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反井鉆機在溪洛渡水電站右岸閘室豎井開挖中的應用

2016-04-29 00:00:00袁曉晶
中國房地產業(yè)·下旬 2016年12期

[摘要]反井鉆機在20世紀五十到六十年代出現(xiàn)在美國和德國采礦工程領域,它是將隧道掘進機和鉆井法鑿井機結合形成的井筒施工設備,用于施工礦山地下暗井、溜井、礦倉等導井工程。我國在八十年代末開始將反井鉆機用于煤礦地下工程中,九十年代開始在水電工程施工中試用。近年來,隨著反井鉆機技術的不斷完善與發(fā)展,開始在應用于水利水電工程豎井、斜井的施工。反井鉆機施工具有安全、快速、高質量等優(yōu)勢,在溪洛渡水電站右岸導流洞閘室豎井開挖過程中,成功地應用反井鉆機完成了閘室豎井溜渣導井的開挖,大大降低了豎井開挖難度,并確保了安全與進度。

[關鍵詞]反井鉆機;溪洛渡水電站;豎井開挖

1、工程概述

1.1建筑物概況

溪洛渡水電站施工期壩址兩岸各布置了3條導流洞,右岸為4#-6#導流洞。導流洞平面上呈彎道布置,洞身斷面為城門洞型,襯砌后凈斷面尺寸均為18×20m。在4#導流洞樁號0+168m~0+248處及群導流洞在樁號0+233.886m~0+313.866處設置豎井閘室,閘室由下閘室(導流洞洞身擴挖形成)、啟閉機室及閘室豎井組成,啟閉機室位于下閘室正上方,兩者之間通過閘室豎井連接。閘門豎井開挖斷面為矩形,斷面尺寸為14.5m×34m,開挖高差43m。

1.2圍巖主要地質狀況

右岸導流洞布置于金沙江右岸山體內,高程約在364m-400m之間,洞身所在巖層主要為P2B4~P2B6層致密狀玄武巖、斑狀玄武巖及角礫(集塊)熔巖,巖石巖性堅硬,單軸抗壓強度大于100MPa,屬堅硬-極堅硬巖類。導流洞沿線巖體新鮮完整,嵌合緊密,巖體多呈塊狀一次塊狀結構,地應力量值中等,巖體透水性總體較弱,圍巖穩(wěn)定性較好,以II類圍巖為主,層間、層內錯動帶發(fā)育段局部圍巖穩(wěn)定性較差,為Ⅲ1類。

1.3工期要求

閘室豎井開挖安排在啟閉機室及下閘室上層開挖完成后進行,并要求在導流洞洞身中層開挖至下閘室斷前完成,工期較緊張。

2、施工方案的研究

右岸導流洞豎井開挖,高度43m,斷面尺寸達14.5×34m,如此大斷面的豎井,必須采用先打通溜渣導井再分多次擴挖成型的方案,施工的關鍵點是溜渣導井的開挖,有如下方案可供選擇:

(1)導井人工開挖。由于豎井深度僅50m,可在上部啟閉機室設置起吊系統(tǒng),人工進行導井正井法鉆爆開挖,同時,在下閘室頂部人工由下往上進行反向墊渣鉆爆開挖,上下兩方向貫通后,導井開挖完成。該施工方法優(yōu)點是易于組織,設備投入最少。缺點是方法原始,特別是正向開挖,鉆爆掏槽效果差,每循環(huán)進尺不足1m,且出渣為人工作業(yè),勞動強度大,效率低下;反向墊渣開挖作業(yè)環(huán)境差,造成導流洞閘室段交通中斷,且安全保障性小。

(2)爬罐法反向開挖。我集團公司采用爬罐施工豎井與斜井技術已相當成熟,在三峽地下右岸電站排沙斜洞等工程均成功采用爬罐施工。但是,溪洛渡導流洞下閘室跨度大,爬罐工作平臺擴挖安裝困難,費時費力,且爬罐施工同樣存在效率不高,井壁平整度差,作業(yè)環(huán)境差等缺點。

(3)反井鉆機開挖。采用LM-200反井鉆機,在啟閉機室安裝完成后,沿豎井中心線造一φ216mm先導孔貫通下閘室,再在下閘室安裝反井鉆機反擴鉆頭,由下至上反向擴孔施工,完成φ1.4m溜渣導井擴挖。反井鉆機施工技術先進,速度快,安全性高,擴孔后井壁光滑,便于溜渣,且無爆破作業(yè)對圍巖的擾動。

