劉海兵 盧之強(qiáng) 楊衛(wèi)剛
摘要:介紹了PW-220K型轉(zhuǎn)向架構(gòu)架制動(dòng)吊座的組裝過程,對制動(dòng)吊座組裝定位及制動(dòng)吊座與制動(dòng)橫梁管的焊接順序進(jìn)行了優(yōu)化,減少了焊接變形量并保證了制動(dòng)吊座在3D檢查時(shí)的尺寸要求。
關(guān)鍵詞:PW-220K;制動(dòng)吊座;焊接變形;工裝
PW-220K型轉(zhuǎn)向架是為了適應(yīng)列車提速的需要,在充分引進(jìn)、消化、吸收原型CL242 轉(zhuǎn)向架的基礎(chǔ)上,通過適應(yīng)性改進(jìn)由中車南京浦鎮(zhèn)車輛有限公司自主研制的新型160km/h 速度等級轉(zhuǎn)向架。但是制動(dòng)吊座與制動(dòng)橫梁管焊接后容易變形,且難以進(jìn)行熱調(diào)修,會(huì)造成兩制動(dòng)吊座相對尺寸超差的情況,該尺寸超差容易造成轉(zhuǎn)向架閘瓦偏磨,受力不均,對整車制動(dòng)造成一定的影響。
一、結(jié)構(gòu)介紹
PW-220K型轉(zhuǎn)向架構(gòu)架制動(dòng)橫梁組成如圖1所示,主要是由制動(dòng)吊座、制動(dòng)橫梁管和堵板組焊而成,在組裝和焊接制動(dòng)吊座過程中容易造成制動(dòng)橫梁管變形從而造成制動(dòng)吊座尺寸出現(xiàn)偏差,該尺寸為工藝過程中的控制難點(diǎn)。
二、現(xiàn)狀分析
1)組裝工裝
目前制動(dòng)橫梁組成在組裝時(shí),制動(dòng)吊座使用Φ30孔和Φ39孔進(jìn)行定位,制動(dòng)橫梁管使用管外輪廓進(jìn)行定位,定位后通過點(diǎn)固焊制動(dòng)吊座和制動(dòng)橫梁管完成組裝。
2)現(xiàn)行工藝及實(shí)際情況
將制動(dòng)吊座與制動(dòng)橫梁管完成定位后,在變位器上完成焊接,并在構(gòu)架平衡時(shí)通過檢測銷檢測Φ30孔和Φ39孔,要求自由通過即可。但實(shí)際情況是在構(gòu)架3D檢測時(shí),制動(dòng)吊座尺寸超差率達(dá)到了100%,通過統(tǒng)計(jì)30個(gè)構(gòu)架的數(shù)據(jù),其結(jié)果如圖3所示,尺寸均不滿足工藝要求(工藝要求見圖2)。
通過對制動(dòng)吊座尺寸超差原因進(jìn)行分析,主要有以下方面原因造成:
①為保證制動(dòng)吊座組裝銷能夠自由穿入制動(dòng)吊座,組裝銷尺寸分別為Φ29.8mm和Φ38.8mm,但實(shí)際組裝過程中通過檢查,發(fā)現(xiàn)制動(dòng)吊座會(huì)晃動(dòng),進(jìn)而造成430尺寸偏小的情況。
②制動(dòng)吊座與制動(dòng)橫梁管在焊接過程中的焊接變形,造成了制動(dòng)橫梁管的彎曲,由于制動(dòng)橫梁管較厚,不易進(jìn)行調(diào)修,也造成了尺寸超差。
三、工藝改進(jìn)
通過分析尺寸出現(xiàn)超差的原因,制定了針對性的措施如下:
①制動(dòng)吊座組裝時(shí)增加一個(gè)定位工裝,保證制動(dòng)吊座組裝尺寸,工裝定位圖見圖4。
②為了便于橫梁管熱量盡快散發(fā),重新調(diào)整焊接順序,在完成1-8的焊縫焊接后再完成9-10焊縫的焊接。焊接順序見圖5。
四、結(jié)果驗(yàn)證
通過工藝改進(jìn),構(gòu)架3D檢測時(shí)制動(dòng)吊座430尺寸超差情況得到了較大的改觀,再次統(tǒng)計(jì)了30個(gè)構(gòu)架數(shù)據(jù),未發(fā)現(xiàn)尺寸超差,合格率為100%,尺寸分布如圖6所示。
作者簡介:
劉海兵(1985年-)男,漢族,大學(xué)本科,工程師,從事轉(zhuǎn)向架構(gòu)架焊接工藝工作。