耿國(guó)芳,丁富才,季順業(yè),張慶普,李偉濤,張行河(濰柴動(dòng)力(濰坊)鑄鍛有限公司,山東濰坊 261061)
170氣缸蓋漏水分析與改進(jìn)
耿國(guó)芳,丁富才,季順業(yè),張慶普,李偉濤,張行河(濰柴動(dòng)力(濰坊)鑄鍛有限公司,山東濰坊 261061)
針對(duì)170氣缸蓋漏水缺陷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析,主要為左側(cè)挺桿孔、前導(dǎo)管孔縮松及左側(cè)面砂眼造成漏水,熔煉工藝從提高原鐵液碳當(dāng)量、減少生鐵使用比例等減少鑄件縮松傾向,造型工藝從增加冷鐵使用、去除出氣片、人工刷涂激冷涂料提高縮松位置冷卻速度及修改工裝減少擠砂、沖砂等措施,有效降低鑄件縮松、砂眼缺陷,鑄件漏水率明顯下降。
碳當(dāng)量;冷卻速度;漏水
170系列柴油機(jī)是濰柴動(dòng)力中速機(jī)類產(chǎn)品,氣缸蓋屬單體、四氣門HT250材質(zhì)灰鑄鐵鑄件,輪廓尺寸為332 mm×225 mm×200 mm,毛坯質(zhì)量57 kg。170氣缸蓋采用中頻電爐熔煉工藝,澆注溫度1 400 ℃~1 420 ℃,造型采用潮膜砂造型工藝,每箱4件,階梯型澆注系統(tǒng),底注內(nèi)澆道緊貼著大皮芯從底部進(jìn)入鑄件型腔,中注內(nèi)澆道從分型面進(jìn)入型腔。
鑄件加工后經(jīng)打壓試漏,漏水率達(dá)2.20%,占到外部廢品率的95.2%。漏水缺陷主要集中在左側(cè)挺桿孔、前導(dǎo)管孔和左側(cè)面(依次對(duì)應(yīng)位置如圖1所示1、2、3)。
1.1 缺陷取樣電鏡分析
利用EVO18掃描電鏡對(duì)3個(gè)位置漏水缺陷進(jìn)行電鏡觀察和電鏡能譜分析,其中漏水1、2位置試樣分析結(jié)果如圖2所示,漏水位置位于鑄件尺寸厚大處,缺陷呈現(xiàn)晶間縮松形成顯微縮松特征[1],為縮松缺陷;漏水位置3試樣分析結(jié)果如圖片3所示,外形呈現(xiàn)明顯的砂粒狀,成份中主要為Si元素,判定為型砂砂眼缺陷。
圖1 漏水位置
圖2 試樣1、2電鏡分析結(jié)果
圖3 試樣3電鏡分析結(jié)果
1.2 缺陷形成原因分析
1.2.1 熔煉工藝
鐵液成分是影響鑄件品質(zhì)的主要因素,當(dāng)澆注鐵液碳當(dāng)量下降時(shí),鑄件縮松傾向加劇[2]。統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)記錄(見(jiàn)表1),發(fā)現(xiàn)出鐵過(guò)程中,最后1次檢測(cè)鐵液成分與鐵液出火時(shí)間差超過(guò)0.5小時(shí)以上,按鐵液碳元素在電爐內(nèi)保溫時(shí)燒損規(guī)律,每0.5小時(shí)碳燒損0.04%~0.06%,但保溫期間未進(jìn)行二次補(bǔ)碳工藝,易導(dǎo)致鑄件碳含量偏工藝下限。
其次,鐵液中微量元素含量偏高會(huì)影響鐵液的補(bǔ)縮能力及流動(dòng)性,如P元素含量偏高,易形成磷共晶導(dǎo)致鐵液補(bǔ)縮能力下降,微量元素主要來(lái)自生鐵和廢鋼,而氣缸蓋在配料中生鐵比例要高于其它鑄件。
表1 鐵液最終檢測(cè)與出火時(shí)間差
1.2.2 造型工藝
如圖4所示,為減少氣孔缺陷,左側(cè)挺桿孔上部增加厚度為3 mm出氣片,因其直接與左挺桿孔厚大部位連接,易導(dǎo)致鐵液冷卻速度變慢,相應(yīng)的位置易出現(xiàn)縮松問(wèn)題。
圖4 上蓋芯出氣片
圖5 為缸蓋砂芯芯組結(jié)構(gòu),挺桿孔(位置1)尺寸為40 mm,尺寸厚大,且周圍由厚大砂芯包圍,散熱慢,造成其冷卻速度慢,易出現(xiàn)縮松缺陷[3];前導(dǎo)管孔(位置2)尺寸為35 mm,相比其它3個(gè)導(dǎo)管,周期由多層砂芯環(huán)抱,易造成前導(dǎo)管孔鐵液散熱慢,易出現(xiàn)縮松缺陷。
圖5 縮松位置
