū)二段,東部以Fm斷層為界,西部以FL斷層為界,南部以FE斷層為界,北部至設(shè)計(jì)停采線(xiàn)。工作面平均走向長(zhǎng)650米,傾斜平均129米。本工作面上覆18#煤層已采,下覆22#煤層,尚未開(kāi)采。本區(qū)21#煤層賦存相對(duì)穩(wěn)定,煤層厚度最大5.05米,最小4.2米(含夾矸),一般4.4米,煤層結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,一般有2~3層夾矸,距頂板1米左右有一層厚度為0.2米左右的粉砂巖,比較穩(wěn)定,距底板0.8米左右的粉砂巖夾矸,厚度不穩(wěn)定,煤層傾角一般為28°,本煤層有0.3~0.8米厚的深灰色粉砂巖偽頂,較破碎,隨采掘而下落,該煤層直接頂為灰白色粉砂巖,局部較破碎,該煤層為復(fù)合頂板。底板為灰色細(xì)砂巖,較堅(jiān)硬。工作面計(jì)劃風(fēng)量950m3/min,采用“U”型通風(fēng)系統(tǒng)。采用單一走向長(zhǎng)壁后退式采煤方法回采,綜合機(jī)械化采煤一次采全高,全部垮落法管理頂板。該工作面風(fēng)巷、機(jī)巷、上架子巷全部采用錨網(wǎng)錨索加工字鋼梁支護(hù),錨網(wǎng)間距800mm,錨索間距1.8m。后部尾巷位于切眼上,與切眼直通,見(jiàn)圖1。
二、綜采工作面瓦斯形成分析
采用“U”型通風(fēng)的回采工作面,在采空區(qū)漏風(fēng)流的對(duì)流擴(kuò)散作用下,采空區(qū)內(nèi)瓦斯運(yùn)動(dòng)位移及瓦斯?jié)舛瘸视幸?guī)律的分布,而作為工作面漏風(fēng)匯集的上隅角成為采空區(qū)瓦斯涌出的必經(jīng)之道,必然造成瓦斯積聚。采用“U”型通風(fēng)的工作面采空區(qū)內(nèi)的漏風(fēng)流流線(xiàn)、風(fēng)速等值線(xiàn)和等瓦斯?jié)舛染€(xiàn)。(見(jiàn)圖2)
圖中清晰地表明上隅角成為采空區(qū)瓦斯的集中涌出源。另外,相對(duì)于空氣來(lái)說(shuō),采空區(qū)內(nèi)含瓦斯空氣的密度較小,當(dāng)具有高差時(shí)產(chǎn)生“瓦斯風(fēng)壓”的自然上升力,必然使采空區(qū)內(nèi)含瓦斯氣流向上隅角運(yùn)移,加劇了上隅角的瓦斯集中涌出和局部積聚。
圖2 “U”型工作面采空區(qū)內(nèi)的漏風(fēng)流流線(xiàn)、風(fēng)速等值線(xiàn)、等瓦斯?jié)舛染€(xiàn)通過(guò)分析和實(shí)驗(yàn)研究,上隅角的風(fēng)流運(yùn)動(dòng)狀況,也是瓦斯積聚的一個(gè)主要原因。據(jù)分析,在上隅角采空區(qū)側(cè)及回風(fēng)巷口,風(fēng)流速度很低,局部處于渦流狀態(tài)(見(jiàn)圖3),渦流運(yùn)動(dòng)使采空區(qū)和煤壁涌出的大量高濃度瓦斯難以進(jìn)入到主風(fēng)流中,使高濃度瓦斯在上隅角和回風(fēng)巷口循環(huán)運(yùn)動(dòng)聚集在渦流區(qū)中,形成上隅角局部瓦斯積聚。
統(tǒng)計(jì)資料表明,當(dāng)回采工作面絕對(duì)瓦斯涌出量大于2-3 m3/ min時(shí),則可能發(fā)生上隅角瓦斯超限。
三、利用上架子巷治理瓦斯方案的確定
綜采工作面安裝完畢后,對(duì)上架子巷進(jìn)行封閉,工作面開(kāi)始回采,每日回采2.4—3.0(4—5刀),回采10d后,工作面回風(fēng)瓦斯?jié)舛绕骄?.5%,工作面配風(fēng)量1100m3/min,但上隅角瓦斯時(shí)常超限,周期來(lái)壓期間回風(fēng)瓦斯?jié)舛扔袝r(shí)達(dá)2.0%,嚴(yán)重威脅礦井的安全生產(chǎn),制約著工作面的生產(chǎn)效率??紤]到實(shí)際生產(chǎn)情況實(shí)施抽放措施至少要一個(gè)月。為此,組織人員進(jìn)行調(diào)查分析認(rèn)為:
