孔繁科
【摘要】濟鋼循環(huán)冷卻水占總用水量的70%左右,主要為煉鐵、煉鋼、軋鋼、發(fā)電等產(chǎn)線設備運行產(chǎn)生的大量熱量進行降溫冷卻,因產(chǎn)能高,各產(chǎn)線循環(huán)用水要求流量大、揚程高,各類循環(huán)水泵額定功率均較高,且由于初始設計考慮參數(shù)裕量大、用戶端間斷或不平穩(wěn)使用,水泵未在高效區(qū)運行,造成循環(huán)水泵無用功的消耗嚴重,能源利用效率低。
【關鍵詞】鋼鐵企業(yè);循環(huán)冷卻;能源利用效率
1、濟鋼循環(huán)水系統(tǒng)運行概況
水泵是廣泛使用的設備,但效率均偏低,據(jù)不完全統(tǒng)計,水泵耗電占全國發(fā)電量的22.5%。
1.1概述
濟鋼供水系統(tǒng)現(xiàn)有循環(huán)水泵站14個,主要為高爐、煉鋼、軋鋼、發(fā)電等用戶進行循環(huán)水供應,各泵站50KW以上水泵合計231臺,總裝機容量5.9萬KW,目前運行臺數(shù)為201臺,運行負荷為5.2萬KW,耗電1109萬元/月,根據(jù)效率調查計算,目前所有水泵平均效率為61.1%,效率提升潛力為9.1%。
1.2運行現(xiàn)狀
1.2.1目前各泵站部分水泵電機的容量比實際需要高出一些,存在大馬拉小車的現(xiàn)象,且部分水泵本體效率低下,造成了電能的浪費,通過水泵重新選型可減少無用功的消耗,使水泵在高效區(qū)運行。
1.2.2傳統(tǒng)的調節(jié)方法是通過調節(jié)閥門開度來調節(jié)流量,其輸出功率大量的能源消耗在閥門上,由于水泵的軸功率與轉速的立方成正比,當采用變頻調速降低轉速時,功率的消耗也大大降低,能達到用多少供多少的供水目的,還可大大延長電機、軸承、管網(wǎng)的使用壽命。
1.3能效損失分析
通過對比水泵的額定參數(shù)、各廠家的水泵樣本、性能曲線、現(xiàn)場實際工況,找出水泵效率損失的主要原因有以下幾點:
1.3.1水泵選型時流量和揚程裕量過大,未能在高效區(qū)運行;
1.3.2設計缺陷造成系統(tǒng)設備配置不合理產(chǎn)生水泵性能偏離;
1.3.3供應商加工技術落后,水泵本體效率偏低;
1.3.4流量變化相差很大的場合未使用調速系統(tǒng),僅用閥門截流造成能源損耗;
1.3.5用戶生產(chǎn)節(jié)奏、產(chǎn)量及品種變化產(chǎn)生的水量、水壓波動造成的水泵管路特性曲線偏離;
1.3.6季節(jié)變化造成的設備匹配不合理產(chǎn)生的能源浪費。
2、循環(huán)水系統(tǒng)節(jié)能方法實施建議及案例分析
根據(jù)能效分析情況,對各個泵組根據(jù)不同生產(chǎn)運行狀況量身定制節(jié)能措施:
2.1重新選型
對于與系統(tǒng)不匹配而引起高能耗的水泵,通過當前運行的工況參數(shù)和設備額定參數(shù),準確找到最佳工況點,選擇合適流量和揚程的水泵來替換目前處于不利工況、低效率運行的水泵,從而降低水泵輸出功率,達到節(jié)電效果。
典型案例:1700連鑄冷媒水泵選型優(yōu)化改造
連鑄冷媒水供水泵組現(xiàn)三臺水泵,揚程37.5m,流量1422m3/h,電機功率200KW?,F(xiàn)水泵出口閥門開度為70%,單臺泵實際流量1750m3/h,管道實際壓力為0.11MPa,額定電流361A,實際電流343A,水泵效率0.38。該泵組水泵運行狀態(tài)已偏離最佳工況點,三臺電機均不同程度存在電機本體發(fā)熱現(xiàn)象,最高達105℃,造成系統(tǒng)能源消耗,屬于不經(jīng)濟運行設備。
該案例屬典型的水泵額定參數(shù)與實際工況不匹配的情況,考慮對水泵重新選型。選用型號為500S-22的水泵,流量2020m3/h,揚程22m,效率0.84,效率提升55%,可匹配電機為功率185KW,功率降低15KW。
投資概算:水泵、管道、閥門、施工約9.8萬元。
效益分析:年節(jié)電27.7萬度,年化效益18萬元。
2.2變頻改造
對于水泵負載有經(jīng)常性變化或有明顯季節(jié)性變化時,通過變頻器改變電機的轉速,從而影響設備的轉速,平移性能曲線,相當于變成許多不同容量的水泵,來適應負荷的變化,使水泵運行處于高效區(qū)域,減少節(jié)流損失。
典型案例:連鑄二冷水供水泵變頻改造
連鑄二冷水系統(tǒng)用戶間斷性用水,滿負荷生產(chǎn)時用戶需求流量950m3/h,壓力接近1.4MPa;低負荷運行時流量100-200m3/h,壓力1.54MPa左右,水泵效率為0.58,工況變化范圍較大,設備長期處與低效率運行狀態(tài),造成系統(tǒng)壓力、流量波動大,設備檢修頻率高。
該案例屬典型的負載經(jīng)常性變化的情況,考慮實施變頻改造。
投資概算:變頻器、變頻柜、電纜、施工等約25萬元。
效益分析:年節(jié)電29.5萬度,年化效益19.2萬元。
2.3葉輪切削
對于額定揚程流量高于實際揚程流量的水泵,可對原葉輪進行逐次切削以得到最佳葉輪外徑,平移水泵特性曲線,達到實際工況。
典型案例:連軋加熱爐供水泵葉輪車削改造
1700連軋加熱爐共四臺供水泵,水泵揚程65.1m,流量486m3/h,實際流量小于額定流量,實際壓力比設計壓力偏低,水泵效率為0.53,未處于高效運行區(qū)間。
該案例屬典型的水泵的額定揚程流量高于水泵實際揚程流量的情況,考慮對水泵葉輪切削。原葉輪直徑為470mm,初次切削至450mm,并逐次切削。
效益分析:年節(jié)電13萬度,年化效益8.4萬元。
3、結語
循環(huán)水泵能效提升對于鋼鐵企業(yè)來說意義重大,不僅能夠提升整個循環(huán)水系統(tǒng)的運行效率,而且能夠使設備單體保持穩(wěn)定高效運行,其重點在于設備選型不要過裕量或通過某種措施使設備運行與生產(chǎn)調整保持步調一致,在保證安全運行的前提下,盡力考慮設備的經(jīng)濟性運行,達到降低電耗,能效提升目的。
參考文獻
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