周禮
【摘 要】在經(jīng)濟發(fā)展的帶動下,電力能源消耗在逐年增加,蒸汽管道是電力能源的重要部分,給電廠能源的順利運輸提供了保證。為了增加電力效益,實現(xiàn)環(huán)保節(jié)能功能,必須采取一定的措施對電廠蒸汽管道保溫節(jié)能技術(shù)進行探討。本文主要對電廠蒸汽管道中保溫節(jié)能改造和施工技術(shù)進行了分析,提出了技術(shù)改造方案,同時介紹了施工技術(shù),希望可以為電廠蒸汽管道保溫技術(shù)的發(fā)展提供參考。
【關(guān)鍵詞】電廠;蒸汽管道;保溫節(jié)能
蒸汽管道的原材料是微孔硅酸鈣,在長時間的機組重啟、管道熱位移、長期高溫、擠壓等的作用下,硅酸鈣出現(xiàn)了碎裂粉化,降低了保溫效能,容易散發(fā)熱能。為了增加蒸汽管的保證能力,實現(xiàn)節(jié)能保溫,必須及時進行蒸汽管保溫改造,促進電廠的發(fā)展。
1 選擇保溫材料
1.1 保溫材料的性能選擇
由于成型微孔硅酸鈣具有抗熱抗震性能差、質(zhì)地硬、可塑性差、材料管理量大等缺陷;由于硅酸鋁纖維和復合型硅酸鹽具有施工簡單、密度小、質(zhì)地柔軟、穩(wěn)定性好、壽命長、無腐蝕等特點,而且適應(yīng)溫度較高,具體理化指標如下表1所示。
表1 保溫材料選擇指標
1.2 產(chǎn)品綜合效益衡量
硅酸鋁纖維板和復合硅酸鹽的厚度是相同條件下硬質(zhì)成型的微孔硅酸鈣保溫材料的3/5,能夠讓管道外部熱量減少20%,管道外部保護層適用量減少18%。無論是從熱損失和費用方面進行考慮,適用硅酸鋁纖維板和復合硅酸鹽氈保溫材料,都可以實現(xiàn)經(jīng)濟、綜合效益高等特點。
經(jīng)過上述分析發(fā)現(xiàn),在蒸汽管道直接接觸位置,可以適用硅酸鋁纖維板,在中間層適用復合硅酸鹽氈材料。
2 進行改造后的適用技術(shù)和方案設(shè)計
第一,聯(lián)箱到輪機高壓缸中管道中的原始保溫材料進行清除,主要清除灰塵、鐵銹等雜質(zhì)。第二,制作抱箍型支承件的時候,適用直徑長度在3到6毫米的鍍鋅鐵絲進行操作,同時保證鉤釘和銷釘?shù)姆€(wěn)定,但是不能直接將其焊接在管道上,同時制定防止松動措施,按照實際操作環(huán)境進行垂直管段安裝,距離設(shè)置為5米。第三,使用粘度較高的結(jié)合劑,將硅酸鋁纖維板粘連在管道上,厚度控制早20毫米之內(nèi),同時處理好間隙,保證保溫具有良好的密封性。第四,使用硅酸鋁纖維板粘接6層厚后,在第7和第8層使用復合硅酸鹽漿料進行粘貼,厚度為50毫米,然后使用工程規(guī)定鋼絲急性捆扎,增加牢固。第五,施工過程中保溫材料的間隙應(yīng)該小于5毫米,而且必須平整。第六,最外層金屬保護層使用鋁材料進行封包,而且相鄰搭接大于40毫米,讓橫縱方向形成穩(wěn)固的整體,保證不會出現(xiàn)脫節(jié)現(xiàn)象。第七,施工后保溫層不能蓋住設(shè)備的儀表和銘牌。讓設(shè)備的名稱、介質(zhì)、標識、色標恢復會原先樣子。
3 改造后效果和經(jīng)濟性分析
3.1 改造前后監(jiān)測外表溫度變化
將彎頭作為監(jiān)測點,對改造前后彎頭、監(jiān)測點外表溫度進行測量。完成保溫節(jié)能改造后,設(shè)備外表溫度完全符合相關(guān)標準,其實溫度已經(jīng)全部消除,平均溫度可以下降道2攝氏度,蒸汽管道保溫節(jié)能技術(shù)得到了明顯提升,實現(xiàn)了保溫節(jié)能技術(shù)。具體下降溫度如下表2所示。
