梁國欣
摘 要:該文通過對鍋爐折焰角及省煤器支撐梁耐火層脫落原因進(jìn)行分析,提出相應(yīng)改進(jìn)設(shè)計(jì)并予以實(shí)施,新耐火層結(jié)構(gòu)使用后,有效隔絕了高溫?zé)煔饣鹧娴闹苯雍婵荆瑸殄仩t安全運(yùn)行提供了保證。
關(guān)鍵詞:鍋爐 折焰角 支撐梁 耐火層
中圖分類號(hào):TK229 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2016)07(b)-0060-02
河鋼宣鋼公司設(shè)備能源部2 500 m3高爐鼓風(fēng)機(jī)站6#160 t/h全燃?xì)忮仩t消化富余的高爐煤氣,生產(chǎn)中溫中壓蒸汽供給汽輪鼓風(fēng)機(jī)、汽輪發(fā)電機(jī)做功和發(fā)電。鍋爐折焰角是位于鍋爐爐膛與水平煙道交界處的特殊爐墻,它使?fàn)t內(nèi)火焰分布更加均勻,完善了爐內(nèi)高溫?zé)煔鈱t膛出口受熱面的沖刷程度,減少了爐膛上部的死滯區(qū),同時(shí)折焰角延長了鍋爐水平煙道,便于布置更多受熱面,提高工質(zhì)吸熱比例。
省煤器支撐梁是用來承受省煤器及其內(nèi)部工質(zhì)整體重量的鋼梁,其處于高溫?zé)煔獾沫h(huán)境中,為保證其工作強(qiáng)度,鋼梁通常做成空心(因此也稱空心梁),采用負(fù)壓的方式使冷空氣通過,對鋼梁進(jìn)行冷卻。除此之外,還采用耐火混凝土隔絕高溫?zé)煔獾臒崃?,使空心梁的?qiáng)度能夠保證省煤器及鍋爐的運(yùn)行安全。
1 詳細(xì)技術(shù)內(nèi)容
1.1 總體思路
結(jié)合鍋爐運(yùn)行燃燒情況,分析出相關(guān)部位耐火層脫落的原因,針對主要原因找出傳統(tǒng)耐火層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上的缺陷,揚(yáng)長避短重新設(shè)計(jì)耐火層零部件及結(jié)構(gòu),并由新設(shè)計(jì)的圖紙指導(dǎo)耐火層修復(fù)施工。
1.2 技術(shù)方案
1.2.1 傳統(tǒng)耐火層脫落的原因分析
折焰角易脫落區(qū)原耐火層是由抓釘鋼筋網(wǎng)、耐火混凝土層、珍珠巖保溫板層組成的。抓釘朝向斜下方焊接固定在水冷壁管上,耐熱鋼筋又焊接在上距水冷壁管30 mm的抓釘上,通過編排形成的鋼筋網(wǎng)被澆筑在耐火混凝土內(nèi)部,同時(shí)混凝土也將水冷壁管下半部澆筑在內(nèi),上半部分裸露在煙道中(半包圍結(jié)構(gòu))。抓釘長出的部分用以固定珍珠巖保溫板。在耐火層施工時(shí),水冷壁管、抓釘及耐熱鋼筋需要刷一層1~2 mm厚的瀝青漆,以保證在耐熱鋼筋受熱膨脹時(shí)不會(huì)脹碎混凝土層,但鍋爐運(yùn)行時(shí),折焰角處煙氣溫度最高可達(dá)到850 ℃以上,瀝青很快被燒盡,留下膨脹縫,這樣就導(dǎo)致耐火混凝土與水冷壁管、抓釘、耐熱鋼筋的剝離,其結(jié)合強(qiáng)度大大降低;另一方面,高溫?zé)煔庋刂蛎浛p直接與抓釘及耐熱鋼筋接觸,并在長時(shí)間的作用下被爐膛中氧、硫等發(fā)生反應(yīng),逐漸失去了金屬性能,脆化、脫碳、氧化,加上爐膛內(nèi)煙氣流動(dòng)導(dǎo)致的振動(dòng),最終在重力作用下耐火層大面積脫落,煙氣穿折焰角而過,折焰角失去了其應(yīng)有的作用。
從省煤器支撐梁(空心梁)耐火層脫落的特征分析,脫落的耐火層較為完整,碎塊較少,脫落后的空心梁壁面光滑。其原設(shè)計(jì)為吊掛裝置固定的耐火混凝土,由于空心梁頂部有省煤器固定支架等部件的阻礙,耐火層澆筑施工難度較大,導(dǎo)致空心梁頂部耐火層澆筑較薄,且被省煤器固定支架等部件分割成若干區(qū)域,不能澆筑成為整體,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度大大降低,加上高溫?zé)煔庾陨隙碌牟粩鄾_刷作用,吊掛裝置暴露在煙氣中。當(dāng)?shù)鯍煅b置被灼蝕,而空心梁壁面光滑有沒有足夠強(qiáng)的結(jié)合力來支撐耐火層的重量時(shí),就導(dǎo)致了空心梁耐火層整體脫落。
