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600MW機組汽泵前置泵故障原因及處理

2016-05-09 01:23:29穆肖靜
綜合智慧能源 2016年1期
關(guān)鍵詞:軸承

穆肖靜

(華能銅川照金電廠,陜西銅川 727100)

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600MW機組汽泵前置泵故障原因及處理

穆肖靜

(華能銅川照金電廠,陜西銅川727100)

摘要:華能銅川照金電廠前置泵運行多年,出現(xiàn)了泵蓋結(jié)合面沖刷、低負荷軸竄大、軸承損壞、機械密封冷卻套泄漏等缺陷,對原因進行分析總結(jié),并提出多項針對性解決方案及注意事項,有效改善了機組運行情況。

關(guān)鍵詞:前置泵;軸承;軸竄;機械密封冷卻套

1 前置泵情況概述

華能銅川照金電廠2×600 MW機組為亞臨界直接空冷機組,每臺機組配置2臺50%額定容量的SQ 300-670型汽動給水泵前置泵(以下簡稱汽前泵),以及1臺30%額定容量的SQ 250-560電動給水泵前置泵,均為水平中開、單級雙吸的結(jié)構(gòu)形式。驅(qū)動端使用NU317單列滾子軸承,采用油浴潤滑,自由端使用2盤7317推力球軸承,采用油環(huán)潤滑,依靠自由端軸承背靠背安裝(外圈厚邊靠厚邊)來進行轉(zhuǎn)子軸向定位,驅(qū)動端軸承軸向無約束,使用雙膜片聯(lián)軸器,軸封配套使用博格曼機械密封(以下簡稱機封),外接冷卻水供機封冷卻套與軸承油池冷卻盤管使用,前置泵整體結(jié)構(gòu)如圖1所示。汽前泵額定質(zhì)量流量qm=1079 t/h,揚程h =136 m,額定轉(zhuǎn)速n = 1 480 r/min,額定功率P = 560 kW,電動機型號為YKK450-46000V。

圖1 前置泵整體結(jié)構(gòu)

2 長期運行中暴露出的問題

自2007年投產(chǎn)以來,前置泵總體運行趨于穩(wěn)定,尤其是軸承振動幅度始終處于優(yōu)良范圍內(nèi)(0.2 mm以內(nèi)),即便在軸承損壞與軸竄大的情況下,振動幅度也不會有明顯變化。該泵可以在停運后不放水,在鎖好機封鎖片的情況下,用馬鞍將軸提起后即可進行軸承更換工作,極大地減少了退備時間,減少了對機組帶負荷的影響,且由于兩端軸承托架有定位銷,一般軸承更換完畢后無需對聯(lián)軸器找中心,大修時也無需調(diào)整托架位置,檢修非常便利。聯(lián)軸器采用雙膜片,對運行中熱膨脹引起的聯(lián)軸器誤差也有很好的吸收作用。但經(jīng)過長時間運行,一些缺陷逐漸顯現(xiàn)出來。

(1)出口管道振動。開機啟動汽前泵時,出口管道振動幅度非常大,多次將出口管道吊架上的螺母振掉,但在第2次啟動時管道基本無振動。

(2)泵蓋結(jié)合面沖刷。該型泵在大修時,上、下泵蓋在密封環(huán)附近中分面上出現(xiàn)較為嚴重的沖刷,沖刷深度超過1 mm,造成水泵出口壓力水回流至葉輪入口,引起水泵效率降低。

(3)低負荷時軸竄大。機組在開機過程中,前期給水系統(tǒng)流量較小,轉(zhuǎn)子常發(fā)生前、后軸向竄動,引起自由端推力球軸承銅保持架異常磨損,油池中銅粉較多時,常常堵塞回油孔,使?jié)櫥屯ㄟ^油檔溢流至漏斗中,直至自動補油杯內(nèi)的油用盡。

(4)軸承損壞。運行中軸承多次出現(xiàn)保持架斷裂,軸承套與軸徑滾鍵、磨損問題,油質(zhì)頻繁發(fā)黑,油檔溢油,軸承竄動大,滾珠磨損燒蝕。夏季軸承溫度高,需外接軸流風(fēng)機降溫。

