王雪蓮 萬文毅
TQM(Total Quality Management)即全面質(zhì)量管理,就是指一個組織以質(zhì)量為中心,以全員參與為基礎(chǔ),目的在于通過讓顧客滿意和本組織所有成員及社會受益而達(dá)到長期成功的管理途徑。QC小組(QC Circles, 英文縮寫QCC)活動,全稱質(zhì)量管理小組活動,是員工參與全面質(zhì)量管理的一種非常重要的組織形式。為了提升產(chǎn)品質(zhì)量,提高用藥安全,實施了QC小組活動,以“減少頭孢粉針線類產(chǎn)品可見異物的措施”為QC課題開展活動。
1 小組概況
小組名稱為魅力小組,核心技術(shù)人員有9名,分別為部門領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員、質(zhì)量技術(shù)人員、高級維修人員等,活動主題以“提高產(chǎn)品質(zhì)量、贏得市場信譽(yù)度,質(zhì)量品牌占領(lǐng)市場”為目的開展活動,整個活動時間為2015年3月—2015年10月。
2 活動目標(biāo)
2.1 增強(qiáng)魅力小組全體成員的質(zhì)量意識,加強(qiáng)質(zhì)量意識的培訓(xùn),質(zhì)量意識進(jìn)一步提高,發(fā)揚“主人翁”的精神,把產(chǎn)品質(zhì)量放在首位,職業(yè)道德和愛崗敬業(yè)精神教育覆蓋面達(dá)到100%。
2.2 加強(qiáng)規(guī)范質(zhì)量管理工作人員的管理,完善并修訂相關(guān)工藝操作規(guī)程以及工藝參數(shù)符合相關(guān)法規(guī)規(guī)定,要求操作人員嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作,不符合要求的,立即停止生產(chǎn),直到各種參數(shù)符合相關(guān)規(guī)定為止,切切實實的落到實處,把產(chǎn)品質(zhì)量放在“第一位”,所有的活動和行為都為產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)。
2.3 將制定的各項措施進(jìn)行改進(jìn)實施,將頭孢粉針線類產(chǎn)品可見異物的不合格數(shù)由每萬瓶1.88支降低到每萬瓶0.50支。
3 目標(biāo)可行性分析
3.1 《2015版》藥典規(guī)定:照燈檢法檢查,粉針類產(chǎn)品不得檢出金屬屑、玻璃屑、長度超過2mm的纖維、最大粒徑超過2mm的塊狀物以及靜置一定時間后輕輕旋轉(zhuǎn)時肉眼可見的煙霧狀微粒沉積物、無法計數(shù)的微粒群或搖不散的沉淀,以及在規(guī)定時間內(nèi)較難計數(shù)的蛋白質(zhì)絮狀物等明顯可見異物。如檢出微細(xì)可見異物(如點狀物、2mm以下的短纖維和塊狀物等),應(yīng)符合以下標(biāo)準(zhǔn):每支(瓶)中檢出微細(xì)可見異物的數(shù)量應(yīng)≤5個。而公司要求頭孢類產(chǎn)品檢出微細(xì)可見異物的數(shù)量應(yīng)≤1支/萬瓶。經(jīng)過現(xiàn)狀調(diào)查,全年產(chǎn)品基本能達(dá)到此標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)過各種改進(jìn),將頭孢粉針線類產(chǎn)品可見異物的不合格數(shù)由每萬瓶1.88支降低到每萬瓶0.50支的目標(biāo)是可行的。
3.2 從人員培訓(xùn)來看,我們有專門負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)管理的機(jī)構(gòu),有專門實施培訓(xùn)的學(xué)習(xí)設(shè)備和軟件;從QC小組人員組成情況來看,專業(yè)技術(shù)人員的技術(shù)水平較高,能夠結(jié)合實際進(jìn)行改進(jìn),并將措施落實到位,目標(biāo)是可行的。
4 活動措施
4.1 Plan計劃階段(3月至4月底)
根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場存在的實際問題,制訂了詳細(xì)的QC小組活動方案,3月18日召開了全體會議,對“魅力小組”QC活動的成員進(jìn)行了分工和部署。3月低到4月初對頭孢粉針線的現(xiàn)狀和存在的問題進(jìn)行了調(diào)查分析,制訂了活動目標(biāo),制訂了具體的改善措施。
4.2 Do實施階段(5月至8月底)
4.2.1 認(rèn)真檢查玻瓶來料情況質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)不合格品(黑點、絲口)需立即剔除,若發(fā)現(xiàn)有破碎現(xiàn)象,為避免破碎的瓶子濺入其它瓶內(nèi),整盤瓶子不能使用,直接退回廠家。