左側(cè)面砂眼漏水的主要原因有:①如圖6所示內(nèi)澆道口為直角,造型起模后砂型易出現(xiàn)疏松,在下芯過(guò)程中易出現(xiàn)擠砂等問(wèn)題,造成澆注沖砂形成砂眼;②如圖7所示靠近過(guò)濾網(wǎng)側(cè)內(nèi)澆道與過(guò)濾網(wǎng)之間吃砂量?jī)H12 mm,起模后出現(xiàn)砂型疏松,造成澆注時(shí)鐵液沖砂,形成砂眼缺陷。
圖6 擠砂缺陷位置
圖7 擠砂缺陷
圖8 冷鐵位置
2.1 熔煉工藝
調(diào)整電爐熔煉原鐵液碳當(dāng)量,將碳當(dāng)量工藝范圍由3.85%~3.90%改為3.90%~3.95%,同時(shí)縮小碳含量的工藝控制范圍,提高原鐵液碳當(dāng)量的穩(wěn)定性。
同時(shí)對(duì)于易引起微量元素波動(dòng)的生鐵,工藝加入比例由15%下降至5%,減少微量元素增多造成的鐵液補(bǔ)縮能力下降,從而減少縮松缺陷產(chǎn)生機(jī)率。
重新制定原鐵液成分取樣頻次要求,規(guī)定最后一次鐵液檢測(cè)成分距出鐵時(shí)間差不得超過(guò)20分鐘,從而減少碳元素的燒損,減少縮松機(jī)率的產(chǎn)生。
2.2 造型工藝
2.2.1 針對(duì)縮松缺陷
優(yōu)化工裝結(jié)構(gòu),將上蓋芯上與左側(cè)挺桿孔相聯(lián)通的出氣片去除,增加挺桿孔澆注后冷卻速度;其次,在前導(dǎo)管孔、左側(cè)挺桿孔內(nèi)增加尺寸為10 mm冷鐵(如圖8所示),提高縮松位置的冷卻速度,減少縮松缺陷產(chǎn)生的機(jī)率,避免形成漏水缺陷。
同時(shí)針對(duì)挺桿孔與前導(dǎo)管孔縮松問(wèn)題,如圖9所示,在相應(yīng)的位置人工刷涂激冷涂料,加快澆注后鑄件的冷卻速度,減少縮松產(chǎn)生機(jī)率。
圖9 激冷涂料
圖10 砂胎增加傾斜角
2.2.2 針對(duì)砂眼缺陷
(1)優(yōu)化型板工裝,將16個(gè)內(nèi)澆口與砂芯連接位置由直角改為傾斜角(如圖10所示),提高砂型造成時(shí)的緊實(shí)率及強(qiáng)度,避免下芯過(guò)程中出現(xiàn)擠砂、澆注過(guò)程中鐵液沖砂形成的砂眼缺陷;
(2)優(yōu)化靠近過(guò)濾網(wǎng)位置內(nèi)澆道處尺寸與形狀(如圖11所示),首先,將過(guò)濾網(wǎng)底座處工裝的拔模斜度由1度改為10度,其次,將過(guò)濾網(wǎng)與內(nèi)澆道處砂胎的吃砂量由12 mm增加到16 mm,提高砂胎的強(qiáng)度與緊實(shí)度,避免鐵液澆注過(guò)程中沖砂形成的砂眼缺陷。
圖11 工裝改動(dòng)位置及尺寸
圖12 改進(jìn)效果圖
(1)沖砂位置砂胎強(qiáng)度得到提高,解決了沖砂形成砂眼問(wèn)題,改進(jìn)后未再出現(xiàn)左側(cè)面砂眼漏水缺陷;
(2)左側(cè)挺桿孔與前導(dǎo)管位置漏水?dāng)?shù)量明顯降低,統(tǒng)計(jì)改進(jìn)后的效果如圖12所示,漏水率由2.20%降低到0.46%以內(nèi)。
(1)通過(guò)提高鐵液碳當(dāng)量、減少鐵液中的微量元素及碳元素的損失,可有效的減少厚大位置縮松缺陷的產(chǎn)生;
(2)冷鐵、激冷涂料可有效減少鑄件厚大部位縮松缺陷的產(chǎn)生機(jī)率;
(3)提高砂胎的緊實(shí)度與強(qiáng)度,可有效的減少鐵液澆注過(guò)程中的沖砂問(wèn)題,降低砂眼缺陷。
[1] 鄭洪亮,田衛(wèi)星,孫建俊,等.球墨鑄鐵縮松形成機(jī)理研究的現(xiàn)狀[J]. 鑄造,2015,54(11):1063-1064.
[2] 陸文華,李隆盛,黃良余. 鑄造合金及其熔煉[M]. 機(jī)械工業(yè)出版社,1997:44.
[3] 王文清,李魁盛. 鑄造工藝學(xué)[M].機(jī)械工業(yè)出版社,1998:217.
[4] 程俊偉,郭亞輝,龔出群,等. 柴油機(jī)汽缸蓋滲漏缺陷成因分析及對(duì)策[J].中國(guó)鑄造裝備與技術(shù),2009(2).