(5)機封冷卻套泄漏。前置泵機封冷卻套與泵殼相連的結(jié)合面,在大修后運行很短時間便發(fā)生泄漏,泄漏的高溫汽水引起軸承進水或溫度升高,且運行中一般只能進行帶壓堵漏處理,由于空間受限,堵漏效果不理想。前期檢修中分面使用587平面密封膠,曾引起較大泄漏,后一直使用汽缸密封脂,可解決中分面泄漏問題,但仍然不能很好地解決機封冷卻套結(jié)合面泄漏問題。

3 故障原因分析及改進方案

(1)出口管道振動主要是由于中壓給水管道布置存在空氣滯留的死角,鍋爐未點火時,給水系統(tǒng)的水流路徑為除氧器至前置泵,再至汽泵,經(jīng)過再循環(huán)調(diào)閥回到除氧器。由于管路中存在空氣,造成前置泵啟動時,水流加速將空氣的空間占據(jù),受到縮小通徑(如再循環(huán)調(diào)閥)的阻滯而發(fā)生水擊現(xiàn)象,造成了管道支吊架過載和管路焊縫應(yīng)力超載,嚴重時甚至?xí)⑺贸隹诜ㄌm掰裂。鑒于出口管道振動危害性較大,電廠已制作固定框架進行限位,但由于管道振動是硬沖擊,框架很快損壞?,F(xiàn)擬定加裝阻尼器,并強化著力點的根部結(jié)構(gòu),可以有效降低起泵時管道的擺動幅度,同時對吊架所有的螺帽進行檢查并點焊死。

(2)泵蓋中分面泄漏問題。大修時在不放轉(zhuǎn)子的情況下,空扣上半泵殼,測量中分面間隙,發(fā)現(xiàn)泵殼中分面四周嚴密,中間拱起,主要是由于前置泵注水時除氧器的水溫已經(jīng)較高,熱水直接通過前置泵入口門到達前置泵,前置泵受到熱沖擊,內(nèi)壁溫度高于外壁溫度,導(dǎo)致內(nèi)壁金屬膨脹受阻產(chǎn)生塑性變形,待外壁溫度上升后發(fā)生中間拱起的永久變形趨勢,變形原理類似于加熱直軸法。另外,前置泵泵殼一直沒有加裝保溫材料,也造成內(nèi)壁膨脹大于外壁以及鑄造殘余應(yīng)力釋放等,經(jīng)過長時間的運行累積,使泵殼發(fā)生永久變形。密封環(huán)附近沒有連接螺栓,此處中分面墊片壓緊力不足,發(fā)生高壓水泄漏后很快沖掉石棉墊片,出現(xiàn)1 mm的間隙,在密封環(huán)兩側(cè)136 m水柱壓差下,泵殼中分面金屬被沖刷出溝槽。泵殼采用冷焊工藝,泵殼的材料為美標(biāo)WCB鋼,相當(dāng)于國內(nèi)ZG230-450鋼,焊接性能良好,用普通的J422,J423或J427焊條進行焊接,采用多次焊接、多次敲擊工藝,焊好后用平尺、角磨機、銼刀修理平整。當(dāng)空扣間隙變形量超過0.5 mm時,應(yīng)將上、下半泵殼進行機械加工,修平中分面,并適當(dāng)增厚中分面處的高壓石棉墊片,具體增厚數(shù)值應(yīng)在空扣前進行測量。

(3)低負荷時軸竄大主要是由于低負荷時給水流量較小,葉輪轉(zhuǎn)速為定速,流體在葉輪中流速大大低于設(shè)計值,造成旋轉(zhuǎn)失速、流動顫抖和壓力脈沖。低流量時產(chǎn)生較大的徑向力,使轉(zhuǎn)子撓度增大,由于葉輪對稱布置,使軸向力方向很容易隨著流體的紊流狀態(tài)發(fā)生改變,從而使轉(zhuǎn)子前、后竄動。針對此問題,將自由端的7317推力球軸承背靠背(外圈厚邊靠厚邊)安裝,將軸頭鎖母打緊后,軸承的軸向安裝游隙基本上在0.03 mm以內(nèi),將軸承外圈膨脹間隙調(diào)整至0.05 mm左右,這樣即使轉(zhuǎn)子軸向力方向來回變化,軸承仍可以起到很好的軸向定位作用。如果再輔以加大冷卻水量的措施,控制油池油溫,可使軸承的工作游隙在溫度變化時基本保持不變,有效解決轉(zhuǎn)子竄動問題。