鑒于我集團公司反井鉆機施工技術已相當嫻熟,閘室啟閉機室場地開闊,反井鉆機安裝方便,且使用反井鉆機掘進明顯優(yōu)于前三個方案,故采用了反井鉆機開挖方案。

3、反井鉆機的工作原理

它是將隧道掘進機和鉆井法鑿井機結合形成的井筒施工設備,反井鉆機由機身、轉盤吊及翻轉架、電動液壓系統(tǒng)及操作臺幾大部分組成,鉆進過程中,可利用轉盤吊與機械手實現(xiàn)自動接鉆桿,鉆桿的裝卸靈活、準確、操縱機械化。正向先導孔鉆孔采用在鉆桿上安裝φ216mm鉆頭直接鉆進,先導孔貫穿后,將鉆桿降至導流洞下閘室上層底板上,卸下φ216mm鉆頭,安裝反向擴孔鉆頭,再反向提升進行擴孔施工。反向擴孔是TBM機械法破巖掘進技術的應用:采用大扭矩液壓馬達驅動動力水龍頭,后者將扭矩傳遞給鉆具系統(tǒng),帶動鉆具旋轉;破巖采用鑲齒盤形滾刀,滾刀在鉆壓的作用下沿井底滾動,對巖石產生沖擊、擠壓和剪切作用,使其破碎。鉆先導孔時巖屑由洗井液沿鉆桿與孔壁間的環(huán)行空間提升到上部,流入位于啟閉機室底板上的循環(huán)水池;擴孔時巖屑靠自重落到下閘室底板。

4、施工情況簡介

由于下閘室開挖過程中,頂拱已支護,為了防止已施工錨桿損壞鉆頭,對下閘室頂拱中心部位采用反向掏槽法進行了鉆爆作業(yè),炸除了溜渣豎井周圍錨桿。在先導孔開孔、鉆進50cm、鉆進100cm,對孔向進行測量校核,確保鉆向垂直,以免先導孔孔向發(fā)生偏移,在擴孔過程中鉆桿偏心受力,發(fā)生斷桿事故。先導孔鉆孔在堅硬新鮮的玄武巖中進行,若鉆進速度過快,鉆頭磨損將較嚴重,且孔底殘留巖屑易使鉆進方向發(fā)生偏移,因此,為確保成孔質量,降低成本在先導孔鉆進過程中,勻速徐徐鉆進,并加強高壓水洗孔,先導孔造孔平均鉆進效率達到為10m/d,而在其他工地變質砂巖中造孔,曾達到40m/d的高效率鉆孔進度。先導孔造孔貫穿下閘室后,繼續(xù)延伸鉆桿下至下閘室底板,安裝擴孔鉆頭,提升鉆頭至下閘室頂拱,開始φ1.4m導井的反向擴孔施工,反向擴孔主要靠鑲齒盤形滾刀在鉆壓的作用下沿井底滾動,對巖石產生沖擊、擠壓和剪切作用,由于圍巖為硬質玄武巖,反向鉆進速度平均達到5m/d。在其他工地變質砂巖中反向擴孔,曾達到15m/d的高效率進度。

雖然反井鉆機在新鮮堅硬的玄武巖中施工,掘進效率受到一定的限制,但是掘進速度仍明顯高于采用爬罐開挖導井(日均進度1.5~2 4m),更遠遠高于人工土法鉆爆開挖,φ1.4m溜渣導井形成后,井壁光滑,溜渣效果相當好,為閘室豎井二次擴挖創(chuàng)造了良好的臨空面及溜渣豎井。

結語:

隨著我國能源開發(fā)需要,金沙江流域相繼梯級開發(fā)的水電工程中將有大量的地下工程,反井鉆機將更加廣泛應用到地下洞室工程豎井、斜井的掘進施工中。反井鉆機在溪洛渡水電站導流洞閘室豎井開挖的成功應用,化解了施工難度,確保了施工進度,并突破了LM-200反井鉆機在抗壓強度大于100Mpa的極堅硬玄武巖中掘進的技術難關,為后期在溪洛渡采用反井鉆機施工豎井與斜井提供了施工參考數(shù)據(jù),為反井鉆機在溪洛渡地下工程建設中發(fā)揮更大作用奠定了基礎。

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