4.2.2 嚴(yán)格執(zhí)行工藝參數(shù),控制好洗瓶機(jī)沖洗水流量的壓力和壓縮空氣的壓力,低于此壓力會導(dǎo)致瓶內(nèi)異物沖洗不徹底,高于此壓力會造成能源浪費;將洗瓶機(jī)洗瓶頻率嚴(yán)格控制在30—31赫茲,否則洗瓶速度過快,過多的瓶子進(jìn)入隧道會造成玻瓶擁擠,發(fā)生瓶子爆裂;隧道兩邊留有空隙,瓶子在隧道內(nèi)才會有拓展空間,不會發(fā)生擠壓,減少爆裂。
4.2.3 增加防護(hù)措施
1)安裝有機(jī)玻璃罩或豎隔板。針對洗瓶崗位洗瓶機(jī)出瓶工位、隧道滅菌烘箱進(jìn)瓶網(wǎng)帶工位、分裝機(jī)進(jìn)出瓶三瓣工位常常出現(xiàn)不可避免的爆瓶現(xiàn)象,采取增加容易拆卸的有機(jī)玻璃罩或豎隔板(FFU內(nèi)),減少爆瓶后對附近玻瓶的污染,一旦有爆瓶現(xiàn)象,操作人員立即停機(jī)清除隔板內(nèi)的所有玻瓶,涉及爆瓶的空瓶或者裝有原料粉末的瓶子都不會使用,并作廢棄物處理。
2)由于整個生產(chǎn)過程使用壓縮空氣和注射用水的環(huán)節(jié)較多,經(jīng)常導(dǎo)致洗瓶壓力不穩(wěn),為保證壓縮空氣的壓力和注射用水的壓力穩(wěn)定,提高玻瓶的潔凈度,故在玻瓶清洗點安裝了壓力穩(wěn)定器,同時與洗瓶機(jī)連接,一旦壓力不穩(wěn),機(jī)器就會自動停機(jī),始終保證機(jī)器平穩(wěn)運行,保證玻瓶質(zhì)量。
3)增加人員手工操作按鈕。無菌室側(cè)反饋西林瓶過多的信號不靈敏,增加人員手工操作按鈕,當(dāng)無菌室側(cè)人員觀察到隧道出口處西林瓶堆砌后,手工操作按鈕,使得洗瓶機(jī)停機(jī),減少隧道工位因西林瓶堆砌導(dǎo)致的爆瓶。
4)增加燈檢人員。在無菌室軋蓋結(jié)束后增加斜面燈檢工位,無菌室內(nèi)軋蓋工位每臺機(jī)器定編2名操作人—1名軋蓋操作人,1名斜面燈檢操作人,為保證眼睛燈檢的效果,斜面燈檢和軋蓋操作人每30分鐘相互輪崗一次。斜面燈檢崗位必須保證有藥瓶出貨時人員在崗,主要負(fù)責(zé)原料表面的異物、玻瓶全身的缺陷(絲口、結(jié)石、氣泡等)、鋁蓋缺陷(歪蓋、缺蓋、撬蓋等)等,檢查合格后才能放入下工序。
4.2.4 為保證燈檢質(zhì)量,定期檢查燈檢人員的視力,要求在4.9以上,每天檢查燈檢照度要求在1000-1500XL之間,要求將每個燈檢步驟做到位,首先看裝量、原料表面異物、正面鋁蓋缺陷(歪蓋、缺蓋、撬蓋等)及玻瓶的缺陷(絲口、結(jié)石、氣泡等),再將瓶子倒立觀察瓶子底部異物,接著將藥粉緩緩抖動,觀察藥粉內(nèi)異物,同時觀察反面鋁蓋缺陷(歪蓋、缺蓋、撬蓋等)及玻瓶的缺陷(絲口、結(jié)石、氣泡等),檢查合格后才能流入下工序。
4.3 Check 檢查階段(9月至10月初)
10月10日對整個頭孢線采取措施后的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、統(tǒng)計、調(diào)查以及整個措施實施情況進(jìn)行分析,對有效的措施繼續(xù)推行,并完善各種工藝操作規(guī)程、嚴(yán)格管理考核,注重有效措施的加強(qiáng)和鞏固。
4.4 Action 改善階段
10月20日—10月30日對操作現(xiàn)場的各個工序進(jìn)行分析匯總,進(jìn)一步鞏固改善措施,對活動材料進(jìn)行歸檔整理,分析解決遺留問題。
5 活動成效
5.1 機(jī)器運行平穩(wěn)
洗瓶機(jī)運行穩(wěn)定,爆瓶現(xiàn)象明顯減少,由原來的4次/天減少為1次/3天,幾乎無爆瓶現(xiàn)象,瓶子質(zhì)量大幅度提高,生產(chǎn)順暢;隧道滅菌烘箱內(nèi)的西林瓶運行平穩(wěn),無玻瓶擠壓現(xiàn)象和玻瓶堆砌現(xiàn)象,隧道內(nèi)玻瓶無爆裂,提高了玻瓶質(zhì)量。
5.2 燈檢異物減少
通過這一系列措施的實施,燈檢中的異物包括玻屑和黑點大幅度減少,可見異物數(shù)由每萬瓶1.88支降低到每萬瓶0.30支,完成了預(yù)定目標(biāo),保證了產(chǎn)品質(zhì)量。
5.3 操作人員整體素質(zhì)提高
各個崗位的操作人員質(zhì)量意識和操作技能有所增強(qiáng),能夠提前發(fā)現(xiàn)機(jī)械故障,并且勒殺在萌芽之中,保證了產(chǎn)品質(zhì)量,職業(yè)道德和愛崗敬業(yè)精神教育覆蓋面達(dá)到了100%。
6 活動總結(jié)
通過“減少頭孢粉針線類產(chǎn)品可見異物的措施”QC 活動的開展,解決了生產(chǎn)中實際存在的問題,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,為銷售提供了良好的支持,銷售量大幅度提升,生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)入良性循環(huán)。
[責(zé)任編輯:楊玉潔]