表2 主蒸汽管道彎頭改造前后外表溫度變化狀況
3.2 改造前后散熱損失對比
使用q(W/m2)表示熱流溫度,該面積產(chǎn)生的散熱量就是散熱損失和該面積的乘積,對該面積保溫狀況具有很大關(guān)系,可以檢測設(shè)備熱力保溫效果。該項指標將不同介質(zhì)溫度熱力設(shè)備和管道允許的最大散熱值。
q=a×(TW-TF)
q表示散熱損失/熱流密度,(W/m2)圓筒壁管道表面換熱系統(tǒng)a=9.42+0.05×(TW-TF)W/(m2·K);TW表示保溫結(jié)構(gòu)的外表溫度;TF表示環(huán)境溫度。
3.2.1 改造前后發(fā)生的散熱損失
主蒸汽溫度是550攝氏度,平均外表面溫度Tw前=55℃,如果按照統(tǒng)一環(huán)境溫度計算,則改造前a=10.33(m2·K);改造前q為327.5W/m2。根據(jù)數(shù)值可以看出,改造前散熱損失已經(jīng)超過了標準值。
3.2.2 改造后散熱損失
平均表面溫度改造后是33攝氏度,可以按照統(tǒng)一環(huán)境25攝氏度計算。則改造前a =9.81W/(m2·K);改造后,q=78.55W/m2。改造前后散熱損失得到明顯降低。
3.2.3 改造完成后經(jīng)濟性探索
經(jīng)過單位換熱量的詳細對比,蒸汽管道保溫總換熱面積可以表示為A=900m2
降低損失散熱Δq=q(改造前)-q(改造后)=249.03W/m2,降低率q%=77%,減少的熱量損失Δφ=AΔq=224135W
改造完成之后,一小時散熱量Q=Δφ×h=806889.5kg,將機器年運轉(zhuǎn)設(shè)置為6000小時,鍋爐產(chǎn)生的熱效率按照90%計算,按照一年計算,可以節(jié)省標準煤量為Bb=Q/ΗQ6×h=183540kg,燃煤價格按照500/噸計算,每年節(jié)省資金為91770元,在一年和兩年中可以收回全部投資,具有非常顯著的經(jīng)濟效益。
4 改造后獲得的效益
經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),蒸汽管道經(jīng)過節(jié)能保溫改造后,可以由原先平均表面溫度55℃下降為33℃,同時能源利用效率、平均外表溫度都得到了不同程度的上升,減少了散熱損失,讓環(huán)境污染得到了顯效改變。
經(jīng)過一年運行可以節(jié)省大量的煤炭,而且減少了資金浪費。在1-2年之間,可以將全部投資全部回收,對硫化物和有害其氣體的排放得到了環(huán)節(jié),獲得了非常理想的經(jīng)濟效益和社會價值,讓電廠蒸汽管道保溫技術(shù)可以向經(jīng)濟、環(huán)保的方向發(fā)展。
5 結(jié)束語
本文主要對電廠蒸汽管道保溫節(jié)能改造的施工技術(shù)進行了分析,從保溫材料的選擇,適用技術(shù)和方案設(shè)計,改造后效果和經(jīng)濟性分析,改造后獲得的效益等幾方面進行說明,給電廠蒸汽管道保溫節(jié)能技術(shù)帶來了新的發(fā)展方向。希望本文的分析可以給電廠相關(guān)工作提供參考。
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