(4)驅(qū)動端NU317滾子軸承僅出現(xiàn)2次故障,其結(jié)構(gòu)如圖2所示,一次是自動補油杯至軸承油室的4mm進油孔堵塞,造成巡檢人員雖然看到的油杯油質(zhì)清亮,但實際軸承內(nèi)部由于機封套泄漏的汽水累積到軸承室中,將油逼出油檔流入漏斗,水汽蒸發(fā)后造成軸承燒毀;另一次是大修后2個月,軸承保持架發(fā)生崩開斷裂,如圖3所示,原因為保持架質(zhì)量存在缺陷,造成保持架在運行中崩開。

圖2 驅(qū)動端軸承支撐結(jié)構(gòu)

圖3 驅(qū)動端保持架斷裂

(5)自由端7317軸承故障是該型泵最主要、影響最大的缺陷。運行中軸承多次出現(xiàn)保持架斷裂、軸承套與軸徑滾鍵及磨損現(xiàn)象,如圖4所示,油質(zhì)頻繁發(fā)黑,油檔溢油,軸承竄動大,滾珠磨損燒蝕,夏季軸承溫度高需外接軸流風(fēng)機降溫。自由端軸承裝配結(jié)構(gòu)如圖5所示,軸承內(nèi)圈套在緊定軸套上,配合間隙為-0.018~0.012 mm,緊定軸套再套于軸上,配合間隙為0~0.05 mm,緊定軸套與軸采用鍵連接傳遞扭矩,運行時潤滑油隨油環(huán)被帶到緊定軸套上,軸套再將油液甩到叉形軸承外圈壓蓋內(nèi)壁上,匯集后流到軸承滾道內(nèi),依次流過2盤軸承后經(jīng)回油孔回到油池中。一種常見故障為推力球軸承面對面安裝(外圈窄邊靠窄邊),軸承壓蓋的膨脹間隙要求非常高,且容易測不準(zhǔn),導(dǎo)致2盤軸承易散開而形成較大的軸向游隙,軸向每次竄動均會對保持架造成沖擊和磨損,導(dǎo)致銅粉進入油液中,隨著油液循環(huán),銅粉在回油孔中沉積,使回油孔變小,油液回流受阻后從油檔溢流。根據(jù)處理經(jīng)驗,多次在線換油稀釋銅粉,可逐漸使回油孔再次疏通,但根本解決方法還是要在檢修中使軸承背靠背(外圈厚邊靠厚邊)安裝,這種方式對外圈壓蓋的膨脹間隙不敏感,可以有效降低軸竄,保護保持架。自由端軸承另一常見故障是經(jīng)過多次檢修拆拔,緊定軸套與軸的間隙變大。根據(jù)經(jīng)驗,當(dāng)間隙達到0.1 mm時容易發(fā)生滾鍵,如圖6所示,配合間隙達到0.4 mm時容易發(fā)生保持架斷裂及軸向調(diào)整環(huán)端面磨損,引起鎖緊螺母松脫。滾鍵磨出的鐵粉引起油液發(fā)黑,當(dāng)放出的黑油中銅粉較少時,就會出現(xiàn)滾鍵,且伴隨高頻撞擊聲。此種情況下應(yīng)先測量軸徑與緊定軸套內(nèi)徑,若軸徑磨損較小可做打樣沖眼處理,更換新緊定軸套。當(dāng)把鍵滾完后,撞擊聲消失,但軸向竄動明顯變大,應(yīng)立即停泵檢修,此時軸的磨損應(yīng)該在0.2 mm以上,應(yīng)更換新軸處理;若臨時進行處理,可用氬弧焊接一些非對稱布置的2mm左右的高點,用外徑千分尺與銼刀調(diào)整點的高度,將軸承與緊定軸套加熱至120℃后套入,或重新加工較小內(nèi)徑的緊定軸套做臨時處理。綜上所述,只要緊定軸套與軸的配合間隙合格,軸承背靠背安裝,膨脹間隙取0.05 mm,調(diào)整環(huán)與鍵、鍵槽無磨損,回油孔及補油孔通暢,就可確保軸承長周期無故障運行。在軸承安裝正常、無軸竄、油質(zhì)清亮的情況下,軸承溫度較高時應(yīng)考慮冷卻水量不足,可臨時架軸流風(fēng)機或壓縮空氣進行降溫。