[5] 陳世崗. 柴油機(jī)氣缸蓋縮松的控制[J].中國(guó)鑄造裝備與技術(shù),2002(1).
業(yè)界資訊 Information
中國(guó)藝術(shù)鑄造第十一屆年會(huì)成功舉辦
由中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)主辦,中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)藝術(shù)鑄造分會(huì)承辦,山西宇達(dá)青銅文化藝術(shù)股份有限公司協(xié)辦,山西省鑄造協(xié)會(huì)提供支持的“中國(guó)藝術(shù)鑄造第十一屆年會(huì)”于2016年10月17日—19日在山西運(yùn)城市成功舉辦。此次年會(huì)的主題是“交流分享與創(chuàng)新轉(zhuǎn)型”。
中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)支曉恒、 運(yùn)城市委常委、宣傳部長(zhǎng)王志峰,中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)藝術(shù)鑄造分會(huì)副理事長(zhǎng)詹紹思,以及來(lái)自全國(guó)各地的專家學(xué)者、藝術(shù)鑄造廠家、材料供應(yīng)商代表近百余人參加了本屆行業(yè)盛會(huì)。
目前,我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),文化產(chǎn)業(yè)得到迅猛發(fā)展,藝術(shù)鑄造行業(yè)企業(yè)正面臨著新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)。如何在新的形勢(shì)下創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型、升級(jí),實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的發(fā)展,已成為藝術(shù)鑄造行業(yè)企業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題。本次會(huì)議宇達(dá)、晨光、桐青、華藝、華日、新九鼎七家中國(guó)藝術(shù)鑄造行業(yè)的龍頭企業(yè)以視頻的方式,分享了企業(yè)的經(jīng)典案例和精彩作法。武漢工控藝術(shù)等四家企業(yè)以ppt的方式展示了企業(yè)的成就和風(fēng)采 。同時(shí)進(jìn)行了熱烈務(wù)實(shí)的交流,就行業(yè)數(shù)字化制造技術(shù)創(chuàng)新,“互聯(lián)網(wǎng)+”電商,行業(yè)人才及員工隊(duì)伍建設(shè),新形勢(shì)下的轉(zhuǎn)型等縱論行業(yè)發(fā)展,謀求創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。
與會(huì)代表重點(diǎn)參觀了國(guó)家文化產(chǎn)業(yè)示范基地山西宇達(dá)青銅文化藝術(shù)股份有限公司的青銅文化產(chǎn)業(yè)園和生產(chǎn)線。代表們不僅感受到了青銅藝術(shù)的美侖美奐,溢彩流光,藝術(shù)之于心靈的巨大震撼,也感受到了3D打印制造、七軸機(jī)器人的科技創(chuàng)新的生命力。