⑴工作面回風(fēng)瓦斯主要來(lái)源有采空區(qū)、本工作面及臨近煤層。其中臨近煤層瓦斯主要涌出到采空區(qū),而本工作面采煤時(shí)瓦斯涌出量占整個(gè)回風(fēng)瓦斯量的45%,因此采空區(qū)瓦斯的治理是解決問(wèn)題的關(guān)鍵。
⑵根據(jù)巷道的布置,綜合分析,確定利用上架子巷治理瓦斯的方案。即:一是將-220跨采區(qū)下山由進(jìn)風(fēng)改為回風(fēng),在-220跨采區(qū)下山增設(shè)兩道調(diào)節(jié)風(fēng)門(mén),該巷道配風(fēng)量為500—600m3/min,便于稀釋上架子巷泄排的瓦斯,保證-220跨采區(qū)下山的瓦斯?jié)舛炔怀^(guò)2.5%;二是把上架子巷封閉墻打開(kāi)在封閉墻上留設(shè)500mm×600mm的調(diào)節(jié)窗,利用封閉墻內(nèi)外的壓力差泄排瓦斯;三是在回采過(guò)程中工作面風(fēng)巷頂部和上幫錨網(wǎng)鋼帶保留,錨索墊板不撤除,保護(hù)風(fēng)巷支護(hù)。
四、實(shí)施效果
利用上架子巷改變綜采工作面通風(fēng)系統(tǒng)技術(shù)措施,實(shí)施后,對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行了跟蹤觀察和監(jiān)測(cè)。工作面的通風(fēng)系統(tǒng)改造后,工作面回風(fēng)瓦斯?jié)舛扔辛舜蠓鹊南陆?,而且瓦斯?jié)舛炔▌?dòng)幅度小,沒(méi)有出現(xiàn)瓦斯超限情況。從現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際觀測(cè)看,實(shí)施通風(fēng)系統(tǒng)改造后,工作面上隅角瓦斯?jié)舛纫灿写蠓鹊南陆?,上隅角瓦斯?jié)舛仍?.5%—0.8%之間,為工作面的生產(chǎn)提供了較大的安全空間,工作面日進(jìn)刀數(shù)由原來(lái)的3刀提高9—12刀,實(shí)現(xiàn)了安全、高產(chǎn)、高效,社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益顯著提高。
五、總結(jié)與分析
⑴該工作面改造后的通風(fēng)系統(tǒng)可以稱(chēng)為“Y”型(一進(jìn)兩回)通風(fēng)系統(tǒng),綜合了“U”型和“Z”型兩種通風(fēng)系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn),屏棄了“U+L”型(一進(jìn)兩回通風(fēng)系統(tǒng)需要掘進(jìn)專(zhuān)門(mén)巷道的缺點(diǎn)。從通風(fēng)角度改變采空區(qū)瓦斯源的流向,使采空區(qū)瓦斯通過(guò)采空區(qū)與上幫煤柱之間的三角未冒落區(qū)和上架子巷泄排出去,從而消除由于采空區(qū)瓦斯源進(jìn)入工作面及其上隅角而引起的瓦斯超限。
⑵該方案利用采空區(qū)與上幫煤柱之間的三角未冒落區(qū)形成一條專(zhuān)用排瓦斯巷,依靠礦井的負(fù)壓作為泄排瓦斯的動(dòng)力,在泄排瓦斯期間,上架子巷調(diào)節(jié)窗內(nèi)外壓力差為300—520Pa,保證了專(zhuān)用排瓦斯巷排瓦斯的連續(xù)性,為該區(qū)域瓦斯的管理工作帶來(lái)極大方便,同時(shí)該方法也為綜采工作面瓦斯治理提供了措施和新的經(jīng)驗(yàn)。
⑶專(zhuān)用瓦斯巷所處地段為低應(yīng)力區(qū),并且有錨網(wǎng)鋼帶和錨索支護(hù),因此無(wú)需巷旁充填支護(hù),在現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)中容易維護(hù)。在工作面回采過(guò)程中,該專(zhuān)用瓦斯巷通風(fēng)斷面變化小,通風(fēng)可靠性高。
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