圖4 自由端軸承保持架斷裂

圖5 自由端軸承支撐結(jié)構(gòu)

圖6 自由端軸徑滾鍵

(6)機封冷卻套泄漏如圖7所示,機封冷卻套與上、下泵殼兩端端面相連,僅有1道180 mm×3.7 mm的O型圈用于結(jié)合面密封,機封安裝在機封套上,泄漏原因包括以下幾點。

圖7 機封冷卻套泄漏

1)多次檢修后,上、下泵蓋結(jié)合時的定位銷孔存在磨損,導(dǎo)致在軸封處的泵殼結(jié)合面錯位,端面平面度出現(xiàn)誤差。

2)上、下泵殼在軸封端面處的結(jié)合線出現(xiàn)倒角,不如出廠時鋒利,如同在平面上刻出一條細槽,且中間還夾有1 mm厚的石棉墊。

3)密封的防線只有1處O型圈,且布置在軸封端面圓的根部,此處是中分面軸向縫隙與端面縫隙的垂直交叉點,該處的石棉板非常容易被水浸泡沖損,O型圈壓在此處很難彌補泵殼倒角以及石棉板沖損造成的泄漏。

4)在上述3個不利因素的影響下,運行時泵殼溫度高,機封冷卻套溫度低,兩者結(jié)合面由于膨脹不一致發(fā)生相對滑動,造成緊力減小,使密封效果減弱。

針對上述分析,密封端面尺寸較寬的機封冷卻套可重新開1個環(huán)槽,加裝第2圈密封線,但由于SQ 300-670型汽前泵O型圈外就是螺栓孔,故沒有位置可以加裝,所以在檢修中使用了加粗的180 mm×4 mm型O型圈。由于泄漏部位為中分面處寬1 mm的縫隙與O型圈交匯處,重點處理此處,將此處補焊并修出鋒利的直角,制作石棉板墊子時,此處預(yù)留出0.5 mm的過盈量,并剖開2層墊子向上、下翻開,在泵蓋結(jié)合面定位銷打入后,對稱緊固4個螺栓,觀察預(yù)留的墊子無變化時推入機封套擰緊螺栓。除了按上述方案進行檢修外,還可在機封冷卻套的2個頂絲孔上安裝注膠接頭,運行中若發(fā)生泄漏,用手壓泵連接注膠接頭,將堵漏膠通過頂絲孔注入中分面縫隙中,然后將注膠接頭上的閥門關(guān)閉。這種方法已有成功的應(yīng)用案例,但實施中需要在機封冷卻套端面上開1個小槽,用以連通頂絲孔與水平中分面的縫隙,頂絲孔一般水平布置,與中分面縫隙非常接近。

4 結(jié)束語

經(jīng)過多年對前置泵的檢修,掌握了該型泵常見的缺陷以及處理工藝,保證了前置泵安全運行,降低了維護費用與備件消耗。值得一提的是,汽前泵更換軸承時,由于停運小機盤車一般需20 h,前置泵放水需要5 h,電泵僅能帶30%額定負荷,故為爭取時間,前置泵入口門一般不關(guān)閉(保證汽泵隨小機250 r/min盤車),僅電動機切電以及關(guān)閉軸承冷卻水,泵殼內(nèi)的高壓高溫?zé)崴匀皇且粋€極其危險的隱患,應(yīng)鎖好機封鎖片用于軸向固定,制作專用馬鞍將更換軸承的一側(cè)軸提起,防止在敲打過程中不使用馬鞍而使機封靜環(huán)破裂。

參考文獻:

[1]程志強.SQ300-670型汽泵前置泵缺陷原因分析及治理[J].中小企業(yè)管理與科技,2013(3) : 306-307,308.

(本文責(zé)編:弋洋)

穆肖靜(1973—),男,陜西城固人,工程師,從事發(fā)電廠汽輪機專業(yè)設(shè)備檢修方面的工作(E-mail: muxiaojing168@ 163.com)。

作者簡介:

收稿日期:2015-10-13;修回日期:2015-12-17

中圖分類號:TM 621

文獻標(biāo)志碼:B

文章編號:1674-1951(2016)01-0036-03

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