本屆年會(huì)以文件的形式發(fā)布了藝術(shù)鑄造分行業(yè)“十三·五”發(fā)展規(guī)劃。其指導(dǎo)思想是以藝術(shù)為先導(dǎo),以技術(shù)為依托,提升產(chǎn)品的文化、藝術(shù)和技術(shù)內(nèi)涵,通過(guò)藝術(shù)與文化、藝術(shù)與技術(shù)、文化和技術(shù),傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代技術(shù)的結(jié)合,加快行業(yè)建設(shè)步伐,增強(qiáng)行業(yè)自身實(shí)力,堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展方向,攀登藝術(shù)鑄造的新高峰,全面走向國(guó)際市場(chǎng)。其發(fā)展路線首先是行業(yè)結(jié)構(gòu)的深化調(diào)整、其次扎實(shí)現(xiàn)代化的管理模式,穩(wěn)步提高企業(yè)管理水平、第三積極推行數(shù)字化制造技術(shù),建設(shè)科技型企業(yè)和行業(yè),此外,還要積極開(kāi)展員工專業(yè)教育,提升全行業(yè)的基礎(chǔ)技術(shù)水平;強(qiáng)化相關(guān)學(xué)科行業(yè)的聯(lián)系與交流,提升產(chǎn)品技術(shù)素質(zhì)和創(chuàng)新能力;加強(qiáng)與國(guó)際間的交流,取長(zhǎng)補(bǔ)短,不斷拓展國(guó)際市場(chǎng)等。
本屆年會(huì)藝術(shù)鑄造分會(huì)副理事長(zhǎng)詹紹思介紹了《藝術(shù)鑄造發(fā)展史(現(xiàn)代卷)》編寫(xiě)情況。將分為以下幾個(gè)階段:1)戰(zhàn)亂后的艱難起步(1949-1965);2)文革時(shí)期的跌宕(1966-1975);3)改革開(kāi)放帶來(lái)的復(fù)興(1976-1995);4)世紀(jì)交替時(shí)期的騰飛(1996-2010);5)走向新的輝煌(2011-2015)。至2016年9月中旬,從粗到細(xì)已經(jīng)完成了2萬(wàn)字的編寫(xiě),下一步進(jìn)行深入細(xì)化。盡量做到使得這部行業(yè)史書(shū)有血有肉,完整、全面、客觀、公正。(胡春良 供稿)
Analysis and prevention of leakage defect of 170 cylinder head
GENG GuoFang,DING FuCai,JI ShunYe,ZHANG QingPu,LI WeiTao,ZHANG XingHe
(Weichai Power(Weifang) Casting Co., Ltd., Weifang 261061, Shandong, China)
Statistical data and analysis indicate that the 170 cylinder head leakage defect is mostly by reasons of shrinkage defect in nearside tappet hole and foreside valve guide hole and sand inclusion at left side. According to increasing carbon equivalent of base iron、decreasing pig iron proportion、using frozen iron and quick-cooling coating、removal of vent piece and optimizing molds, the shrinkage and sand inclusion defects are effectively decreased, and the leakage rate of the casting is controlled.
Carbon equivalent;Cooling speed; Leakage defect
TG251;
A;
1006-9658(201 6)06-001 9-04
10.3969/j.issn.1 006-9 658.2016.06.006
2016-04-22
稿件編號(hào):1604-1348
耿國(guó)芳(1980—),女,工程師,主要研究方向?yàn)槌蹦ど拌T鐵工藝.