趙國棟 張海峰
1 “油泵跳閘”報警
即“油泵過載”報警,油泵額定電流3.5A,運行迄今未出現(xiàn)油泵過載故障,故障復(fù)位在控制柜內(nèi)左側(cè)一個藍(lán)色按鈕。
2 “高溫”報警
即“排氣溫度高或油溫高”報警,排氣溫度高定值100°,油溫高定值80°,故障復(fù)位在面板“復(fù)位按鈕”上復(fù)位。
3 “高壓”報警
即“排氣壓力高”報警,排氣壓力高定值19bar (目前我們實際整定為12bar),故障復(fù)位在控制盤右側(cè)上方的高壓開關(guān)上。
4 “低壓”報警
即“抽氣壓力低”報警,抽氣壓力低定值為1bar,當(dāng)抽氣壓力低于設(shè)定值時機(jī)組跳閘,故障復(fù)位在控制盤右側(cè)上方的低壓開關(guān)上。
5 “低油位”報警
油位開關(guān)安裝在油分離器的側(cè)面,一旦油位到達(dá)低油位設(shè)定值,壓縮機(jī)將跳閘,故障復(fù)位在面板“復(fù)位按鈕”上復(fù)位。
6 “低壓差”報警
壓差開關(guān)OPDS1、OPDS2安裝在不同的位置。其中OPDS2負(fù)責(zé)啟動過程中的壓差監(jiān)測:當(dāng)壓縮機(jī)未起,只起動油泵時,若油泵的進(jìn)出口壓差小于1.5bar,即觸發(fā)低壓差跳機(jī)信號1#。OPDS1負(fù)責(zé)運行時的壓差監(jiān)測:當(dāng)壓縮機(jī)起動后,壓縮機(jī)的進(jìn)出口壓差小于3.5bar,即觸發(fā)低壓差跳機(jī)信號2#。故障復(fù)位在面板“復(fù)位按鈕”上復(fù)位。
7 “機(jī)組故障”報警
“機(jī)組故障”報警是一個綜合報警,出現(xiàn)該報警最多的原因為配電盤漏電保護(hù)裝置F5動作或冷凍水?dāng)嗔骷傲髁块_關(guān)故障。
8 “防凍”報警
即“冷凍水低溫”報警,目前冷凍水低溫定值為5℃,一旦冷凍水的供水溫度降至5℃,機(jī)組將跳閘,故障復(fù)位在冷凝器上方的溫度開關(guān)上。
9 蒸發(fā)器液位低
當(dāng)蒸發(fā)器液位低于設(shè)定值時,機(jī)組會跳閘,但此時在就地看不到任何報警,此時只能通過閉鎖蒸發(fā)器液位低信號,將機(jī)組啟動后補(bǔ)充冷媒,使蒸發(fā)器達(dá)到正常液位。
10 具體案例分析
案例簡介:
2013年12月底,1DEL001GF冷水機(jī)組連續(xù)多日在運行過程中連續(xù)出現(xiàn)跳機(jī),平均一天跳一次,嚴(yán)重時一天跳幾次,且跳機(jī)大多發(fā)生在夜間。跳機(jī)時控制面板上的“低壓差”報警燈亮,說明低壓差開關(guān)0DPS1動作。
對案例的跟蹤觀察和分析及最終處理方法:
首先,聯(lián)系儀控人員,儀控人員對低壓差開關(guān)進(jìn)行了拆除校驗,確認(rèn)開關(guān)動作正常,說明機(jī)組的低壓差跳機(jī)確實存在,并非開關(guān)誤動作。
結(jié)合以前出現(xiàn)過的低壓差跳機(jī)案例經(jīng)驗,冷水機(jī)組運行時的低壓差跳機(jī)主要發(fā)生在氣溫較冷,機(jī)組的負(fù)荷較低時出現(xiàn)。由于冷凍水負(fù)荷小,而機(jī)組的制冷能力過強(qiáng),使壓縮機(jī)始終處于低負(fù)荷運行工況。此時冷卻水與冷凍水水溫比較接近,這使得冷凝壓力與蒸發(fā)壓力之差較小,容易出現(xiàn)低壓差跳機(jī)。結(jié)合低壓差跳機(jī)缺陷是自入冬以來開始的,且多發(fā)生在氣溫最低的后半夜,由于負(fù)荷過低而導(dǎo)致的可能性很大。
思考后采取的解決辦法是降低冷卻水的流量,使冷卻水對制冷劑的冷卻效果降低,從而降低機(jī)組制冷能力。一方面,請維修人員調(diào)高冷卻水流量閥的開啟定值,這樣可以提高冷凝壓力。另一方面,將冷卻水回路上的流量調(diào)節(jié)閥開度由60%減少至20%,減少冷卻水總流量。實施后,機(jī)組未跳機(jī)運行了三天,到第四天還是出現(xiàn)了低壓差跳機(jī)。說明該種處理方法對這次的缺陷處理不太適用,雖緩解了機(jī)組跳機(jī)的頻率,但該臺機(jī)組這次的跳機(jī)應(yīng)屬非正常情況,機(jī)組其他部位可能還有異常,說明機(jī)組的跳機(jī)與氣溫低負(fù)荷小有一定關(guān)系,但根本原因未找到。