1.2.2 耐火層結(jié)構(gòu)的改進(jìn)設(shè)計(jì)
經(jīng)過論證分析,導(dǎo)致折焰角處耐火層脫落的主要因素為傳統(tǒng)耐火層結(jié)構(gòu)的混凝土的自承重性差,抓釘和鋼筋網(wǎng)的組織不合理,易與高溫?zé)煔饨佑|?,F(xiàn)分別對折焰角和空心梁耐火層進(jìn)行改進(jìn)。
本著不與煙氣接觸的原則,將原來水冷壁管上的抓釘割短為30 mm,并去掉灼蝕的表面。制作新型掛鉤,采用掛鉤搭在水冷壁管上,耐熱鋼筋掛于Ω型掛鉤上的方式編織耐熱鋼筋網(wǎng)。
折焰角易脫落區(qū)的耐火混凝土由原來的下半部包圍結(jié)構(gòu)改為上下全包圍結(jié)構(gòu),改變耐火材料和保溫材料共同使用的方式,去掉強(qiáng)度較差的珍珠巖保溫板,整個(gè)區(qū)域全部使用耐火混凝土將折焰角處的水冷壁管、抓釘和耐熱鋼筋網(wǎng)包裹在其中,使耐火層形成了強(qiáng)度較高的整體結(jié)構(gòu)。在澆筑混凝土前,抓釘、水冷壁管、耐熱鋼筋網(wǎng)均涂瀝青以保證足夠的膨脹縫,這樣既杜絕了與高溫?zé)煔獾慕佑|又滿足了金屬結(jié)構(gòu)在混凝土內(nèi)部的膨脹要求。
空心梁耐火層的吊掛裝置施工上存在不可避免的缺陷,既不能保證梁頂部混凝土的完整性,又不能避免吊掛裝置與高溫?zé)煔饨佑|,且空心梁壁面過于光滑,無法與混凝土有效結(jié)合,經(jīng)過論證放棄吊掛的型式,改用抓釘固定的方式。
采用φ8耐熱鋼筋制作V型抓釘并焊接在空心梁前、后、下三面上,抓釘上涂瀝青后,混凝土澆筑厚度蓋過V型抓釘(見圖1),加強(qiáng)梁頂部省煤器支架周圍混凝土厚度及施工精度,保證耐火層的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和隔熱能力。
2 實(shí)施效果
原耐火層在投產(chǎn)后2年就出現(xiàn)了裂縫、輕微脫落現(xiàn)象,第3年脫落現(xiàn)象嚴(yán)重,省煤器支撐梁整體脫落,火焰和高溫?zé)煔庵苯哟┱垩娼嵌^,導(dǎo)致過熱器和尾部受熱面管壁超過正常溫度100 ℃,爐膛前方頂部出現(xiàn)煙氣死滯區(qū),排煙溫度195 ℃。該項(xiàng)目2012年4月5日投入正常生產(chǎn)。新改進(jìn)的耐火層在投用2年后,依然如剛竣工時(shí)完整,沒有出現(xiàn)裂縫和脫落現(xiàn)象,折焰角內(nèi)部溫度穩(wěn)定在200 ℃以內(nèi),排煙溫度170 ℃。
省煤器支撐梁在應(yīng)用新的耐火層結(jié)構(gòu)后,隔絕了高溫?zé)煔饣鹧娴闹苯雍婵荆鶕?jù)對省煤器支撐梁出口同一點(diǎn)進(jìn)行的溫度測量顯示,冷卻風(fēng)溫度由126 ℃降低到48 ℃,反映了耐火層起到了良好的隔熱作用,支撐梁的溫度大幅降低,保證了梁的支撐強(qiáng)度,為省煤器運(yùn)行安全提供了保證。
3 經(jīng)濟(jì)效益
改造后由于耐火層結(jié)構(gòu)的改變,鍋爐散熱損失和排煙熱損失有所減少。對改造前后運(yùn)行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)顯示,6#鍋爐蒸汽高爐煤氣單耗由原來的1 007 m3/t降低至998 m3/t,6#爐年蒸汽產(chǎn)量118.8萬t,因此年節(jié)約高爐煤氣量:(1007-998)×118.8=1069.2 萬 m3/年,高爐煤氣單價(jià)為0.12元/m3,年節(jié)約蒸汽成本資金約:1069.2×0.12=128.3 萬元,項(xiàng)目總投資5.4萬元按5年折舊計(jì)算,年經(jīng)濟(jì)效益為:128.3萬元-(5.4/5)萬元=127.22 萬元/年。
4 結(jié)語
此次耐火層結(jié)構(gòu)的改進(jìn)豐富了工業(yè)鍋爐行業(yè)耐火層的結(jié)構(gòu)型式,為今后鍋爐耐火保溫施工提供了更多的選擇方案。鍋爐尾部煙道受熱面溫度和排煙溫度的降低不僅使受熱面本身的運(yùn)行更加安全,減少了因受熱面超溫破壞而停爐的幾率,也降低了噸蒸汽的煤氣消耗量。
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