經(jīng)現(xiàn)場反復(fù)查看,該臺冷凍機(jī)組正常運行時約40%負(fù)荷,此時高壓維持在8bar左右,低壓維持在3bar左右,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷正常升高時,高壓(冷凝壓力)會略微升高,冷卻水調(diào)節(jié)閥會隨之開大,然后高壓又往回波動,和低壓(蒸發(fā)壓力)在讀數(shù)上只有略微的變化,但很不明顯。之后機(jī)組降負(fù)荷時,負(fù)荷基本上又恢復(fù)到40%,同時高壓恢復(fù)到8bar,低壓回到3bar,兩者差值始終在5bar左右。而低壓差跳機(jī)值為3.5bar,還有1.5bar的距離很難接近,但機(jī)組依然存在低壓差跳機(jī)的情況,故障原因仍未查明。
由于跳機(jī)多發(fā)生于夜班,所以增加了夜班時間的蹲守觀察。發(fā)現(xiàn)由于夜間溫度較低,冷凍機(jī)組實際上會有較長時間是沒有負(fù)荷的待機(jī)狀態(tài),冷卻水調(diào)節(jié)閥全關(guān),冷卻水流量為0。此時,冷凝器內(nèi)經(jīng)壓縮后的制冷劑得不到冷凝,較多制冷劑仍處于氣態(tài),隨著溫度升高壓力也逐漸升高;蒸發(fā)器內(nèi)的氣體隨著冷凍水溫度升高壓力也在升高。當(dāng)再次加載時,冷卻水調(diào)節(jié)閥逐漸開啟,將原本在冷凝器內(nèi)氣態(tài)制冷劑冷卻成液態(tài),冷凝器內(nèi)壓力降低,而蒸發(fā)器內(nèi)的壓力變化沒有這么快,所以壓差會減小,然后才逐漸恢復(fù)到正常5bar左右的壓差值。但這樣也不至于出現(xiàn)低壓差跳機(jī)啊,還得繼續(xù)觀察。
某一次,突然捕捉到一個異常情況:該機(jī)組在40%負(fù)荷正常運行時負(fù)荷突然迅速上升至90%,又迅速下降至20%左右,這樣反復(fù)變化,呈現(xiàn)上下竄的情況。在經(jīng)過一個上下竄的過程中,高壓先是迅速上升,然后緩慢下降,當(dāng)機(jī)組在20%負(fù)荷停留一段時間后,高壓持續(xù)下降至7bar左右;而低壓則是先降后升并超過原值,最終在3.3-3.4bar左右停留了一段時間,此時兩者的壓差已很接近3.5bar,幾乎已到跳機(jī)邊緣。過了幾分鐘,機(jī)組負(fù)荷恢復(fù)穩(wěn)定至40%左右,兩者的壓差值才又逐漸變大。
隨即匯報主控,通過手動迅速對機(jī)組加卸載驗證這一情況,在負(fù)荷手動迅速上升又下降時,壓差確實會持續(xù)緩慢變小,最終降至3.5bar,機(jī)組低壓差跳機(jī)。
看來終于找到了故障原因,就是冷凍機(jī)組頻繁加卸載導(dǎo)致的低壓差故障跳機(jī),接下來就是研究如何避免故障的再次發(fā)生,或減少故障發(fā)生的頻率。
這需對這幾個部件進(jìn)行逐項排查,本著由簡至繁的順序。首先應(yīng)該排除冷凍水溫度探頭給出的溫度信號不穩(wěn)定,導(dǎo)致容量控制器發(fā)出了不穩(wěn)定加卸載信號的可能性。于是,請儀控人員對冷凍水溫度探頭進(jìn)行了更換,更換完畢后冷水機(jī)組穩(wěn)定運行了三天,倒列后再次運行又出現(xiàn)了低壓差跳機(jī)。而儀控人員對舊的溫度探頭進(jìn)行校驗檢查也未發(fā)現(xiàn)異常。
接下來是檢查容量控制器。打開蓋板后,發(fā)現(xiàn)冷凍機(jī)加載定值偏高,為10.5度。對比2DEL001GF(之前運行相對穩(wěn)定),設(shè)定值則為6.5度。
冬季由于氣溫較低,用戶負(fù)荷較小,冷卻水溫度也較低,如果加載定值設(shè)得過高,確實有可能引起頻繁加卸載而導(dǎo)致低壓差跳機(jī)。于是,立即請儀控人員將設(shè)定值調(diào)低,再次觀察該機(jī)組的運行情況。但是,雖然故障頻率確實又有所降低,但還是出現(xiàn)了低壓差故障跳機(jī)。
分析故障出現(xiàn)的可能性,只剩下3種:(1)由于內(nèi)部電氣部件老化,容量控制器本身的加減載控制呈現(xiàn)不穩(wěn)定狀態(tài);(2)加卸載電磁閥故障(有可能,但拆檢需停機(jī)抽取制冷劑);(3)壓縮機(jī)內(nèi)部滑閥組件脫落,導(dǎo)致其處于游離狀態(tài)不受容量控制器信號控制(可能性很小,因為如果滑閥內(nèi)部脫落,則運行的全過程都應(yīng)出現(xiàn)負(fù)荷不穩(wěn)定情況,很容易被觀察到)。
這3種可能性中最容易檢查的,是容量控制器是否故障,但由于維修反映該部件無備件,為了盡快排查其問題,經(jīng)過溝通,將停運中的2DEL001GF上的容量控制器與1DEL001GF進(jìn)行了調(diào)換試驗。調(diào)換后,1DEL001GF冷凍機(jī)組穩(wěn)定運行了連續(xù)一周沒有出現(xiàn)低壓差跳機(jī),基本可以判斷容量控制器出現(xiàn)問題的可能性很大,懷疑其在低負(fù)荷運行工況下容易出現(xiàn)控制偏差。
[責(zé)任編輯:湯靜]